曲轴线磨床故障分析与维修总结.docx

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1、曲轴线磨床故障分析与维修总结【摘要】通过长时间对曲轴线OP100磨床故障的分析、维修,总结出一些尺寸调整的经验与教训:尺寸不良,可以通过使用MASTER、测量和调整连杆颈跳动的方法解决。 /1/view-12386333.htm【关键词】曲轴;磨床;维修一、设备介绍设备厂家:NAXOS;设备型号:KBO400C;操作系统:西门子840C加工工艺:OP100A以驱动孔为定位磨削#1和#4连杆颈;OP100B以#1连杆颈定位磨削#2和#3连杆颈。设备示意:设备定位夹紧:OP100AOP100B主要尺寸:四个连杆颈的直径电子量仪;四个连杆颈的圆度轮廓仪;四个连杆颈的锥度电子量仪;四个连杆颈的冲程检验

2、夹具;以#1连杆颈为基准,其余三个连杆颈的相位检验夹具;丝杠连杆颈粗糙度粗糙度仪;四个连杆颈的平行度轮廓仪;三个发信盘安装螺纹孔的位置度三坐标。二、尺寸问题分析与调整(一)#4连杆颈相位超差(OP100A)#4连杆颈的相位的测量是以#1连杆颈为原点,位置度要求0.16。理论上左右卡盘同步的情况下,磨削的#1连杆颈#4连杆颈完全同心,即卡盘不同步是造成#4连杆颈相位超差的主要原因。调整方法:a、调整程序中的M19偏移值,将左右两侧卡盘主轴上的MARK线对齐(设备出厂时在左右两侧卡盘上做有MARK,理论上若两侧卡盘对齐在0.2mm内,加工工件则OK );b、夹紧曲轴MASTER;c、用两块表分别打

3、在曲轴#1和#4连杆颈上,测量#1和#4连杆颈的跳动(相位方向);d、最理想状态下曲轴#1和#4连杆颈跳动和之间差值均为0;e、松开工件,根据曲轴#1和#4表的差值,微调程序中左侧卡盘M19偏移值;F、重新夹紧MASTER测量#1和#4连杆颈的跳动,#1和#4连杆颈跳动差值小于0.05mm可保证#4连杆颈相位OK(跳动差值越小越好);f、加工工件验证。检查调整相位,主要测量图中点1和点2的跳动,点3和点4的跳动更多的影响的是冲程。(二)驱动孔位置度超差(OP100A)驱动孔的位置度使用三座标测量,若根据测量结果反复调整耗时时间较长。调整方法:a、查看OP090三坐标,确定OP100A来件尺寸合

4、格;b、卡盘夹紧曲轴MASTER;c、用表打在曲轴#1连杆颈上,旋转卡盘测出垂直于冲程方向的跳动;d、松开卡盘,拿出MASTER,根据所测得的跳动,打表调整驱动销的位置,数值上应等于跳动值的一半左右;e、夹紧MASTER,复测#1连杆颈的跳动,小于0.05mm(越小越好)可保证驱动孔的位置不超差;f、加工工件测量三坐标。驱动孔的测量是以磨完的#1连杆颈为基准,驱动孔位置超差实际上是#1连杆颈相位超差,调整方法即为调整#1连杆颈同卡盘旋转中心同心。因为驱动销的位置设计为多自由度可调,所以调整结束后要保证螺栓紧固,否则轻微受力则容易位置移动。因为调整了驱动销的位置,在上料机械手上曲轴的定位装置没有

5、调整的情况下会可能导致拨块报警的故障,所以调整完驱动销的位置后需要验证机械手上曲轴定位位置。(三)#2和#3连杆颈相位超差(OP100B)#2和#3连杆颈的关系同#1和#4连杆颈关系相同,以OP100A磨完的#1连杆颈定位来加工的。#2和#3连杆颈的测量是以磨完的#1连杆颈为基准,#2和#3连杆颈相位超差实际上是卡盘以#1定位夹紧后,#2和#3连杆颈同卡盘旋转中心不同心。#2和#3连杆颈相位超差主要有两种情况:a、#2和#3连杆颈相位均在一个方向超差(类似OP100A调整驱动销的原理);b、#2和#3连杆颈中有一个相位超差(类似OP100A调整#4连杆颈相位原理)。a、#2和#3连杆颈相位均在

6、一个方向超差:调整方法:I、夹紧MASTER;II、用两块表分别打在曲轴#2和#3连杆颈上,测量#2和#3连杆颈的跳动(相位方向);iii、最理想状态下曲轴#2和#3连杆颈跳动和之间差值均为;IV、松开工件,根据曲轴#2和#3表的差值,调整左侧卡盘内部以#1连杆颈定位装置;v、重新夹紧MASTER测量#2和#3连杆颈的跳动,#2和#3连杆颈跳动小于0.05mm可保证#2和#3连杆颈相位OK(跳动值越小越好);调整前检查定位面是否磨损严重或有明显碰伤等,若有则进行更换。调整完后硬限位的背帽一定要背紧。若硬限位调整过大,需要关注机械手抓工件下落时是否会同硬限位相碰。检查工件定位点的碰伤是否严重,可

7、否抛掉。b、#2和#3连杆颈中有一个相位超差:#2和#3连杆颈有一个相位超差实际是靠近超差连杆颈的卡盘的停止位置偏,导致卡盘夹紧工件后超差连杆颈的中心同卡盘的中心不同心。调整方法:I、调整程序中的M19偏移值,将左右两侧卡盘主轴上的MARK线对齐(设备出厂时在左右两侧卡盘上做有MARK,理论上若两侧卡盘对齐在0.2mm内,加工工件则OK );II、夹紧曲轴MASTER;iii、用两块表分别打在曲轴#2和#3连杆颈上,测量#2和#3连杆颈的跳动(相位方向);IV、最理想状态下曲轴#2和#3连杆颈跳动和之间差值均为;VI 、松开工件,根据曲轴#2和#3表的差值,微调程序中左侧卡盘M19偏移值;VI

8、I、重新夹紧MASTER测量#2和#3连杆颈的跳动,#2和#3连杆颈跳动差值小于0.05mm可保证#2和#3连杆颈相位OK(跳动差值越小越好);VIII、加工工件验证。(四)连杆颈圆度和跳动不良(OP100A&B)综合分析,可能有以下原因:a、工件未夹紧,加工工件圆度超差;b、卡盘夹紧油缸夹紧力不足;c、卡盘旋转驱动部分例如皮带、减速机等磨损;d、卡盘旋转轴承有磨损或者端面轴承松动;e、砂轮主轴有振动,静压轴承有问题;f、砂轮进给静压导轨压力不稳;g、砂轮不良;h、砂轮皮带磨损或涨紧机构存在问题。i、液压波动;j、冷却液等其他原因。根据历史经验常见的可能原因:a、卡盘抱紧臂焊接处裂纹;b、卡盘

9、抱紧臂焊接部位变形,导致夹紧点倾斜,或夹紧行程不足等。随着长时间使用,抱紧臂焊接位置内部已经疲劳,近段时间,抱紧臂开焊成了影响加工圆度和跳动的主要原因。检查调整方法:a、夹紧工件,旋转卡盘,观察抱紧臂焊接部位是否有开焊或裂纹;b、若有裂纹,则将夹紧臂拆下进行焊补或更换;c、若无裂纹,检查圆度差的一侧卡爪铜块的磨损情况,若出现磨损较重则进行更换,出现同曲轴接触位置痕迹倾斜则需通过增加垫片进行调整。c、因为现在加工的抱紧臂为焊接而成,同原件尺寸不能保持一样,安装时需先进行比较。(五)#2和#3连杆颈相位不稳定(OP100B)#2和#3连杆颈的加工依靠#1连杆颈为定位,尺寸不稳定的主要原因为定位不可

10、靠。调整方法:A、更换顶紧弹簧销(DP00215172);B、调整弹簧销的位置,手动放工件,确认能够将工件顶靠在定位点上(建议顶紧工件弹簧销压入2mm左右);C、重复加工件验证可靠性。三、总结存在的问题:1、每次调整只对测量超差项,根据测量结果进行调整,调整好超差的尺寸往往又出现其他尺寸超差;2、每次调整完进行三坐标测量,耗时,且容易产生很多调试工废;3、对所有尺寸没有系统的总结,也没有形成一套可靠快速的方法。得到的经验:在确定来料尺寸OK的情况下,无论OP100A&B的#2、#3、#4连杆颈的相位超差,还是驱动孔、连杆颈圆度和跳动不良,都可以通过使用MASTER,测量和调整#1/#3(OP100A)和 #2/ #4 (OP100B)连杆颈的跳动的方法解决。理论上跳动在0.05mm内所有尺寸OK(跳动值越小越好),加工工件合格。参考文献:1引信设计手册编写组编,引信设计手册 ,国防工业出版社1978.7.28。2廖国、尹玉珍计算机辅助告诉凸轮线综合计算,机械设计与制造1999.1(31)1318。3王益、高殿荣液压工程师技术手册.2010.10

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