fanuc系统常见故障维修

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1、FANUC 系统常见故障诊断与处理方法 摘 要:介绍日本日立精机、牧野精机、森精机等公司产数控系统,包括了 FANUC 16i、 18i、21i、 18T、21T 等系列的故障:如电网闪断停机、内置脉冲编码器通信异常、伺服放大器误差、外围器件损坏等进行了分析逐步查找及处理。 关键词:FANUC 系统 故障诊断 维修 一、电网闪断和断电停机后出现的故障 1一台森精机产 SH403 加工中心,采用 FANUC 18iMA 系统。电网闪断恢复后重新开机,显示“EX0557 OIL&AIR LUBRICANTPRESSURE DOWN”(主轴的油气润滑系统压力低下)报警。检查发现中间继电器未接通,润滑

2、泵无 100V 电压供给。检查该中间继电器 OK。利用系统的自诊断功能,检查 PMC 信号,发现开机时,油气润滑的供油信号输出接点 Y6.4 接通,但该中间继电器线圈却不得电,于是,怀疑接点所在的 I/0 模块UNIT1-2 的基板有问题。将该印刷电路板对比调试后,未发现有任何问题,而该模块的其他输出接点均正常,据此判定是该输出接点烧坏。替代,故障排除。 2一台牧野产 V55 立式加工中心,采用 FANUC 16 Mi 系统。设备断电停机几小时后再开机时,显示“306 APC ALARM: AXISBATTERY VOLTAGE 0(X);306 APC ALARM:AXIS BATTERYV

3、OLTAGE 0(Y);306 APC ALARM:AXIS BATTERY VOLTAGE 0(Z);“300 APC ALARM: AXIS NEED ZRN (X);300 APC ALARMAXIS NEED ZRN (Y); 300 APC ALARM: AXIS NEED ZRN (Z)”。这时切勿关断设备电源,将 NC 后备电池(4 节)更换后,按“RESET”键即可消除 306 报警,然后选定“ 原点回归”方式,对各轴执行原点回归操作。各轴回参考点后再按“RESET”键即可消除 300 报警。但若在出现上述报警后关断电源,换完 NC 后备电池后开机,X 轴可按上述常规方法返回参

4、考点,而 Y、Z 轴却无法彻底返回参考点, CRT 显示“90 REFERENCE RETURN INCOMPLETE”报警。这时须将参数1815 中 Y、Z 轴对应的 APC、APZ 分别由 1 改为 0,断电重启设备后按上述常规方法分别对 Y、Z 轴执行原点回归操作。回参考点后将 y、z 轴对应的 APC 由 0 改为 1,再次断电重启设备后将 Y、Z 轴对应的 APZ 由 0 改为 1,最后断电重启设备,报警排除。 二、伺服系统故障 1伺服电机内置脉冲编码器故障 一台森精机产 SH403 加工中心,加工过程中显示“351 APCALARM: AXIS COMMUNICATION(B) ;

5、368 AXIS: SERIAL DATA ER-ROR(INT) (B)”报警。FANUC 说明书指示,该报警的原因是由于 B 轴伺服电机内置脉冲编码器通信异常。断电后检查并重新插接 B 轴伺服放大器相关电缆后试机故障依旧,因此推测是由于脉冲编码器故障。打开机内 Z 轴防护伸缩盖板,发现 B 轴伺服电机周围积有大量铁屑,且电机后端的编码器防护盖破损,脉冲编码器已损坏。替换后安装试机,又显示“EX2561 SERVOBATTERY ABNORMAL;306 APC ALARM: AXIS BATTERY VOLT-AGE 0(B);300 APC ALARM: AXIS NEED ZRN(B)

6、;307 APCALARM: AXIS BATTERY DOWN I (B);307 APC ALARM: AXIS BAT-TERY DOWN I(V);307 APC ALARM: AXIS BATTERY DOWNI(W)”报警。通电状态下,更换 CNC 和伺服系统后备电池后按“RESET”键可消除 307 报警,断电重启设备后 306 和 EX2561 报警也消除,只剩下 300 报警,提示 B 轴须重新设定参考点。在 SETTING 画面下,将 PWE 由“0”改为“1” ,将1815.4 由“1”改为“0” ,再将 PWE:由“1”改为“0” 后显示“000 PLEASE TURN

7、 OFF POWER”,断电重启设备后 300 报警消除。在 OPERATION PANEL 画面下,将 ZERO POINT SET 由“INVALID”改为“VALID” 后用手轮将 B 轴移至参考点位置。最后将参数 1815.4 设回原来的数值后断电重启设备,故障排除。 2伺服放大器故障 (1)一台日立精机产 HG400 力 A 工中心,加工过程中显示 “F411B 轴误差过大”报警,工作台(B 轴)旋转中途停止。处理方法:关断电源,检查并重插 B 轴伺服放大器相关电缆后试机,F411 报警消除,CRT 又显示“F300 B 轴需原点回归”报警。按说明书指示,使 B 轴回归原点后 F30

8、0 报警消除,设备恢复正常。但加工一段时间后,再次出现故障,据此推断可能是 B 轴伺服放大器故障。更换 B 轴伺服放大器并重新回归 B 轴原点后,一切正常。 (2)一台东台精机产 DS250 数控钻床,采用 FANUC-21iM 系统。加工过程中显示“411 Y 轴误差过大;436 Y 轴过载”报警。处理方法:根据报警提示,411 报警的原因是 Y 轴伺服放大器或伺服电机故障,436 报警的原因是工作台 Y 向移动时遇到了异常负载。检查 Y 轴伺服放大器未见异常,拆下 Y 轴伺服电机后用手盘滚珠丝杠,发现丝杠无法盘动。拆开机内侧滚珠丝杠防护罩,发现丝杠端部轴承已锈死。更换轴承,并重新设定 y

9、轴参考点后,故障排除。 三、外围元件故障 FANUC 系统内嵌的自诊断功能,有利于外围故障的快速、准确判断和排除。 1一台森精机产 MT2000 复合加工机床,采用 FANUC 18iTB 系统。自动加工中显示“EX2058 S AFECY CIR-CUIT INPUT SIGNAL ER-ROR”(安全回路输入信号异常)报警。根据说明书提示和以往经验,故障原因是由于设备的安全门锁出现问题。检查各门锁、互锁信号及急停信号都 OK。调阅 PMC 程序,如图 1 所示。由于R549.4、R549.5 的导通,使 R1621.5 接通,输出报警信息。而导致 R549.4, 8549.5 同时接通的条

10、件是 X9.5闭接点导通。查机床电路图,X9.5 闭接点受控于 AM UNIT 的辅助触头 KMOC。检查电控柜内该辅助触头,发现其插接不可靠,重新插接该辅助触头后故障排除。 图 12一台森精机产 SH403 加工中心,自动 APC 循环结束后,显示“EX0754 PALLET SEATING SIGNAL NOT ON”报警。提示 APC 循环时,PALLET CLAMP 指令执行后,在规定的时间内“ 着座完了”确认信号没有接通。按 RESET 键消除该报警后,CRT 又显示“EX1752 PALLET SEAITNG SIGNAL OFF”报警。提示加工中PAI1.El,着座确认信号 OF

11、F,需检查 PAL LFT 是否正常夹紧。原因分析:根据报警信息提示,故障原因是由于机内托盘“着座完了”信号异常。调阅 PMC 程序,梯形图如图 2 所示。导致 IX0754 报警的条件链为:输入常开接点 X10.2 OFF-11471.2OFF,其常开接点未导通(R471.1 OFF),其常闭接点导通(R182.4 ON),其常开接点导通(All.6 ON),输出报警信息。正常情况下,APC 循环时,PMLEP CLAMP 指令执行后,在规定的时间内“MC PALLET,着座完了”确认信号 X10.2 应该导通。根据 PALJ L FT 着座确认原理,导致 X10.2 不导通的原因有两个:(

12、1)机内托盘底部太脏,托盘落下后密封不严;(2) 着座确认用的压力开关损坏或设定错误。将托盘升起后检查,发现底部积了很多铁屑,认真清理后试机,故障排除。 图 2 图 3 另外,有一些外围元件故障会导致设备的某些动作无法执行,但系统不会提示任何报警信息。例如,森精机产的 SH403 加工中心,段取侧(装卸工件侧)的工作台无法旋转,根据以往经验,可能是控制工作台锁紧、松开的脚踏开关(FOOT SWITCH)故障。调阅 PMC 诊断画面,检查脚踏开关信号 X11.3 OK,但控制锁紧销下降的电磁阀信号 Y10.4 OFF。调阅 PMC 程序,梯形图如图 3 所示。通过对梯形图的认真分析,查出故障源为

13、段取侧的门锁信号常 ON。检查门锁发现锁舌断入锁孔内。表面看上去,该故障出似在脚踏开关上,但查到最后故障源却为段取侧的门锁。 FANUC 系统维修中常用的参数2009-04-22 17:321手摇脉冲发生器损坏。一台 FANUC 0TD 数控车床,手摇脉冲发生器出现故障,使对刀不能进行微调,需要更换或修理故障件。当时没有合适的备件,可以先将参数 900#3 置“0”,暂时将手摇脉冲发生器不用,改为用点动按钮单脉冲发生器操作来进行刀具微调工作。等手摇脉冲发生器修好后再将该参数置“1”。 2当机床开机后返回参考点时出现超行程报警。上述机床在返回参考点过程中,出现 510 或 511 超程报警,处理

14、方法有两种: (1)若 X 轴在返回参考点过程中,出现 510 或是 511 超程报警,可将参数 0700LT1X1 数值改为+99999999(或将 0704LT1X2 数值修改为-99999999)后,再一次返回参考点。若没有问题,则将参数0700 或 0704 数值改为原来数值。 (2)同时按 P 和 CAN 键后开机,即可消除超程报警。 3一台 FANUC 0i 数控车床,开机后不久出现 ALM701 报警。从维修说明书解释内容为控制部上部的风扇过热,打开机床电气柜,检查风扇电机不动作,检查风扇电源正常,可判定风扇损坏,因一时购买不到同类型风扇,即先将参数 RRM8901#0 改为“1

15、”先释放ALM701 报警,然后在强制冷风冷却,待风扇购到后,再将 PRM8901改为“0”。 4一台 FANUC 0M 数控系统加工中心,主轴在换刀过程中,当主轴与换刀臂接触的一瞬间,发生接触碰撞异响故障。分析故障原因是因为主轴定位不准,造成主轴头与换刀臂吻合不好,无疑会引起机械撞击声,两处均有明显的撞伤痕迹。经查,换刀臂与主轴头均无机械松动,且换刀臂定位动作准确,故采用修改 N6577 参数值解决,即将原数据 1525 改为 1524 后,故障排除。 5密级型参数 09000939 维修法。按 FANUC 0MC 操作说明书的方法进行参数传输时,密级型参数 09000939 必须用 MDI

16、 方式输入很不方便。现介绍一种可以传输包含密级型参数 09000939 在内的传输方法,步骤如下: (1)将方式开关设定在 EDIT 位置; (2)按 PARAM 键,选择显示参数的画面; (3)将外部接收设备设定在 STAND BY(准备)状态; (4)先按 EOB 键不放开,再按 OUTPOT 键即将全部参数输出。 6一台 FANUC 0MC 立式加工中心,由于绝对位置编码电池失效,导致 X、Y、Z 丢失参考点,必须重新设置参考点。 (1)将 PWE“0”改为“1”,更改参数 NO.76.1=1,NO.22 改为00000000,此时 CRT 显示“300”报警即 X、Y、Z 轴必须手动返回参考点。 (2)关机再开机,利用手轮将 X、Y 移至参考点位置,改变参数NO.22 为 00000011,则表示 X、Y 已建立了参考点。 (3)将 Z 轴移至参考点附近,在主轴上安装一刀柄,然后手动机械手臂,使其完全夹紧刀柄。此时将参数 NO.22 改为 00000111,即 Z 轴建立参考点。将

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