油处理设备检修总结报告

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1、温州燃机发电有限公司油处理设备检修项目施工总结报告台州市XXXX 工程有限公司2013年5月20日温州燃机发电有限公司主燃油泵、流量分配器检修项目施工总结报告目 录一、工程简介3二、施工工期3三、施工范围3四、施工总结3五、结束语5附录:大修文件包一、工程简介温州燃机发电有限公司装有2台美国GE公司生产的9E型燃气轮机和1台与其组合的100MW级汽轮机组,总容量为300MW,3台机组于是1998年投产商业运行。燃机的主要燃油为原油和180重油,为此配置了一套美国ALFA-LAVAL公司制造的原油处理装置(简称油处理),其配有三条处理能力70立方米/小时的分离生产线。整个油处理分为辅机模块、加热

2、模块、一级分离模块、混合模块、二级分离模块、废水处理模块和输送模块,整个油处理系统由PLC控制系统控制。油处理设备于2001年、2004年进行过全面大修,2007年分离机进行过大修。特别是2006年底烧含渣更多、粘度更高的重油以后,油处理设备磨损、腐蚀加剧,距今已有6年,分离机振动加大,经常发生喷射故障、排渣失败故障;废水泵多次发生无出力故障,泵轴断过好几次;一些阀门内漏、外漏,油处理设备急需大修,以保证制油系统的安全稳定,以保障燃机安全稳定运行。二、施工工期计划:2013年4月8日到2013年4月30日,共计23天;实际:2012年4月8日到2013年4月27日,共计20天; 三、施工范围3

3、.1工程范围1) 一级分离模块300A、300B、300C分离机及相关附件机务、电气、热工设备检修;2) 一级渣箱清理、渣泵检修;3) 二级分离模块500A、500B、500C分离机及相关附件机务、电气、热工设备检修,4) 二级渣箱清理、渣泵检修;5) 废水模块1401、651分离机及附件机务、电气、热控设备检修,6) 废水箱、1401渣箱清理,7) 各渣箱废水泵、废油泵、渣泵检修。8) 其他3.2主要工作量项目序号检修项目检修内容单位数量一级分离模块1一级分离机大修(包括电机)具体见分离机大修清单,附录1台3 2一级渣箱清理渣箱清理干净,检查台1 3一级渣泵大修泵吊出,泵解体更换定子、更换机

4、械密封、转子检查更换,泵装复;泵开关、接触器、电流互感器、变送器、热电偶等清扫检查,定值检查;接线端子发热检查,螺丝紧固,控制回路检查,泵电机绝缘检查。台1 4温度指示器307A/307B/307C表计拆装,清洗,校验记录只3 5流量表310A/310B/310C表计拆装,清洗只3 6压力指示器312表计拆装,清洗,校验记录只1 7压力开关402A/402B/402C/404A/404B/404C绝缘检查,阻值检查记录,接线盒检查,只6 8压力指示器403A/403B/403C表计拆装,清洗,校验记录只3 9电磁阀773A/773B/773C/774A/774B/774C/776A/776B/

5、776C操作水电磁阀、清洗/加注水电磁阀解体检修,更换膜片,绝缘检查,阻值检查记录,接线盒检查,只9 10BSW探头526A/526B/526C回路检查只3 11电磁阀1131A/1131B/1131C绝缘检查,阻值检查记录,接线盒检查,只3 12振动监测装置回路检查 线阻测量 动作检查只313速度传感器回路检查 线阻测量 动作检查只3 二级分离模块1二级分离机大修具体见分离机大修清单附录1台3 2二级渣箱清理渣箱清理干净,检查台1 3二级渣泵大修泵吊出,泵解体更换定子、更换机械密封、转子检查更换,泵装复;泵开关、接触器、电流互感器、变送器、热电偶等清扫检查,定值检查;接线端子发热检查,螺丝紧

6、固,控制回路检查,泵电机绝缘检查。台1 4温度指示器507A/507B/507C表计拆装,清洗,校验记录只3 5流量表510A/510B/510C表计拆装,清洗只3 6压力指示器512表计拆装,清洗,校验记录只1 7压力开关522A/522B/522C/523A/523B/523C/913/913B绝缘检查,阻值检查记录,接线盒检查,只8 8压力指示器524A/524B/524C/912/912B表计拆装,清洗,校验记录只5 9电磁阀784A/784B/784C/794A/794B/794C/780/913B操作水电磁阀、清洗/加注水电磁阀解体检修,更换膜片,绝缘检查,阻值检查记录,接线盒检查

7、,只9 10液位开关903A/903B绝缘检查,阻值检查记录,接线盒检查,只2 11电磁阀1140A/1140B/1140C绝缘检查,阻值检查记录,接线盒检查,只3 12振动监测装置回路检查 线阻测量 动作检查只3 13速度传感器回路检查 线阻测量 动作检查只3 废水模块11401分离机大修具体见分离机大修清单附录2台1 2651篮式分离机大修解体、清理、检查、修复;电机解体检查,定、转子清扫,轴承更换;电缆绝缘测试。台1 3废水模块渣箱清理(污水进口池、污水池、污油池、1401渣箱)渣箱清理干净,检查台4 4沉淀池过滤器清洗,渣箱清理干净,检查只1 5550渣泵大修泵吊出,泵解体更换定子、更

8、换机械密封、转子检查更换,泵装复;泵开关、接触器、电流互感器、变送器、热电偶等清扫检查,定值检查;接线端子发热检查,螺丝紧固,控制回路检查,泵电机绝缘检查。台26650废油泵大修泵吊出,泵解体更换定子、更换机械密封、转子检查更换,泵装复;泵开关、接触器、电流互感器、变送器、热电偶等清扫检查,定值检查;接线端子发热检查,螺丝紧固,控制回路检查,泵电机绝缘检查。台2 7750废水泵大修泵吊出,泵解体更换定子、更换机械密封、转子检查更换,泵装复;泵开关、接触器、电流互感器、变送器、热电偶等清扫检查,定值检查;接线端子发热检查,螺丝紧固,控制回路检查,泵电机绝缘检查。台2 8电磁阀120/121/22

9、0操作水电磁阀、清洗/加注水电磁阀解体检修,更换膜片,绝缘检查,阻值检查记录,接线盒检查,只3 9压力指示器330表计拆装,清洗,校验记录只1 10温度控制阀340调试只1 11压力指示器541/641/741/842表计拆装,清洗,校验记录只4 12压力开关540/640/740绝缘检查,阻值检查记录,接线盒检查,只3 13温度指示器742表计拆装,清洗,校验记录只114流量指示器743表计拆装,清洗只1 15液位开关1240/1241/1340/1341绝缘检查,阻值检查记录,接线盒检查,只4 16振动开关1402动作试验回路检查只1 17液位开关1440绝缘检查,阻值检查记录,接线盒检查

10、,只1 其它1混合器检修(225A、B、C,425A、B、C)靠背轮检查,润滑油箱更换滑油,机封调整台6 2混合器模块阀门检修混合器进油阀检修更换;混合器清洗水进口流量计前后隔离阀检修更换;一二级混合器进油隔离阀检修更换只10 3辅机模块阀门检修进油流量计调节阀、板式加热器热油进口阀、200B螺旋加热器油侧出口阀检修更换只5 4油处理MCC母线母线清扫检查,螺丝紧固。套1 5油处理MCC电源切换屏设备清扫检查,开关机械检查,触头清洗添导电膏。套1 6油处理MCC进线开关开关、接触器、电流互感器、变送器、热电偶等清扫检查,定值检查;接线端子发热检查,螺丝紧固,控制回路检查。只1 7油处理控制电源

11、开关开关、接触器、电流互感器、变送器、热电偶等清扫检查,定值检查;接线端子发热检查,螺丝紧固,控制回路检查。只1 8就地控制箱、端子箱检查箱内设备清扫检查,接线螺丝紧固只8 四、施工总结本次检修施工严格按照阿尔法.拉伐尔公司的检修规程以及大修文件包的有关标准进行维修;依靠科技进步合理地组织施工、安全、优质、如期、高效地完成合同规定的任务。本次施工安装以下内容开展检修工作:1、 技术交底:进行技术级、班组级技术交底制度,开工前对所有参与施工人员均进行了安全技术交底工作;外来临时工作人员进厂进行教育培训,并考试合格方进入现场工作。2、 过程控制:技术负责人在施工过程中遵循及时,准确和从实际出发的原

12、则,严格执行规定的技术标准,对检修的全过程进行技术监督,解决和处理工程中的技术问题; 3、检修施工过程工作时间内间工作内容05101520253035404550一级分离模块二级分离模块废水模块其它完工、清理4.检修过程以及发现的问题和处理:(一) 一、二级分离机大修1) 对300A、B、C,500A、B、C分离机进行解体大修,施工过程应严格按照油处理GTPX-517TGV分离机大修文件包执行。2) 从整个检修过程来看,分离机部件和分离片较脏,使用柴油进行人工清洗。3) 分离机内部密封件都不同程度的出现了硬化、龟裂、破损的情况,300B、500C在之前的运行中出现了较大的漏水情况。大修过程全部

13、更换了密封套件。4) 检查齿轮箱涡轮蜗杆都正常,没有发现明显缺陷。5) 更换两轴的整套轴承。6) 在检修过程按要求对分离机顶部高度、心轴摆动、心轴高度、横轴晃动以及两轴的弯曲度进行测量,并记录在文件包中。各分离机各个H点测量值都在正常要求范围内。详见分离机大修文件包。7) 更换个分离机齿轮箱润滑油加至油箱窗口2/3。分离机检修结束后。8) 分离机试运行,300B振动达到1.0mm/s,其他都不超过1.0mm/s。燃油进出口、操作水、清洗水、压缩空气管路无泄漏现象。油水分离正常,排渣程序执行正常。能够符合制油系统运行要求。图一 分离机心轴吊出解体检修照片图二 分离机部件和分离片清洗照片图三 分离机安装位置测量照片(二) 1401分离机大修。1) 对1401分离机进行解体大修,施工过程应严格按照油处理213分离机大修文件包执行。2) 从整个检修过程来看,分离机部件和分离片较脏,使用柴油进行人工清洗。3) 分离机的分离片分配器的滑销出现了磨损,翼型插板、和分离片出现了错位情况。对破损的滑销采用氩弧焊补焊然后手工挫修到原先位置,翼型插板更换新件。4) 分离机内部密封件都

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