段38-38井溢流总结报告

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1、段 38-38 井溢流总结报告渤海钻探第一钻井公司生产技术科2011 年 11 月 28 日一、基本数据段 38-38 井为一口二开三段制定向井,目的层为孔一段。(一)设计井身结构:339.7mm310m+ 139.7mm3622m。最高钻井液密度:1.28g/cm 3。油气层垂深:2950m3455m。地理位置:河北省南皮县段六拨乡丁庄子村东。构造位置:段六拨油田段一区。地质设计有 1 口注水井:段 39-43-1。井号 注水层位 注水井段(m) 累计注水(X10 4m3)段 39-43-1 枣二、 枣三 3310.6-3354.8 6.3957(二)实际搬迁:2011 年 9 月 22 日

2、 8:00.一开:2011 年 9 月 26 日 18:00.二开:2011 年 9 月 29 日 8:00.完钻:2011 年 10 月 25 日 13:30.完井:2011 年 11 月 7 日 13:00.井身结构:339.7mm311.54m+215.9mm3626m 定向井数据:造斜点 1500 米,最大井斜 22.75,方位:183.85,在 2705 米处,位移:397.24m。最高钻井液密度 1.69 g/cm3。二、其他情况2011 年 8 月 23 日,公司生产技术科要求大港油田第三采油厂停注、泄压段 39-40、段 39-43、段 39-43-1 三口注水井,但是大港油田

3、第三采油厂地质所王庆魁副科长只同意停注、泄压段 39-43-1井,理由是段 39-40 井是一口报废井,没有油压、套压,段 39-43井是一口二线注水井,不影响段 38-38 井钻井作业。井号 注水层位 注水井段(m) 累计注水(X10 4m3)段 39-43-1 枣二、枣三 3310.6-3354.8 6.3957段 39-43 沙三,枣 0、枣二、枣三 2942.6-3433.8 30.2837段 39-40 沙三,枣 0、枣二、枣三 2950.2-3477.4 88.6812011 年 9 月 17 日段 39-43-1 井井口 2 小时静止油压、套压均泄至 2MPa 以内。公司生产技术

4、科同意承钻段 38-38 井的 50530 队实施搬迁。实际情况是段 39-40 井井口没有压力表,实际油压 12MPa,套压 12MPa(2011 年 10 月 18 日公司井控监管站井控监督马凯用50530 队的压力表亲自量) ,段 39-43 井油压 7MPa,套压 8.5MPa,严重影响段 38-38 井的钻井作业。三、发生经过10 月 17 日 22:07 钻进至 3383m,全烃含量从基值 0.37%逐渐开始上升。18 日 0:22 钻进至 3391m 全烃值上升至 3.56%。0:48 井深3394m,全烃值达到 15.52%。停钻,循环加重。气侵时钻井液性能:密度 1.8g/c

5、m 3、粘度 50S 、失水 5ml、泥饼 0.5mm、切力 2.0/5.0、含砂 0.3%、PH9。钻具组合:215.9mmPDC0.35m +172mm 螺杆 1.25 度8.26m+411/410 浮阀0.45m+208mm 稳定器0.55m+165mm 无磁9.11m+165mmMWD1.44m+521/4100.43 m +411/4A101.15 m +159mm 无磁 8.98m+4A11/4101.15 m +127mm 加重102.02m +127mm 钻杆若干。2011 年 10 月 18 日 6:30,入口钻井液密度 1.41g/cm3,出口钻井液密度 1.38 g/cm

6、3,全烃值 8.5%,停止加重继续钻进。8:13 钻进至3429m,停转盘开泵上提附加拉力达到 40 吨,有粘卡现象,循环,8:30 停泵准备测斜,内钳工发现井口有大量气泡涌出,井架工发现 出口槽有少量钻井液外溢,同时气测上钻台通知全烃含量突然升高至 75%,司钻立即发关井信号,关井。四、处理过程2011 年 10 月 18 日 8:38 观察 8 分钟套压为 0。打开节流阀,观察钻井液回收管线出口无钻井液流出,现场井控监督马凯同意开井,出口无钻井液流出。因为钻井液内气泡多,仍关井节流循环排气。9:00 停泵,场地工冯立义发现停泵后回收管线出口仍有大量钻井液流出,同时井架工朱伟平报告,循环罐钻

7、井液量增加 1.2m3,立即关闭节流阀。观察 12min,套压稳定在 1MPa,技术员收集数据上报公司井控监管站,按照井控监管站指令关环形活动钻具,控制节流阀保持套压 1MPa 节流循环加重。13:40 入口钻井液密度达到1.50g/cm3,出口钻井液密度达到 1.48 g/cm3,停止加重,继续节流循环。15:30,开井观察无溢流,全烃值保持在 3%以下,循环调整钻井液性能,准备短起下钻求取油气上窜速度。16:00 气测通知全烃值直线上升至 72%,同时泥浆工测得出口密度由 1.48 g/cm3最低下降至 1.22 g/cm3。停泵井口有大量气泡涌出,再次关井节流循环,维持关井套压 1.2M

8、Pa 循环加重,出口密度始终在 1.48 g/cm3以下,槽面有大量微小气泡。18:00 井队抢装液气分离器完毕,走液气分离器循环加重排气。23:00 入口钻井液密度 1.50 g/cm3,出口1.45g/cm3。因进出口钻井液密度差距大,继续循环加重。 2011 年 10 月 18 日段 38-38 井发生严重油气侵,我公司向采油三厂地质所申请停注泄压 3 口设计外注水井,分别为段 39-40 井、段 39-43 井、段 38-42 井。采油三厂地质所签字同意停注泄压 2 口注水井:段 39-40 井、段 39-43 井,认为段 38-42 井不影响段 38-38 井钻井施工,不予停注。井号

9、 注水层位 注水井段(m) 累计注水(X10 4m3)段 39-43-1 枣二、枣三 3310.6-3354.8 6.3957段 39-43 沙三,枣 0、枣二、枣三 2942.6-3433.8 30.2837段 39-40 沙三,枣 0、枣二、枣三 2950.2-3477.4 88.681段 38-42 枣二、枣三 3419.8-3634.8 5.87862011 年 10 月 20 日段 39-40 井、段 39-43 井开始泄压。泄压情况如下表。井号 段 39-40 段 39-43 段 39-43-1 段 38-42日期 油压 MPa 套压 MPa 油压 MPa 套压 MPa 油压 MP

10、a 套压 MPa 油压 MPa 套压 MPa10 月 20 日 12 12 18 18 4 3.6 31.3 31.210 月 21 日 9 8 2 1 6 5 31.3 31.210 月 22 日 8 7 2 2 5 4 31.3 31.210 月 23 日 9 8 2 1 5 5 31.3 31.210 月 24 日 9 8 2 1 4 5 31.3 31.210 月 25 日 9 8 1 1 4 5 31.3 31.210 月 26 日 10 8 1 1 4 4 28 2710 月 27 日 9 8 2 1 5 5 25 2410 月 28 日 8 7 2 1 6 5 21 2010 月

11、 29 日 9 8 2 1 8 7 21 2010 月 30 日 8 7 2 2 4 3 21 2010 月 31 日 7 6 2 1 4 3 23 2111 月 1 日 7 6 2 1 2 1 21 2011 月 2 日 7 6 2 1 1 1 21 2011 月 3 日 7.5 7 2 1 1 1 19 1811 月 4 日 6 5 1 1 1 1 20 1911 月 5 日 6 5 2 1 4 3 19 18因段 39-40 井、段 38-42 井不能进流程泄压,只能用 4 台 12 m3的水罐车拉水泄压。2011 年 19 日 2:30 入口密度达到 1.57 g/cm3、出口 1.5

12、5 g/cm3。停泵,导流槽无流体溢出,开井循环。5:30 出口入口钻井液密度均为 1.57 g/cm3,全烃值 3%。短起下 25 柱拉。10:45 下钻到底循环,求得油气上窜速度 169m/h。继续开井循环加重,出口密度逐渐上升,全烃值逐渐下降。23:00,进出口密度均为 1.59 g/cm3,全烃 3%以下。2011 年 10 月 20 日 4:00 打润滑钻井液 30 m3并替至水眼外,开始短起下 70 柱,至 20 日 21:30 下钻到底,测得油气上窜速度175m/h,总静止时间为 17.5 小时。继续循环加重。2011 年 10 月 21 日 5:00 进出口密度一致保持在 1.

13、59 g/cm3。因井下螺杆已使用 130h,为防止螺杆故障造成井下事故,且上次短起验证至少有 17.5 小时的安全时间,我同意起钻换常规钻具。钻具组合:215.9mmPDC0.35m +430/4100.63m+ 411/410浮阀0.45m+208mm 稳定器0.55m+165mm 无磁9.11m+165mmMWD1.44m+521/4100.43 m +127mm 加重102.02m +127mm 钻杆若干。2011 年 22 日 14:00 下钻到底,关万能防喷器循环加重,测得油气上窜速度 122m/h。19:00 进出口密度一致保持在 1.58 g/cm3,全烃值下降至 1%,停止加

14、重。2011 年 10 月 25 日 13:30 钻进至设计井深 3626 米,全烃值直线上升至 80%,同时泥浆工测得出口钻井液密度由 1.58 g/cm3最低下降至 1.39 g/cm3。关万能防喷器经液气分离器循环排气,出口钻井液密度 1.44 g/cm3。因为进出口钻井液密度差距大,循环加重。2011 年 10 月 26 日 3:30 出口钻井液密度 1.64 g/cm3 ,入口钻井液密度 1.69 g/cm3。钻井液密度一直稳定不住,循环加重调整钻井液。2011 年 10 月 26 日 9:50-11:50 我与公司王官屯项目经理宋其彬一起将段 38-38 井溢流报告交给大港油田第三

15、采油厂地质所副所长王庆魁、产能建设部科长王海滨、第三采油厂副总沈伟成、第三采油厂副厂长宗瑞国。宗瑞国告诉我们再加深 30m,按地质要求完钻。2011 年 10 月 26 日 14:00-14:20,我将段 38-38 井溢流报告交给大港油田公司工程技术处、渤海钻探工程有限公司大港事业部。大港油田公司工程技术处科长安玉山电话通知渤海钻探工程有限公司大港事业部张光仪:段 38-38 井任何超设计加深必须是书面设计,并且至少得第三采油厂副厂长宗瑞国签字。2011 年 10 月 27 日 17:30-18:30 短起下 5 柱,循环,测得油气上窜速度为 97m/h,钻井液密度最低降为 1.48 g/c

16、m3,之后加重调整钻井液密度至出口 1.65 g/cm3 ,入口 1.67 g/cm3。2011 年 10 月 27 日 23:0523:10 停泵,测溢流。溢流量 1.17-1.20 m3/h。此时已经确定段 39-40 井、段 39-43 井影响 3426-3466m主力油气层,38-42 井影响 3564-3626m 水层。2011 年 10 月 28 日 13:0015:20 短起下 15 柱,下钻到底循环钻井液密度最低降至 1.40 g/cm3 ,最高全烃值 38%,测得油气上窜速度为 167m/h,之后循环加重调整钻井液密度。2011 年 10 月 29 日 10:00-19:30 短起下 40 柱,起下钻过程拉力正常,之后循环测油气上窜速度 126m/h,最高全烃值 16%,最低钻井液密度 1.17 g/cm3,之后循环加重。2011 年 10 月 30 日 1:00,入口钻井液密度 1.

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