节能专业修前技术分析报告

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1、节能专业修前技术分析报告一、机组概况15号机组于2005年11月22投入运行。初始容量为300MW,2016年2月,机组综合升级改造后,经河南省发展改革委核定为320MW机组(豫发改能源2016154号文)。机组三大主机中汽轮机采用哈尔滨汽轮机厂股份有限公司生产的C320/250-16.7/0.4/537/537型亚临界、一次中间再热、单轴双缸双排汽、单抽供热式汽轮机;锅炉采用东方锅炉厂制造的DG1060/18.24型锅炉;发电机为哈尔滨电机厂股份有限公司引进美国西屋技术生产的QFSN3202型三相隐极式同步发电机,额定功率300MW,最大连续功率330MW;主变压器为原广州维奥伊林变压器有限

2、公司生产的SFP370000/220型三相双绕组、强油导向风冷、无励磁调压升压电力变压器。配套建设脱硫、脱硝、除尘等环保设施。二、机组设计值 四耗指标设计值机组负荷工况供电煤耗锅炉效率汽轮机热耗厂用电率备注g/kWh%kJ/kWh%5100%329.1292.998330.406.07出厂设计值100%329.1292.998330.406.07集团核定值75%324.5492.068096.006.4950%349.9590.758474.007.92三、静态达设计值分析(一)汽机部分1.热耗率试验结果300MW工况下试验热耗率为8413.35kJ/kWh,参数修正后热耗率为8146.96k

3、J/kWh,比设计热耗率7951.9kJ/kWh高195.06kJ/kWh。210MW工况下试验热耗率为8555.83kJ/kWh,参数修正后热耗率为8375kJ/kWh。150MW工况下试验热耗率为8815.53kJ/kWh,参数修正后热耗率为8723.8kJ/kWh。150MW对外供热工况下试验热耗率为8422.14kJ/kWh,参数修正后热耗率为8422.94kJ/kWh。225MW对外供热工况下试验热耗率为8224.05kJ/kWh,参数修正后热耗率为8057.54kJ/kWh。300MW工况下,高缸效率85.19%比设计低0.5个百分点,导致机组热耗率升高9.06kJ/kWh。中压缸

4、效率为90.71%,比设计值低1.8个百分点,导致机组热耗率升高34.72kJ/kWh。以300MW工况为例对机组进行热经济性分析,试验热耗率为8413.35kJ/kWh,比设计热耗率7951.90kJ/kWh高451.45kJ/kWh,计算分析各因素影响热耗率数值如表所示。项目名称单位300MW设计热耗率kJ/kWh7951.90试验热耗率kJ/kWh8413.35参数修正后热耗率kJ/kWh8146.96试验热耗率高于设计值kJ/kWh461.45参数修正后热耗率高于设计值kJ/kWh195.06主汽压力基准值MPa16.70主汽压力偏差值MPa-0.44主汽压力偏差引起的热耗率偏差kJ/

5、kWh12.95主汽温度基准值538.0主汽温度偏差值1.4主汽温度偏差引起的热耗率偏差kJ/kWh-3.68再热汽温度基准值538.0再热汽温度偏差值-2.7再热汽温度偏差引起的热耗率偏差kJ/kWh6.082. 汽机通流部分分析300MW工况下,高缸效率85.19%比设计低0.5个百分点,导致机组热耗率升高9.06kJ/kWh。中压缸效率为90.71%,比设计值低1.8个百分点,导致机组热耗率升高34.72kJ/kWh。3.回热系统性能分析回热系统性能分析以300MW试验工况为例,具体数据如表9-3所示。通过试验数据分析,除2号高加上端差偏大外,其余回热系统各加热器运行状态良好。300MW

6、负荷时轴加温升设计值为0.6,实际值2.3,说明轴封及门杆漏汽至轴加量比设计值偏大。通过轴加热平衡计算,轴加进汽量约为2.315t/h,为设计值的3.46倍。4.低压缸效率偏低(含系统泄漏)试验计算低压缸效率及内漏影响机组热耗率约135.72kJ/kWh。其中存在泄漏的阀门有:3号高加入口管道放水二道门、5号低加紧急放水调节阀、冷再供2号高加电动门后疏水气动门前手动门、除氧器放水门。5. 汽轮机本体保温较差,对汽缸保温进行整改。6.整改方案(1)本次A级检修前对热力系统疏放水阀门全面普查,检修中对内漏阀门重点处理。(2)加强运行优化控制,保证主、再蒸汽参数达设计值,再热减温水量接近零。(二)锅

7、炉部分1.使用试验煤种,习惯运行方式,在280MW、240MW、150MW负荷试验工况下锅炉效率修正前分别为91.13%、92.57%、91.57%;修正后分别为89.00%、90.51%、90.41%。与设计值相比,高、低负荷试验工况下锅炉效率分别比设计值低4.16%、0.34%。造成高负荷试验工况下锅炉效率偏低主要原因是锅炉固体未完全燃烧热损失较高,其次排烟热损失较设计值也偏高。2.在280MW负荷试验工况下,甲、乙侧空预器漏风率分别为6.26%、5.79%;烟气阻力分别为2015Pa、1417Pa。四、动态达设计值分析2019年1-6月,机组负荷率完成63.28%,锅炉平均效率完成92.

8、52%,比同负荷设计值92.06%高0.46个百分点;厂用电率完成3.39%,比同负荷设计值6.32%低2.93个百分点;汽轮机热耗完成7725.23kJ/kWh,比同负荷率设计值8096kJ/kWh低370.77kJ/kWh;供电煤耗完成307.59 g/kWh,比同负荷率设计值324.54/kWh低16.95g/kWh。节能潜力分析:1. 5号机最近一次热力试验中高压缸效率为85.19%,中压缸效率为90.71%。高压缸效率与设计值相比偏低0.5个百分点,影响机组热耗率9.06kJ/kWh,影响机组供电煤耗0.43g/KWh;中压缸效率比设计值偏低1.8个百分点,影响机组热耗率34.72k

9、J/KWh,影响机组供电煤耗1.67g/KWh。2.对5号机组冷却塔填料破损情况进行实地检查,填料整体状况良好,部分除雾器有掉落现象,个别有不下水的情况。3.机组真空度93.5%,较设计低1.11%,影响供电煤耗3.47g/kWh。需对循环水上水滤网进行彻底清扫治理。4.存量内漏阀门需进行检查和处理。五、行业、区域、大唐集团对标分析供电煤耗g/kWh75%负荷设计值(折纯凝)2019年1-6月完成值(未折纯凝)2019年1-8月完成值行业先进值行业平均值与行业平均值差值5号机324.54307.59282.62287.9219.67序号机组名称发电量(万kWh)负荷率(%)供电煤耗(折算前)(

10、g/kWh)发电厂用电率(%)洛阳热电公司 5号机组7061663.28307.593.39大唐集团300MW机组平均值67.38299.474.631张家口发电厂 1号机组6457268.04346.625.432张家口发电厂 2号机组9243566.5313.795.193张家口发电厂 3号机组8570268.64302.164.764张家口发电厂 4号机组9338368.53331.594.645张家口发电厂 5号机组7376867.62322.574.996张家口发电厂 6号机组8441267.52311.25.017张家口发电厂 7号机组9498168.33304.414.488张家

11、口发电厂 8号机组8067067.14320.025.089唐山热电公司 1号机组8099973.68277.55.2910唐山热电公司 2号机组6691573.41288.55.1111呼和浩特热电公司 1号机组5441272.57311.164.5212呼和浩特热电公司 2号机组10106579.14307.924.913丰润热电公司 1号机组7548868.37247.283.5814丰润热电公司 2号机组7668883.62297.034.3415张家口热电公司 1号机组6532373.03278.643.4516张家口热电公司 2号机组9545573.25279.923.4917石门

12、发电公司 1号机组5709363.06322.934.9918石门发电公司 2号机组4365866.82318.475.0419耒阳发电厂 3号机组7589158.9316.784.7720耒阳发电厂 4号机组4265559.63318.894.5521株洲发电公司 3号机组6138857.45323.394.7322株洲发电公司 4号机组5943756.43320.394.7523湘潭发电公司 1号机组6235158.82316.624.5824湘潭发电公司 2号机组6290860.69317.14.6825桂冠合山 2号机组439161.24328.549.3526徐塘发电公司 4号机组6

13、270779.3319.514.5127徐塘发电公司 5号机组1059675.49311.654.0828徐塘发电公司 6号机组1363175.37312.624.0129徐塘发电公司 7号机组5574379.07310.144.0930田家庵发电厂 5号机组5556776.41316.954.1331田家庵发电厂 6号机组9167671.71317.44.1332淮南洛河电厂 1号机组5587270.6325.975.7333淮南洛河电厂 2号机组342562.44330.685.0334洛能发电公司 3号机组6644868.92327.754.7835洛能发电公司 4号机组5621271.16329.195.5836首阳山发电厂 3号机组7592667.07319.334.2137首阳山发电厂 4号机组6451668.28323.484.238安阳华祥发电公司 9号机组4640161.1291.274.6639安阳华祥发电公司 10号机组6770163.47307.694.940信阳华豫 1号机组7454559.11332.095.0341信阳华豫 2号机组5436757369.485.1442洛阳热电公司 6号机组65750

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