最近几年供电事故案例题

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1、1最近几年供电事故案例题事故案例题目录茂名供 电局关于茂名供电局“3.12”220kV 金山站误拉 110kV金良线空载线路刀闸的事故通报湛 江供电局 35kV 南昌站“11.29”带负荷拉刀闸恶性电气误操作事故快报 广州 供电分公司“4.8”220kV 番禺变电站带电挂地线恶性电气误操作事故快报 珠海 供电局“12.24”110kV 鹤洲变电站 110kV 鹤榕线带电合接地刀闸恶性电气误操作事故快报 惠州供 电局 500kV 惠州站值班员误切 500kV 东惠乙线开关 珠海供电分公司 110kV 夏湾站因操作人员操作漏项导致10kVII、III 段母线失压事故 广 州供电局 500kV 北郊

2、站因继保人员试验错误,造成#1 主变差动保护误动作跳闸 茂 名供电局“913”220kV 金山变电站 10kV 母线短路事故快报 惠州 供电局 110kV 平多线因跳线接触不良发热断线造成 2 座110kV 电站失压。 揭阳 供电局 110kV 揭伯线因交叉跨越放电跳闸造成两座 110kV变电站失压 汕头供电局“4.20”220kV 上华站检修人员擅自扩大工作范围误登带电设备造成人身重伤事故快报 2清远清 新供电局“122”110kV 禾云变电站值班员因走错间隔造成人身重伤事故快报 惠州 供电局“6.6”人身重伤事故 电力一 局珠海电厂建设“5.15”人身死亡事故 广东省输变 电公司“4.19

3、”人身死亡事故 揭阳 供电局 110kV 地都站“6.8”带负荷合刀闸恶性电气误操作事故 广东火电工 程总公司 110kV 石龙线 “9.12”恶性电气误操作事故 广东电网阳 江供电局 110kV 合山站“1121”人身触电死亡事故 关于茂名供电局“3.12”220kV 金山站误拉 110kV 金良线空载线路刀闸的事故通报按:3 月 12 日,茂名供电局发生一起因运行人员操作时没认真核对设备位置,导致误拉 110kV 空载线路隔离开关,保护动作并越级跳闸,造成 2 座 220kV 和 2 座 110kV 电站失压的一般电网事故。本事故发生在省公司安全生产会议刚开完后,公司即将开展防止电气误操作

4、专项整治之际,公司在内部 1 号明电也特别对近期的安全生产工作作了强调,事故性质十分恶劣,基层单位的安全生产工作未能真正做到“严、实、细” ,未能真正把安全生产工作要求贯彻到实际的安全管理工作中,体现到员工的安全行为中,未能保证 2007 年的安全生产工作 “开好局、起好步” ,反映了部分单位安全生产基3础依然不牢。各单位要深刻吸取教训,大力夯实安全生产基础,把安全生产工作做细、做实。现将本事故通报如下:一、事故前的运行方式金山站 220kV 单母线运行,220kV 名金线供 220kV2M 母线、#1主变、220kV 金六线;220kV 旁路 2030 开关、220kV3M 母线在热备用状态

5、。金山站 110kV 单母线运行,110kV 旁路 1090 开关、110kV 3M 母线在热备用状态。110kV 金良线 1151 线路处于检修状态。二、事故经过2007 年 3 月 12 日,110kV 潘州站改造需要在出线铁塔处跳通110kV 金潘线和 110kV 良潘线,线路改造完毕后该线路临时调度命名为 110kV 金良线。当日 18 时 27 分,220kV 金山站监护人郑某、操作人邓某某按照调度要求执行操作任务为 “110kV 金良线 1151线路由检修转运行”的倒闸操作,19 时 54 分在后台监控机执行第18 项“合上 110kV 金良线 1151 开关”的操作时,发现开关无

6、法合上(后台监控机发出操作超时信息并显示开关在分闸位置) ,到110kV 金良线 1151 线路保护屏检查保护无异常后,断开控制电源并且重新送回,再到后台监控机试合 110kV 金良线 1151 开关,但后台监控机仍显示开关在分闸位置。接着监护人郑某、操作人邓某某到110kV 金良线 1151 开关间隔进行检查,检查过程中闻到焦味,即打开该开关液压机构箱进行检查,发现箱内合闸线圈有明显烧焦痕迹,同时发现信号缸位置指示在分闸,判断合闸线圈已烧坏未合上开关,即汇报地调当值调度。当值调度要求将 110kV 金良线 1151 开关由热4备用转冷备用,并通知检修人员到站处理。操作人员因未吃晚饭,考虑到检

7、修人员到站还需要一段时间,得到当值调度同意后外出吃饭。约 21 时 30 分,操作人员外出吃饭回到变电站,当值调度下达“110kV 金良线 1151 开关由热备用转冷备用”事故处理操作任务。将预先准备好的“110kV 金良线 1151 开关由热备用转冷备用”操作票重新审核后,于 21 时 34 分开始操作;当操作到第 2 项“检查 110kV 金良线 1151 开关三相确在分闸位置”时,操作人员对开关位置检查后认为开关在分闸位置。21 时 38 分,当操作第 4 项“拉开 110kV 金良线线路侧 11514 刀闸”时,发生弧光响声, 110kV 金良线 11514 刀闸由 B、C 相间故障发

8、展成 B、C 相间接地故障,金山站 110kV 金良线 1151 保护动作(距离 I 段 18ms出口,零序 I 段 432ms 出口,距离段 513ms 出口,零序段921ms 出口,零序段 1920ms 出口,距离段 2007ms 出口) ,但因1151 辅助开关在分闸位置,造成 1151 开关拒动。金山站#1 主变变中保护零序段(3.6S)和复合电压闭锁过流(3.5S)保护动作(因整定时间比茂名站 220kV 名金线 2463 零序段长未出口) ;茂名站220kV 名金线 2463 零序段(保护 I 屏 1947ms,保护屏1948ms)动作出口,跳开名金线 2463 开关。事故造成 2

9、20kV 金山站、220kV 六运站、110kV 石古站、110kV 白石站全站失压;经处理,于当日 22 时恢复了 220kV 金山站、六运站供电,22 时 20 分恢复了110kV 石古站、110kV 白石站供电;负荷损失约 8.87MW,电量损失5556 千瓦时。5现场检查,110kV 金良线线路侧 11514 刀闸的 B 相及 C 相的动静触头有弧光灼伤痕迹,C 相靠开关侧支柱瓷瓶顶部一片瓷裙损坏;110kV 金良线 1151 有线路保护动作出口和控制回路断线信号,开关三相本体在合闸位置但开关液压机构箱的信号缸指示在分闸位置、后台监控机 1151 开关指示在分闸位置。三、事故原因分析(

10、一)操作人员没有认真核对设备信号,一是后台监控机发出操作超时信息并显示开关在分闸位置时,未能全面检查后台机反映开关位置状态的其他信号,未能发现 TYD 信号已变位;二是虽然两次到现场检查,但都未能认真检查开关本体信号,主观从合闸线圈烧坏和辅助开在分闸位置,判断开关未能合上,造成误拉空载线路刀闸,是本次事故发生的直接原因。(二)1151 开关信号缸信号缸检修发现合闸阀铜垫片扭曲变形、卡住,合闸后辅助开关没有变位,导致后台监控机显示的开关位置与开关本体位置不对应、开关合闸线圈烧坏、11514 刀闸电气防误闭锁回路失效、微机五防装置逻辑回路失效,是事故发生的重要原因。(三)1151 开关辅助开关与开

11、关本体实际位置不对应,导致事故时本线路保护动作出口但开关拒动,是事故扩大的直接原因。(四)经对金山电网短路电流计算校核及对保护定值核查发现,金山站 110kV 出线的零序段对全线有足够灵敏度,茂名站 220kV名金线的零序段保护(时间定值 1.5s)与金山站各 110kV 出线零6序段保护(最长时间定值 0.6s)按阶梯式配合进行整定,茂名站220kV 名金线零序段保护范围刚好伸出金山站 110kV 母线,金山站 110kV 母线有母差保护作为快速保护,当出现金山站 110kV 线路近区短路且开关(或保护)拒动的极端条件时,会出现 110kV 出线的零序段保护与茂名站侧 220kV 名金线零序

12、段保护失去配合。这是事故扩大的重要原因。四、暴露问题(一)运行人员未能认真落实南网及省公司对安全工作“严、细、实”的要求,安全意识差,作风不严谨,行为不规范、随意。综合素质差,执行力差,不懂得利用线路 TYD 等监控信息对开关位置进行综合断判,执行操作电子录音制度不到位,安全生产责任制未能真正落到实处。(二)平顶山开关厂的 LW6A-110型开关信号缸设计不合理,有缺陷,信号缸和开关本体的压力油路并联,会存在一条油路动作另一油路不动作的情况,造成信号缸位置与本体位置不一致的情况。(三)保护整定不合理,未能充分按保电网的原则合理处理对电网保护整定失配点的放置问题,事故造成 220kV 电站全停。

13、(四)设备维护管理不到位,对开关本体位置观察窗及分合闸指示标志模糊、不清晰等隐患未及时消除。(五)调度对事故处理的原则同电气操作导则中对事故处理的定义不一致,把缺陷处理当事故处理下达操作任务,造成运行7人员在操作时没有进行操作录音。五、反事故措施(一)要求茂名局立即在全局快报本事故,停工整顿一周,并开展为期一个月的专项整治活动。重点抓好电气操作接发令、填票审票、模拟操作、实际操作和操作结束报告“五个环节” ,抓好防误装置、录音装置、接地线、设备标示和图纸资料“五个管理” ,规范员工的作业行为,做好危险点分析及预控工作,加强“两票”的全过程动态检查,及时纠正违章行为。(二)开展 LW6 同类型液

14、压开关的专项检查与消缺整治工作,尽快消除开关本体位置观察窗标志模糊的缺陷,加快同类型开关的技改更换工作,提高设备的运行可靠性。(三)修改变电站现场运行规程,使现场运行规程增加线路TYD 等监控信息综合断判内容,加强员工综合素质的培训,提高运行人员的现场操作技能;进一步规范运行人员在处理设备缺陷故障等突发事件时的行为,提高运行人员的事故处理能力。(四)充分考虑各种运行方式和事故状态下的保护配合,按下层电网服从上层电网的原则,优化电网继电保护整定技术方案,确保电网安全运行。(五)修改调度规程对事故处理标准,保证与电气操作导则要求相一致。(六)加强安全生产各项工作的安全监察管理,对操作、检修、施工现

15、场进行动态监督,加大对违章行为和安全管理不到位的部门8和责任人通报、考核的力度。六、责任分析及处理意见对事故责任人员及责任部门的处理,由茂名供电局按内部的处罚规定进行处理。湛江供电局 35kV 南昌站“11.29”带负荷拉刀闸恶性电气误操作事故快报按 11 月 29 日,湛江遂溪供电局 35kV 南昌变电站发生一起操作人员随意使用解锁钥匙,无操作票单人操作,由于走错带电间隔,没有核对设备编号,造成带负荷拉刀闸的恶性误操作事故。这起事故虽然没有造成人员伤亡和设备损坏,但事故性质十分恶劣,事故教训深刻,反映出公司系统部分基层单位在安全生产方面存在漏洞,员工的执行力存在层层衰减现象,未能认真落实南网

16、、省公司有关的安全生产规章制度和铁的纪律,安全生产管理工作存在死角。现阶段基建、大修技改工作任务繁重的情况下,各单位必须提高认识,保持清醒的头脑,必须不折不扣地严格执行安全工作规程制度,按计划有条不紊地开展各项生产工作,各级领导干部应加大力度狠抓现场安全生产工作,多下现场,加强安全生产监管力度,确保安全生产工作可控、在控,确保公司系统安全生产稳定运行。一、事故前运行方式:35kV 南昌站2 主变运行,由于 35kV 洋青站改造工程的需要,洋青站 35kV 青昌线开关拆除,因此,南昌站 35kV 青昌线由 110kV9新桥站经 35kV 遂洋线 T 接入青昌线运行,35kV 杨南线 311 开关处于热备用状态。二、事故经过:11 月 29 日 1

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