循环流化床锅炉结焦原因分析和预防措施

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1、70 自动化应用www.auto-经验交流循环流化床锅炉结焦原因分析和预防措施吴丹波(广东省连州发电厂,广东 连州 513400 )摘要: 对连州发电厂循环流化床锅炉结焦的原因进行了详细的分析总结,并提出了相关的预防措施。关键词: 循环流化床锅炉;结焦原因;预防措施Cause Analysis and Preventive Measures of Circulating FluidizedBed Boiler CokingWU Dan-bo(Guangdong Lianzhou Power Plant, Lianzhou 513400, China)Abstract: The causes o

2、f Lianzhou power plant circulating fluidized bed boiler coking are analyzed in detail and the preventive measures areproposed.Keywords: circulating fluidized bed boiler; coking reason; preventive measures作者简介 : 吴丹波,现担任热机副控。收稿日期 : 2010-01-250 引言连州发电厂 3 、 4# 炉是哈尔滨锅炉厂引进 Alstom 公司技术设计制造的 440t/h 循环流化床锅炉,

3、型号为 HG-440/13.7-L.WM9 。为加快锅炉启动速度,采用床上、床下油枪联合点火的启动方式,床上油枪 6 支,床下油枪 4支,燃用 0# 轻柴油。采用两级碎煤系统,给煤机设计为三级,其中一级为皮带秤重给煤机,二、三级为刮板给煤机(现在一、二级合并为皮带秤重给煤机,三级为刮板式给煤机)。锅炉流化风由 2 台一次风机供给。 3 、 4# 炉自调试和投产以来都相继出现了不同程度的结焦现象,轻则减负荷处理,重则停炉处理,严重 影响了循环流化床锅炉运行的经济性。对循环流化床锅炉结焦的原因进行了详细的分析总结,并提出了相关的预防措施。1 有关煤种和床料设计参数连州发电厂燃煤主要来自湖南临武、宜

4、章、嘉禾、白沙等地产的无烟煤以及连州本地产的无烟煤。湖南煤和连州煤按一定比例混合后送入锅炉燃烧。考虑湖南煤短缺的因素,也可能短期内只采用连州本地产的煤。设计:最大允许粒径为 7mm ,粒径为 0.75mm 占 50% ,粒径 0.35mm 不大于 10% 。煤质特性如表 1 所示。启动床料主要用炉底渣,最大粒径不超过 3m m ;如用河沙时,要求控制子河沙的钠、钾含量,以免引起床料结焦。名 称 符 号 单位 设计煤种 校核煤种 1 校核煤种 2收到基水分 Mar % 7.5 8 9收到基碳 Car % 53 60.77 60收到基氢 Har % 1.2 1.84 1.8收到基氧 Oar % 3

5、.3 2.14 2.62收到基氮 Nar % 1.35 0.68 0.85收到基硫 St.ar % 1.5 2.44 0.85收到基灰分 Aar % 32.15 24.13 24.93基挥发分 Vdaf % 5.5 9.1 5.6低位发热量 Qnet.v.ar kcal/kg 4500 5300 4800表 1 煤质特性数 值2 经过及原因分析2.1 结焦示例2005 年 10 月 4 日, 3# 炉启动过程中,床下 4 支油枪运行,一次风量为 10.5 万 m 3 /h ,二次风量为 8 万 m 3 /h , 床压 2.5kPa 。 30min 后逐步投入床上 2 、 3 、 4 、 6 号

6、油枪运行,就地从前、后观察孔观察炉内床面流化情况,在可视范围内未见焦块,只是床料偏粗、粗颗粒较多、床料量偏少,床料流化正常。6 : 30 ,发现前墙中部温度 1 、 2 均升至 1000 。 10min 后,前墙中部温度 1 最高升至 1127 ,调整增大二次风量、开大床上油枪的回油门调小油枪出力,并退出 3 、 4 号床上油枪运行,此后,前墙中部温度 1 一直下降至 700 ,前墙中部温度 2 有下降趋势,且基本稳定在 900 。 6 : 50 热工处理好 1 、 5 号床上油枪,逐渐将其投运,继续升温升压。 7 : 00和 7 : 30 对炉内情况检查时在可视范围内未见焦块,只是床料偏粗、

7、粗颗粒较多、床料量偏少,床料流化正常。8 : 00 就地检查发现 3# 炉炉膛内有结焦现象, 8 : 20 由于 3# 炉炉膛内有较多焦块,所以采用加大一次风量继续对 3# 炉进行大风量流化(从 10.6 万 m 3 /h 加至 16 万 m 3 /h ),经验交流自动化应用 712010 6 期同时联系人员对 3# 炉加床料,准备进行床料置换。将一次风量调整至 18 万 m 3 /h 、二次风量调整至 16 万 m 3 /h 后,床压升至 3.3kPa ,就地观察炉内流化情况未见好转,床面已经出现较大的焦块, A 、 B 侧锥形阀已无法排渣至冷渣机,只能作停炉处理。停炉后打开入孔,就地检查发

8、现 A 侧入孔已被焦块堵住,从 B 侧入孔门往炉膛里看,可以看到 A 、 B 两侧靠前墙处均有大焦块,已形成“块状”,且焦块外表面坚硬,焦块体有明显的流态状,焦块内有未燃尽的煤粉颗粒且有明显的层次感,在 4 、 5 号床上油枪出口附近液态化更明显,属于高温结焦。2.2 结焦原因分析3# 炉上次停炉时,已经有床料粗大不合格的现象,但未能及时发现问题,未提出要求进行筛选床料。在 10 月 4 日 3# 炉升炉过程中从点火到并网期间,一次风量维持在 10.5 万 m 3 /h ,未能及时发现炉内流化效果已变差,导致粗大颗粒逐渐流化不起来,堆积在炉膛四周处,与油枪的火焰直接接触,从而造成高温结焦。10

9、 月 4 日 6 : 00 至 6 : 40 ,在投入床上油枪后,调整不当使炉膛中部温度 1 、 2 均达到了 1000 ,其中前墙中部温度 1 最高升至 1127 ,前墙下部温度 1 升至 909 ,而且较长时间未发现做出及时调整,引起了长时间床温偏高,从而造成高温结焦。在采取加大一次风量强化流化后,流化未见好转,没有充分确认炉内床料是否流化良好的情况下,间断投煤运行,使焦块越来越多,加剧了结焦程度。从 3# 炉内发现 4 、 5 号床上油枪出口附近结焦最为严重,其中 4 、 5 号床上油枪出口附近有烧黑的现象。在10 月 8 日升炉过程中发现,投入 4 号床上油枪后,床温、主汽温上升不大,

10、但对角的后墙上中部床温上升较快,由 430 升至 990 ,而投入 3 号床上油枪却没有这种现象,投入 5 号床上油枪时,从二次风看火孔看时油枪贴壁严重。油枪雾化不好造成油枪贴壁燃烧,使炉墙内壁与油枪火焰直接接触,从而造成高温结焦。结焦的主要原因:投煤初期发现有轻微结焦,未及时停止给煤,进行置换床料处理,造成结焦进一步扩大;升炉投煤初期时,给煤量过多,大量未燃尽的给煤一旦爆燃时,温度超过灰的熔点,从而烧结成焦块;油枪雾化不良,床上油枪出力大于 1.5t/h 时,煤、油混燃,从而烧结成焦块;启动过程中从二次风口观察孔看到有大焦块,流化效果差但严重程度不确定,炉内床温测点偏差较大,此时结焦已较为严

11、重,继续投煤导致结焦进一步扩大;一次风量偏低、床压过高、床料过粗,引起床料流化不好,造成给煤局部沉积堆烧,从而烧结成焦块。升炉投煤初期, 1 、 4# 给煤口给煤量过多,造成煤在炉膛两边的局部沉积堆烧,从而烧结成焦块。3 预防措施( 1 )启动床料的要求和运行中床压的控制。启动床料主要用炉底渣,最大粒径不超过 3mm ;如用河沙时,要求控制子河沙的钠、钾含量,以免引起床料结焦。升炉加床料前要对床料的质量进行检查验收,粒度和湿度均合格的床料才能使用。加床料时启动引风机、高压流化风机、一次风机、二次风机,维持临界流化风量加床料,床料通过床料仓旋转给料阀,经斜管接至炉膛前墙二次风口进入炉膛,在一次风

12、的流化作用下使床料均匀地分布在炉膛内。运行中要连续排渣,及时将粗大的床料排出炉内,尤其是低负荷、煤质差、煤粒粗时要保证连续排渣,并定期加大一次风量加强流化。( 2 )一次风量(流化风量)的要求。点火初期用较大的一次风量对炉膛内的床料进行充分流化。投入床下油枪后保持临界流化风量即可,一次风量过高不利于升床温,点着床上油枪后要适当加大一次风量,以保证炉内流化良好。( 3 )油枪的投用要求。升炉前对所有油枪的雾化片进行清理,以保证油枪燃烧时处于良好的雾化状态,若运行中发现油枪雾化不好要及时清理雾化片。在预燃室温度允许的情况下,尽量增大床下油枪的出力,既便于升床温又不容易结焦。投床上油枪时尽量不投 1

13、 、 6 号油枪,因为 1 、 6 号油枪容易贴壁燃烧。投床上油枪时采用对角投用,并定期切换油枪,以利于均匀升床温,同时可防止局部床温过高导致结焦。( 4 )床温的要求。投入床上油枪后要严密监视各床温测点温度,防止局部或整体床温急剧上升。若有床温急剧上升要及时分析原因,做出调整。若投入油枪后对应的测点温度急剧上升,则可能为油枪雾化不良引起,应及时退出运行,清理雾化片。严格控制各床温测点温度不超过 1000 ,防止温度过高导致结焦。( 5 )投煤的要求。投煤时床温要大于 650 ,后墙床温大于 600 ,床压 3.54.0kPa ,炉内床料流化良好,床上、床下油枪运行正常, 3# 炉一次风量大于

14、 13 万 m 3 /h ,二次风量 10 万 12 万 m 3 /h ,方可进行投煤。投煤初期采用间断投煤的方式,确定给煤着火(即床温升高,氧量下降)后再进行连续投煤,若间断投煤后发现煤没有着火要立即停止投煤。投煤后要经常就地观察炉内流化情况,确保炉内流化良好。连续投煤后要及时调整落煤口插板开度,避免单个落煤口下煤过多导致燃烧不均匀。另外连续投煤后要尽快提高床温,尽早退出床上油枪运行,避免长( 下转第 73 页 )经验交流自动化应用 732010 6 期由于无法在运行中更换保险,励磁调节器暂时运行在“手动通道”。约 0.5h 后,电压表、功率表突降,“发电机电压接地”光字牌亮。此时检查发电机

15、三相定子电流正常、平衡。测得 P1 二次星形线电压为 V AB =58V , V BC =3V ,V AC =62V 。因此认为可能 TV2 测得电压值不正常导致“发电机电压接地”光字牌亮,而不是真的接地。因为 V AB =V A C 为相电压值,而 TV1 高压侧中性点接地,同时 V BC =0( 3V 可能为漏磁感应),可见 B 、 C 相与地同电位。所以怀疑 B 、 C 相高压保险熔断,只有 A 相未断线,才会出现V AB = V AC = V AO 的情况。经请示调度后申请解列,测得TV1B 、 C 相和 TV2B 相保险断,换保险后启动成功。事后了解到, TV2 出现异常后,某运行人

16、员到现场测过二次电压,用万用表笔在 TV1 接出线卡座上碰出火花。根据现场情况,按图 2 所示的接地故障示意图分析,推测该运行人员当时用表笔在接 C612 点时,碰到了卡座外壳,造成了 TV1B 、 C 相二次接地短路,因二次空气开关未跳开,高压侧 B 、 C 保险熔断。经过调查,推测属实。1.3 TV2 高压保险频繁熔断的原因及对策TV2B 相高压保险熔断,既有可能是在开机时发生的,也有可能是在停机过程中发生。在当次停机后,对TV 高压保险进行检查,发现仍是 TV2B 相保险熔断。于是要求每次停机后拉发电机刀闸测绝缘时要检查保险通断情况。在其后又发现了 6 次。几次 TV2 高压保险熔断均发生在停机过程,最大可能的原因是在发变组与系统解列时,其运行方式恰好构成谐振条件(例如三相不同期)。而 TV2 为 V 形接法,B 相的激磁电流更大,使保险经常是在该处熔断。防止铁磁谐振有几种办法:采用电容式 TV ; TV 高压侧中性点加装电阻接地,或二次开口三角接阻尼电阻; TV 高压侧中性

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