大井斜声波测井技术.docx

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1、大井斜声波测井技术【摘要】胜利油田已经开发有50余年,胜利油区目前已经发展到了后期,作为一线的钻井行业,所面临的施工大部分都是绕障、大井斜、大位移、以及水平井,这些井在固井侯凝之后电测测声波,由于井斜大于45之后,电缆带着仪器下行困难,钻井液的上浮力和套管向上的摩擦阻力,导致声波遇阻,这样往往就会采用水平井工艺利用小钻杆向下推送,下小钻杆就需要配钻具、下钻等工序,严重浪费时间而且小钻杆钢性差施工过程很危险,为了解决以上问题总结以下方案予以解决声波遇阻难题。 【关键词】大井斜;大于45;钻井液处理;声波遇阻一、技术难点固井后水泥侯凝36-48h,时间长钻井液稠化、变质导致粘度、切力变大,仪器下行

2、困难。长时间静止,钻井液PH消耗过低泥浆药品失效,导致粘度、切力变大,声波遇阻。钻井液坂土、固相含量高,长时间静止易受污染粘切升高,声波遇阻。固井过程中,配制或是储备的高密度减少压差的钻井液性能不佳,重晶石沉淀或是粘附井壁导致声波遇阻。二、技术对策固井前处理钻井液时,循环处理钻井液调节钻井液的PH值在9-10之间,防止钻井液变质失效,在施工过程中充分的开启固控?O备,间接使用离心机,保证钻井液的坂土含量在50-80g/l。固井前处理钻井液开启离心机,充分清除劣质固相,保证钻井液的低固相。固井前处理钻井液,在打压塞液前对钻井液进行处理,充分稀释降低粘切加入抗盐降滤失剂40m3打入套管内,冲刷套管

3、壁,同时提高钻井液的稳定性。准确计算固井碰压压差,配制高密度钻井液严格要求,必须是钻进时候的井浆,保证性能稳定亦或者压差在合理范围内可不配高密度钻井液。三、现场实践辛35-斜3井,完钻井深2979m,造斜点1073m,1428m井斜已达50,实际井斜59.9,井底位移1441m。常规按照以前的钻井液降低粘度至固井要求无法声波到底,因为通过对钻井液进行处理,处理后再进行固井。处理措施:(1)正常开泵后,开启固控设备,离心机充分清除劣质固相,循环一周后;(2)加入水和降粘剂胶液对钻井液进行处理,降低粘度至44s,达到固井要求;(3)性能达到要求后,在测排量的过程之前,对循环入井内的钻井液进行处理,

4、配方:钻井液20m3+50kg烧碱+200kg硅氟降粘剂(或海水)+100-200kg抗盐降滤失剂+适量水充分搅拌,测排量时候泵入井内,起到冲刷井壁及提高钻井液的抗盐性能作用;(4)固井要求防止碰压泵压太高危险,配制高于井浆密度0.20g/cm3钻井液,开始固井立即开始配制高密度钻井液,同时加入水,充分循环搅拌,使石粉充分水化开,防止替浆之后再套管内粘附井壁;(5)准确计算固井压差,若在允许范围内可不配高密度钻井液。营96-斜2井,完钻井深2764m,井深在2300m井斜已达60,实际井斜60.8通常情况下,该井斜采用水平井工艺测声辐。常规按照以前的钻井液降低粘度至固井要求无法声波到底,该井密

5、度1.30g/cm3仪器是下不到井底的,因此为保证声辐一次到底,对钻井液进行预处理处理,如下:正常开泵后,开启固控设备,离心机轻微清除固相,本井1.30g/cm3,保持井壁稳定不能降低太多,循环一周;加入水和降粘剂胶液进行对钻井液处理,降低粘度至48s,达到固井要求;性能达到要求后,在测排量的过程之前,对循环入井内的钻井液进行处理,配方:钻井液20m3+50kg烧碱+200kg硅氟降粘剂(或海水)+100-200kg抗盐降滤失剂+适量水充分搅拌,测排量时候泵入井内,起到冲刷井壁及提高钻井液的抗盐性能;固井要求防止碰压泵压太高危险,本井1.30g/cm3,压差很小,多3MPa,因此不加重直接替浆

6、,防止高密度替浆之后在套管内粘附井壁。四、取得效果在辛35-斜3井施工中采用以上技术措施,1551m井段大于50度斜井段声辐测井一次到底并且成功测井。营96-斜2井施工中采用以上技术措施,大于60井斜464m,声辐测井一次到底并且成功测井。五、经验总结(1)固井前处理钻井液时,对钻井液的PH值的提高大有必要。因为砂层渗透性好,易使PH降低,导致钻井液变质稠化;(2)坂土含量在50-80g/l很有必要,因为胜利区块地层新,易造浆,土含量高,易收到污染;(3)及时清除劣质固相,劣质固相会粘附井壁,使钻井液塑性粘度升高,出现挂壁现象;(4)固井前降低粘切加入抗盐降滤失剂泵入套管内,冲刷套管壁同时提高钻井液的稳定性,防止侯凝时间长,钻井液稳定性降低,影响声辐测井;(5)准确计算固井碰压压差,配制高密度钻井液严格要求,必须是钻进时候的井浆,保证性能稳定亦或者压差在合理范围内可不配高密度钻井液;(6)大井斜(大于45)声辐测井软测成功节省至少2天时间。参考文献:1鄢捷年.钻井液工艺学M.石油大学出版社,2001.

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