防喷器常见故障及排除方法

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1、1闸板防喷器1、井内介质从壳体与侧门连接处流出(1)防喷器壳体或侧门密封面有脏物或损坏,无法实现有效密封。打开侧门检修,清除密封面脏物,修复损坏部位。(2)防喷器侧门密封圈损坏。更换损坏的侧门密封圈。(3)侧门螺栓松动。以推荐扭矩上紧侧门螺栓。2、闸板移动方向与控制台铭牌标志不符控制台与防喷器连接管线接错。倒换防喷器油路接口的管线位置。3、井内介质窜到油缸内,使油中含水气闸板轴密封圈损坏,闸板轴变形或表面拉伤。更换损坏的闸板轴密封圈,修复损坏的闸板轴。4、闸板开、关不到位或开关无动作(1)手动锁紧后未解锁或解锁不到位,手动解锁并解锁到位。(2)防喷器开关的液控管线由壬损坏造成油路不通检查液控管

2、线每套由壬的连接情况,确保油路通畅。5、防喷器液动部分稳不住压、锁紧解锁不灵活(1)防喷器液缸、活塞、锁紧轴、锁紧活塞密封圈损坏,密封表面损伤。(2)更换各处密封圈,修复密封表面或更换新件。6、闸板关闭后试压试不住压(1)闸板之间或闸板与钻具之间密封不到位。检查密封尺寸是否配套、检查闸板密封胶芯是否完好。(2)壳体闸板腔顶部密封面损坏,修复壳体闸板腔顶密封面。(3)侧门与闸板轴之间密封失效,检查并更换侧门与闸板轴之间密封件。7、控制油路正常,用液压打不开闸板(1)闸板被泥砂卡住。清除泥砂,加大液控压力。2(2)手动或自动横向锁紧机构没有解锁。检查锁紧总成。环形防喷器1、防喷器封闭不严(1)新胶

3、芯,可多活动几次;旧胶芯,若支撑筋已靠拢仍封闭不严,则橡胶消耗过度需更换新的。(2)旧胶芯严重磨损、有脱块,影响使用的,应当及时更换胶芯。(3)打开过程中长时间未关闭使用,杂物沉积于胶芯沟槽及其它部位,造成封闭不严。应当及时清洗、活动胶芯。(4)蓄能器压力油不足,气源压力过低。应补充液压油或调节气源压力。2、防喷器关闭后打不开(1)长期关井或固井后胶芯下残留水泥浆凝固造成。应清洗更换新胶芯或者防喷器。(2)冬季有受冻后弹性不足,无法复原。安装后用蒸汽烘烤或关闭下部闸板用热水浸泡。3、防喷器开关不灵活(1)油路不通畅。检查油路,特别是由壬连接部分。(2)油路有漏失,防喷器长时间不活动,污物堵塞。

4、检查油路,特别是油路上螺纹的连接部分。(3)液控系统能量不足。3控制装置1、启动电泵充油时间过长原因:电泵柱塞盘根过松或磨损;进油阀未全开;吸入滤清器堵塞;油箱油量过少;泄压阀未关严;三位四通未到位;管路刺漏。排除:上紧盘根压紧螺母或换盘根;进油阀全开;清洗滤清器;加油;关闭泄压阀;三位四通开关到位;检修管路。2、启动电泵,蓄能器压力表不升压故 障 原 因 处 理 方 法进油阀关死 全开进油阀吸入滤清器堵死 清洗滤清器油箱油极少或无油 加 油泄压阀全开 关闭泄压阀3、蓄能器充油升压后,不断降压原因:管路有泄漏;三位四通未扳到位;泄压阀、三位四通阀、安全阀等元件内部漏油;泄压阀未关严。排除:检修管路;三位四通开关到位;更换损坏元件;关闭泄压阀。4、电泵不启动或启动困难原因:柱塞盘根压的太紧;电源电压过低;电器元件损坏或热继电器保护等。排除:适当放松压紧螺帽;检查电压、电缆;检修管路;检查更换电器元件。5、电动油泵不能自动停止运行原因:压力控制器油管或接头处有堵塞或有漏油现象;压力控制器触点失灵。排除:检查压力控制器管路;调整或更换压力控制器。6、减压溢流阀出口压力太高原因:阀内密封环的密封面上垫有污物或液体膨胀。排除:旋转调压手轮,使得密封盒上下移动数次,挤出污物,必要时拆检修理。4

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