(生产管理知识)华电四川公司生产指标情况通报生产指标完成情况通报

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1、生产指标完成情况通报第5期(总 17 期)( 2008 年 5月 1 日- 5月31日)华电四川公司安全生产部 2008年6月15日一、月计划完成情况华电四川公司计划发电量96508万kWh,实际完成109540.94万kWh,比计划多发13032.94万kWh,其中火电比计划多发13247.72万kWh,水电比计划少发214.78万kWh;同比少发43885.75万kWh。完成供电煤耗364.09g/kWh,比计划高15.26/kWh,同比降低7.13g/kWh;完成综合供电煤耗367.09g/kWh,比计划高16.33g/kWh,同比降低8.49g/kWh。完成厂用电率7.26%,比计划高

2、0.16个百分点,同比低0.47个百分点,完成综合厂用电率8.01%,比计划高0.34个百分点,同比低0.77个百分点。二、月度计划执行情况分析(一)广安公司1、下达电量计划完成情况:5月份下达发电量计划5.4108亿千瓦时(上网电量5.0429亿千瓦时),实际完成发电量5.7187亿千瓦时(上网电量5.2906亿千瓦时),计划完成率为105.69%。比去年同期5.4108亿千瓦时增加0.3079亿千瓦时(去年少一台60万千瓦机组)。超额完成计划的主要原因是:(1)加强机组检修维护和运行管理,在克服地震灾害(估计地震影响少完成发电量1.43亿千瓦时)的影响,超额完成了本月任务。2、煤耗、厂用电

3、率未完成计划或者高于去年同期的原因:(1)综合厂用电率完成7.49%,比计划高0.69%。主要原因是:运行机组较少,保养用电比计划高0.69%。(2)发电厂用电率:完成发电厂用电率6.57%(其中脱硫耗电率1.62%),比去年同期升高0.62个百分点。升高的主要原因:脱硫耗电率升高0.97个百分点;负荷率下降5.89个百分点,使厂用电率升高0.18个百分点,但因三期机组发电量占全月发电量的比例为76.62%,比去年同期比例提高19.73个百分点,使制粉耗电率下降0.16个百分点,循泵耗电率下降0.15个百分点, 引、送风机耗电率下降0.1个百分点,一次风机及输煤耗电率下降0.12个百分点,从而

4、使厂用电率较去年同期升高了0.62个百分点。(3)、供电煤耗:完成供电煤耗338.3g/kW.h,比去年同期下降0.54g/kW.h,下降的原因:三期机组发电量占全月发电量的比例为76.62%,比去年同期比例提高19.73个百分点,而三期机组煤耗较低,使全厂发电煤耗降低2.61g/kW.h,机组真空度升高0.1个百分点,使煤耗下降0.35g/kW.h,但因厂用电率升高,使煤耗升高2.02g/kW.h,燃油消耗量增加163.58吨,使煤耗升高0.4g/kW.h,从而使煤耗下降了0.54g/kW.h。(4)、综合供电煤耗:完成综合供电煤耗341.65 g/kW.h,比计划高9.65g/kW.h。煤

5、耗比计划高的原因:a)脱硫用电率增加使综合厂用电率偏高0.98个百分点,使煤耗偏高3.5 g/kW.h;b) 综合厂用电率比计划高0.69%,使煤耗升高2.45 g/kW.h;c)运行机组结构影响:因五月份电网负荷较低,计划为60万大机组运行,实际上30万机组运行606小时,发电1.33亿千瓦时,使煤耗上升约3.7 g/kW.h。(5)脱硫用电情况:本月脱硫用电量925万千瓦时,使厂用电率增加1.62%,综合供电煤耗相应增加5.83 g/kW.h。其中:30万机组为双炉一塔,厂用电率平均增加1.76%,综合供电煤耗相应增加6.33g/kW.h;60万机组为一炉一塔,厂用电率平均增加1.57%,

6、综合供电煤耗相应增加5.65g/kW.h。(6)入炉煤对厂用电的影响:入炉煤热值为15328kj/kg,同比下降913 kj/kg,使厂用电率和煤耗有所升高(具体影响数据尚无试验数据)。入炉煤灰分为43.41%,同比增加0.03%,对厂用电和煤耗的影响较小。(7)综合厂用电率与发电厂用电率之差情况说明:本月综合厂用电率与发电厂用电率之差为0.92%,主要是一期机组全停,二期机组停一台,停备用时间达2370小时,三期#61机组备用395小时,使机组保养用电达到272万千瓦时,使厂用电率升高0.48%。 (二)内江总厂1、发电量本月总厂完成发电量5841.28万千瓦时,完成分公司下达月度发电计划的

7、106.2%,同比减少14033.96万千瓦时,减幅为70.61%;完成上网电量5127.04万千瓦时,同比减少12236.44万千瓦时,减幅为70.47%。其中:#11机组:完成发电量5841.28万千瓦时,同比多发2791.36万千瓦时,主要原因是机组节能发电调度排序靠前,我厂全力争取优先调度并确保电煤供应,使机组利用小时同比增加279小时。#21、#22机组:因节能发电调度、系统需求不足以及水电厂来水等因素影响,全月停机备用,影响少发电量约25000万千瓦时。2、厂用电率本月总厂完成发电厂用电率11.38%,同比降低0.27个百分点,比月度计划高0.38个百分点;完成综合厂用电率12.2

8、3%,同比降低0.41个百分点,比月度计划高0.53个百分点。其中:#11机组:完成发电厂用电率11.38%,同比升高0.2个百分点,完成综合厂用电率12.23%,同比升高0.57个百分点,其主要原因是: 机组平均负荷同比降低978KW; 地震等因素引起电煤供应紧张,煤质下降严重,入炉煤热值同比降低2189kj/kg,加之锅炉尾部烟道漏风,造成一、二风机耗电同比升高0.65个百分点。#21、#22机组:本月全停。3、煤耗本月总厂完成供电煤耗431.56克/千瓦时,同比升高43.87克/千瓦时,比月度计划高43.64克/千瓦时;完成综合供电煤耗435.71克/千瓦时,同比升高43.63克/千瓦时

9、,比月度计划高44.71克/千瓦时。本月供电煤耗及综合供电煤耗同比升高较多,主要是由于#11机组今年发电比同比上升了近85个百分点所致。其中:#11机组:完成供电煤耗431.56克/千瓦时,同比升高6.93克/千瓦时,完成综合供电煤耗435.71克/千瓦时,同比升高8.76克/千瓦时,分析其主要原因:下降因素方面: 主汽压力、飞灰可燃物、真空度等指标优化,影响煤耗降低约2克/千瓦时。上升因素方面: 机组负荷率同比降低0.98个百分点,影响煤耗升高约0.5克/千瓦时; 热值同比下降2189KJ/kg,影响煤耗升高约10克/千瓦时; 燃油量同比增加13.7吨,影响煤耗上升约0.5克/千瓦时; “5

10、.12”地震引起轴封漏汽量明显增大,造成汽机热耗率同比上升约132kj/kwh,使煤耗增加。#21、#22机组:本月全停。4、发电油耗本月总厂共耗燃油30.7吨,同比上升8吨,其中:11机组:本月耗燃油30.7吨(0.53g/kWh),同比上升13.7吨,主要原因是:5月1日处理132、133给煤线相继断煤,耗油28吨;5月12日处理地震造成机组振动耗油2.7吨,共耗油30.7吨(0.53g/kWh),同比少5.7吨。5、厂用电率与综合厂用电率差分析#11机组:本月厂用电率与综合厂用电率差为0.84%,差值偏高的主要原因是设备老化。(三)攀枝花三维公司1、本月计划完成情况。本月发电量10473

11、万千瓦时,比计划多发2473万千瓦时,同比减少4718万千瓦时,其中11号机8077万千瓦时,12号机2396万千瓦时;上网电量9355.38万千瓦时,同比减少4214.98万千瓦时;厂用电率完成10.33%,比计划高0.23%,同比升高0.05%,综合厂用电率完成10.67%,比计划高0.07%,同比持平。供电煤耗完成397.56克/千瓦时 ,比计划高4.76克/千瓦时,同比下降0.325克/千瓦时;综合供电煤耗完成399.10克/千瓦时,比计划高4.10克/千瓦时,同比下降0.52克/千瓦时。2、主要生产指标综合分析。(1)发电量。本月12号机组计划小修10天(加上4月2天共计12天),因

12、12号炉C冷渣器改造工期不够且此时如检修完成,调度也要求停机备用,因此向调度要求申请小修延期4天,到5月14日完成。期间我公司派专人到省调要负荷,经过艰苦细致的工作,省调终于同意我公司双机运行,12号机组于5月 18 日6:45分并入系统,为我公司超计划电量提供了有力保证。(2)厂用电率。本月计划厂用电率10.10%,实际完成10.33%(11号机10.22%、12号机10.68%),较计划高0.23个百分点,同比升高0.05个百分点。厂用电率较计划和同期升高的主要原因:a、由于12号机组检修、启停耗电增加,且11号机组单机炉运行,负荷较低,造成辅机耗电升高。b、因制水、循环水系统是原50MW

13、机组和135MW机组共用,老厂机组运行时承担了部分135MW机组的公用系统设备,老厂机组关停后,原接入老厂的部分公用设备耗电现全由135MW机组承担。c、全月平均负荷率61.53%(按利用小时计算),同比(同期100.59%)下降39.06个百分点,从而影响厂用电率升高1.17个百分点。本月由于受二石线影响,单机炉运行时,负荷大部分时间在80-100MW之间,双机炉运行时一般在150-180MW之间,全月平均负荷仅105.64MW/h,同比下降31.46 MW/h。负荷率低下使得辅机运行极为不经济,耗电率升高。 (3)综合厂用电率指标本月计划综合厂用电率10.60%,实际完成10.67%(11

14、号机10.52%、12号机11.17%),较计划高0.07个百分点,与同期持平。综合厂用电率同比升高主要受厂用电率升高影响。本月在正常范围内变损为0.35%,较同期0.39%下降0.04个百分点。(4)煤耗指标本月计划供电煤耗392.80 克/千瓦时,实际完成397.56克/千瓦时(11号机396.33克/千瓦时,12号机401.73克/千瓦时),比计划高4.76克/千瓦时。虽然供电煤耗未完成计划值,同比仍然下降0.32克/千瓦时。本月计划综合供电煤耗395克/千瓦时,实际完成399.10克/千瓦时,比计划高4.10克/千瓦时,同比下降0.52克/千瓦时。煤耗未完成计划的主要原因:本月供电煤耗

15、未完成计划值,主要是厂用电率较计划高0.23个百分点,加上入炉煤质较差,影响煤耗的完成。本月虽然煤耗未完成计划值,但与同期相比综合供电煤耗仍然下降0.52克/千瓦时,虽然厂用电率受负荷率影响同比升高,但因07年机组大修及通过设备治理,各项小指标较同期都有不同程度好转,两台机组主参数基本能达到设计和压红线运行,特别是锅炉飞灰含碳大幅度下降,本月飞灰含碳同比下降4.36个百分点,高加返厂修复后,投入率得到大大提高,本月投入率同比升高15.6%;由于11号机组单机运行20天,且负荷全月较低,双机运行时负荷也不高(同期还需供一台50MW机组的用水),加上以增开循泵方式来确保真空,因此真空同比明显升高。

16、 (5)入炉煤质情况。全月入厂煤热值13846千焦/公斤,同比下降1607千焦/公斤。入炉煤热值13155千焦/公斤,同比下降1764千焦/公斤,入厂入炉热值差0.6906兆焦/公斤,同比升高0.157兆焦/公斤。热值差同比升高,主要原因是进煤量少,而当月入厂煤热值较高,但入炉煤实际大部分烧库存煤,造成热值差增加。(6)发电耗油本月12机组计划检修启停和调停各1次,升停炉耗油30.4吨,同比多耗6.2吨。(四)黄电公司1、发电量2008年5月完成发电量11500万千瓦时,比计划6000万千瓦时多完成5500万千瓦时,完成计划的192%。比去年同期少发9562万千瓦时。完成上网电量9966万千瓦时,比去年同期减少9046万千瓦时。黄桷庄电厂在调度安排#22机组停机备用,全月处于

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