(2020年)企业研发管理纯红铜某Q2—第四代研发案

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1、纯红铜(XQ-2#)第四代研发案一、 问题:1 模具行业里的铜电极,除公认品牌日本三宝外,只剩我新桥,但三宝的价格约¥6575/kg,远高于我司¥35/kg,不过,我司第三代纯红铜,仍略逊于三宝红铜。2 东莞经销商于2001年11月叛变分裂并对观众部职工挖角,欲与我司进行市场竞争,对于尾追者,须有危机意识。3 为保住新桥品牌,产品质量必须确保一定标准水平,故研发无氧铜等级的第四代纯红铜无氧铜标准化学成份: Cu+Ag P B Sb As Fe Ni Pb TU1 99.97 0.002 0.001 0.002 0.002 0.004 0.002 0.003TU2 99.95 0.002 0.0

2、01 0.002 0.002 0.004 0.002 0.004 Sn S Zn O 杂质总和TU1 0.002 0.004 0.003 0.002 0.03TU2 0.002 0.004 0.003 0.003 0.05二、 目的:1 提升第三代化学成份中含铜量纯度,进一步提高表面光洁度与电极损耗,务使产品与三保红铜各项指标相近。2 改善因人工轧制工艺所引起:a 两侧内卷气孔可能率b 加工尺寸误差进而使拉拔尺寸不足所造成部分的表面裂纹现现象。三、 分析检讨1 加工量限制:加工对金属材料之显微镜组织及机械性质之影响 金属材料在受冷加工时,随冷加工量之增大,金属晶粒乃被挤压变形,最后破碎、伸长;

3、这种显微镜组织的变化过程如图由左到右的诸照片中。冷加工量对机械性质的影响于图中央部份,很显然地,抗拉强度、视弹性限以及洛氏硬度等均随冷加工量之增加而增高,唯伸长率(延性)则降低,是以发生愈加工愈困难的现象。有些金属如钢材等,在加工温度过低时(相对于再结晶温度而言),容易发生龟裂现象,此即因受加工硬化,材质缺乏延性变脆之故。由于冷加工有强化金属材料的功效,工程上常加以利用例如纯铁、纯铜、纯铝等质软的材料无法借热处理予以强化,只能利用足量冷加工(如冷抽、冷轧、冷锻等)使其强度增大到适为所用。就以图为例,无氧铜在加未加工前其抗拉强度只约为31103 psi(21.7kgf/mm2),受44%Red之

4、冷加工量后增为49103psi(34.3kgf/mm2),强度已增加了60%。图 热加工因后在再结晶温度以上进行,其加工后形成之破碎晶粒立刻再结晶成多边形、未受加工影响之晶粒,故无加工硬化的现象发生。热加工后的显微镜组织随加工量及加工完成之温度而定,愈接近再结晶温度者,晶粒愈细,加工量愈大者晶粒愈细,反之则晶粒愈大;若完工温度低于再结晶温度,则有冷加工的影响。冷加工与热加工之比较如图:2 规格问题的影响:1) 开模须注意国标允差: 冷拉工艺标准A. 按成品规格,选择好拉伸模规格,检查拉模尺寸偏差是否符合标准。B. 冷拉润滑油为纯菜油。C. 冷拉前先开油泵,在拉伸过程中不准中断润滑油。D. 拉伸

5、时控制好平直度,如有弯曲及时调正,调正方法应视其弯曲同方向调正拉模水平线。E. 拉出成品长度6米侧弯度不超过6毫米,表面光洁平整,不应有划伤和模印。F. 铜排位伸时表面不能有水份G. 铜排尺寸偏差应符合表内规定 表 铜母线公差国标 单位:mm 厚度规格 厚 度 偏 差 宽度规格 宽度偏差 b15 35 b40125 2.52.8 0.03 1525 0.13 34.8 0.05 0.08 2635 0.15 512.5 0.07 0.09 40125 0.3 2) 模具行业市场的规格: 新桥公司采用公制,其厚度间隔5mm,而广东使用英制,间隔为6.35mm,已较其为小。3) 建议开模清单所隐含

6、的边际成本:A 库存成本庞大产生呆滞资金压力太大。B 仓库空间成本浪费C 表面保护成本浪费D 搬运相关周边成本4) 形象不统一:A 较诸新桥公制与市面英制间隔,都是有规律性的,而所寻议规格则完全违背性,为不正常模式。B 客户采购员还须向老板解释为何不符合广告上的理论重量,这对倾向于规范化工厂现象只会愈来愈多,而且给人不正规的错觉。引起“品牌效应”衰减。四、 结果分析:1 化学成份: 经浙江省冶金研究院化学分析室,所做出的国家级鉴定,含铜量符合无氧铜TU2的标准。 注:检附台资鸿淮公司委托华南理工大学测试数据2 硬度: 于批量生产中抽样,于浙江大学材料科学与工程学系委托测试,结果普遍性超越第三代

7、标准硬度85.2HV3 三合一指标:A 检附第三代XQ-2#纯铜指标如下: 根据电床检(2000)证字第03号和电床计(2001)委字第01号检测测试如下:检验依据:GB/T5291-1995电火花成型机床精度 JB/T4105-1999 电火花成型机技术条件 使 用 机 床: D7132电火花成型机(50A) 工件:45#钢 B 第四代纯铜经机械工业电加工机床产品质量监督检测中心检测,电床检(2003)测字第002号,如下表:试件名称1#电极2#电极3#电极试件型号规格20*40*60mm(拉拔)443.900g13*32*60mm(锻)223.750g15*21*55mm(轧)148.02

8、0g试验设备名称电火花成形机型号规格D7140工件材料45#钢厚度15mm试验条件加工电流(A)高压电流(A)加工电压(A)脉宽(s)脉间(s)伺服(%)斜率(档)100.5501206771测试结果试件名称 1#电极 2#电极 3#电极 生产率(mm3/min) 42.5 44.2 25.3 加工表面粗糙度(Ram) 4.32 4.95 4.79 电极体积相对损耗(%) 0.41 0.56 0.57 a. 由上有发现,拉拔件与锻件因加工足量,基本上性能相近;与第三代比较,唯有硬度较高,生产率的表现比第三代较佳。b. 轧制件相信是加工量不足,其致密度估计不足,生产率的表现相对的也较差。五、 方

9、案建议:1 鉴于A.坯锭规格 B.挤压机设备压力吨数限制a. 100mm宽以下,使用挤压拉拔工艺b. 30mm厚,200mm宽以下,使用轧制拉拔工艺c. 3550mm厚,430mm宽范围,使用热轧,整平工艺。d. 其余非标规格,暂时以坯锭临时锻造加工2 对于生产规格:a. 国标GB5585.185厚度公差 厚度 公差 2.246.30 0.15 7.1012.50 0.20 14.035.50 0.30b. 不排除现有华南台资企业爱用英制,但须注意中国未来市场乃公制倾向主流。c. 基于铜排公差0.1,我司规格选择建议标准加0.25。例:20.250.13 当硬度超过第三代85.2HV时,组织紧密度已达到一定条件,故电极损耗见不到更好的成效,但对生产率仍具有较佳表现。4 原期望降低含氧量以提高Cu纯度,但实际操作中,添加除氧剂虽降低了氧,却造成其他微量元素增加,故含铜量伤脑仍保持在99.95%,其杂质总含量情况基本处于相同境况,因此效果不明显。六、 结论: 方案显然不成功,但对于产成品指标影响性的原因有了进一步了解,尚属些微收获。

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