300立方高炉煤气布袋除尘系统设计特点及使用效果

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1、300m3高炉煤气布袋除尘系统设计特点及使用效果宣化钢铁公司炼铁厂 5 号、6 号高炉(均为 300m3)自建成投产以来,一直沿用湿式煤气除尘系统。含尘污水通过两条直径 300mm 的地下管道向原小高炉干渣场渗坑排放,排污量平均每天约 600t。目前渣场泥量已饱和,铺设的两趟管路已有一条完全堵塞,另一条也经常出现堵塞现象,而且管路因其上方已构筑建筑物无法维修,已危及正常污水排放。 由于排污受影响,使得洗涤水质极差,直接影响生产,而环保法对污水渗坑排放明令禁止,排污费加倍征收。为此,对炼铁厂中型高炉煤气采用布袋除尘工艺进行工程设计。5 号、6 号高炉布袋除尘系统已投入运行。从整个系统运行情况看,

2、布袋除尘在除尘效率、节水、节电、治理环境污染等方面表现出了湿式除尘无可比拟的优越性。设计中一些新的、成功之处得到了充分的证实,同时也出现了一些问题。 1、布袋除尘设计概况 11 平面布置 布袋除尘系统由布袋除尘器组、煤气加压机站、仪控室、输灰系统等设施组成。 12 工艺流程 荒煤气经过重力除尘器初步净化后进入布袋除尘器进行精除尘。在滤袋连续不断净化煤气的过程中,滤袋内壁的灰尘逐渐加厚,当滤袋内外煤气压差达到指定值时开始反吹。反吹采用煤气加压机加压反吹和事故放荒反吹两种方式。捕集的灰依次经 300mm450mm叶轮给料机、气动卸料球阀,中间仓和 300mm450mm 叶轮给料机卸入埋刮板输送机内

3、,由埋刮板输送机经斗式提升机送至 55m3灰仓中,最后经卸灰机加湿后卸入汽车内,由汽车送往选烧混料厂进行综合利用。过滤后获得的净煤气进入净煤气管网。 13 设计参数及技术特性 (1)设计参数 一座高炉煤气发生量:4.55 万 m3h(标况) 高炉炉顶的正常温度:325;最低温度:280;最高温度:413,炉顶煤气压力:0.0150.020MPa; 重力除尘器后荒煤气含尘量:512gm 3; 重力除尘器后粉尘的堆比重:0.45gcm 3。 (2)主要技术特性 型式:下进气、内滤式、反吹清灰; 箱体个数:7 个(单炉) ; 箱体规格:3316mm14527mm; 每个箱体滤袋条数:44 条; 布袋

4、材质及规格:无碱玻璃纤维、250mm8000mm; 每个箱体过滤面积:76.4m 2; 过滤负荷:25.85m 3(m 2h); 有一个箱体反吹时,过滤负荷:30.16m 3(m 2h); 反吹方式:加压反吹、事故放荒反吹; 卸灰设备:三阀二斗式; 输灰设备:埋刮板输送机、斗式提升机、缓冲灰仓、卸灰机。 2、除尘效果及效益分析 21 除尘效果 自布袋除尘系统投入运行以来,测得净煤气含尘量在 10mgm 3以下,除尘效率达 99以上。 22 效益分析 (1)节电:一座 300m3高炉布袋除尘系统较原湿式除尘日节电 4954kWh,年节电1734250 kWh。 (2)节水:布袋除尘系统较湿式除尘

5、系统每年节约新水 28.4 万 t。 (3)节焦:布袋除尘后净煤气不含机械水、含尘量低,可提高高炉煤气理论燃烧温度,能提高热风炉热效率 23,使热风温度提高 4090而达到节焦目的,节焦量810kgt 铁。一座 300m3高炉年节焦 1610t。 (4)潜在效益:净煤气质量提高后,可减轻热风炉格子砖渣化现象,延长一代炉龄。 (5)环境效益和社会效益:布袋除尘系统从根本上消除了煤气洗涤水所带来的环境污染问题。采用布袋除尘后,净煤气质量提高,可扩大煤气用户,减少排放量,降低煤气放散污染。同时,由于该系统成功地实现了湿式卸灰,消除了因卸干灰造成的二次扬尘污染,为布袋灰的综合利用带来极大方便。 3、设

6、计中一些新的成功之处 31 输灰系统中,采用埋刮板输送机输灰 由于高炉布袋灰的比重轻、粒度细、流动性好,目前我国的高炉煤气布袋除尘系统一般采用螺旋输送机来输灰,但螺旋输送机单位动力消耗大、吊轴和轴瓦极易磨损、安装精度要求较高、检修和维护量大,在输送距离长的时候,情况变得更坏。为此,在设计选型时,选用了埋刮板输送机。实践证明,输灰效果较理想,采用埋刮板输送机后,明显地克服了螺旋输送机的缺点,大大减少了日常的检修的维护量。 在实际选型过程中,要特别注意所输送物料的堆比重。若计算用的堆比重值比实际值大,表面上看所选的刮板机输送能力没问题,但从体积上讲则相对不足。应按小时流量选取,以免涨箱。 32 采

7、用卸灰机加湿卸灰,成功地解决了“二次扬尘”污染问题 为减轻和消除卸干灰时造成的“二次扬尘”污染,输灰系统中增设了一台卸灰机,干料在卸灰机内通过喷水、搅拌等作用变为均匀而潮湿的物料从出口排出,达到防止“二次扬尘”的目的。 设计时,根据该机的特点在其上方增设了缓冲灰仓,使得进入卸灰机的料流连续而均匀,从而达到控制灰量的目的。 实践表明,经卸灰机出来的灰用手一抓是一个团,松手掉到地上又散开,说明喷水控制恰到好处,基本上解决了“二次扬尘”污染问题。 33 本系统设置了可编程控制器(简称“PC”机)用于反吹自动控制,同时配置了手动执行机构,可使反吹实现自动控制,半自动控制和手动控制。 34 选用无碱玻璃

8、纤维滤袋,使得净煤气含尘量10mgm3。 滤袋采用后处理工艺加工的,即将熔融的石英拉成纱,织成布后用硅油处理加工成滤袋。为了安装方便,同时考虑到滤袋与上下帽接触处易磨损,要求滤袋两头均为内翻边150mm、外翻边 250mm。 35 将布袋箱体中央的荒煤气下降管下端由直管改为渐扩管。 使得荒煤气流速下降,从而减少了筒体灰斗中积灰被重新吹起的量。 36 选择合理的保温材料增水性复合硅酸盐保温涂料,保证了系统在冬季输、卸灰的通畅。 4、存在的问题及探讨 (1)3 号埋刮板输送机的过渡段及斗部经常出现积灰现象,至使在启动时驱动头轮的链条被拉断。分析原因,3 号刮板机的卸灰口设在头部过渡段后的第一节中间

9、段处。在运行过程中,会有一定量的灰随刮板链条越过卸灰口被带到过渡段及斗部,越积越多,吸潮后由于刮板链条的作用逐渐变硬,使得驱动阻力大大增加。当卸灰口卸灰不畅时,情况更加严重,至使驱动头轮的链条被拉断。鉴于此,将卸灰口改设在斗积灰现象即可避免。考虑到刮板输送机的特点,在输送粉状物料时建议将最后一个卸料口设在斗部为宜。 (2)输灰系统中,斗式提升机实际运行中经常出现“打滑”现象,斗提链条也出现伸长的现象,严重影响正常的输灰。分析原因,发现是由于提料斗内的灰卸不干净,有部分灰又随着料斗落下,沉积在下部拉紧装置处,使得料斗运行时的阻力显著增大而造成的。现在链条运行的速度为:V1.25ms,为增大卸料时

10、的离心力,将 V 增大到 1.4ms,卸灰情况将明显改观。 (3)打开荒煤气总管上的放散阀,发现没有荒煤气放出检查时发现靠近盲板处的荒煤气总管被堵,7 号箱体几乎不起作用,6 号箱体的进气也受到影响。 为了解决此问题,可将荒煤气总管端头的盲板去掉,改用弯头接下,在适当的位置设置卸灰阀,将卸灰管接入 7 号箱体下的中间仓中。定期将卸灰阀打开放灰,可防止荒煤气总管被堵塞。 (4)设计时因用户要求暂不装设荒煤气升降温装置,系统运行中出现了几次荒煤气温度高于 300的情况,暂时切换到湿式除尘系统。待增设煤气升降温装置后,整个布袋除尘系统将彻底摆脱湿式除尘系统而独立运行。 (5)当因荒煤气温度过高而切换

11、到湿式除尘系统后,发现煤气加压机下部往外渗水。 分析原因,发现由于使用湿式除尘获得的净煤气对布袋箱体进行保压,而净煤气中含湿量较大,煤气加压机又位于净煤气管网的最低点,这样管路中的冷凝水都流到煤气加压机内。因此,在加压机叶轮壳体的最低点设置一个 12 寸的卸水阀,定期将流入加压机内的冷凝水排出。 (6)设在箱体灰斗内壁的灰位计(热电偶)获得的信号不够准确。每天按显示的灰位卸灰,但当检查其中的一个箱体时发现灰斗内几乎全部积满灰,灰面高度已接近花格板处。后来在实际操作中摸索到了一定的经验,人工定时卸灰,避免了该现象的发生。 5 结语 宣钢炼铁厂 5 号、6 号两座 300m3高炉的煤气布袋除尘系统总投资 880 万元,投入运行后各方面效益显著,估计 4 年内可回收全部投资,输灰系统率先采用刮板输送机代替螺旋输送机并获得成功,克服了螺旋输送机的种种缺点。使用卸灰机成功实现了湿式卸灰,解决了“二次扬尘”污染问题,同时,我们探讨并解决了实际应用中存在的问题,使得该项高炉煤气净化新技术得到了完善和发展

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