1013编号燃料输煤系统事故案例

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1、燃料输煤系统事故案例燃料输煤系统事故案例 汇 编 汇 编 二 0 一一年一月二 0 一一年一月 1 目 录目 录 一、翻车机一、翻车机.2 (一)翻车机机车掉道事故(一)翻车机机车掉道事故.2 (二)翻车机控缆刮断事故(二)翻车机控缆刮断事故.3 (三)翻车机过翻造成车皮脱线、本体齿轮脱齿事故(三)翻车机过翻造成车皮脱线、本体齿轮脱齿事故.3 二、斗轮机二、斗轮机.5 (一)运行、检修严重违章 设备试运摔死一人(一)运行、检修严重违章 设备试运摔死一人.5 (二)斗轮机油管压力表管接头松动严重刺油(二)斗轮机油管压力表管接头松动严重刺油.5 (三)斗轮机悬臂卷皮带(三)斗轮机悬臂卷皮带.6 (

2、四)斗轮机悬臂皮带划伤(四)斗轮机悬臂皮带划伤.7 三、带式输送机及其它设备三、带式输送机及其它设备.7 (一)某厂 C8A 带式输送机电动机误启动事件(一)某厂 C8A 带式输送机电动机误启动事件.7 (二)某电厂 C0A 皮带撕裂事故(二)某电厂 C0A 皮带撕裂事故.8 (三)锁气器底板脱落事件(三)锁气器底板脱落事件.8 (四)皮带机停电不检查事件(四)皮带机停电不检查事件.9 (五)某厂输煤皮带撕裂事故(五)某厂输煤皮带撕裂事故.10 (六)某厂输煤栈桥烧塌特大火灾事故(六)某厂输煤栈桥烧塌特大火灾事故.10 (七)某厂碎煤机检修时人身轻伤事故(七)某厂碎煤机检修时人身轻伤事故.11

3、 (八)某厂电气设备检修中擅自扩大工作范围事件(八)某厂电气设备检修中擅自扩大工作范围事件.12 (九)临时措施不可靠高处坠落把命丧(九)临时措施不可靠高处坠落把命丧.13 (一零)清理积煤不慎 造成机械伤亡(一零)清理积煤不慎 造成机械伤亡.13 (一一)擅自进煤斗煤塌致人亡(一一)擅自进煤斗煤塌致人亡.14 (一二)输煤皮带火灾事故(一二)输煤皮带火灾事故.15 (一三)碎煤机动力开关在试验位启动上煤系统未遂事件(一三)碎煤机动力开关在试验位启动上煤系统未遂事件.16 (一四)某电厂 C11B 皮带烧断事件(一四)某电厂 C11B 皮带烧断事件.16 (一五)某电厂C7A/B 尾部导料槽内

4、导流板粘煤着火事件(一五)某电厂C7A/B 尾部导料槽内导流板粘煤着火事件.17 2 一、 翻车机一、 翻车机 (1)翻车机机车掉道事故)翻车机机车掉道事故 1.【事故经过】1.【事故经过】 2006 年 12 月 22 日 00:50 分,某公司铁路专用线二道进车。翻车机司机在 1:00 接班时对 B 路系统进行试转。2: 20 三道翻卸完毕,2: 35 启动 1B 带式输送机、B 侧给煤机,准备翻卸二道煤车。 再次试转设备,期间动作压板 23 次。 2:45,第一节车皮在倾翻返回中,出现压车梁卸压,在车体接近 160停车,车厢脱离轨道约 1.5 米,北高南低、与地面呈 190被压车梁和靠板

5、支撑悬于半空。 联系铁路将二道剩余车皮牵引至三道,开始着手进行机车复位及检修维护方案制订实施。使用 4 台 5 吨导链、1 台 10 吨导链,分别悬挂于翻车机轨道两侧的平台横梁,使用自制的吊钩钩住车厢 敞口外边,收紧导链,将车厢吊离支撑部位。 使用铅丝捆扎车轮组,就地手动操作翻车机返回,于 2004 年 12 月 22 日晚 22:00 完成翻转, 但四组车轮只有一组完全落于钢轨上,其余三组均落在翻车机平台上。 12 月 23 日早,开始恢复车厢,使用天车将车厢抬起,安装车轮组,于 23 日 20:00 将车厢送 至轻车线放置。 恢复被撞坏的液压接头,检查液压油泵及入口滤清器, 更换受损的油泵

6、电机, 消除检修痕迹于 25 日 12:00,完成系统的调试,投入备用。 2.【事故原因】2.【事故原因】 (1) 天气寒冷,造成液压系统的执行机构和油管路的油液粘度增加,引起油缸控压单向阀的弹簧 复位不及时,造成油缸卸压,无法保证正常的工作压力,导致车皮在倾翻后掉轨。 (2) 在开始翻卸准备时,液压系统动作不充分,致使部分管道残留低温高黏度的油液。 (3) 在程序中,压力继电器信号反馈 5.5s 后即开始倾翻,由于油液黏度增大,油缸的动作速度减 缓,导致开始倾翻时,系统末端的油缸未收缩到位,造成压板对于火 车车体的压紧力不足。 (4) 厂家的设备说明中,提到“如果天气寒冷,油温低于 10时,

7、因油的粘温性,各运转部位不 灵活,润滑条件差,因此要注意不能马上投入运行,应当起动先转 10 秒,停 10 秒,然后运 转 20 秒,停 20 秒,反复进行,直至泵内各部件充分润滑再连续运转。 ”但未定量进行说明, 使得值班员在实际操作中缺乏明确的依存。 3.3.【措施及教训】【措施及教训】 措施: (1) 在翻车机系统安装过程中,一定要把液压系统全面彻底的进行清理。 (2) 修改程序,将压力继电器信号反馈 5.5s 延长至 10s 。 (3) 增加较冷环境下,翻车机液压系统操作的要求。要求提前半小时开始设备的试转,待整车检 验无异常后,重点进行液压系统的操作,次数不少于 10 次。 (4)

8、针对首节车的翻卸,待靠板到位后,频繁动作压车梁,待压车梁动作协调、顺畅后开始倾翻。 3 (5) 考虑在翻车机压车系统末端增加压力检测装置。 (6) 为液压系统管路增加电伴热。 教训: (1) 对特殊天气对液压系统的影响,考虑不足。 (2) 控制程序的细节问题,对于特殊工况的影响,掌握不全面。 (3) 翻车机掉道后的应急预案准备不够充分,延误抢修时间。 (2)翻车机控缆刮断事故(2)翻车机控缆刮断事故 1. 【事故经过】1. 【事故经过】 2006 年 8 月 19 日上午 9:25 程启带式输送机、给煤机存煤,流程正常,除铁器运行正常,用 A 斗轮机往 1 号煤场存煤。9:40 分左右 B 翻车机正在翻卸煤车,突然没有重车信号,经检查发现 B 翻 车机控缆挂断 3 根,于是停车处理。 2. 【事故原因】2. 【事故原因】 (1) 翻车机控缆安装位置不合理,控缆太长没有很好固定。 (2) 定期检查出现疏漏,未及时发现电缆捆扎已松动。 (3) 松动的电缆在翻车机翻转过程中,脱出电缆槽合,被端环附着支架划伤。 3. 【措施及教训】3. 【措施及教训】 措施: (1) 每周检查电缆捆扎,发现松动及时恢复。 (2) 每月检查电缆是否有缺陷。 教训: (1) 对于随设备运动的电缆,滑线等,要定期对不同工况的电缆状态进行检查,防止由于状态位 置变化造成的线路故障。 (2) 露天

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