毕业设计甲斗轮机行走机构改造2012

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1、 DH-11-F-01 陡 河 发 电 厂技术改造 项目名称:陡河发电厂甲斗轮机行走机构改造 技术改造项目内容一、前言工程名称:陡河发电厂甲斗轮机系统行走机构改造二、项目提出的背景及必要性:(一)承担可行性研究的单位:陡河发电厂设备部(二)项目提出的背景:陡河发电厂甲斗轮机是七十年代投产的设备,已经运行三十多年,所处位置比较特殊,既可以给一二期锅炉上煤也可以给三四期锅炉上煤,可以说担负着陡河厂六台机组共130万容量的机组掺配煤工作和二期煤场9.6万吨的存取煤工作。由于是三十多年的老厂,甲斗轮机设备老化,行走机构存在缺陷多,可靠性安全性差。由于斗轮机系统没有严格的大小修计划,对设备只有定点检修和

2、日常维护,行走机构作为斗轮机系统的主要设备,它的可靠性直接影响到斗轮机的稳定性。又由于甲斗轮机的特殊位置,造成设备使用率高的现状。现在煤场工作环境差,煤质差,上煤需求量大,长期的使用使行走轮磨损严重,行走减速机高速轴曾经发生过3次断轴事件,夹轨器由于磨损也不能起到应有的锚定作用。作为重大危险源的监控设备,行走机构就是斗轮机的基础,它的可靠性不能保证,将直接威胁着斗轮机的安全运行。(三)进行技术改造的必要性:由于近阶段煤质变化大,来煤不稳定,甲斗轮机存取煤量都增加,设备停运困难,运行时间长。甲斗轮机行走机构从安装至今没有进行过系统检修,大部分行走轮及传动齿圈磨损严重,对行走轮轴承进行加油时已发现

3、有个别轴承已损坏,行走减速机高速轴频繁断裂,夹轨器的不起作用等都严重影响着甲斗轮机运行的安全稳定。1、通过现场测量、检查甲斗轮机行走轮,有的情况已达到报废标准,行走轮踏面厚度磨损量达原厚度的15,车轮轮缘厚度磨损量达原厚度的50。2、甲斗轮机行走轮的安全要求已不符合GB10672塔式起重机车轮技术条件中的规定。3、甲斗轮机行走轮轴承已有部分损坏,位置困难,不易更换,危险性大,安全隐患突显,急需要更换。4、甲斗轮机行走减速机高速轴频繁断裂,驱动形式有待改进。5、甲斗轮机行走传动齿圈磨损严重,齿圈轮齿已发生断齿。6、甲斗轮机行走台车动作不灵,铰座加不进油,使各车轮受力不均。7、甲斗轮机夹轨器动作不

4、灵,夹钳磨损严重,随经多次大修,也不能解决根本问题,不能满足重大危险源评估和安全性评价要求。1、拟进行改造的系统或设备的基本情况说明:输煤甲斗轮机设备已经运行三十多年,担负着陡河厂六台机组共130万容量的掺配煤量,平均每年运行时间超过4800个小时。由于设备运行时间长,行走机构磨损严重,存在缺陷多,可靠性安全性差,经常出现行走轮不转、拖动现象,严重影响到斗轮机的安全运行,存在着很多安全隐患,急需要对甲斗轮机行走机构进行改造。2、系统或设备简述:输煤一二期两个煤场共设置DQ5030斗轮机两台,其中只有甲斗轮机可以给陡河厂6台炉上煤。大车轨道长度为121.5米,悬臂30米,取料800吨/时,堆料1

5、000吨/时,堆、取料轨面上12米,下2米,回转角度90。3铭牌:DQ50304制造商:甲斗轮机-哈尔滨重型机械厂。5投产日期:甲斗轮机-1975年。6技术状况及其他有关技术参数:甲斗轮机行走速度30/5m/min,轨距及轴距60006000,行走轮直径800。7运行简历:甲斗轮机于1975年投入运行至今。8主要历史状况等:由于来煤情况的不确定,煤质变化大,使甲斗轮机存配煤量增加,设备运行时间长,停运困难,行走机构隐患繁多,磨损严重,并且甲斗轮机行走时车轮受力不均,个别行走轮受压力大,轴承损坏致使行走轮转动不好,产生拖动现象。(六)存在的主要问题:1缺陷情况的记录和叙述: (1)甲斗轮机东侧行

6、走轮轴承损坏,造成行走轮轴磨损,配合间隙大。 (2)甲斗轮机西侧行走轮有两盘轴承内套损坏。(3)甲斗轮机东侧有一行走轮轴磨损。(4)甲斗轮机行走减速机与斗轮机存在硬性连接,地脚筋板受力严重,经常出现开裂现象。(5)甲斗轮机夹轨器动作不灵活,夹钳的磨损,已不能起到锚定作用。2安全生产:由于行走机构存在的众多隐患,从车轮到减速机到夹轨器,每一处的故障都严重影响着斗轮机的平稳运行,存在重大安全隐患。3系统匹配:购置原厂设计行走台车组。4环境保护:无5节能降耗、提高经济性:提高设备的安全可靠性,减少设备缺陷,保证设备正常使用,避免设备出现倾翻事故。6改善劳动环境和条件等:通过对行走机构的改造,使设备更

7、能满足生产要求,减少发生事故的可能,改善设备运行条件,延长运行时间,同时减少设备维护工作量,改善检修维护设备的劳动强度。(七)需要通过技术改造解决哪些问题:1、通过对行走机构的改造,消除设备安全隐患,提高设备运行可靠性,保证设备运行时间,满足存取煤需要。2、解决行走轮磨损造成的轮压不均现象,延长设备使用寿命。3、解决行走轮轴承损坏,行走轮转动不灵的缺陷,避免进一步损坏行走轮轴。4、解决行走减速机断轴事件,提高运行可靠性。5、解决斗轮机锚定稳定性的缺陷。三、方案论证(一)改造方案描述:1、联系原生产厂家,对甲斗轮机行走机构改造提供可行的改造方案,保证设备的安全、稳定。2、选用斗轮机新式行走驱动减

8、速机。(二)改造后预期达到的效果:消除设备倾翻的安全隐患,解决行走轮受力不均,损坏轴承,减速机断轴的情况,提高斗轮机系统行走机构的可靠性,延长设备使用寿命,减少缺陷发生率,减少日常维护量,保证安全生产。(三)设计方案:方案一:甲斗轮机行走机构按原来技术参数要求,由原来的2驱动台车改造为4驱动台车,重新设计选型及主动轮组与减速机安装形式,行走速度、电机功率、减速机型号、速比相匹配,采用德国弗兰德减速机,电机为变频电机。减速机、电机、制动器为三合一式,安装形式为立式。该方案予算费用如下1、 驱动台车组含弗兰德减速机、变频电机、制动器每组23.2万4组 92.8万元2、 另配新型夹轨器每台3.5万2

9、台 7万元3、 工程费: 20.2万元 注:工程费含人工、机具、工装调遣及设计费,行走台车所有轴承部位拆查、清洗、注油及改造、安装、调试费。 以上合计为120万元方案二:甲斗轮机行走机构按原来技术参数要求,由原来的2驱动台车改造为4驱动台车,只更换行走车轮及选用新式减速机,行走速度、电机功率、减速机型号、速比相匹配,采用德国弗兰德减速机,电机为变频电机。减速机、电机、制动器为三合一式,安装形式为立式。该方案予算费用如下1、 行走轮组和弗兰德减速机、变频电机、制动器每组17.55万4组 70.2万元2、 另配新型夹轨器每台3.5万2台 7万元3、 工程费: 20.2万元 注:工程费含人工、机具、

10、工装调遣及设计费,行走台车所有轴承部位拆查、清洗、注油及改造、安装、调试费。 以上合计为97.4万元(四)施工方案:行走机构改造前期加强翻车机系统的维护,制定突发缺陷的防御措施,协调燃料部来煤情况,保证甲斗轮机检修时,翻车机来煤可以单上,保证锅炉需要。(五)是否需要停机停炉或结合机组大、小修等:无(六)从技术、经济、效果等方面论证其实施可行性、合理性、存在问题和解决办法:通过对甲斗轮机行走机构的改造,设备安全隐患得以消除,原有的设备缺陷得以控制,减少了甲斗轮机不稳定因素,改善了设备状况,提高了设备的可靠性,保证了设备的安全运行时间。(七)要求定量、准确地对其性能指标、投资费用、效益、投资回报作

11、出综合比较:通过对甲斗轮机行走机构改造后可提高系统健康水平,避免了因行走机构缺陷而发生斗轮机倾翻的危险和影响上煤的事件,减少设备维护量,消除设备老化等原因造成的不利因素,延长了设备使用寿命,保证设备的安全运行。(八)提出推荐方案:通过两个方案比较,推荐方案一,方案一由原厂家对行走机构重新设计,保证了斗轮机的安全可靠性,能满足各行走机构所受压力的均匀。在改造程序上,厂家制作新台车,保证了台车铰座的动作灵活,使各车轮轮压一直。行走轮与减速机一体,拆装都比较方便,有利于提前施工进度,保证设备尽快投入使用。方案二只更换行走轮组和减速机,虽然省些钱,可是不能保证改造后行走轮受力均匀。设备的安全性、可靠性

12、并没有提高,仍然存在着设备重大的安全隐患。 四、工程规模及主要内容(一)项目方案及内容综述:甲斗轮机行走机构改造,消除安全隐患。(二)工程计划开竣工时间:2011年3月6月(三)项目范围:甲斗轮机行走机构改造。(四)项目的主要设备材料构成:甲斗轮机行走台车4组(包括行走减速机、车轮、台车架等)。(五)地址选择及地理位置、路径及方案:略(六)改造后系统布置的变化:改造后系统由两驱动台车改为四驱动台车。(七)性能和有关参数及必要的图纸:行走机构由原厂家按原厂图纸设计制作,如有变动,竣工整理存档。(八)环境保护措施、治理方案和回收情况,对环境保护的评价:无(九)对劳动定员和技术水平的要求及培训情况:

13、控制系统无变化。(十)主要设备制造(订货)周期:四个月(十一)调研、可研、初设、设计、招标、订货、开工、工程各施工步骤(包括拆除、土建、安装等) 、试验、调试、试运行、竣工验收等整个项目的时间进程计划安排:2010年09月2010年12月:可行性研究2011年1月2011年4月:招标订货2011年5月2011年6月:开工、竣工验收(十二)对灰场工程、构筑物及一般土建工程,应注意气象、水文、地质、地形、地下物等资料的收集和叙述:无五、工程实施条件(一)工程项目有关征地、占地、施工临时用地、拆迁、赔偿等外部条件的落实情况:无(二)设计、施工单位的选择:招议标形式选择(三)工程施工周期:1个月(四)

14、设备制造周期:4个月(五)勘测设计周期:略(六)资金来源等的落实情况:待公司批复。(七)有关规划、消防、征地、搬迁等的落实情况:无(八)需要停机停炉等计划的落实情况:不需停炉(九)进口设备是否具备采购条件:具备(十)主要设备及材料的采购是否采用招议标方式进行:招标(十一)主要设备及材料采购的被招标对象(制造商)的选择:西门子自动化与驱动集团西门子机械传动(天津)有限公司(十二)其他外部条件是否具备:具备六、投资估算表及设备、材料明细表(一)投资估算表:单位:万元 设备费 99.8 施工费 20.2设计费0工程总投资 120(二)设备费:99.8万元(三)施工费(其中人工费):20.2万(四)设计费:0万元(五)工程总投资:120万元(六)设备、材料明细表(见本附件附表)。设备、材料明细表: 单价:万元设备名称规格型号单位数量单价总价行走台车组组423.292.8新型夹轨器套23.57总计99.8七、经济效益分析(一)对于提高系统和本单位综合生产能力与经济效益的计算分析,包括节能降损、体高效益、降低成本、增加利润等:甲斗轮机行走机构改造后,消除行走机构磨损、老化等原因造成的使斗轮机容易发生倾翻事故的重大设备安全隐患,延长了设备的使用寿命,提高

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