【精编】国内外化工安全事故案例汇总

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1、国内外化工安全事故案例汇总目录目录1第一章 火灾事故案例3一 山东赫达股份有限公司9.12爆燃事故3二 淄博中轩生化有限公司6.16火灾事故4三 吉林化学工业公司化肥厂火灾事故5四 菏泽海润化工有限公司小井乡黄庄储备库11.23 爆燃事故6五 兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故7六 制度不全操作不当 引发爆燃事故“2005.9.28”燃爆事故9七 济南市某化工厂氮氢气压缩机放空管雷击着火事故9八 锅炉长期高负荷运行引发火灾事故10九 爆炸危险区域使用非防爆电气设备引发火灾12十 一起氧气管道燃爆事故12十一 某化工厂动火措施不完善 气柜方箱着火事故14十二 中石油兰州石化爆炸事故15第二章 爆炸

2、事故案例16一 安徽某化肥厂汽车槽车液氨储罐爆炸16二 大庆石油化工总厂2004.10.27硫磺装置酸性水罐爆炸事故分析17三 山东德齐龙化工集团有限公司“7.11”爆炸事故19四 河北省某银矿空气压缩机油气分离储气箱爆炸20五 某石化总厂化工一厂换热器爆炸21六 锅炉炉膛煤气爆炸事故案例22七 山东德齐龙化工集团氮氢气体泄漏爆炸事故23八 动火前检查欠详 作业中爆炸伤人24九 山东博丰大地工贸有限公司“7.27”爆炸事故24十 山西某化工厂压力容器爆炸事故案例25十一 南京化工厂爆炸事故25十二 大连输油管道爆炸事故27第三章 中毒事故案例29一 河南濮阳中原大化集团有限责任公司“2.23”

3、较大中毒窒息事故29二 莘县化肥有限责任公司“7.8”液氨泄漏事故30三 淄博市周村区“5.21”危化品槽罐车中毒死亡事故32四 山东阿斯德化工有限公司“8.6”一氧化碳中毒事故33五 山东滨化集团化工公司“4.15”氮气窒息事故34六 山东晋煤同辉化工有限公司“4.21”事故34七 苯中毒事故案例36八 制度不执行,入罐作业酿事故37九 某化工厂急性硫化氢中毒事故分析38十 二氧化硫中毒事故案例39第四章 国外化工安全事故案例41一 美国乔治亚州奥古斯塔BP-阿莫科聚合物工厂爆炸事故41二 美国路易斯安那州Sonat Exploration公司油气分离厂火灾爆炸事故42三 美国托斯科埃文炼油

4、厂爆炸事故46四 日本甲醇精馏塔爆炸事故49五 美国环氧乙烷再蒸馏塔爆炸事故50六 韩国幸福公司的ABS树脂厂火灾爆炸事故51七 日本一合成氨装置爆炸事故52八 印度马弗罗炼油厂储罐区爆炸事故53九 墨西哥城液化石油气站火灾爆炸事故53十 西班牙液化丙烯罐车爆炸事故55十一 美国联合碳化物公司氮气窒息事故57十二 印度博帕尔甲基异氰酸酯泄漏事故59十三 日本一化工厂生产农药时焦油状废物分解泄漏事故62十四 塞内加尔液氨储罐发生爆炸事故62第一章火灾事故案例一山东赫达股份有限公司9.12爆燃事故2010年9月12日,山东赫达股份有限公司发生爆燃事故,造成2人重伤,2人轻伤,直接经济损失约230余

5、万元。1事故经过山东赫达股份有限公司位于淄博市周村区王村镇王村,注册资本19883340元,职工总数220人,主要从事纤维素醚系列产品、PAC精制棉、压力容器制造等产品的生产和销售,其中纤维素醚系列产品,产量为6000吨/年,纤维素醚项目始建于2000年。2010年9月12日11时10分左右,山东赫达股份有限公司化工厂纤维素醚生产装置一车间南厂房在脱绒作业开始约1小时后,脱绒釜罐体下部封头焊缝处突然开裂(开裂长度120cm,宽度1cm),造成物料(含有易燃溶剂异丙醇、甲苯、环氧丙烷等)泄漏,车间人员闻到刺鼻异味后立即撤离并通过电话向生产厂长报告了事故情况,由于泄漏过程中产生静电,引起车间爆燃。

6、南厂房爆燃物击碎北厂房窗户,落入北厂房东侧可燃物(纤维素醚及其包装物)上引发火灾,北厂房员工迅速撤离并组织救援,10分钟后火势无法控制,救援人员全部撤离北厂房,北厂房东侧发生火灾爆炸,2小时后消防车赶到火灾被扑灭。事故造成2人重伤,2人轻伤。2事故原因(1)据调查分析,事故发生的直接原因是:纤维素醚生产装置无正规设计,脱溶釜罐体选用不锈钢材质,在长期高温环境、酸性条件和氯离子的作用下发生晶间腐蚀,造成罐体下部封头焊缝强度降低,发生焊缝开裂,物料喷出,产生静电,引起爆燃。(2)事故发生的间接原因是:企业未对脱绒釜罐体的检验检测做出明确规定,罐体外包有保温材料,检验检测方法不当,未能及时发现脱绒釜

7、晶间腐蚀现象,也未能从工艺技术角度分析出不锈钢材质的脱绒釜发生晶间腐蚀的可能性;生产装置设计图纸不符合国家规定,图纸载明的设计单位为淄博泰科工程设计有限公司,但无设计公司单位公章,无设计人员签字,未载明脱绒釜材质要求,存在设计缺陷;脱绒釜操作工在脱绒过程中升气阀门开度不足,存在超过工艺规程允许范围(0.05MP以下)的现象,致使釜内压力上升,加速了脱绒釜下部封头焊缝的开裂。安全现状评价报告中对脱绒工序危险有害分析不到位,未提及脱绒釜存在晶间腐蚀的危险因素。3防范措施(1)进一步完善建设项目安全许可工作,严格按照三同时要求,落实各项规范要求,设计、施工、试生产等各个阶段应严格按规范执行。(2)严

8、格按照规范、标准要求开展日常设备的监督检验工作,及时发现设备腐蚀等隐患。(3)严格按照技术规范进行操作,严禁超过工艺规程允许范围运行。(4)进一步规范评价单位的评价工作,提高安全评价报告质量,切实为企业提供安全保障。二淄博中轩生化有限公司6.16火灾事故2008年6月16日16时30分左右,淄博中轩生化有限公司黄原胶技改项目提取岗位一台离心机在由生产厂家浙江辰鑫机械设备有限公司技术员李国奕进行检修完毕,试车过程中发生闪爆,并引起火灾,造成7人受伤,直接经济损失12万元。1事故经过淄博中轩生化有限公司位于临淄区东外环路中段,法定代表人史正富,总经理杜金锁,现有职工人400人,主要产品黄原胶。该公

9、司6000吨/年黄原胶技改项目于2007年7月5日取得设立和安全设施设计审查手续,2007年12月21日取得试生产方案备案告知书。事发时正处于试生产阶段。2事故原因(1)据调查分析,浙江辰鑫机械设备有限公司技术员李国奕,违反离心机操作规程,对检修的离心机各进出口没有加装盲板隔开,也没有进行二氧化碳置换,造成离心机内的乙醇可燃气体聚集,且对检修的离心机搅龙与外包筒筒壁间隙没有调整到位,违规开动离心机进行单机试车,致使离心机搅龙与外包筒筒壁摩擦起火,是导致事故发生的直接原因。(2)淄博中轩生化有限公司未设置安全生产管理机构,配备专职安全管理人员;未落实设备检修管理规定,未制定检修方案,未执行检修操

10、作规程;未落实对外来人员入厂安全培训教育;主要负责人杜金锁未履行安全生产管理职责,未督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患,是导致事故发生的间接原因。3防范措施(1)进一步完善建设项目安全许可工作,重点抓好试生产环节安全监管。企业严格按照山东省化工建设项目安全试车工作规范,规范试生产环节的工作程序,落实试生产前和试生产过程中的各项安全措施,确保试生产环节的安全。(2)促进企业主体责任落实,企业内部严格开展培训教育。企业严格执行化工安全生产41条禁令;认真组织宣贯学习化工企业安全生产禁令和化工企业安全生产禁令教育读本,提高员工的安全意识,减少和杜绝三违现象,规范生产经营行为,不

11、断提高安全管理水平。(3)借鉴国外大公司的先进经验,积极探索应用危险与可操作性分析(HAZOP)等技术,提高化工生产装置潜在风险辨识能力。(4)逐步拓展行业的专业技术培训。建立企业异常活动报告制度,突出异常活动(检、维修作业、停复产、开停车、试生产、废弃物料处理和废旧装置拆除)等重点环节监管。三吉林化学工业公司化肥厂火灾事故1事故经过某年9月11日16时,吉林省吉林化学工业公司化肥厂空分车间682氧气装瓶站休息室,因违章吸烟致3人被烧死,重伤1人,轻伤2人。11日16时许,因该厂空分车间的氧气不合格,不能装瓶,682氧气装瓶站的6名工人将室内的压缩机空气吹洗出口阀打开放空后,便集中在休息室内学

12、习。18时50分,1名工人在点香烟时,火柴在富氧中剧烈燃烧,该工人随即将火柴扔在地上用脚踩,火焰即由裤脚向上蔓延,另1名工人见状急忙协助其进行扑救,不料自己身上也着起火来,倾刻之间室内烟火弥漫,有2名工人破窗逃出。班长、点烟的工人和1名工人夺门而出,协助灭火的那名工人因惊慌失措未将门拉开而烧死在休息室内,班长和点烟的工人因烧伤过重,经抢救无效而死亡,1名工人因惊恐过度精神失常,其它2人轻伤。2事故原因(1)空分车间是第一个五年计划期间委托苏联设计的,原设计中氧气装瓶站压缩机岗位没有室外放空管线,而是利用室内压缩机一段入口的空气吹洗的出口阀做放空阀,只能将氧气排在室内,事故当时氧气放空达3小时,

13、室内氧气浓度高。(2)操作人员违反该厂有关安全的规定,在非吸烟点的空分车间682氧气装瓶站休息室内吸烟,加之职工缺乏安全防火知识,对富氧燃烧认识不足,以致扩大了灾情。(3)氧气装瓶站休息室的门不符合有关建筑设计防火规范的规定,门向内开,致在紧急情况下,不便撤离。3防范措施(1)增设室外氧气放空管,将室内压缩机一段入口原放空处加盲板。(2)组织检查厂内所有危险岗位的门窗,将方向不符者均改成疏散方向。(3)严格执行各项规章制度,禁止在非吸烟区吸烟,并加强对职工的安全教育,使广大职工了解本厂、本岗位易燃易爆、助燃、有毒有害物质的特性及防护措施。四菏泽海润化工有限公司小井乡黄庄储备库11.23爆燃事故

14、1事故经过2009年11月23日13时17分,菏泽海润化工有限公司小井乡黄庄储备库发生粗苯运输车辆燃烧事故,造成1人死亡,1人受伤。菏泽海润化工有限公司位于东明县开发区,2009年7月16日取得经营许可证,主要负责人范新增,危险化学品经营单位,经营产品有甲苯、粗苯、二甲苯、苯、苯乙烯、环己酮、环己烷、甲醇、煤焦油、燃料油(闪点60)、溶剂苯、三聚丙烯、洗油、乙醇、重质苯、硫磺等。该公司储存罐区设有100m卧式储罐5台,用于储存苯、粗苯、甲苯、二甲苯、甲醇、乙醇、环己酮、苯乙烯等。粗苯运输车辆是张金星和穆勇敢合伙购买,罐容量是46.3立方,于2009年4月1日挂靠在东明县第二运输公司。2009年

15、11月23日8时左右,菏泽海润化工有限公司刘喜林给安全员郭凤田打电话说找到了运输粗苯的车辆,10时30分左右刘喜林、郭凤田、穆勇敢三人在东明县石油公司油库集合后,由穆勇敢驾驶运输粗苯的车(鲁R82660)一起去菏泽海润化工有限公司小井乡黄庄储备库。11时30分左右到达。他们到达1个多小时以后,运输车辆司机就把车停到了存储罐前,连接好泵开始从储存罐往罐车里充装粗苯,装有十五分钟的时候,穆勇敢上到罐车上查看前面的罐口(罐的前后各有一个开启口),看装满没有。然后又走到后面的罐口查看了一下,又走回前面的罐口附近对刘喜林说装的太慢了,也就是在他们说话的同时,大概13时17分时左右发生了爆燃。然后罐车冒出浓烟。刘喜林从开始装车一直在罐车上(后罐口附近),郭凤田在控制电泵的闸刀前,看闸刀。郭凤田见此情况,就立即拉下闸刀,然后跑到储罐前关掉储罐的阀门。郭凤田立即拨打119、120急救电话,消防队来后把火扑灭。此次事故造成穆勇敢死亡,刘喜林受伤。2事故原因(1)据调查分析,驾驶员穆勇敢违反危险化学品运输车辆的相关规定,单独开车运输危险化学品未配带必须的劳保用品及服装,而是穿戴不防静电的普通服装,在罐车上来回走动,衣服上的静电点燃了挥发的苯混合气体,是造成事故的直接原因。(2)公司的安全员在装车现场自己没有按规定穿着

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