QC上海太阳能课件

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1、alcom,降低0039短边制程 擦、划、碰伤,小组成员,项目选定背景,外部环境: B0039系列是上海太阳能客户的主要产品,客户对该系列产品的质量要求也较严格,客户曾投诉过该系列产品表面批量性碰、划伤,影响客户满意度,存在客户不满意取消生产订单的风险; 内部环境: B0039短边生产过程加工不良高,10、11月份加工不良率为6.11左右,生产过程不良品多,导致产品生产成本增加;,项目选定理由,09年10-11月份,B0039短边的生产过程总加工不良率约6.11%,加工不良总数为4335支,其中擦伤、划伤、碰伤类外观不良共2905支,占不良总数的67.08%;具体见下表:,项目意义,B0039

2、-1-2-10产品09年10-11月共报废4335支,按每支报废成本7元,报废总金额达3.5万元/年。其中,制程擦、划、碰伤2905支,不良率为4.1%,占加工不良总数的67.08%;如能有效改善加工流程中外观不良的产生,并能将外观不良率控制在1%以下,按年产60万支计算,每年可减少报废损失金额13万元以上。同时外观不良多,存在不良品非预期转序和客户投诉的风险。所以,必须改进生产流程中的外观加工不良,提高产品质量和客户满意度。,项目目标拟定,1、降低B0039短边制程擦、划、碰伤,达到1%以下; 2、无批量性擦、划、碰伤不良;,1、就本次QC小组活动,公司及厂部领导多次在会议上提出,将在活动中

3、给予大力支持,确保项目完成。 2、从品质部不良统计表中可以看出,09年产品的平均外观擦、划、碰伤不良率均在1.2%;因此,通过PDCA的改善循环,对生产过程中影响产品外观擦、划、碰伤的因素进行改进,将擦、划、碰伤不良降低至目标值是可实现的。,目标的可行性分析,项目推进计划,12.5-12.8,12.9,12.10-12.15,12.16-12.18,12.20-1-12,1.13-1.18,1.19,1.20,项目现状流程图,切割,铣边,冲床冲孔,钻床扩孔,折弯机 冲孔,撕膜,放治具,NO,去毛刺,外观清洁,外观检验,NO,报废,产品包装,返修,报废,数据收集分析,根据现状流程图,小组人员对1

4、0、11月份的擦、划、碰伤不良按工序进行分类统计,见下表:,原因分析,过程中擦伤、划伤、碰伤,人 员,材 料,设 备,方 法,责任心不强,管理制度不严,技术水平低,新员工,培训不到位,周转方法不适用,生产线上 产品推动式生产,作业方法不明确,工序间产品 周转方法不当,防护用品不够,未按要求做,生产线设计不合理,产品之间未做防护,生产线表面金属外露,为找出主要原因,QC小组成员针对鱼骨图显示出的末端因子进行重点分析; 一、周转方法不适用:生产过程工序间采用的周转架为平台式结构,员工在摆放产品时将产品紧密堆放在一起,后工序员工在拿取产品过程,抽动产品,导致产品表面擦、划、碰伤。 二、未按要求做:小

5、组成员通过现场调查发现,切割机切割后产品直接堆放在一起,周转过程产品切割部位毛刺相互擦伤、碰伤。 三、生产线设计不合理:车间在治具后的工序采用平台推动式生产,产品在工位周转时,前工位加工好后,堆放后推动至后工位,产品间擦、划、碰伤。,要因确认,对策制定及实施计划,QC小组通过会议研究决定,对措施的实施进行分工跟进,并按计划执行。 一、过程中产品单支流。过程统一分为3格,分格多了使用时操作不方便,材料难以准确放置,工作效率也受影响。通过生产实际操作试验证实,分3格最有利,保证无周转外观损伤的同时,对加工效率无负面影响;,对策实施,过程材料周转架,毛条,对策实施,二、料架周转产品时,产品上下层间垫

6、棉条保护,对策实施,三、实施流水线作业。小组成员在确定使用流水线改善平台推动式生产后,立即报告厂部,制定采购计划,于1月10日完成设备的购买,13日调试后正式生产。,对策实施后,小组成员于1月13日对产线的生产数据进行统计,见下表:,效果检查,目标实现啦!,通过小组成员集体努力,在改善措施实施后,制程擦、划、碰伤不良率由4.1%降低至0.94%,实现并超过了既定改善目标!,活动收益 通过小组成员的努力,本次活动取得成功,活动达到并超过预定的目标值,擦、划、碰伤不良率降低至0.94;从表1对09年B0039短边生产数量的统计,平均月生产3.5万支,不良率由4.1%降低至0.94%计算,则: 35

7、000(4.1%-0.94%) 7=7742元/月 年总收益:7742 12=92904元/年 活动耗费 在本次活动中,设备改造花费500元,新购流水线两条共10000元,总耗费为: 500+10000=10500元 综合经济效益: 9290410500=82404元/年,效益分析,项目标准化及推广,经过对活动效果的检查,验证了对策措施是正确有效的,为了长期有效的落实执行改进措施,小组成员针对改进措施制定作业标准书。,从方案提出到实施完成,都有员工的积极参与,在亲身体会到创新改进后,极大地提高了员工对QC小组活动的兴趣,为质量管理创造了良好条件。 采用新方法后,不但减少了产品的报废,也使更多的员工加入到产品质量改进中来,不断的摸索提高产品质量、改进生产效率的新方法和技巧。 通过QC小组活动,可以有效地解决生产中影响质量、产能等各方面的问题,更充分地利用了现有的资源,对节能降耗提效有着非同一般的意义; B0039短边的外观改善,解决了生产过程中的问题,收到预期效果。为有效控制产品加工过程的不良,减少公司的不良成本损失,小组成员决定在现改善基础上,进行改善范围扩展,着手于一分厂整个流程内外观不良的控制改善。,总结及下一步计划,

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