焊接缺陷分析报告

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1、 焊接缺陷分析报告不合格焊口统计表:序号 SN.管线号 ISO NO.焊口编号 Weld joint NO.焊工号 Welder NO.焊接日期 Welding Date制作方式 Fabrication mode尺寸(NPS) DimensionRT委托单编号 RT Request No.RT委托单日期RT Request Date 结果 Result一次返修 Single repair二次返修不合格焊工号缺陷位置1IOU-101-0010.081-0156C0012012.08.06F10CC7-C300-PC-2012-RT00122012.08.10REJ2-3(密集气孔)C001V2I

2、OU-101-0010.017-0114C0032012.09.02F16CC7-C300-PC-2012-RT00382012.09.04REJ2-3(咬边、未熔)C003V3IOU-101-0010.040-012C0052012.07.28S16CC7-C200-PC-2012-RT00062012.07.30REJ7-0(接头未熔)C005F4IOU-101-0010.081-0154C0072012.08.06F10CC7-C300-PC-2012-RT00122012.08.10REJ0-1、2-3、3-4 (密集气孔)C007V5IOU-101-0010.106-011C0072

3、012.08.26F12CC7-C200-PC-2012-RT00462012.09.10REJ3-4(未焊透)C007V、OH6IOU-101-0010.107-014C0082012.08.27S6CC7-C200-PC-2012-RT00312012.08.31REJ2-3(密集气孔)C008F7IOU-101-0010.012-0114C007/C0082012.08.11F16CC7-C200-PC-2012-RT00452012.09.10REJ4-5、5-6 (密集气孔)C008V、OH8IOU-101-0010.015-012C008/C0052012.09.08F16CC7-

4、C200-PC-2012-RT00562012.09.18REJ4-5(根部凹陷)C008OH9IOU-101-0010.020-0113C0092012.09.01F16CC7-B300E-PC-2012-RT00412012.09.04REJ2-3、4-5、5-6、7-0(四张均为内咬边)3-4(密集气孔)C009V、OH10IOU-101-0010.021-019C007/C0092012.09.05F16CC7-B300E-PC-2012-RT00582012.09.18REJ7-0(蛀孔)C009F截止到2012.10.23,CC7焊接质量下滑,共透视107道焊口,有10道焊口返修,

5、 焊工C001一道焊口返修,C003一道焊口返修,C005一道焊口返修,C007两道焊口返修,C008三道焊口返修,C009两道焊口返修,其中密集气孔5道焊口,占不合格焊口总数的50%,未熔2道占20%,未焊透1道占10%,咬边1道占10%,根部内凹1道占10%,针对上述情况对地管焊接的返修口做焊接缺陷分析报告。 不合格焊口统计表和焊工返片统计表见上表。一、缺陷种类:1、密集气孔、蛀孔(焊接位置F、V、OH)2、未熔(焊接位置F、V)3、未焊透(焊接位置OH)4、内部咬边(焊接位置V、OH)5、根部内凹(焊接位置OH)二、产生缺陷的原因焊工返片统计表: 截止到2012.10.23序号 S.N.

6、焊工号 Welder NO.焊口数 Total joint welded不合格口/ 探伤口 Reject/Total 固定/预制 S/F缺陷类型 Defect type缺陷位置 Defect location焊接日期 Welding Date缺陷原因 Visual observation1C0011231/14F2-3(密集气孔) Clustered porosityV2012.08.06现场操作坑操作空间不够、弧柱区保护不好(雨、风等)insufficient operation room and improper protection of arc column (rain,wind et

7、c)2C0031201/16F2-3(咬边、未熔) Undercut, lack of fusionV2012.09.02焊接电流太小,接头停留时间较短 low current,holding time at tie-in is short3C0051201/13S7-0(接头未熔) Lack of joint fusion F2012.07.28焊接电流太小,接头停留时间较短等 low current,holding time at tie-in is short4C0071142/14F0-1、2-3、3-4(密集气孔) Clustered porosityV、OH2012.08.06现场

8、操作坑操作空间不够 insufficient operation roomF3-4(未焊透) Lack of penetrationOH2012.08.26层间及焊根清理不良。钝边太大、间隙较小、焊接参数较小、焊速过快等imcomlete cleaning of in-between pass. large root face but narrow clearance; low welding parameter and fast welding 5C0081103/15F4-5、5-6 (密集气孔) Clustered porosityV、OH2012.08.11接头引弧收弧不当 impro

9、per start of arc manipulationS2-3(密集气孔) Clustered porosityF2012.08.27接头引弧收弧不当 improper start of arc manipulationF4-5(根部凹陷) Root concavityOH2012.09.08焊接坡口组对间隙太大 6C009312/4F7-0(蛀孔) bore hole F2012.09.05运条方法不当,收弧动作太快 improper arc manipulation, and excessive-quick ending of arc F2-3、4-5、5-6、7-0 (内咬边) Un

10、dercut 3-4(密集气孔) Clustered porosityV、OH2012.09.01间隙较小、电流太大,运条速度太小 narrow clearance,over current and slow arc manipulation 接头引弧收弧不当 improper start of arc manipulation产生缺陷的原因主要有以下几点:1、 操作坑操作空间不够2、 焊机问题,导致焊接参数不稳定3、 组对间隙没有达到焊接要求4、 焊工责任心问题三、整改措施:1、8月份操作坑开挖不到位,8月份已经整改2、焊机已经更换3、加强组对时的检查,使组对具备焊接要求4、定期对焊工进行培训

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