B080408 深部软岩二层回采工作面顶板控制

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1、深部软岩二层回采工作面顶板控制王明智 杨风成 李 波龙 口 矿业 集 团 公司洼里煤 矿 ,山 东 龙 口 265714摘 要 通过对洼里煤矿深部三软岩层二层回采工作面的支护方式,施工工艺的改造,并加强顶板管理,解决了工作面冒顶严重的问题,降低了生产成本,提高了单产,取得了良好的技术经济效益。关键词 深部 软岩 回采工作面 支护方式 施工工艺 顶板控制-前 言洼里煤矿二层回采 6205 工作面煤层直接顶板一般为灰黑色泥岩,抗压强度2.5MPa,厚度 8.0m 左右,岩性软弱,裂隙发育,易掉顶;煤层直接底为灰白色砂质粘土岩或松散砂岩夹炭质页岩,抗压强度2.2MPa,厚度 7.50m 左右,粘土岩

2、性松软,遇水膨胀泥化,易底臌;砂岩含孔隙水。工作面顶、底板管理难度大,回采过程中矿压显现明显,坑木消耗量大,且煤质差、单产低,效益低。自 2003 年 3 月 6205 工作面(二层面)撤面后,洼里矿停止了二层工作面的生产。洼里煤矿属于资源衰竭性矿井,剩余有效可采储量已不多,六采区二层煤有效可采储量还有80 万 t。随着煤炭市场的好转,从 2007 年开始,恢复了二层工作面的生产,在六采区布置了 2607 工作面,2007 年 9 月开始回采。2607 工作面回采前,经过多方论证,决定改进工作面的支护方式和施工工艺,解决工作面的严重冒顶问题。2 6205 工作面支护方式及问题2.1 支护方式6

3、205 工作面采用 DZ22-30/100 型外注式单体液压支柱配合 HDJA1000 型铰接顶梁,见三回一进行支护,前排梁下支单柱,支柱的支点在梁的前七后三位置;后排梁下支双柱,支柱的支点在梁的前七后三位置和前九后一位置,支柱穿直径 300mm 单柱窝铁鞋,后排双柱中的前面一棵支柱不穿铁鞋。柱距 500mm,排距 1000mm,贴帮柱正常情况下隔二打一,挡矸柱每柱空打一棵。经过理论演算,支护强度应该满足工作面的需要。2.2 存在的问题 6205 工作面回采过程中矿压显现非常明显,顶、底板移近量达 300400mm ,支柱穿铁鞋钻底 200300mm,施工难度大,回收铁鞋困难。 由于工作面顶板

4、软弱、破碎,工作面中部台阶严重下沉,掉顶、片帮现象严重,每万吨煤消耗坑木高达 80m3,且处理顶板时间长。该面月平均产量不超过 1.5 万 t。由于掉顶严重,造成煤炭质量很差。3 2607 工作面支护方式2607 工作面回采前,对工作面的支护方式经反复研究决定,加大工作面的支护密度和支护强度,套支 型钢棚超前控制顶板。2607 工作面采用 DZ22-30/100 型外注式单体液压支柱配合 HDJA1000 型铰接顶梁,见三回一进行支护,前后排梁下均支双柱,支柱的支点在梁的前七后三位置和前九后一位置,支柱穿直径 350mm 双柱窝铁鞋,柱距 500mm,排距 1000mm,贴帮柱正常情况下隔二打

5、一,挡矸柱每柱空打一棵。工作面每隔三架铰接梁棚套支一架 型钢棚,套支 型钢棚的两架铰接梁棚间距600mm, 型钢长度 2200mm, 型钢棚套支在两架铰接梁棚正中, 型钢前头与铰接梁棚梁头一齐或前窜到煤壁( 型钢前窜超过 500mm,必须在 型钢前头贴煤壁支设支柱) ,在工作面刮板输送机后面紧贴溜槽支设双柱,在工作面放顶线位置支设单柱( 型钢前窜后,放顶线位置支柱以挡矸柱的形式支设) ,套支 型钢棚的两架铰接梁棚之间不打挡矸柱。经计算,2607 工作面选用的支护方式的支护强度比 6205 工作面的支护强度增加了一倍。支护强度的增加,可有效地防止工作面出现台阶下沉,减小工作面顶底板移近量;工作面

6、套支 型钢棚,在出现片帮现象时,可及时有效地控制已暴露的顶板,防止因空顶导致掉顶现象的发生,有利于工作面顶板管理。4 2607 工作面回采过程中顶板管理措施4.1 优化爆破方案2607 工作面顶板破碎,易掉顶;煤层松软,易片帮。为加强顶板控制,决定改进打眼、爆破技术。经多次现场试验,确定 2607 工作面爆破方案。(1)顶眼正常情况下,打眼位置距顶板 400500mm,间距 1000mm;在片帮区域,打眼位置距顶板 300500mm ,间距 1200mm;当片帮超过 500mm 时,不打顶眼。装药量均不超过 150g/眼。(2)腰眼正常情况下,打眼位置距顶板 10001100mm,间距 120

7、0mm;在片帮区域,打眼位置距顶板 300700mm,间距 13001400mm;片帮超过 700mm,不打腰眼。装药量均不超过 300g/眼。(3)底眼正常情况下,打眼位置距底板 300400mm,间距 1000mm,在片帮区域,打眼位置距底板 300500mm,间距 1200mm,装药量均不超过 450g/眼。片帮超过 500mm,装药量均不超过 300g/眼。4.2 加强顶板控制的措施 2607 工作面顶板破碎,工作面爆破前先进行超前开茬处理。开茬方式为采用每隔40005000mm,超前煤壁 1000mm 进行掏窝挂梁 45 架棚,用半圆木、背板背实顶,连好棚,开茬地点每支梁下皆支设好临

8、时支柱或贴帮柱后,方进行爆破。 爆破前,将采空区悬顶进行强制放顶处理,并对工作面支柱进行二次注液。 工作面每隔 3 架棚套支了一根长 2200mm 的 型钢梁,发生片帮后,及时将 型钢梁前窜到煤壁并打好临时支柱,及时有效地控制顶板,防止了因空顶导致冒顶现象的发生。 工作面周期来压或顶板破碎、片帮时,加密贴帮柱隔一打一,对工作面压力显现明显,片帮、冒顶严重地段,每架棚都打好贴帮柱,并用半圆木配合背板进行封帮处理。5 效果分析2607 工作面通过改进支护方式、施工工艺,加强顶板管理,基本上杜绝了冒顶现象的发生,工作面月产量大幅度提高,取得了良好的经济效益。2607 工作面成功回采,为洼里矿深部二层

9、工作面开采积累了经验。 由于加大了支护强度和套支 型钢梁超前控制顶板,基本上杜绝了冒顶现象的发生,万吨煤消耗坑木由原来的 80m3 降至 40m3,大大减少了坑木投入。 由于基本杜绝了冒顶现象的发生,工作面顶板控制时间每个循环平均减少 1h 左右;由于工作面支护强度的提高,工作面矿压显现程度明显减轻,工作面顶底板移近量减小,缩短了出煤时间,工作面日循环数由原来的 2 个增加为 3 个。11 月份,2607 工作面回采产量 2.19 万吨,创出我矿二层工作面月产最好水平。 由于基本杜绝了掉顶现象的发生,相应地提高了煤质。 由于 2607 工作面的成功回采,自 2007 年起,我矿二层工作面回采不断线。第一作者简介 王明智 男,1967 年出生,大学学历。现任龙口矿业集团公司洼里煤矿技术科科长,工程师。(收稿日期:2008-07-11;责任编辑:王方荣)

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