铁路探伤工技术总结

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1、技术总结我是郑州桥工段一名钢轨探伤技师、探伤班长,05年取得技师资格,自93年开始从事探伤工作以来,积极刻苦学习无损检测知识,多次代表段、分局参加探伤比武并获得了较好 的成绩,99年获分局探伤单项第一、总分第二的好成绩,被授予“分局技术标兵”称号, 01年获分局探伤技术比武第三名,02年获局钢轨探伤技术大比武实作第一、总分第二的好成绩,被授予局“技术能手”称号,并被分局授予“技术标兵”称号,04年底在河南省首届职工运动会探伤比武中取得优秀选手称号。08年参加了段钢轨探伤作业指导书、焊缝探伤作业指导书、铝热焊缝打磨标准的编写。参加制定了我局钢轨焊缝超声波探伤 作业方法。现将近些年的工作总结汇报给

2、各位领导:郑州桥工段管内北站地区设备严重老化,道岔多,伤损复杂并发展快,针对这种情况, 特别是在驼峰、缓行器等地段无法采用5D等型号钢轨探伤仪检查,并且手杖式钢轨探伤仪及手工检查又无法做到对钢轨I、II区的全面检查,造成驼峰、缓行器等岔区成了探伤的盲区,为保证线路设备安全,01年底在郑工长的指导和带领下,成立了技术攻关小组,将报废的5型仪器改制成对驼峰、岔区、缓行器探伤的专用探伤仪,并对改制仪器在现场做了多 次实验,在下道峰下岔区第一缓行器和第二缓行器之间检查时,我使用改制仪器发现了一处钢轨外侧核伤、两处较小的螺孔裂纹及轨端一处鄂部水平纹,并用手杖仪器与改制仪器进行了对比,上述伤损手杖仪器均无

3、显示。但同时发现了仪器使用中存在的使用存在问题、报警问题以及无法对螺孔全面检查等问题。在以后的使用中又暴露了许多问题,如示波屏向上, 不易观察波形等,根据试用中存在的问题,我们重新布设了电缆和探头接插件,利用5kg的塑料水壶改制为水箱,以减轻重量,方便上下道,又增加了一只前30。探头 (采用一只前30。,一只前内50。、一只后外50。、一只后0。+30。探头),在使用中同现使用的钢 轨探伤仪器适应了同志们的使用习惯,02年初将该制得新仪器投入使用,当天发现了 5处核伤和2处孔裂,收到了较好的效果, 为此我们又改进了一台以方便使用。两台改制仪器投入使用后,既减轻了劳动强度、同时又延长了检查周期并

4、缩小了探伤盲区,同时消除了同志们使用手杖仪器无法发现轨外侧伤损的担心,保证了探伤质量,受到了同志们的好评。在投入使用后几乎每月在驼峰检查时都能发现重伤钢轨,改制的仪器在三年的使用中所检查的地区没有发生责任性断轨事故,消除了设备隐患,为我段的安全生产做出了贡献。开展焊缝探伤后,协助工长制成焊缝专用小车,缩小了劳动强度,提高了生产效率。有根据现场工作的实际情况和问题,我们自制焊缝探伤标尺, 解决了焊缝探伤的快速定位问题。在现场焊缝探伤中,同志们常常对回波分辨不清,针对这些问题,我们制造了 6根焊缝实际伤损,开展现场教学,组织全体职工观看波形显示,解剖焊缝钢轨,并使大家在感性上认识了什么是伤波, 什

5、么是正常回波,防止了错判和误判,在焊缝探伤方面,由于现场焊缝 结构形式、表面状况等因素影响,往往会产生变型波,在荧光屏上除了出现缺陷回波以外, 还会出现非缺陷引起的反射信号,易与缺陷波相混淆,引起误判。焊缝探伤在操作程序工艺、伤损判别等方面还存在着差别和不完善,同志们对焊缝试块上的模拟缺陷,存在一些模糊认识,尤其是铝热焊缝探伤时,伤波、杂波及加强波区分不清,对判伤极为不利。铝热焊头有 其特性,焊筋未打磨,焊筋凸缘反射波可能会引起误判。为防止误判,对波形进行了分类, 使同志们了解波形显示的规律及特征。改进了仪器的调整办法, 采用钢尺及目测的方法来确定回波信号是否是伤波或其他部位回波,该方法直观,

6、减少了干扰。为提高职工的业务技能,协助工长先后制作了十余根不同钢种、不同焊接方式焊缝,并在焊缝不同位置、不同孔径、 不同深度模拟钻孔模拟焊缝伤损,对不同的回波认真分析、 找出差异,区分伤波和其它固有回波,并进行现场实践演练,与实际伤损进行解剖对比,总结出适应我段焊缝探伤工艺和判伤办法,以解决现场操作和判伤的需要。该方法在现场操作中简便,判伤合理,防止了错判和漏判现象,也提高了职工的业务水平和班组的整体素质。提高了职工的业务水平。在多年的工作和技术比武的经验交流中,总结出了核伤定位、定量计算的方法,从而解 决了钢轨探伤仪器核伤的快速定位、定量,对伤损的取向和出波情况经过认真揣摩,总结出了一套判伤

7、方法,平时对新老同志言传身教,在工作中取得了良好的效果。在从事探伤班长 的几年中,对现场发现的伤损认真分析,从没发生过漏判错判现象,保证了检查质量和列车运行的安全。平常的月测试中,我负责全班组的仪器测试监督工作,特别是钢轨探伤部分,局月测试 表中没有测试30。探头向上、倒打下裂纹dB差,可是在实际测试中发现有些探头倒打下裂 纹比上裂纹低10dB左右,这样的探头不易发现倒打下裂纹,容易造成漏检。为此我们根据 具体情况,制定标准,规定用向上裂纹灵敏度去发现倒打下裂纹的dB差不能大于4dB。从而提高了使用中探头的探测能力,大大降低了此项漏检的发生。30。探头的双波报警灵敏度按要求在GTS-60对比试

8、块上测试,波幅达到一定程度报警,但在实际工作中特别是北站地 区,许多小裂纹双波不报警或双波间隔不报警,为了发现较小的伤损,将现场发现的小裂纹伤损制成报警灵敏度试块,检查按此项标准调整报警灵敏度,在现场作业中发现了许多小裂纹伤损。探伤仪轨型开关在 60kg/m档时,反射式报警大方门后沿在9格,而某些轨底伤损出波在9.2-9.4格,极易漏掉轨底伤损,为发现轨底缺陷,要求将仪器的轨型开关放在75kg/m档(此时报警大方门后沿在10格),在实际工作中收到了良好的效果,发现了 2处轨底裂纹,保证了安全生产。积极配合局和探伤仪生产厂家对探伤仪的改进工作,我试用了国内探伤仪生产厂家的全部探伤仪,对新探伤仪在

9、试用期间存在的问题及时反馈到厂家,厂家均采纳了我们提出的合理建议,及时对探伤仪进行了改进,使探伤仪更能适用与现场作业。 在探伤班长的岗位上,为了提高职工的业务素质,根据制定的学习计划、学习制度,对 新来的同志耐心的讲解,使他们的业务水平迅速得到提高,现有些已成为生产骨干。协助工长搞好班组管理,严格遵守班组制定的各项规章制度,从没发生任何违章违纪行为,并在业务考核和季度练功比武中都取得优异的成绩。我利用业余时间跟工长学习仪器原理,确保仪器不带病工作,杜绝了因仪器原因造成的 漏检、错判等事故,在历次仪器故障维修及仪器人为故障排除比武中我均能取得好成绩。在实际工作中,没有因仪器故障排除不了而影响当日

10、工作的情况发生过,没有因仪器故障排除不了而完不成任务的情况发生过,为圆满完成生产任务做出了自己的贡献。加入了技术攻关小组,采取请进来,走出去的原则,对探伤中存在的难点、疑点进行技 术攻关;解决许多现场探伤遇到难题,成果多次在段QC发表,在实际工作中取得了良好的效果。每月要对伤损进行分析,对检查出的伤损进行解剖分析,使每个职工都了解那些地段易产生伤损和产生什么样的伤损。同时,对发现伤损的人员进行加分奖励,杜绝错判、误判、漏判现象的发生。所在班组没有发生错判、误判、漏判现象。班组多次被段、分局评为先进 班组。所带的多名徒弟均取得无损检测级资格证,其中徐鹏、贾震涛在2007年均通过技师考试,特别是徐鹏在部技能大赛中获得第一名的好成绩,成为班组生产一线的重要力量。 在今后我一定要继续刻苦钻研业务技能,不断提高解决现场探伤遇到的难题的能力,把 工作做得更好些,让同志们满意,让各级领导放心。郑州桥工段 马勇

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