hp-1601纠正和预防措施要求

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1、上海捷诺塑胶制品有限公司纠正和预防措施要求 编号:HP-1601日期: 2015.08.20 NO:14发现部门 博世 纠正部门 捷诺公司 产品审核小组 要求回复时间问题点描述14。有对产品进行过程审核和产品审核,但对于过程审核发生的问题点没有进行总结整理改善 原因分析1.程序中规定 5.1.8 审核组讨论审核结果确定过程审核得分, 分数低于 6 分时需与被审核方确认沟通.确认后开不符合报告纠正和预防.5.1.9 审核员汇总并计算符合率,编制过程审核综合评比表;过程符合率小于60%时需开不符合报告要求相关人员改进,符合率在 60-80%之间通知相关人员改进,必要时开不符合报告。故未针对符合的一

2、些问题点进行总结整理改善。纠正措施 1.当日查看的资料是 2014 年上半年度的过程审核报告,相关问题点已经有改善或有些已经时效过长,故针对审核报告中的问题点不再进行总结整理改善。导入时间:2015/9/6 确认者: 预防措施1.修订程序规定,修订过程审核程序 5.1.10 过程审核过程中若发现的问题点虽未超过 5.1.8,5.1.9 中的分值,也应由相关部门进行整理分析,消除问题点。 (于 9 月品保会上提出讨论)导入时间:2015/9/20 确认者:可行性评价 确认日期: 签名:纠正状况验证:确认日期: 签名:制造部核准上海捷诺塑胶制品有限公司纠正和预防措施要求 编号:HP-1601日期:

3、2015.08.20 NO:1发现部门 博世 纠正部门 捷诺品保 要求回复时间问题点描述1。原材料是 2011 年 6 月购买的,理论的保质期为 2 年,过保后有定期的对其性能进行检验,如2013 年时拉力为 18kg,但 2015 年的拉力为 16.7kg。性能有所下降,需要进行评估。 原因分析1. 产品拉力标准 16Kg,在进行判断时依据拉力标准进行判定为合格,未考虑到是否有料性性能降低的趋势进行管控。2. 每次量产前除定期复测原料是否符合可用外,每批次进行首件检测均未发现低于标准。纠正措施 1.立即对现有产品进行性能测试。导入时间: 确认者: 预防措施导入时间: 确认者:可行性评价 确认

4、日期: 签名:上海捷诺塑胶制品有限公司纠正和预防措施要求 编号:HP-1601日期: 2015.08.20 NO:2发现部门 博世 纠正部门 捷诺原料仓库 要求回复时间问题点描述2。原材料没有被清晰的定义区域和标识原因分析1.因公司场地搬迁调整,有些区域属于临时堆放故未明确划分及标识。纠正措施1.立即将原料仓库进行区域区隔并明确标识。导入时间:2015/8/25 确认者: 预防措施 1.加强对仓库管理人员的教育。导入时间: 确认者:可行性评价 确认日期: 签名:上海捷诺塑胶制品有限公司纠正和预防措施要求 编号:HP-1601日期:2015.08.20 NO:3发现部门 博世 纠正部门 捷诺品保

5、 要求回复时间问题点描述3。对于原材料超期后进行了复检,但检验标识还是 2014 年 7 月 15 日的,中间发生了几次检测 原因分析1. 品检人员工作不认真负责,认为检测合格了未及时加贴新的确认标签。2. 仓库管理人员也未严格监督原材料呆滞后的品质确认及标识。纠正措施1立即将最新确认的标签加贴导入时间: 2015/08/25 确认者: 预防措施 1.对该名品检人员教育,加强工作责任心。2.增加日后若原材料有超保确认后对实物的督查机制。由品保经理每月底进行抽查确认标识是否完好,并将巡查结果记录于测试报告上。导入时间: 确认者:可行性评价 确认日期: 签名:上海捷诺塑胶制品有限公司纠正和预防措施

6、要求 编号:HP-1601日期: NO:4发现部门 博世 纠正部门 捷诺 FMEA 小组 要求回复时间问题点描述4。PFMEA 的文件没有按照 FMEA 的手册进行实施 原因分析1.对 FMEA 手册了解不透彻,导致制作得 PFMEA 未完全符合手册规定。纠正措施1. 对现有得 PFMEA 进行检讨。2. 安排相关人员进行外训,更好的学习 FMEA 文件后对现有 FMEA 及新制 FMEA 进行编制。导入时间: 2015/9/30 确认者: 预防措施1. 定期安排相关人员进行外训。已于 8/25 日品保及至质保系人员外派学习。2. 坚持做好内部审核工作。导入时间:2015/08/25 确认者:

7、可行性评价 确认日期: 签名:上海捷诺塑胶制品有限公司纠正和预防措施要求 编号:HP-1601日期: 2015.8.20 NO:发现部门 博世 纠正部门 生产课 要求回复时间问题点描述5。作业指导书规定注塑 P1 压力=95145kgf,实际设备的 P1 压力=149.9kgf,与作业不符。 原因分析1.当日产品为刚开机生产,工艺仍旧属于波动期间,领班调试中。纠正措施导入时间: 确认者: 预防措施导入时间: 确认者:可行性评价 确认日期: 签名:上海捷诺塑胶制品有限公司纠正和预防措施要求 编号:HP-1601日期: NO:发现部门 纠正部门 要求回复时间问题点描述6。规定了要求实施高低温冲击试

8、验,但实际没有做该试验 原因分析纠正措施导入时间: 确认者: 预防措施导入时间: 确认者:可行性评价 确认日期: 签名:上海捷诺塑胶制品有限公司纠正和预防措施要求 编号:HP-1601日期: NO:发现部门 纠正部门 要求回复时间问题点描述7。生产区域的零件和废料没有定义区域 原因分析纠正措施导入时间: 确认者: 预防措施导入时间: 确认者:可行性评价 确认日期: 签名:上海捷诺塑胶制品有限公司纠正和预防措施要求 编号:HP-1601日期: NO:发现部门 纠正部门 要求回复时间问题点描述8。培训确认表上确认是王月,但实际她本身也是被培训者。 原因分析纠正措施导入时间: 确认者: 预防措施导入

9、时间: 确认者:可行性评价 确认日期: 签名:上海捷诺塑胶制品有限公司纠正和预防措施要求 编号:HP-1601日期: NO:发现部门 纠正部门 要求回复时间问题点描述9。有设备维护表格,但没有设备维护作业指导书原因分析纠正措施导入时间: 确认者: 预防措施导入时间: 确认者:可行性评价 确认日期: 签名:上海捷诺塑胶制品有限公司纠正和预防措施要求 编号:HP-1601日期: NO:发现部门 纠正部门 要求回复时间问题点描述10。过胶圈在一台设备上 3 个月被更换 4 次,对于更换频率高的配件没有去分析原因 原因分析纠正措施导入时间: 确认者: 预防措施导入时间: 确认者:可行性评价 确认日期: 签名:上海捷诺塑胶制品有限公司纠正和预防措施要求 编号:HP-1601日期: NO:发现部门 纠正部门 要求回复时间问题点描述11。模具的寿命没有被有效的控制 原因分析纠正措施导入时间: 确认者: 预防措施导入时间: 确认者:可行性评价 确认日期: 签名:上海捷诺塑胶制品有限公司纠正和预防措施要求 编号:HP-1601日期: NO:发现部门 纠正部门 要求回复时间问题点描述12。模具的存储没有清晰的标识,原因分析纠正措施导入时间: 确认者: 预防措施导入时间: 确认者:可行性评价 确认日期: 签名:上海捷诺塑胶制品有限公司纠正和预防措施要求 编号:HP-1601日期:

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