技术座谈会材料

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1、报告内容,第一部分:2009年开发主要工作及效果,第一部分:2009年开发主要工作及效果,第三部分:2010年开发工作安排,第二部分:开发存在的问题及潜力,二、2009年开发主要工作及效果,1、探索增注技术,不断满足宏观水量需求,(一)精细量化单元管理,加强有效注水工作 ,提高注采调控能力,30,30,30,30,化学法降压增注技术,物理法提压增注,注入压力量化分级新增注技术探索,井网完善、结垢明显区域实施13口井均有效,有效期4年,累增油2400吨。,注入压力:12兆帕以下 实施时间:2003-2007年,技术成果:形成一套欠注井原因分析判断方法,可以区分储层污染及低孔低渗欠注类别。,注入压

2、力:12兆帕以上 实施时间:2007-2009年,技术突破:油藏认识深化,应用压降曲线法分析欠注原因,判断更加准确,技术成果:08年7台增注泵,日增注407方,有效期4年累计增油4400吨;09更新4台注水泵,一台变频泵,泵压提高0.9兆帕,日增水量678方,累增油1506吨。,新民油田启动压力梯度与渗透率的关系,10毫达西,100米井距:12兆帕,5毫达西,100米井距:14兆帕,2毫达西,100米井距:20.0兆帕,新民油田室内表活剂筛选,二、2009年开发主要工作及效果,2、区块分类研究,精细注水方案调整,(1)深入注水政策研究,科学确定合理压力恢复速度,年压升法计算合理注采比1.4-2

3、.0,2009年立足于提高中含水期采收率,对注水原则进行了较大调整: 针对问题:地层压力恢复程度高、注采比高、套变现象日趋严重、剪裂缝在高压下开启水窜严重。 调整原则:减缓高压区块地层压力恢复速度,通过存水量法、年压升法和稳产法确定合理注采比。,在原始地层压力附近,保持地层压力,恢复到原始地层压力90%以上,地层压力恢复速度0.1-0.3Mpa,地层压力低,恢复速度 0.5-0.8Mpa,二、2009年开发主要工作及效果,(2)在注水政策的指导下精细注水方案调整,调整情况:调整283口井,日配注水量由6312方减少到4276方,减少了2036方。 全厂月度注采比由3.6下降到3.0。,二、20

4、09年开发主要工作及效果,调整效果:降低注采比后,主力区块日产液上升、日产油稳定,递减减缓;低产区块日产液下降、日产油稳定,含水下降。16口注水井通过恢复能量取得了较好效果,日产液、日产油略升,综合含水稳定。,(2)在注水政策的指导下精细注水方案调整,2、区块分类研究,精细注水方案调整,二、2009年开发主要工作及效果,(3)精细分类,有针对性扩大周期注水规模,周期注水分类归纳表,二、2009年开发主要工作及效果,工作量:周期注水82口井,其中含水级别较高、注水见效明显的民3、民118区块周期注水43口井。 周期注水效果:可对比53口井产液、产油稳定,含水上升得到有效控制,取得较好效果。,周期

5、注水效果,2、区块分类研究,精细注水方案调整,(3)精细分类,有针对性扩大周期注水规模,二、2009年开发主要工作及效果,3、提高测试质量,提高分注水平,保障方案有效落实,(1)提高测试质量,(2)提高分注水平,提高测试标准:严格水量控制、加密测试周期,调前先测前期方案的符合性,再进行现方案的调试,调试完成后待压力稳定后再次测试。 提高测试效率:应用吸附式双作用投捞器,工作效率提高1.7倍。 提高测试精度:采用非集流式超声波流量计测试;采用双电子验封压力计和堵塞器式电子压力计进行验封;研制单向流堵塞器,解决高压层注水问题。,技术标准:实现了15MPa以下带压小修作业,8MPa以下冲砂和射孔作业

6、。 分注成果:2001年以来应用小修防喷技术共修井分注353井次;动态分注率逐年上升。为方案的有效落实提供了有利的技术支撑。,(二)优化措施结构,拓宽配套技术,提高改造效果,二、2009年开发主要工作及效果,完成措施252井次,增油1.57万吨。 针对多次重复压裂效果较差、酸化施工周期短效果较差的问题,2009年对措施结构进行了调整,减少了压裂、酸化工作量,增加了堵水、挤增油剂等措施工作量。 主体措施基本保持了前两年的增油效果,堵水取得较好效果。,二、2009年开发主要工作及效果,1、拓展选井选层方向,优化压裂施工工艺,提高压裂效果,选井选层:对渗透率在3毫达西以下的低渗储层,由于注采关系未建

7、立,产能未得到有效发挥,以改善注采关系为目的进行压裂改造。 施工工艺:采用低砂比造长缝压裂技术,砂比控制在25%以下。 施工效果:2009年施工9口井,单井增油142.0吨。改善了注采关系,发挥了差层的生产能力。,做法一:低渗见效差储层低砂比改造,(三)深入水驱规律研究,适时挖掘停产油水井潜力,二、2009年开发主要工作及效果,18-26井组历年开采现状图,2009年恢复利用16口井,其中裂缝型水淹井上抽生产5口井,水井转抽利用1口井,捞油利用10口井,当年增油1173.8吨,年末新增日产能8.8吨,取得较好效果。,水井停注25个月,东西向裂缝水淹井复活2口,日产油2.7吨,(四)发展产能建设

8、配套技术,提高新井稳产水平,二、2009年开发主要工作及效果,规划部署:94口井,其中油93口,水井1口,配套转注16口,建产能3.93万吨。 完成情况:完钻93口,投产72口,投注1口,配套转注7口。钻进1口,待投产21口。 产能状况:平均单井日产能达到了1.6吨,预计稳定产量1.1吨。新井多处于中差区块,通过产能配套技术的提高,达到了新民目前单井日产油0.9吨的平均水平。,1、规划部署及完成情况,(四)发展产能建设配套技术,提高新井稳产水平,二、2009年开发主要工作及效果,2、主要做法,优化施工参数:根据井网、构造、水洗、地层压力状况优化压裂设计参数。并根据现场反馈信息重新优化压裂参数1

9、0口井。 能量合理恢复:对民11区块开展早期注水,对民43-8区块采取定压补水,并调整工作参数18井次。 加强过程管理:以“投产不等方案、地下不等地面,实现优质高效快速上产”为原则,做到了新井在6天内完钻,8天内投产; 投产较早的民11 、民43-8区块取得了稳产效果。,(五)大力推广成熟技术,强化质量控制,延长油井免修期,二、2009年开发主要工作及效果,管理上四个到位:优化方案,洗井加药结合到位;基层部门两级选井,确保维护到位;强化现场跟踪,方案落实到位;超前洗井、加药,低洼地带井雨季维护到位。 水平上三个提高:采油队修前诊断意识和能力全面提高;不正常井处理主动性和技术性不断提高;采油队和

10、作业队配合密切性提高。 技术上二项突破:双漏井与下部油杆断脱的诊断技术逐步成型;泵罐处理不正常井现场控制过程控制技术日趋完善。,(六)精细量化管理,狠抓计量工作,降低油井输差,二、2009年开发主要工作及效果,按照公司“精细量化管理”的要求,在单井计量方面,我们把油井分成四类,加大了一、二类的资料录取力度。同时重新规范下达有关资料录取标准16个,更换资料录取资料装置、仪表1362井次,并量化考核。 2009年下半年实现了末端输差控制在正负5.0%以内。,分类原则: 产油分级: A类:高产井,井组产量2.1 B类:中产井,单井产量12.1 C类:低产井,单井产量1 敏感性分级: :强敏感 注水受

11、效时间小于3月 :中敏感 注水受效时间3-6月 :弱敏感 注水受效时间大于6月,计量标准: 一类井:加密资料录取,每两天计量一次;取样化验含水每月六次;憋压数据要求每月四次。当一类井出现不正常时,在四小时内取全四同时资料,并采取有效措施并上报。对一类井资料录取要加大考核力度。 二类井:每三天计量一次;取样化验含水每月四次;憋压数据要求每月四次。当二类井出现不正常时,在六小时内取全四同时资料,并采取有效措施并上报。 三、四类井:按照常规录取资料周期。,报告内容,第一部分:2009年开发主要工作及效果,第三部分:2010年开发工作安排,第二部分:开发存在的问题及潜力,第二部分:开发存在的问题及潜力

12、,第三部分:2010年开发工作安排,3、防治套变攻关试验研究,断层对水驱控制作用的研究 单井套变位置与注水相关性分析 注水裂缝开启压力监测研究 套变井固井质量与压裂次数分析 压裂缝高及隔层封隔状况对比研究 套变区降低注采比合理压力研究,(1)开展6项研究,45-1,+45-02,+45-1,西57-11,+45-1日增1.7t,停注16层水量。加强+45-1相应层段注水,,受断层影响+57-11井12小层与45-1井16小层连通水淹,断层在高压下开启、剪裂缝在高压下开启、泥岩隔层在频繁压裂下可能局部出现裂缝,都是套变产生的可能原因。 2010年从以下6个方面开展研究,形成防套变配套注水原则:,

13、第三部分:2010年开发工作安排,(2)继续开展砂组控制注水试验,为防止油层段以上泥岩继续吸水导致井况继续恶化,2009年对砂组实施停止注水,共实施19井次,累计减水100方。2010年在套变严重的民1、民3区块扩大试验30口井。,砂组减水情况,(3)套变井的挖潜治理方向:引进治套技术,引进侧钻技术,补打更新井,(一)针对开发存在的主要矛盾,大力开展攻关试验研究,第三部分:2010年开发工作安排,4、除防垢攻关试验研究,攻关试验思路:化学法与物理法相结合,形成适合新民油田特点经济有效的除防垢技术体系。 试验安排: (1)投加长效的固体缓蚀阻垢剂,对结垢严重井试验10口; (2)安装连续加药装置

14、,试验3口井; (3)合理控制流压,降低驱替压力梯度,提泵挂换小泵10口井; (4)分层酸化、深度酸化各2口井; (5)水力射流除垢试验2口井。,连续加药装置,固体缓蚀阻垢剂,(二)精细量化注采井组管理,大力开展注水工作,夯实稳产基础,部署安排:实施三项措施、精细方案调整,开展1项攻关2项试验。,工作思路:宏观把握、区域控制、微观调控。,二、2010年重点工作安排,第三部分:2010年开发工作安排,第三部分:2010年开发工作安排,(1)井组分类管理,提高动态调控水平,根据注采井组产油量、综合含水、稳升率和敏感性将注采井组分类管理,制 定相应调控对策,提高动态调控敏感性和及时性。,1、精细量化

15、分类管理,精细方案制定,1、精细量化分类管理,精细方案制定,第三部分:2010年开发工作安排,(2)细化开发单元,精细制定注水原则,确定不同区块压力保持水平- 80%以上井组的平均地层压力 确定压力变化与注采比关系- 半年压升与注采比散点图 确定不同保压阶段的注采比-根据地层压力要求确定注采比,确定不同开发阶段各区块合理注采比,明确“新老”水井排剩余油分布-水驱前缘监测与计算 明确“新老”水井排压力分布-不同位置压力监测 确定“新老”水井排注采比-根据不同压力恢复速度求解,“新老”注水井合理注采比,不同渗透率储层的注水强度,确定不同渗透率储层合理压力界限- 绘制井组产状与压力关系曲线 确定不同

16、渗透率储层合理压力恢复速度- 产状与压升变化关系曲线 确定不同渗透率储层注水强度-绘制年压升与注水强度关系曲线,继续完善,深入研究,平面拓展,第三部分:2010年开发工作安排,(3)分类跟踪评价,适时进行调整,为尽快适应新的注水开发阶段,前期方案调整幅度较大,必须加大动态分析和油藏监测力度,确保油田良性开发。,2009年注水方案调整井方案跟踪评价工作,1、精细量化分类管理,精细方案制定,2010年针对四个方面潜力开展转注工作,共计13口井,计划上半年全部完成。,59-17井井位图,+6-08井构造井位图,2、完善注采井网转注13口井,第三部分:2010年开发工作安排,2010年完善井网转注井运行安排表,3、水井修井分注84口井,水井大修:17口潜力井中优选潜力较大的11口井着重做好潜力层注水; 水井小修:地质需分注30口,工程环保需求34口,大修后小修9口。,11口需大修井采油曲线,2010年水井大小修运行安排,31-11井注入

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