QC降低砂质地层超深超厚地连墙沉渣厚度精编版

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1、降低砂质地层超深超厚地连墙沉渣厚度,中国中铁二局城通 分公司,-中铁二局城通分公司武汉地铁7-9标项目经理部QC小组 -演讲人:彭笑贤,2016年04月20日,第一章 工程概况 第二章 QC小组概况 第三章 课题选择 第四章 现状调查 第五章 设定目标,目录,QC内容分 10部分,第六章 分析原因、确定要因 第七章 制定对策、对策实施 第八章 效果检验 第九章 制定巩固措施 第十章 总结及下步打算,第一部分 工程概况,武汉市轨道交通七号线一期工程徐家棚车站主体围护结构采用1.5m厚地下连续墙,共计150幅。 地下连续墙接头采用H型钢接头,深度约60米。地下连续墙施工范围内由上至下主要穿越杂填土

2、、粉质粘土、淤泥质土、粉砂、粉土、粉细砂、细砂、强风化泥质粉砂岩、中风化泥质砂岩。,1.5m厚地连墙,第二部分 QC小组概况,表1 QC小组及成员概况,制表人:谭永彬 日期: 2015年4月12日,第二部分 QC小组概况,第三部分 课题选择,本工程地下连续墙沉渣厚度应控制在10cm以内。,降低砂质地层超深超厚地连墙沉渣厚度。,现阶段部分地连墙沉渣厚度达20cm-30cm,控制情况不太理想,因而对浇筑过程中沉渣积淀的控制要求高。,徐家棚车站基坑为超深基坑,深度达34m;且承压水头仅位于地表下2m处,因而地连墙的防水质量本工程的重点,而墙底沉渣控制则是重中之重。故公司提出控制地连墙底沉渣的要求,项

3、目部寻求最佳控制方法。 ,课 题 选 择,质量要求,设计规范要求,现场施工现状,第三部分 课题选择,滤失量:在规定的试验条件下,悬浮液滤出的滤液亳升数,被称为滤失量;其表示泥浆在槽内流失的程度。 胶体率:表示泥浆中粘土颗粒分散和水化程度。,CMC:CMC是一种大分子化学物质,学名为羧甲基纤维素。能够吸水膨胀,在水中溶胀时,可以形成透明的粘稠胶液,在酸碱度方面表现为中性。羧甲基纤维素其水溶液是碱性透明的粘稠性液体,其为水溶液增稠。,重晶石:主要成分为BaSo4(硫酸钡),在泥装配制中主要是调节泥浆比重,泥浆比重不够一定要适量加取重晶石,加多了很容易超过泥浆指标要求的比重。,第四部分 现状调查,2

4、015年4月25日,小组针对已完成的地下连续墙,对与沉渣控制相关的工序进行了数据统计,共统计17幅地下连续墙,其中5幅地连墙沉渣厚度超标,占统计总数量的29.4%,合格率为70.6%。,表2 沉渣厚度统计表,制表:彭笑贤 日期:2015.4.25,第四部分 现状调查,表3 施工现状调查记录表,备注:有此情况发生 无此情况发生 制表人:简东明 日期:2015年4月25日,第四部分 现状调查,对上表进行统计分析,我们找出了沉渣过厚的问题来源:,制表人:彭笑贤 日期:2015年4月25日,表4 沉渣控制因素统计表,第四部分 现状调查,根据沉渣控制因素统计表结果绘制的排列图如下所示:,图1:沉渣过厚来

5、源分析排列图,制图人:彭笑贤 日期:2015年4月25日,从左图可知,地下连续墙沉渣过厚主要问题来源为:泥浆性能差,护壁效果不好,第五部分 设定目标,(1)目标设定:沉渣厚度目标:,图2 沉渣厚度目标图,(2)目标依据: 根据设计及规范要求、公司相关技术要求及武汉地区检验批质量验收要求,地下连续墙沉渣厚度不得大于10cm。 本单位一直从事地铁车站建设,武汉市宗关车站同样处于砂质地层中,其地下连续墙施工中沉渣厚度均控制在10cm内,有成功的经验。,25cm,10cm,第六部分 分析原因,为了完成设定的目标,小组专门召开一次研讨会,针对现场情况,采用“头脑风暴法”,各抒己见,进行深入的探讨,找出了

6、各种主观和客观原因,并进行了汇总整理。具体的原因分析见下面鱼刺图:,图4 原因分析鱼刺图 制图人:彭笑贤 日期:2015年5月5日,第六部分 确定要因,制表人:谭永彬 日期:2015年5月20日,经过小组各成员多次充分地分析和讨论后,形成了一致意见,确认了主要末端因素,对各个因素分别指定了确认人。要因确认表如下:,表5 要因确认表,第六部分 确定要因,要因确认一: 末端因素:技术交底不清 确认标准:所有施工人员均接受了交底且交底内容简明清晰 确 认:查阅工程部交底档案,交底内容清晰,交底签字齐全。,图5 泥浆制备技术交底,第六部分 确定要因,要因确认二: 末端因素:制浆班组操作不当 确认标准:

7、技术交底,并100%执行 确 认:在现场对操作人员进行观察,均按照交底要求拌制泥浆。,第六部分 确定要因,要因确认三: 末端因素:设备保养维修不及时。 确认标准:设备检查、维修保养记录。 确 认:设备均按要求进行了检查、保养,并形成了记录。,图6 设备维修保养记录表,第六部分 确定要因,要因确认四: 末端因素:膨润土选择不当 确认标准:泥浆PH在8-9、泥皮厚度1-3mm、粘度22-30s且,滤失量30ml/30min。 确 认:抽测泥浆6次,确认钙基土与纯碱制得的泥浆不合格。 制表人:胡吉宇 日期:2015年5月16日,图7 泥浆PH、粘度性能试验,表6,要 因,第六部分 确定要因,要因确认

8、五: 末端因素:外加剂选择不当 确认标准:新制泥浆比重1.061.08,粘度:2230,含砂率4%,PH值:89。 确 认:确认外加剂类型为CMC,抽测泥浆6次,测试仅添加CMC制得的泥浆3次合格,3次不合格,不合格率50%。 制表人:罗梦豪 日期:2015年5月18日,图8 泥浆比重性能试验,表7,要 因,第六部分 确定要因,要因确认六: 末端因素:材料未做保护 确认标准:所有拌浆材料均堆放在防雨棚内 确 认:现场拌浆材料均做好了防雨防潮措施。,图9 拌浆池遮雨棚,第六部分 确定要因,要因确认七: 末端因素:泥浆配比不合适 确认标准:新制泥浆指标比重1.061.08,粘度:2230,含砂率4

9、,PH:89。 确认:项目抽取新拌制泥浆检验17次,4次不合格,13次合格,合格率 76.5%。,表8,第六部分 确定要因,制表人:彭笑贤 日期:2015年5月19日,表8,要 因,第六部分 确定要因,图10 泥浆性能试验(PH、比重、含砂率及粘度),第七部分 制定对策,综上可知要因是: 膨润土选择不当 外加剂选择不当 泥浆配比不合适 对于以上分析出来的具体要因,QC小组集体讨论,通过表决,确定责任人,责任人全权负责以后相关工作的开展,对开展后的工作实时监控,及时总结,全面掌握对策实施后的具体情况。具体对策见下表:,制表人:彭笑贤 日期:2015年5月25日,表9 对策表,第七部分 制定对策,

10、制表人:彭笑贤 日期:2015年5月25日,第七部分 对策实施,对策实施一 制浆选择合适的膨润土基土,责任人:王大庆、彭笑贤 实施时段:2015.05.212015.06.20 措 施: 1、收集膨润土的相关资料进行学习 对膨润土的主要成分,种类及在配浆中所起到的作用进行学习。,图11 膨润土资料学习,第七部分 对策实施,2、在制浆实验室进行膨润土选择试验 徐家棚车站在前17幅地连墙施工中使用的为钙基土,效果不太理想。所以须通过实验选择适合砂质地层的基土,改良泥浆原浆性能。实验过程:,向搅拌桶里面放入0.8m3清水搅拌加入一定量纯碱,然后加入清水至1.8m3时加入160kg钙基土,搅拌8-l0

11、min然后进行冲刷,静置发酵(10-12小时)。 膨润土基土选用等量的钠基土并重复以上试验操作。 实验过后测试钙基土原浆与钠基土原浆各自的粘度、泥皮厚度、滤矢量及PH值。,第七部分 对策实施,结果显示,选择钠基土所配置的泥浆各方面性能指标良好,利于沉渣厚度控制。,测试结果一,数据分析:根据上表试验后的测试结果,现场制备泥浆的基土淘汰了钙基土,选用钠基土作为基土,并掺入适量的纯碱作为基浆成分。泥浆质量有一定程度的提升,对沉渣厚度控制及护壁起到了一定的效果。对制得的泥浆进行性能参数试验,效果如下表所示:,表11 实施效果检查,制表人:王大庆 日期:2015年06月15日,表10 实施效果检查对比表

12、,第七部分 对策实施,对策实施二 制浆选择合适的外加剂,责任人:王大庆、彭笑贤 实施时段:2015.05.212015.06.25 措 施: 1、收集膨润土外加剂的相关资料进行学习 对膨润土相关的外加剂:纯碱、CMC及重晶石等的主要成分、反应作用机理及在泥浆配制中各自的优缺点进行学习,为之后的膨润土配置实验奠定理论基础。,图13 制浆外加剂学习,第七部分 对策实施,2、在制浆实验室进行外加剂选择试验 在前17幅地下连续墙施工过程中,护壁泥浆的外加剂仅选用了纯碱及CMC,并未加入适量的重晶石。此次实验旨在探究重晶石对泥浆性能改良的重要性,通过实验进一步提升泥浆在比重和胶体率方面的性能指标。 实验

13、过程: 在对策一的基础上加入一定量的纤维素(经8-10小时发酵后的纤维素)充分搅拌 在加入同量的水、纯碱、纤维素及钠基土的前提条件下增加少量重晶石(10kg左右)到浆液中,并重复以上实验操作。 实验过后测试未添加重晶石的泥浆与添加重晶石的泥浆各自的比重、及胶体率。,图14 制浆外加剂试验,第七部分 对策实施,除添加CMC外,在增加少量重晶石粉及纯碱后,泥浆在比重和胶体率性能上有了明显提升,护壁及沉渣控制效果有了进一步的增强。取浆抽测泥浆性能6次,结果如下:,测试结果二,表12 添加重晶石实施效果检查表,制表人:王大庆 日期:2015年06月18日,表13 实施效果检查,结果显示,添加了重晶石及

14、纯碱等外加剂后所配置的泥浆各方面性能指标良好,利于护壁及沉渣厚度控制。,第七部分 对策实施,对策实施三 确定合适的泥浆配比,责任人:王大庆、彭笑贤 实施时段:2015.05.232015.06.30 措 施: 1、分析制浆所需各成分 但若过量的加入纯碱、CMC及重晶石会造成一定的危害,故三者的掺入量须通过实验确定。 2、在制浆实验室进行泥浆配比试验 进行泥浆配比试验,采用控制变量法控制除研究对象外的其他变量,重复对策二中的制浆的试验操作,确定CMC、纯碱、重晶石及膨润土基土的最佳掺量以确认制浆最优配比。,图15 泥浆配比实验,第七部分 对策实施,3、泥浆配比实验结果,制表人:彭笑贤 日期:20

15、15年06月28日,表14 泥浆配比实验结果,以同样的方法确定纯碱、钠基土、水及重晶石相应的最佳掺量。配比确认后再次交底。,第七部分 对策实施,为了检验对策实施后效果,实验员对泥浆池内的循环浆及槽内的护壁泥浆进行含砂率、比重、粘度、PH、胶体率、泥皮厚度及滤矢量指标的抽样测试,共抽样8次,抽样结果如下表所示:,结果显示,根据实验配比配置的泥浆各方面性能指标良好,利于护壁及沉渣控制。,表15 实施效果检查表,第八部分 效果检验,1、目标效果 在活动期间,小组各成员坚守自己的岗位,认真负责地完成了自己的工作,大家团结一致,共同努力,活动取得了良好的效果。在对策实施后,地下连续墙在沉渣厚度控制、混凝

16、土浇筑充盈系数控制上有了显著的提升,混凝土浇筑时长、钢筋笼吊装时长及翻浆量明显下降。沉渣厚度变化如下表所示:,图16 活动效果图 制图人:彭笑贤 日期:2015年8月23日,第八部分 效果检验,2、经济效益 (1) 机械及人员投入:3.2万元 其他材料摊销:1.78万元 (2)活动收益: 避免延期罚款:20天1万元/天=20万元 节省员工工资:20天37人150元/天=11.1万元 后续工序误工费:20天1.8万元/天=36万元 结论:活动取得的经济效益为20+11.1+36-3.2-1.78=62.12万元,3、社会效益 避免了可能因为沉渣引起的质量事故及质量隐患,同时加快了施工进度,为按期完成业主工期目标奠定

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