QC小组课题

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1、提高蒸压加气混凝土填充墙墙体质量,QC小组,编 制 人:范海宇 编制时间:2012年1月30日,STEP,STEP,1,工程概况,江语城工程位于恩施红庙上官 田,总建筑面积33118m2,建 筑檐高58.7m,建筑占地面积 为1909m2,地上十八层,结 构类型为框剪。墙体采用蒸压 加气砼砖,外墙为250mm,内 墙为200mm。,STEP,STEP,小组概况,遵循“自愿参加、相互结合”的基本原则。2011年8月30日,在公司总工程师张昌宪的组织带领下,“广城公司江语城工程QC小组”注册登记,正式成立。,2,QC小组概况表,制表人:范海宇,时间:2011年9月25日,STEP,STEP,3,选

2、题理由,STEP,STEP,4,现状调查,QC小组对现场进行调查,共查60次,查出不合格点数共计50点,其中墙体后砌质量差占有35点,出现频率为70%。,墙体砌筑质量缺陷调查统计表(活动前),制表人:范海宇 时间:2011年9月27日,调查统计柱状图(活动前),从图表中我们可以看出后砌质量差出现的累计频率达到了70%,属于A类因素,是影响墙体质量好坏的主要因素,我们决定将其作为本次活动的解决对象。,A,STEP,STEP,5,设置目标,1、目标设定,结合现状调查及本项目的具体情况,通过下面六个步骤: 1)正确理解公司的管理目标 2)制定符合本QC课题原则的目标 3)列出可能遇到的问题和阻碍,找

3、出相应的解决措施 4)列出实现目标所需要的能和知识 5)列出为达目标所必须得合作对象和外部资源 6)确定目标日期并对目标予以书面化 通过小组成员的积极讨论,确定了本次QC课题的目标为:后砌质量控制(控制到10%),2、目标可行性分析,一、通过现场勘查,发现解决好墙体的后砌质量,能更好的保证节能、防水的施工。 二、由公司高级工程师作坚强的后盾,进行技术指导。 三、项目部抽调大量有经验的技术工人进行作业。,四、公司在其他类似工程中积累了大量的施工经验。 由此可见,我们相信目标可行。,STEP,STEP,6,原因分析,人,小组于2011年10月中旬广泛收集现场工人、班组长和各级管理人员的意见,集思广

4、益,相互启发、相互补充。从“人、机、料、法、环”五个方面对目标进行讨论分析,得出9条末端因素。并绘制了鱼骨图,机,料,管理人员相关知识不足,管理方法错误,管理人员缺乏,施工位置没有管理人员,机械操作人员使用不当,机械操作人员未经过相关培训,骨料含泥量不符合要求,购买不符合规范要求的集料,骨料级配差,配比未经试验,蒸压加气块后砌质量差,法,环,砌筑方法不当,无有效的砌筑措施,对细节处理马虎大意,作业区不平整,场地清扫不干净,现场操作平台不稳,无良好的作业环境,制表人:范海宇 时间:2011年10月5日,STEP,STEP,7,要因确定,针对以上9条末端因素,我们小组通过调查、验证等方法对其进行了

5、逐一确认,最终确认出3条主要因素。,制表人:范海宇 时间:2011年10月10日,STEP,STEP,8,制定对策,根据5W1H的原则,针对3条要因绘制了对策表。,对策表,制表人:范海宇,时间:2011年10月19日,STEP,STEP,9,对策实施 及效果验证, 实施 1:管理方法错误,实施过程: 一、小组成员到项目部召开全面细致的交底会议。要求项目部管理人员严格按照交底内容进行现场管理。 二、我小组通过查阅相关管理模式,针对现场管理情况,进行现场讲解,确保撑握相关技术要领。,效果验证: 2011年11月10日,小组成员组织进行了现场考核,发现项目施工管理人员已基本能够掌握相关管理模式并能熟

6、练运用,因此达到了目标。, 实施 2:骨料含泥量不满足要求,实施过程: 一、小组成员和供料厂家进行沟通,要求供料厂家所送材料必须满足施工要求,并与项目部签订合同。 二、对项目部人员进行原材料控制交底,要求对进场材料材质的控制,尤其是检查原材料含泥量。,效果验证 2011年11月15日,小组成员组织进行了现场检查,发现原材料含泥量符合相关标准,因此达到了目标。, 实施 3:砌筑方法不当,实施过程: 一、QC小组组织项目部相关作业班组学习现行的施工质量验收规范,同时要求项目部管理人员加强质量管理,健全各项质量管理制度,并认真履行。 二、小组成员到现场进行技术指导。,效果验证: 2011年12月31

7、日,小组成员对现场砌筑过程和砌体质量进行检查,通过检查,发现操作人员能按照标准进行砌筑施工,且能够达到控制目标。,STEP,STEP,10,效果检查,1、直接效果 我小组于2012年1月1日对砌体进行综合检查,共查30点,其中不合格部位有2处,分别是后砌质量差及模数控制差,占有频率共6%,达到了小组成立之初所订立的砌体后砌质量差降低为10%的目标。,2、经济效益 1、本工程在施工合同约定中,能达到州结构优质工程奖励10万元。本工程在QC活动前,项目班组进度为6天一层,现将该工程分为两个班组同时进行施工。本QC小组进行了效果比对,按照QC小组技术交底内容进行实施的班组进度为5天一层,从而在进行方

8、面比另一班组快4天,从节约工期的方面来看大大节约了工期。 原施工班组工期为:18X6=108(天) 实施QC小组活动的班组施工工期为:18X5=90(天) 比原有工期提前:108-90=18(天) 本工程提前一天完成可以节约成本为1000元,所以提前18天完成可节约成本18000元。 2、从使用材料的情况来看,吸取本QC小组技术要领的班组节约施工用料5%。 原来一层墙体体积为500m3,共计9000m3 节约材料为:9000X5%=450m3 节约材料费用为:450(m3)X220(元/m3)=99000(元) 共计效益为:18000+99000=117000(元),STEP,STEP,11,

9、巩固措施,通过本次活动,墙体砌筑质量得到了着重的改善。在本次活动过程中发现了很多实施有效的措施,并加以整理和收集。在公司其它工程项目上推广实施,除此之外我们还拟定了定期学习和培训的计划。,制表人:范海宇 时间:2012年1月5日,STEP,STEP,12,总结及今后的打算,通过开展QC小组活动,我们深刻的认识到只有将技术与管理相结合,以质取胜才能树立企业形象。因此,我们在今后的施工管理中,会持续开展QC小组活动、运用PDCA循环控制法,多创优质工程。我们下一课题名称为提高机械旋挖桩施工质量。,在活动过程中,小组在公司的带领下,发扬公司严谨的作风,团结互助、精益求精,最终使课题圆满完成。,谢,谢,观,赏,

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