202X年某汽车零组件公司实施TPM活动导入成效研究

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1、全面生產管理TPM活動之導入與成效研究 以汽車零組件公司台惟為例 指導老師 陳坤成老師班級 資管三A組員 9254401劉仲舉9254403劉興霖9254411屈彥文9254447吳俊南9254449翁逸群9254471楊淨惠 報告內容 研究流程相關文獻與探討TPM特色與演進發展全面生產管理 保養 TPM之定義TPM之演進發展TPM活動概要TPM的目標與設備總合效率六大指標與投入產出之關係TPM與5S的活動TPM與TQC之比較 JIT與TPM共通的基本理念TPM的效果汽車零組件產業概況研究架構台惟公司個案活動成效與分析未來課題及努力方向推行活動成果整合分析結論與未來研究方向 研究流程 研究動機

2、 研究目的 文獻探討 研究架構 個案推行TPM活動成效與分析之探討 結論與未來研究方向 研究動機 本研究是針對汽車零組件公司如何藉此推動TPM活動之導入來研究其應用 提升生產效率 成本降低 品質不良率及客訴件數降低等等之成效 一 探討汽車零組件產業現況如何 二 探討汽車零組件產業如何提昇生產效率與競爭力 三 探討零組件業者推行全面生產管理 TPM 之成效與分析 研究動機 相關文獻與探討 競爭力之定義 TotalProductiveMaintenancePM最初約在1950年 從美國引進 其主要意義為預防保養 PreventiveMaintenance TPM在1971年由日本設備維護協會 JI

3、PM開始倡導 開始時是以生產部門為對象 TPM的設備管理策略 將現有的設備作最高極限的運用 1989年之後TPM已由生產部門推廣至全公司 全面生產管理 保養 TPM之定義 TPM特色與演進發展 TPM之演進發展 TPM八大支柱 一 效率化的個別改善活動 二 自主保養活動 三 建立計畫保養體制 四 品質保養活動 五 MP設計及初期管理活動 六 建構教育訓練體系 七 管理間接部門的效率化 八 安全 衛生與環境管理 TPM活動概要 TPM的目標 中衛發展中心網路 2001 是 藉由人與設備的體質改善 進而改善企業的體質 設備總合效率 OEE OverallEquipmentEfficiency 設備

4、總合效率 高福成 1998 系用來評估設備效率狀況 以及測知設備運轉損失 研究其對策的一種有效程式 簡稱為OEE TPM的目標與設備總合效率 OEE 六大指標與投入產出之關係 TPM與5S的活動 二者都是藉由小集團的活動方式 促使全員參與 集團體的力量 共同改善工作場所 提昇士氣 並加強員工對公司的歸屬感 無論是TQC或TPM 分析起來都具有經濟性 社會性及普遍性 因為這些都是相關的 只是份量與優先順序不同罷了 TPM與TQC之比較 JIT的生產就是 必要的物品在必要的時間 只生產必要的數量 而為了避免因突發故障 短暫性停機或不良 或者在多樣少量的生產型態下 縮短製程中的調整時間 所依靠的就是

5、TPM JIT與TPM共通的基本理念 TPM是以 藉著人與設備的體質改善企業的體質 為目標 其效果如下 依日本設備維護協會 1998 其效果 1 生產力 P 附加價值生產性1 5 2倍 設備總合效率1 5 2倍 2 品質 Q 製程不良率1 10 客戶抱怨1 4 3 成本 C 製程成本降低30 4 交期 D 產品 半成品庫存量減半 5 安全 S 零停工災害 零公害 6 士氣 M 改善提按鍵數5 10倍 TPM的效果 汽車零組件產業概況 產業概況 加入世界貿易組織WTO對汽車產業之影響 汽車零組件產業概況 研究架構 為一探索性研究 並採取屬質研究方法中的個案研究法 4 1研究個案選擇 導入TPM系

6、統之公司 該個案公司樂於支援觀察 訪談 資料提供 4 2個案研究進行方法個案研究屬於一種探索性研究 ExploratoryResearch 而非結論性研究 ConsiveResearch 目的在於發掘各種現象與現象之間的關係 發展有意義的命題或假說 以待實證研究加以驗證 台惟公司個案活動成效與分析 台惟公司簡介地址 新竹縣湖口鄉中興村光復路14號成立日期 1983年6月員工人數 240人土地面積 21 620平方公尺 6 540坪 建物面積 9 480平方公尺 2 870坪 資本額 新台幣1億6千萬元電話 03 5983601 5傳真 03 5982787電子郵件信箱 taiway1 業導入T

7、PM的動機一 設備故障率高 影響生產 二 設備漏油 漏水染廠地 三 作業人員對設備的保養能力及故障排除能力不足 四 生產線各種損失無法有效掌握及明確的改善 五 油霧飛散 排煙不良 空氣品質不佳 六 換線 換模時間長 七 品質成本偏高 八 重修率高 九 廠內發生職業災害之件數偏高 十 廠內勞工作業場所之噪音值偏高 台惟公司個案活動成效與分析 希望TPM能達成的效益一 由上至下全員參與二 提昇全員品質及改善意識三 消除生產活動中之各項損失四 建立自己使用的設備 自己保養的觀念五 強化5S 整理 整頓 清掃 清潔 教養 的活動 為TPM推展奠定良好基礎六 杜絕職場存在及潛伏影響安全的因素 台惟公司個

8、案活動成效與分析 TPM方針及目標TPM方針展開 台惟公司個案活動成效與分析 TPM活動目標 TPM組織圖 主任委員 TPM推行委員會 個別改善 初期管理 事務改善 八大分科會 八大支柱 推行總幹事及幹事群 PM小組活動 PM小組活動 PM小組活動 PM小組活動 PM小組活動 各部門經理擔任 TPM推進事務局 副總經理擔任 各部門經理擔任會長 會長指派人員擔任總幹事 幹事 各分科會活動展開 自主保養 計劃保養 品質保養 教育訓練 安全衛生 推行活動成果整合分析 件 8 32 7 0 6 0 5 10 15 20 25 30 35 00 01 02 03 04 實績 0 修正值 Good 製造成

9、本 Cost 單支總成製造成本 Cost 低減直條圖 Good 36 總合效率 OEE 推移圖 歷年OEE推移圖 2003年OEE推移圖 2004年目標 85 2003年目標 77 87 49 33 85 76 64 Good 77 32 職業災害件數 歷年廠內職災件數 件 目標 歷年廠外職災件數 件 Good Good 持續推動TPM改善活動消除生產中之16大損失自主保養技術能力的強化預知保養的推展故障零不良的追求遵守政府環保法規及其他要求事項加強外部利害相關者之溝通 善盡社會責任 未來課題及努力方向 有完整品質系統是輔助推動TPM活動有相乘之成效推動TQC TPM JIT TPS 之3T活

10、動 推行活動成果整合分析 結論與未來研究方向 1 研究貢獻一 推動TPM活動的確能夠提昇設備總合效率為20 50 以上 二 導入TPM活動之成效顯示能夠提昇產業之競爭性 三 推動TPM活動之無形成果 1 培養改善意識及問題解析能力提高 2 成功的改善企業之經營體質 2 後續研究建議本研究是針對導入TPM之汽車零組件公司 來探討其成效 但因個案研究僅此單一個案 較缺乏比較分析之數值 往後研究 可做多個案比較分析 藉此強化理論基礎 並針對導入成功與失敗做一探討與研究產品創新與差異化在今日知識經濟時代所扮演之角色是不可忽視 所帶來的附加價值是相當可觀 未來研究者可就此部份探討產業競爭力之優勢 結論與未來研究方向 報告完畢

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