+++设备事故处理预案

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1、 设 备 事 故 处 理 预 案 一、加热炉管破裂着火 现 象 原 因 处 理 措 施 漏油轻微,能观看到火苗。 漏油严重,炉膛发暗,烟囱冒黑烟,调节 阀后压力下降,炉膛出现正压,炉膛及排烟 温度上升。 炉管严重破裂,初底泵出口压力下降,炉 膛向外喷火,甚至烟囱冒火。常压 炉 立即停止常压炉进料常压炉全部熄火 向着火分支炉管吹汽,扫除炉管内存油(注意:吹扫前将蒸汽冷 凝水放净) 关闭火嘴通风门,打开烟道档板,停空气预热器. 用石棉布封死炉底地漏及炉区周围下水井. 初底油经初底泵送至渣油线出装置. 其他按紧急停工步骤处理. 漏油轻微,能观看到火苗. 漏油严重,炉膛发暗,烟囱冒黑烟,调节 阀后压力

2、下降,炉膛出现正压,炉膛及排烟 温度上升. 炉管严重破裂,常底泵出口压力下降,炉 膛向外喷火,甚至烟囱冒火. 高温氧化、局部 过热,年久失修、 腐蚀减薄。 炉管本身材质低 劣,焊接质量不佳。 操作不当造成炉 管内压力超高。减 压 炉 立即停止减压炉进料.减压炉全部熄火. 立即向着火分支管吹汽,扫线完毕关出口阀. 关闭火嘴通风门,打开烟道档板,停空气预热器. 减压塔立即恢复常压 常减油经常底泵送至渣油线出装置,或甩掉减压单开常压 其他按紧急停工步骤处理.2 二、加热炉衬里局部脱落事故 现 象 原 因 处 理 措 施 加热炉外壁某处出现高温,该处外壁发黑 (银粉烧黑)甚至保温铁皮烧坏。夜间发红,

3、这种情况常发生在炉顶。 衬里脱落部位通过看火窗或炉底看火孔能 看到. 若大面积脱落,易导火盆内火力提不起来, 出现缩火或炉膛温度降低。 施工不符合规范,质量不合要求。保温钉焊接不牢 固,造成整块衬里脱落或松动,串烟气造成保温钉高 温碳化最终脱落,或螺丝帽未上好,螺丝帽外边的衬 里未粘结好,造成脱落.烧毁螺帽,整体衬里脱落。 操作不当,炉膛闪爆,振击衬里,造成松动,串烟 气而脱落。 烘炉升温速度快,水分汽化或热膨胀剧烈而衬里脱 落. 若发生在常压炉,按正常停工步骤停 工修复衬里. 若发生在减压炉,可按停减压系统方 案局部停工,修复衬里。加强人员对 司炉的监护,发现势态扩大,采取果断 措施,按紧急

4、停工步骤处理 三、换热器漏油着火 现 象 原 因 处 理 措 施 换热器管、壳程密封, 法兰、阀门漏油着火 设备腐蚀. 操作压力剧裂变化,温度波 动很大,受热不均. 检修质量差或垫片不符合要 求. 判定准确着火介质,立即关闭该介质泵出口阀.停泵、撒压。 用蒸汽,灭火器灭火,严重时报警。 迅速切除换热器,关出入口阀,改走付线。同时原油一路也要关,但是不能出入口 都关,防止原油加热再引起换热器超压而发生事故。 管、壳程退油扫线(注:一程扫线,另一程开退油线,防止弊压。若火势大,不能 靠近时,要关闭与其相连最近的阀门.根据实际情况可送空各侧线油及塔底油,及时 停进料泵,停各侧线泵.3 四、换热器内漏

5、油 现 象 原 因 处 理 措 施 原油漏入产品中,产品的颜色变色;发暗,严重时发黑,产品 的各项指标均受到影响或不合格. 原油漏入产品中,严重时塔底液面下降 原油漏入渣油中,渣油质量变轻,比重,软化点降低,500 馏出量,针入度,延伸度增加 渣油漏入原油中,塔底液面上升;换终温度上升,加热炉负荷 减小. 管束腐蚀漏。 换热器浮头小帽 子漏。 换热器质量不好, 胀口漏。 将不合格产品改走污油线。 依次检查哪组换热器漏,并切除换热器,改走付线关 出入口阀(先甩热源,后甩冷源) 换热器退油扫线(一程扫线,另一程开退油线防止弊 压) 检修换热器,投用时要试压合格,先投冷源,后投热 源。 五、冷却器(

6、水)内漏 现 象 原 因 处 理 措 施 一般冷却器中油压水压,内漏后,循环 水均有气泡或油品,漂浮在水面上。 常顶冷却器漏水,产品罐切水量增大,水 面上升,造成汽油带水。 减顶冷却器内漏,水封罐污水量大增,油 面上升 设备腐蚀 管束腐蚀穿孔 根据现象判断准确后,将冷却器切除,改走付线,关出入口阀。 无付线冷却器可停掉该产品线处理. 适当降原油量. 减压炉降温至350,熄火,留一个火咀. 减压塔破坏真空, (关不凝气排出阀) ,塔底少给汽,真空度回零 后,开不凝气排出阀,见汽后,塔顶改放室。 (注意:减压塔有油 气,不能停汽,减顶放空必须见汽,防蒸汽冷凝吸入空气防炸)4 六、热油泵漏油着火 现

7、 象 原 因 处 理 措 施 机泵周围漏油、冒 烟 机泵周围冒烟、着 火 盘根密封或端向密封泄漏严重或嗤开. 机泵预热速度太快,法兰垫片漏油或嗤开. 泵体砂眼或压力表焊口开裂,热油喷出着火. 泵放宣阀未关,热油喷出着火. 用蒸汽带,灭火器灭火。 立即停泵或通知电工断电停泵,关出入口阀,启动备用泵。 若火势太大无法关上泵出入口阀,应将泵抽出阀及进换热器等阀, 关闭撤压。 常底泵,减底泵着火,火势太大,无法关闭泵入口阀或塔底抽出阀 时,应加热炉熄火,切断进料,灭火后,迅速关阀。 七、真空泵故障 现 象 原 因 处 理 措 施 真空度波动或较大幅度下降,减压塔操作 参数相应变化。 泵体有砂眼或裂纹。

8、 抽空蒸汽量变化。 真空泵声音异常。 真空泵回汽,吸入管线发热。 真空泵喷嘴堵塞。 真空泵扩压管焊口腐蚀 裂缝,砂眼. 制造质量问题. 真空泵焊缝砂眼或裂纹,用纸贴进真空泵漏点,逐即吸住。即说 明漏,采用补板的办法处理。 喷咀堵塞,一般真空泵伴有回汽现象,吸入口管线发热(40) , 扩压管喉管发热(100) ,若有备用泵,开备用泵;若堵喷咀的 真空泵只有一个,又无法切出时, 降原油量,破坏减顶真空度 (关闭不凝气排出阀)减压停外甩,回流,控制好塔底液面,塔 内适当吹汽,排不凝汽阀见汽后,减顶稍开放空,减压塔微正压, 拆真空泵更换。5 八、机泵抱轴 现 象 原 因 处 理 措 施 轴承温度过高发

9、红,甚至主轴发红。 轴承与主轴紧抱在一起,无法转动或盘车, 密封破坏或着火。 转子损坏。 主轴损坏或断裂。 连轴器损坏或飞出。 润滑不良或无润滑油. 格兰冷却水中断. 轴承质量不好,滚珠破 碎机泵动平衡破坏,造 成机 泵严重振动。 认真巡回检查,发现润滑油不足,冷却水不够,轴承温度高,机 泵振动大等现象立即处理 出现抱轴现象,迅速停用该机泵,切换备用泵运行。 九、转油线蚀穿事故预想 现 象 原 因 处 理 措 施 真空度波动,影响减压操作. 泄漏处有刺耳的响声. 若破坏真空恢复常压时漏油处着火. 转油线高速冲刷及高温腐蚀穿孔. 制造质量有问题或材质等所低. 将漏点处补板焊死或包盒子处理即可。

10、原油降量,减压炉降温熄火,根据情况可破坏真 空处理漏点。6 十、热电偶处漏油着火 现 象 原 因 处 理 措 施 热电偶焊口周 围有砂眼漏油, 结焦,严重时 着小火。 热电偶套管腐 蚀磨损造成穿 孔,管内油品 漏出或喷出着 火。 焊接质量不好. 温度变化拉裂. 热电偶套管腐蚀, 磨损,穿孔. 热电偶套管周围焊口漏油,一般情况不会严重,适当降压,补焊或直接焊死。 若热电偶所在位置及设备可以切除(如换热器出入口温度计插座,脱前脱后温度热电锅,塔偶出口 热电偶等)此时热电偶套管穿孔,喷油着火,可迅速将设备切除系统,撤压,退油,更换或焊死热 电偶漏点。 若加热炉出口,分馏塔底馏出,塔顶馏出线热电偶穿孔

11、加热炉降温至320,原油降量并降分馏塔 压力,将热电偶包盒子,停有即可。 若加热炉分支出口热电偶或对流转辐射热电偶、温度计插座穿孔,加热炉降温至320,原油降量, 将漏油一路切断进料,控制阀后给汽扫线入塔,漏油处见汽后,焊死漏点。或关闭出口阀,调小蒸 汽,更换热器偶即可。 十一、塔壁漏油着火 现 象 原 因 处 理 措 施 常压塔,初馏塔,汽提塔壁漏油,在保温 缝隙处冒烟,严重的能自然着火。 减压塔腐蚀泄漏时,空气吸入塔内,高温 部位内部自燃,减顶真空度波动,减顶瓦斯 量增加或CO 2 或空气增加。 主要是由于原油性质不 好,造成腐蚀加剧,且油 冲刷严重而造成塔壁腐蚀 穿孔所致,多发生于进料

12、段和塔顶处。 检修质量不好及压力、 温度大幅度变化。 若轻度漏油:打开保温,用蒸汽带掩护;降量、降压、降温、减 小泄漏。减压塔漏时,降真空度,降侧线外甩量。 若严重漏油着火:报火警,消防灭火;加热炉熄火;切断进料, 迅速将油拿出,停回流、侧线,关塔壁阀。漏油塔内给汽掩护,破 坏真空度(关闭排大气阀)使塔微正压。7 十二、常顶空冷器蚀穿漏油 现 象 原 因 处 理 措 施 蚀穿部位漏汽油并有泄漏等。 漏油严重时,滴落在高温线上引起火灾。 脱温效果不好,或原油 性质不好,腐蚀物增加。 防腐工艺控制不好,未 及时除去酸性腐蚀物质。 轻度漏油,可切除空冷器,处理干净存油,堵管处理。 严重漏油着火,可报

13、警,消防灭火。 回流罐给水淋掩护(降温) 。 迅速切除漏油空冷器;原油降量,常压炉降温,关小常底及侧线吹 汽,降低常顶压力。 十三、侧线抽出斗漏油 现 象 原 因 处 理 措 施 侧线抽出量比正常低许多,无论怎样调节, 无法提大抽出量,造成质量不合格。 操作平稳(原油量、炉出口温度、塔顶压 力不变)但抽出温度比正常低许多。 该侧线产品变轻,色度减小(IBP、EBP减 小,闪点降低,下侧线产品头部变轻,即 IBP,闪点等降低) 。 抽出斗或集油箱腐蚀泄漏. 集油箱升气孔塌陷或焊 口开裂 倾斜漏油。 中段回流甩油当侧线产品,若合格,可维持操作。 改变侧线产品型号,若合格,维持操作。8 十四、减压系

14、统泄漏 现 象 原 因 处 理 措 施 真空度波动或下降,相应影响减压塔操作。 泄漏严重时,减压塔内爆,炸毁塔盘或填 料,甚至更严重。 设备腐蚀穿孔,造成空气漏入塔内。 设备密封不严,空气漏入塔内。 破坏真空度时,排不凝气阀未关, 空气倒吸入塔。 一般减压系统出现泄漏,漏点处伴有刺耳的尖叫声, 真空度常出现波动,或下降对减压操作影响较大,查 出漏点后,贴板焊死。 若减压塔发生内部闪爆,按紧急停工处理.其中减压塔 迅速给蒸汽掩护,破坏真空度(停真空泵,关不凝气 排出阀,微正压后,再放空)控制减压塔微正压,侧 线、回流及塔底迅速拿净存油。 原 料 中 断 事 故 预 案 一、原油中断事故9 现 象

15、 原 因 处 理 措 施 原油流量回零,电脱盐罐压力迅 速下降。 初馏塔底液面迅速下降,侧线及 回流罐液面下降。 脱前温度,换后温度,加热炉出 口温度等均上升。 初顶,常顶压力下降,系统压力 下降。 原油罐区停电。 原油罐液面过低,泵抽空。 原油泵入口线堵或凝线或泵体故障。 原油温度过高,轻油汽化造成原油泵 抽空。 加热炉降温至熄火,严禁加热炉超温。 电脱盐罐,回流罐等切水关闭防跑油。 严禁初底泵,常底泵、减底泵抽空,液面无法维护可停泵。 各塔侧线,塔底温度适当关小,保持塔内温度、压力。 二、加热炉进料中断 现 象 原 因 处 理 措 施 加热炉出口,分支温度直线上升, 出口烟气温度升高。 若是常压炉中断,则初馏塔液面 急剧上升,常压塔液面急剧下降。 若是减压炉中断,则常压塔液面 急剧上升,减压塔液面急剧下降。 原油中断。 加热炉进料泵抽空。 初底泵、常底泵过滤器堵

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