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1、催化停工处理方案由于催化剂跑损量大,装置无法维持正常生产。按照厂部要求,决定紧急停工处理,方案如下:一、反应岗位1. 切断进料,关闭进料喷嘴第一道手阀,阀后给汽扫线;2. 卸催化剂,将系统中催化剂全部卸入容 102;3. 反再系统逐步降压,关死再生、待生滑阀,现场改手摇;4. 将主风机切除系统,停再生、循环斜管松动风;5. 待分馏塔内油拿完后,开沉降器顶放空,系统降压,系统减汽,逐步停所有蒸汽;6. 打开待生滑阀前放空阀、提升管底部排凝阀,开盲 201 前放空阀;7. 配合装盲 201;8. 停用常用蒸汽,放空防冻凝;9. 过热蒸汽改进五公斤蒸汽管网,FIC105、105/1.2、FIC102
2、 控制阀处放空防冻凝。二、分馏岗位1. 反应切断进料后,分馏塔顶回流泵停运,关闭泵出口阀,汇报调度,联系罐区 24#线收油,由泵入口线向分馏塔内顶净存水,然后关闭顶回流抽出大阀;一中回流泵停运,关闭泵出口阀,汇报调度,联系罐区 23#线收油,由泵入口线向分馏塔内顶净存水,然后关闭一中抽出大阀。2. 关闭富吸收油进塔 201 阀;3. 关闭封油进分馏塔手阀及事故旁通进分馏塔手阀;4. 油浆系统保持正常循环5. 原料、回炼油改为闭路循环流程6. 关闭回炼油抽出大阀及二中抽出、返塔阀,二中停运;7. 将容 202、容 204 油气线改去 48#线,与分馏塔切断;8. 将重柴抽出、返塔阀关闭;9. 将
3、塔 202 液面拿空,关闭柴油抽出大阀;10. 催化剂基本卸完后,将油浆返回改入容 202,待油浆泵抽空后,将泵 209/1、2 出口阀关死,泵 209/3 油浆入口阀关死,将泵 209/3 改抽容 202 的油;打开分馏塔底放空及泵 209/1、2 放空阀、油浆返塔大阀后放空阀,放净存油;关死油浆分配线去 42#线手阀,从油浆返塔大阀前改去 42#线;打开油浆、二中连通线,二中正常循环11. 用泵 209/2 出口去 42#线拿净塔底存油12. 开塔底给汽13. 将塔 201 液面拿空,关死所有与塔 201 相连的阀门;14. 开分馏塔顶放空见汽;15. 关死 1#5#空冷 201 入口电动
4、阀,水冷 202/56 及冷 207/12 入口阀,开空冷集合管脱水包去地沟阀,去容 201 阀关死;16. 待分馏塔温度达到装盲条件后,配合装盲 201;三、稳定岗位三塔静止,泵停,关闭系统与外界相连的所有阀门塔 301/1 脱水去容 201 手阀开大,置换管线内存水四、机 302 停运,主风机待反应卸完催化剂后停运盲板表序号 名 称 直径1 大油气线 1 块 DN11002 炉 101 瓦斯线 1 块 DN1003 焦化凝缩油进提升管旧 2#喷嘴 1 块 DN804 进料喷嘴倒盲板 8 块5 终止剂喷嘴 2 块6 粗汽油进旧 2#、5#喷嘴 2 块7 雾化蒸汽 1 块8 常用蒸汽 1 块9 过热蒸汽 5 块10 事故蒸汽 2 块11 烧焦罐燃烧油喷嘴 4 块