提高高炉喷煤量的限制因素和技术措施-世界金属导报1912期

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1、提高高炉喷煤量的限制因素和技术措施 1前言 高炉大量喷煤是炼铁工序节能减排和降低生产成本的重要措施。1998年6月,宝钢在喷煤工艺和高炉喷煤冶炼技术上率先取得突破,达到了200kgt喷煤比水平,此后将200kgt以上的喷煤比指标一直保持到2007年,同时实现了2224td的利用系数、500kgt左右燃料比的先进生产技术经济指标。近10年来,我国高炉喷煤工艺和操作技术有较大进步,喷煤比普遍提高,个别高炉也达到过180-200kgt煤比水平,但实现200kgt以上高煤比操作仍是大多数高炉努力的目标。近几年来,特别是2007年以来,国内钢铁产能的快速增加,加剧了原燃料供求紧张的形势;原燃料质量普遍下

2、降,供应不稳定,给高炉高产、稳定和提高喷煤量带来很大困难。进入2007年,全国高炉煤比指标普遍下降,仅少数高炉保持180kgt喷煤比。宝钢股份宝钢分公司4座40005000m3级大型高炉受原燃料质量下降的影响,炉况变差,压差很高,顺行不稳定,2007年3月起煤比持续下降,10月被迫下降到200kgt以下。但在22-25tdm3较高利用系数下,通过操作调整优化,各高炉仍保持了492-500kgt的较低燃料比。 如何实现200kgt喷煤量操作,或者,在原燃料质量变差情况下,如何可保持和增加喷煤量,这是当前炼铁技术人员和操作者比较关心的问题。宝钢经过长期200kgt高煤比操作实践,对提高喷煤量的限制

3、因素和技术措施进行了分析研究和总结。本文结合宝钢高炉喷煤生产实践,对相关重要问题进行阐述和讨论。 2提高喷煤量的限制因素和技术对策 高炉提高喷煤量,特别是在150170kgt煤比基础上提高喷煤量,由于喷煤对炉况和高炉冶炼过程的影响较大,高炉是否稳定接受更高的喷煤量,存在许多限制因素。分析认为主要有以下四个方面:炉缸热补偿和煤粉燃烧率、上下部调剂和气流分布控制、焦炭质量、渣比。 21炉缸热补偿与煤粉燃烧率 随喷煤比增加,风口前理论燃烧温度Tf值明显下降。为保证炉缸热状态需要,欧洲、日本一般要求Tf在2000-2100以上。采用高风温、低湿分、富氧鼓风是增加热补偿的有效措施。19982004年,宝

4、钢高炉采用12401250的高风温、最低79gm3的鼓风湿分、23的富氧率鼓风操作,使喷煤比200-230kgt时Tf值(按改进的新日铁经验式计算)仍维持20000C以上。生产实际表明,Tf值控制在20000C以上,能够保证炉温充沛、炉缸热状态正常。 高风温是增加喷煤热补偿的重要手段,每提高1000C风温可补偿Tf值600C以上。风温低于11000C的高炉,应大力采用高风温热风炉先进技术和控制技术,使风温达到1200以上。富氧既是提高产量的手段,也是增加喷煤热补偿的重要措施。每富氧1,可补偿Tf40500C。宝钢高炉近几年为保持高利用系数、200kgt煤比操作,将富氧率提高到35。制氧能力富裕

5、的厂家应尽可能通过富氧鼓风手段提高利用系数和增加喷煤量。喷吹烟煤或喷吹烟煤配比较高的煤粉,因烟煤分解吸热量大,炉腹煤气量大,比喷吹单一无烟煤使Tf下降更多,相应需要增加更多的热补偿量。 因在回旋区内停留时间极短,高煤比操作时煤粉不可能在风口前完全燃尽,未燃煤粉产生量如超过高炉以各种途径消化利用的能力范围,引起高炉压差超限、炉况波动,炉尘含碳量大幅度升高和高炉燃料比上升,甚至炉缸不活,则此时风口前煤粉燃烧率是增加喷煤量的主要限制环节。宝钢高炉风口取样分析计算表明,喷煤量175kgt和210230kgt时,回旋区内煤粉燃烧率分别为849和70572,这表明增加喷煤量使风口前煤粉燃烧率显著下降。未燃

6、煤粉对高炉的直接影响是使料柱、软熔带和死料柱的透气性变差,所以,高煤比操作必须保证风口前7080的较高燃烧率。提高喷煤量,首先要解决煤粉分解的热补偿和残炭燃烧问题,增加热补偿的手段同时也是强化煤粉燃烧、提高燃烧率的手段。高风温可加快煤粉热分解和着火,这对促进燃烧非常重要,是提高燃烧率应优先采用的手段,这对供氧不足厂家的高炉更为有效和实际。此外,提高煤粉燃烧率需要增加氧量和改善煤、氧混合扩散条件。高煤比需要高富氧,喷煤180200kgt时,富氧率一般应维持在3.0左右。在直吹管、风口有限空间内,理论上,采用单独氧枪(在煤枪下游、更接近风口前)比使用氧煤枪对提高燃烧率有效,国内外实践看,这两种方法

7、未证明对提高喷煤量有显著作用(可能该高炉提高喷煤量的限制环节不是煤粉燃烧率),因为氧气温度低(常温久扩散快,故未能达到理想的氧煤高效燃烧效果。实际上,在煤粉燃烧过程中,预热、升温、分解、着火阶段主要需要热量而不是氧气,所以除高风温外,加强煤粉与热风的混合也非常重要。在直吹管使用双枪喷煤,可以强化煤粉的扩散和与热风的混合,加快煤粉热分解和着火,因此具有一定的效果,在宝钢集团梅钢高炉上使用较好,喷煤量达到180kgt。而且该方法比使用单独氧枪或氧煤枪安全、简便。添加助燃剂是强化煤粉燃烧、提高燃烧率和增加喷煤量的另一途径,对风温低、富氧率低,特别是喷吹无烟煤或烟煤配比较低的高炉,此措施有一定的效果。

8、但添加剂应助燃作用强,配入量少,KNa元素含量少,混配处理方便,其成分应对高炉造渣和长寿无不良影响。 克服煤粉燃烧率的限制,增加喷煤量,最主要的措施是采用12500C高风温、235较高富氧率鼓风。富氧对喷煤的有利作用是多方面的,可提高理论燃烧温度,提高煤粉燃烧率,减少炉腹煤气量(降低风压),提高热流比(降低顶温),增加产量,因此要创造条件实现富氧鼓风操作。 22上下部调剂和气流分布控制 提高喷煤高炉的操作水平,使高炉具有接受更多喷煤量的能力和条件,喷煤冶炼操作技术是提高喷煤量的重要方面。国外一些原燃料条件好的高炉采用过多种措施以增加喷煤量,但实现200kgt以上高煤比操作仍较困难,可能与其操作

9、技术不匹配有关。 由于块状带矿焦比升高,炉料负荷增大,焦炭层变薄;软熔带焦窗面积减小;焦炭物理化学破坏程度加大,风口区和死料柱焦炭床透气性变差;风口前煤粉燃烧使炉缸煤气量增大,风压升高,高炉各部位压差上升,随喷煤量提高,高炉整体透气性下降。宝钢高炉煤比超过180200kgt后,高炉的K值(透气性指数, p2-Tp2)BG)呈显著升高趋势。操作上如不能合理调整上下部控制参数,不能改善气流分布以陶氐风压和压差、K值,造成炉况不稳定甚至崩滑料不断,则继续增加喷煤量将受到限制,此时限制环节在操作上。在原燃料质量基本稳定、炉况良好条件下,操作技术水平(特别是控制稳定、合理的煤气流分布)是关键。高炉气流分

10、布控制得好、K值稳定且低于上限,可显著提高高炉喷煤量的能力。大部分煤粉靠近风口燃烧,煤气量增大,同时由于焦炭在风口前粉化和死料柱表面焦粉和未燃煤粉积聚量增加,死料柱透气性显著下降,加上死料柱更新减慢,体积扩大,使风口循环区缩短(宝钢高炉喷煤量由170kgt增加到200kgt以上时,回旋区深度由22m缩短到17m)。2000m3以上的高炉,其煤气流分布表现为边缘气流发展,中心气流不足,炉墙热负荷增加。 下部调剂应控制适当的风速(200ms以上)和高的鼓风动能,以保持一定的循环区长度,发展中心气流,激活死料柱,活跃炉缸,这对于高煤比操作是至关重要的。在一定的富氧率下,宝钢通过缩小风口面积或使用长风

11、口,保证喷煤200kgt以上时250ms左右的较高风速,以保持风口循环区1718in长度,为上部布料调整改善气流分布创造了基础条件。 通过上部布料调剂形成合理的煤气流再分布,以降低压差、改善透气性,稳定炉况,提高高炉接受大喷煤量的能力,这是提高煤比操作的重要内容。在装料方面,宝钢高炉对于不同的喷煤比选择合适的矿批、焦批,使焦炭在炉喉的层厚达到700mm左右、炉腰区焦炭层厚达到250mm以上。在布料方面,通过料线、无料钟布料档位调整,确保边缘焦层有一定宽度和料面中心漏斗有一定深度,使边缘气流和中心气流具有合适的比率。合理调整矿石和焦炭的布料档位和圈数,控制边缘气流既不较强也不太弱,同时中心气流必

12、须较强且稳定,这是炉况顺行和气流控制的目标。宝钢在喷煤200kgt以上时,要求炉顶十字测温边缘四点温度保持200300,中心点温度保持600C左右。布料档位和料线调整对气流分布、煤气利用率和K值影响较大,且存在一定的滞后性,因此操作上应做好炉况和气流分布趋势判断,以少动、微调为宜。由于炉内矿焦比径向分布和整体气流分布合理,透气性良好,宝钢1高炉和4高炉能长期在210230kgt煤比下保持顺行稳定。目前,宝钢各高炉在原燃料质量下降情况下,通过上部布料调整和高顶压操作,控制煤气流分布合理,改善了透气性,稳定了炉况,从而稳定了喷煤量。 国内外部分高炉采用中心加焦方式来解决中心气流变弱的问题,取得不同

13、的效果,也存在一定的问题。采用中心加焦时,中心气流有发展,但中心加焦量较大时,中心气流不稳,顶温升高,煤气利用率普遍较低。武钢5号高炉的实际应用情况表明,长期中心加焦会抬高中心料面漏斗,改变中心煤气流分布,易形成中心堆积,反而使炉况顺行受到破坏,最终不断减少中心加焦量直至取消。宝钢在提高喷煤量过程中,坚持通过缩小风口面积、提高鼓风动能、延长回旋区深度的措施来发展中心气流,放弃中心加焦,实践证明达到了目的。所以,提高喷煤量,操作是关键,要上下部调剂相结合,不能偏颇。 23保证良好的焦炭质量 良好、稳定的原燃料质量,特别是焦炭质量,是高炉稳定、透气性良好和提高喷煤量的基础。随着喷煤比的提高,因冶炼

14、周期延长,焦炭在炉内经受溶损反应破坏不D碱金属腐蚀破坏、风口循环区高温撞击磨损等破坏的程助口大,到达炉缸时其劣他口剧,粒度变小。喷煤量越高、炉容越大,劣化越显著。宝钢多年来进行的大量的风口取样研究证实了这一点。如表1所示,喷煤比由175kgt提高到气流分布趋势判断,以少动、微调为宜。由于炉内矿焦比径向分布和整体气流分布合理,透气性良好,宝钢1高炉和4高炉能长期在210230kgt煤比下保持顺行稳定。目前,宝钢各高炉在原燃料质量下降情况下,通过上部布料调整和高顶压操作,控制煤气流分布合理,改善了透气性,稳定了炉况,从而稳定了喷煤量。 国内外部分高炉采用中心加焦方式来解决中心气流变弱的问题,取得不

15、同的效果,也存在一定的问题。采用中心加焦时,中心气流有发展,但中心加焦量较大时,中心气流不稳,顶温升高,煤气利用率普遍较低。武钢5号高炉的实际应用情况表明,长期中心加焦会抬高中心料面漏斗,改变中心煤气流分布,易形成中心堆积,反而使炉况顺行受到破坏,最终不断减少中心加焦量直至取消。宝钢在提高喷煤量过程中,坚持通过缩小风口面积、提高鼓风动能、延长回旋区深度的措施来发展中心气流,放弃中心加焦,实践证明达到了目的。所以,提高喷煤量,操作是关键,要上下部调剂相结合,不能偏颇。 23保证良好的焦炭质量 良好、稳定的原燃料质量,特别是焦炭质量,是高炉稳定、透气性良好和提高喷煤量的基础。随着喷煤比的提高,因冶炼周期延长,焦炭在炉内经受溶损反应破坏不被碱金属腐蚀破坏、风口循环区高温撞击磨损等破坏的程助口大,到达炉缸时其劣他口剧,粒度变小。喷煤量越高、炉容越大,劣化越显著。宝钢多年来进行的大量的风口取样研究证实了这一点。如表1所示,喷煤比由175kgt提高到210kWt时,风口焦平均粒度减小36mm,风口前25m处25mm粉末比例增加10,这必然造成高炉下部透气性变差和压差升高。因此,提高喷煤量对焦炭质量的要求也提高。如提高喷煤量后,焦炭质量不能适应高炉下部及炉缸的透气、透液性要求,将使高炉

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