散装水泥装船机卸料装置改造

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1、散装水泥装船机卸料装置改造1、 概述江苏鹤林水泥有限公司 2500 t/d 水泥熟料生产线坐落于长江河畔,日产水泥5 000 t,全部由 3 个码头泊位装船出厂,且散装水泥日均出厂量达 2500 t 左右。在 #2 码头配置有1台XZCT-600T/G 行走式装船机,用于散装水泥和熟料的装船,该设备对保证整个工厂产销平衡和水泥发运系统的正常、高效运行起着重要作用。该设备于2007 年 12 月投入运行以来,随着长江水位季节性变化,逐渐暴露出因物料落差大、抽风管道延长、密封不严等造成装船时水泥扬尘难以控制,对现场及周边居民生存环境造成严重损害。XZCT-600T/G 型粉粒物料装船机由预制平台、

2、移动小车、胶带输送机、电动卷扬装置和伸缩式散装、下料头等部分组成, 其水平移动距离 6 m,以适应不同船型装船要求。2、 存在的问题及分析(1)由于码头地处长江,季节水位落差达 7 m,散装物料从皮带机头至船舱最大落差近 30 m,物料下落冲击力较大,导致物料落入船舱后冲击扬尘大,难以控制。(2)下料收尘罩密封挡皮为环向单片整体式安装布置,当与物料堆积角斜面张开接触时存在缝隙,导致收尘罩漏风,收尘效果不佳。(3)当低水位时,固定收尘管和下料管需 21 m长, 7 节直径为 600 mm 管道通过法兰连接构成。由如水位变化3 m 时,就必须通过拆、装固定下料管及收尘管来调节下料管总长度,控制伸缩

3、套管下料头罩始终在船舱内与物料接触,避免漏风,以确保下料点收尘罩呈微负压状态工作,有良好的收尘效果。但由于整个下料管设计为外挑悬挂式结构,下料管最长时达 33 m 且管道周边无操作平台,增/ 减固定管操作难度较大且存在极大的安全隐患,每次增减 1 节管道需 12 h 左右。3、 改进措施及效果针对以上问题,相关改进措施如下:(1)将 7 节固定下料管的每节两段分别加装缓冲斜隔板,避免物料直接冲刷下料管,延长下料管使用寿命,同时可降低物料下落冲击力,控制物料冲击二次扬尘。缓冲斜隔板采用耐磨材料制作。(2)将下料收尘罩密封挡皮改为单片式,每块密封挡皮长 850 mm, 450 mm,宽采用错层叠加

4、安装形式,每两块挡皮重叠 180 mm,同向依次扣压,以确保密封挡皮与物料接触张开后无缝隙、无漏风,提高收尘效率。(3)将伸缩下料管内环第一节管道同样加装 2块缓冲隔板,同时在最外环伸缩下料管底部加装阶梯形缓冲下料斗,料斗上方安装一斗笠式减压锥,用筋板连接,以减小下料口物料冲击,根据船舱内物料堆积高度,适当调整伸缩筒长度,控制阶梯缓冲下料口与船舱内物料高度。(4)为便于频繁增/减固定下料管,提高更换下料管操作安全,在悬臂架下方制作一个宽 2.8 m,长10 m 的检修吊架平台。每次增/减固定下料管时在第 2 节管道处拆/装即可。该设备通过上述几点改进后,从2010年 3 月投入使用至今,效果良

5、好。在水泥/熟料装船过程中不再有二次扬尘,码头环境明显改善,收尘排放符合国标,同时将更换下料管的时间由原来的 12 h/次缩短为 3 h/次,不仅减少了操作人员工作强度,而且大大缩短了更换/维护时间,提高了设备运转效率,日均散装水泥出厂能力可达 5 000 t/d。4、 结语通过加装缓冲设施及密封处理,该设备扬尘、污染问题得到有效治理,由于下料管垂直落差过大并全部采用的是悬挂式结构,在输送熟料时,管道磨损相对较快,不易修补且存在一定的安全风险。后续计划将采用 Hardox 悍达耐磨钢板加工制作固定下料管,其硬度可达 550 HB,以提高管道耐磨性能,延长使用寿命,满足长期熟料装船的生产需求,从而进一步提高生产效能。

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