最新水泥工业中低温余热发电技术及装备

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1、水泥工业中低温余热发电技术及装备(上)杭州易达工程技术有限公司 唐金泉中国水泥网 2005-11-10收藏本页打印本页1. 中低温余热发电技术及装备的研制过程与现状我国水泥窑余热发电技术源于二十世纪三十年代日本人在我国东北及华北地区建设的若干条中空窑高温余热发电站,其水泥窑废气温度为800900、熟料热耗为6700KJ8400KJ/kg,所配套的高温余热发电系统的发电能力为每吨熟料90kW130kW。二十一世纪八十年代末,根据水泥工业节能降耗提高企业经济效益的需要,结合新型干法水泥熟料煅烧技术的发展、水泥生产过程中的废气余热温度已降至450以下的条件,国家在“八五”期间安排了国家重大科技攻关项

2、目水泥厂中低温余热发电工艺及装备的研究开发工作。针对这一项目,根据当时国内火力发电主要设备(锅炉、汽轮机、发电机)中的汽轮机设计、制造、材料技术的限制,国家建材局确定:项目的开发工作走两条技术线路,其一:利用国产标准系列的汽轮机开发研制带补燃锅炉的中低温余热发电工艺及装备,即国家建材局委托天津水泥工业设计研究院承担的“八五”国家重大科技攻关项目课题带补燃锅炉的中低温余热发电工艺及装备的研究开发;其二:开发研制适于水泥厂纯中低温余热发电的特种汽轮机,即国家建材局委托中国建筑材料科学研究承担的“八五”国家重大科技攻关项目课题双流低温余热发电系统及螺杆膨胀机的研究开发。就上述两个课题,天津水泥工业设

3、计研究院、中国建筑材料科学研究院分别开展了各自的各项目具体工作。对于天津水泥工业设计研究院:根据其所承担的“八五”攻关课题任务,经过对热能动力循环理论及在此之前该院已经设计投产的多个中空窑高温余热电站热力循环系统及装备在生产运行过程中所存在问题的细致分析和总结,结合新型干法水泥生产线的工艺特点、废气余热品位、废气余热分布、水泥生产系统与余热发电系统结合起来后的复杂性,确定了课题开发工作重点集中于如下几个方面:(1)余热电站的热力循环系统配置研究及系统、设备配置计算方法的研究;(2)余热电站内各余热锅炉及补燃锅炉的研制;(3)水泥生产系统与余热电站系统间管理、操作及安全保护关系的研究;(4)余热

4、电站汽水管道配置及锅炉给水除氧系统的研究;(5)余热电站控制思想及计算机控制系统的研究;(6)带补燃的中低温余热电站与纯中低温余热电站节能效果及投资效益的比较分析研究。在确定上述研究开发工作重点的同时,确定了课题研究开发成果的应用方向:1)利用课题开发成果为具有150至450废气余热的水泥生产企业建设带补燃锅炉的中低温余热电站;2)一旦适于水泥窑150至450废气余热的纯中低温余热电站特种汽轮机开发研制成功,课题开发成果取消补燃锅炉后直接采用特种汽轮机以实现纯中低温余热发电。天津水泥工业设计研究院经过十年的艰苦努力全面完成了课题开发工作任务,同时在国家建材局原科技司的支持下至2000年进一步完

5、成了适于水泥窑150至450废气余热的纯中低温余热电站所需特种汽轮机混压进汽(补汽式)汽轮机的开发研制任务,至2000年底: 为了确定经济、合理、高效的热力循环系统、循环参数及电站汽水管路配置和除氧系统;为了解决余热锅炉所存在的磨损、漏风、集灰、炉内换热过程不清、换热效果不明以至余热锅炉热效率低下影响余热发电量的问题;为了解决补燃锅炉受热面匹配、与余热锅炉的关系及补燃锅炉主蒸汽调温措施等问题,在天津水泥工业设计研究院内建设运行了一套2000t/d预分解窑6000kW补燃电站1:20的模型实验线。 为了摸清适于水泥窑生产运行的立式余热锅炉具体结构方式及热力、换热特性同时摸清立式余热锅炉对于废气温

6、度、废气粉尘的适应性,结合模型实验线内的实验用立式余热锅炉的运行情况从而验证实验所获得的数据,为苏州南新水泥有限公司700t/d中空窑6000kW 800900废气温度的高温余热电站实验研制了国内首台水泥窑高温立式余热锅炉。在实际生产运行过程中经过对该台余热锅炉的三次局部更改,自1996年实现了均吨熟料余热发电量为6562KJ/kg173kW.h/t、小时吨熟料余热发电量为6562KJ/kg192kW.h/t的国内最高指标(比其它同规模、同类型水泥窑的卧式余热锅炉余热电站在熟料热耗相同的条件下,余热发电量提高20%以上),达到了预期目的,为中低温余热电站高效余热锅炉的设计、制造奠定了理论及实用

7、技术基础。 利用课题开发成果建设投产了两条工业实验用以煤粉为燃料的带补燃锅炉的中低温余热电站,其一为鲁南水泥厂两条2000t/d带有四级预热器预分解窑的一台12000kW凝汽式汽轮发电机的补燃余热电站;其二为北京琉璃河水泥厂一条2000t/d带有五级预热器预分解窑的一台12000kW抽汽供热式汽轮发电机组的补燃余热电站。两个余热电站先后于1996年下半年投入生产运行。通过这两个电站的投入运行验证了试验结果并为热力循环系统及参数配置、汽水管路配置、除氧系统配置、余热锅炉与补燃锅炉参数配置及设计制造、计算机控制系统配置及控制思想、电站与水泥生产系统间的安全保护生产管理关系提供了实际经验。 通过对上

8、述各项工作的理论总结及上述几个工程在实际生产运行过程中所存在问题的分析,考虑国家资源综合利用政策及水泥厂具有将补燃电站运行过程中补燃锅炉产生的炉渣、粉煤灰做为水泥生产用原料的特点,在上述几个余热电站工程已经正常投入生产运行的基础上,为了将补燃锅炉技术升级为流化床补燃锅炉而使电站燃用煤矸石等劣质燃料,1998年至1999年为湖北葛州坝水泥厂一条700t/d带有五级预热器的预分解窑及一条2000t/d带有五级预热器的预分解窑配套建设了一台12000kW凝汽式汽轮机组的煤矸石补燃中低温余热电站。在湖北葛州坝水泥厂中低温余热电站启动调试过程中,通过对流化床补燃锅炉所存在具体技术问题的进一步分析研究并通

9、过整顿改造使整套电站于1999年10月投入正常生产运行。此举标志着天津水泥工业设计研究院所承担的“八五”国家重大科技攻关课题带补燃锅炉的中低温余热发电工艺及装备的研究开发任务及对课题开发成果进行技术升级的任务已全面完成。在解决了课题所确定的六个重点问题的基础上形成了完整的课题开发成果带补燃锅炉的中低温余热发电工艺及装备,同时形成了完整的中低温余热电站工程设计思想及各项具体技术措施(包括装备),为余热发电系统技术及装备技术的进一步发展、实现纯中低温余热发电及装备技术在水泥工业的推广应用奠定了理论及实际生产运行技术基础。在此基础上,天津水泥工业设计研究院分别为河南七里岗水泥厂一条700t/d及一条

10、1000t/d带有五级预热器的预分解窑、黑龙江省牡丹江水泥厂一条2000t/d带有四级预热器的预分解窑、杭州钱潮建材股份有限公司1000t/d带有五级预热器的预分解窑配套建设了以流化床为补燃锅炉的一台7500kW(七里岗)凝汽式汽轮发电机组、一台12000kW(牡丹江)抽汽供热式汽轮发电机组、一台4500kW(杭州钱潮)混压进汽式(补汽式)汽轮发电机组的中低温余热电站,目前在为河南洛阳水泥厂、吉林双阳水泥厂、新疆屯河水泥公司配套设计以流化床为补燃锅炉的补燃中低温余热电站。 天津水泥工业设计研究院在进行上述带补燃锅炉的课题研究开发工作的同时,为了切实了解并掌握国外先进工业国家纯中低温余热发电装备

11、技术情况,1995年承担了由日本新能源产业技术综合开发机构(NEDO)赠送全套纯中低温余热发电设备的安徽宁国水泥厂4000t/d带有四级预热器预分解窑的6480kW纯中低温余热发电工程的可行性研究报告、施工图设计、施工驻厂报务任务并参与了日方赠送设备的具体谈判工作。该电站于1997年投入正常生产运行,经过对窑头熟料冷却机冷却风系统进行改造后(改造为循环风,使冷却机余风由200300提高至360),仅利用窑头熟料冷却机废气余热(165300Nm3/h-36091)及窑尾预热器废气余热(258550Nm3/h350250)实现了发电6480kW的目的。在这套纯余热发电技术装备中,采用的汽轮机即为适

12、于水泥窑废气余热品位及余热分布的特种汽轮机:二级低参数混压进汽式(补汽式)汽轮机,其原理及参数见图一。 图一.二级混压进汽式汽轮机原理及参数分布(日本NEDO赠送)上述这台汽轮机无论其结构方式还是参数配置国内是没有先例的(在中小型汽轮机设计制造方面,在本文发表之前,国内仅能生产一个进汽口即仅为主进汽口的汽轮机,其进汽参数为1.21.6MPa-280340、1.3MPa-340、1.6MPa-340、2.4MPa-385、3.43MPa-435等),该台汽轮机整机内效率为77.5%,连同发电机在内的总效率为75.5%。该工程日方所赠送的全套设备造价约合15亿日元,宁国水泥厂配套资金约2800万元

13、人民币。 为了实现国产化装备的纯中低温余热发电技术的应用,天津水泥工业设计研究院在充分消化吸收日本人赠送给安徽宁国水泥厂纯中低温余热发电全套设备中的混压进汽式(补汽式)汽轮机设计、制造技术后,由于中国建筑材料科学研究院承担的“八五”国家重点科技攻关课题双流低温余热发电系统及螺杆膨胀机的研究开发工作遇到了困难。天津水泥工业设计研究院与杭州汽轮机厂、杭州钱潮建材股份公司合作于1997年承担了国家建材局部门研究开发项目也为中国建筑材料科学研究院“八五”国家重大科技攻关课题的延续项目水泥厂中低温余热发电专用设备混压进汽式(补汽式)汽轮机的研究开发项目。经过近两年的研究、实验,首台样机4500kW混压进

14、汽式(补汽式)汽轮机应用于杭州钱潮建材股份有限公司1000t/d带五级预热器的预分解窑4500kW以流化床锅炉为补燃锅炉的中低温余热电站(该电站之所以仍采用补燃发电,主要考虑:一旦混压进汽即补汽不成功,将补汽系统自发电热力系统中切除后,电站仍能正常运行发电,除电站经济效益不能达到预期效果外,不致于使电站不能生产运行而给水泥厂造成更大的损失),该电站(包括混压进汽系统)于2000年7月1日并网发电成功至9月6日全套电站通过生产运行考核,吨熟料余热发电能力比标准单级进汽汽轮机机组提高7.2Kw以上,其汽轮机原理及参数见图二。 图二.混压进汽式汽轮机原理及参数分布(国内研究制造) 这台汽轮机的整机内

15、效率达到了74.4%,连同发电机在内的总效率达到了71.5%,这台机组在研制过程中,由于未能很好地解决速关阀及稳定补汽参数等措施使补汽很困难(必须在补参数数基本不波动不波动的情况下才能补入汽轮机)。但尽管如此,这台机组的试制及试运,为实现我国水泥工业纯中低温余热电站全套装备的国产化、为在国内水泥工业推广应用纯中低温余热发电技术摸索了装备设计、制造技术经验(即将该台机组的补汽技术应用到国产进汽参数为1.21.6MPa-280340的一个进汽口的标准汽轮机后,可设计制造出适于水泥窑纯中低温余热发电所需的特种汽轮机低参数混压进汽式(补汽式)汽轮机,与带补燃锅炉的中低温余热发电工艺及装备技术结合后取消

16、补燃锅炉,形成完整的水泥窑纯中低温余热发电技术及装备并可保证安全、稳定、经济、高效地投入生产运行),将在国内水泥工业二十一世纪中低温余热电站热力循环系统设计、装备技术设计及制造、国产化纯中低温余热发电技术的推广应用方面引进革命性变化并与新型干法水泥生产技术、带补燃锅炉的中低温余热发电技术的推广应用有同等重要的意义。项目开发成果已于2000年12月份通过了国家建材局的技术鉴定。经过从事余热发电技术开发工作的技术人员及国内水泥生产企业、余热发电各类装备制造企业的十余年的共同努力,目前我国水泥工业能够安全、可靠、经济、高效地采用如下三种类型的余热发电技术及装备:(1)利用水泥窑150900的高、中、低温废气余热进行发电,其发电能力可以达到在每公斤水泥熟料热耗

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