某风电场-#25机组箱变起火不安全事件分析报告2017-06-02

上传人:万**** 文档编号:121904596 上传时间:2020-02-27 格式:DOC 页数:9 大小:25.85MB
返回 下载 相关 举报
某风电场-#25机组箱变起火不安全事件分析报告2017-06-02_第1页
第1页 / 共9页
某风电场-#25机组箱变起火不安全事件分析报告2017-06-02_第2页
第2页 / 共9页
某风电场-#25机组箱变起火不安全事件分析报告2017-06-02_第3页
第3页 / 共9页
某风电场-#25机组箱变起火不安全事件分析报告2017-06-02_第4页
第4页 / 共9页
某风电场-#25机组箱变起火不安全事件分析报告2017-06-02_第5页
第5页 / 共9页
点击查看更多>>
资源描述

《某风电场-#25机组箱变起火不安全事件分析报告2017-06-02》由会员分享,可在线阅读,更多相关《某风电场-#25机组箱变起火不安全事件分析报告2017-06-02(9页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、风电场不安全事件报告填报单位: 填报人: 填报时间:2017 年 06 月 01日 审核人: 一、事故(事件)简题 2017年05月30日,某风电场#25机组箱式变压器起火。 二、基本情况#25机组使用由大连华锐股份有限公司电控装备厂生产的ZFS-ZF-1600/10.5型箱式变压器,其编号为HYDB0800914,该箱变使用10KV高压HY5WS-17/50型氧化锌避雷器,其泄流20A符合技术要求。 三、经过及处置05月30日09时18分,#25机组报出“变频器检测到电网掉电”故障,运行值班人员发现故障时低压侧电网电压异常升高,09时30分组织人员携带安全工器具前往查看具体情况,10时08分

2、抵达#25机位,箱变高压侧有浓烟冒出,对箱变壳体进行验电确无电压后,打开高压侧箱门,发现箱内已经起火,火势最大部位是电缆接头,且变压器油从已被燃化的高压套管、双通套管底座漏出并燃烧。此时变压器仍有正常运行时的嗡嗡声,属带电状态,由于这种带电起火十分危险,检查人员立即返回变电所,准备申请停电。10时20分到达变电所,迅速检查10Kv集电线路继保护装置,并未有动作情况,#25机组所属#05机群1025开关在合位,该集电线路仍为运行带电状态,立即将上述情况汇报场长及生产部领导。10时25分联系调度,申请将#05机群由运行转检修,10时29分省调回复可以操作,10时32分操作完毕。(05月30日为交接

3、班日期,10时26分接班人员在路上接到场长通知后,直接赶往#25机位。)操作完毕后,再次赶往#25机位,由于当时箱变绝缘油从箱内流出火势较大,且风速平均在10m/s左右,当班人员使用就近机组塔筒内灭火器进行灭火,但未成功,只能关上箱变门防止火势蔓延将附近树木点燃。同时联系A站人员,将A站灭火器收集送往B站。10时56分接班人员赶到现场后,将B站开关场、全部机组灭火器收集至#25机位,同时将#25机组所在#05机群汇线箱中电缆拆除,将其单独解列。11时50分拆除完毕,并返回B站变电所联系调度,申请将#05机群由检修转运行,11时55分操作完毕,将所属#05机群其余四台机组逐台恢复运行。12时58

4、分,经过多次灭火工作,终于将火情扑灭,安排人员留守防止火情复燃,并将此情况汇报安生部各位领导。17时20分确认无任何复燃现象后,人员撤离现场返回A站变电所。 四、原因分析1)机组故障通过整理#25机组05月30日的故障数据,机组在02时16分至09时18分期间,多次出现“变频器检测到电网掉电”的故障,根据机组采集到电压值,可看出在故障前,每次线电压从正常值有不同程度的升高,当机组报出过电压故障后,又下降至正常范围,其中Ubc(白色曲线)值相对明显,最高达到821V。 2)箱变绝缘油色谱分析查阅2015年及2016年春检预试中箱变绝缘油的检测报告,绝缘油中烃类有害气体严重超标且上升的趋势明显。2

5、015年2016年分析项目浓度分析项目浓度甲烷CH4729.99甲烷CH47013.64乙烯C2H42274.94乙烯C2H417567.10乙烷C2H62973.31乙烷C2H64708.96乙炔C2H2183.14乙炔C2H290.61总烃6161.38总烃29380.31氢H2212.23氢H2183.48一氧化碳CO80.41一氧化碳CO136.74二氧化碳CO25042.81二氧化碳CO21421.39 3)箱变本体及线路保护 (1)该箱变超温保护压板投入状态,但未实现超温跳闸功能。 (2)风电场采用太原合创自动化有限公司的WXJ196B型小电流接地选线装置,但只有告警功能,无跳闸功

6、能。且B站该装置故障状态,未运行。(3)过电流保护:动作电流7A,动作时限0.7S。(4)限时电流速断保护,动作电流25A,动作时限0.3S。 2016年春检预试时该线路的传动试验报告显示合格。 4)综合分析(1) 通过2015年与2016年绝缘油检测报告对比来看,变压器绝缘油内烃类气体含量超标,说明存在长时间过热现象。(2)如果变压器油箱内部故障,会产生很高能量导致变压器箱体变形,但火情熄灭以后,通过对箱体检查未有变形情况,说明故障点在油箱外部。(3)由于#05集电线路保护未动作,说明未发生相间短路故障。综述:由于没有充分的数据做为支撑,只能通过上述情况进行初步判断。风电场海拔较高,环境较为

7、潮湿,箱变电缆头长期在这种环境下运行,拔插式电缆接头绝缘会出现过热伴随老化,该事件发生当日风速较大满负荷运行,加剧了温度的升高。根据热胀冷缩原理,分析拔插头向外松动,导电杆接触不良出现间隙,在触头间隙中产生电弧,电弧的高温将某一相电缆拔插头引燃,同时双通套管、高压熔丝套管底座受高温融化时变压器油从此漏出,由于之前变压器油温已经偏高,长时间遇明火从而也被引燃,箱内干变电缆的引燃,导致火势顺着电缆蔓延到低压侧,致使整个变压器烧毁。由于电缆孔洞进行了封堵,火势未导致电缆井中电缆烧毁。 5、 暴露出的问题 1、管理方面: 1)在了解设备存在不稳定因素的情况下,如:箱变绝缘油气体含量不合格、电缆拔插式接

8、头老化,现场管理层未能提前积极采取有效的防范措施,暴露了现场管理层未能全面掌控设备运行状况,是导致事故发生的主要原因之一。 2)同时,也暴露了管理层对人员的技术水平要求低、对人员专业技术的培训不到位。 2、人员方面: 1)#25机组频繁报出相同故障,值班人员未能分析故障原因,进行频繁复位起机,暴露了人员专业技能薄弱。2)“变频器检测到电网掉电”虽为常见故障,但重复报警并未引起足够的重视,暴露了人员工作责任心不够强。 3、设备方面: 1)风电场无故障录波装置,未能清楚当时故障电流,给这次事件原因分析带来很大的困难。2)B站小电流接地选线装置故障,未能确认当时是否存在单相接地情况。3)变压器绝缘油气体含量超标。4)变压器本体超温保护不动作。六、防范措施 1)开展定期红外成像测温工作,进行温度监测,特别大风天气高负荷时。2) 排查插拔式电缆接头老化情况。3) 排查箱变电缆孔洞封堵情况,对防火泥脱落的严密性不强的进行重新封堵。4)通过2017年春检预试,关注绝缘油检测结果,对不合格的箱变采取相应措施。 5)认真开展技能培训,提升员工专业技术水平。 6)督促员工了解自身岗位责任,加强工作责任心,应做到工作中不放过任何一个细节。

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 行业资料 > 工业设计

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号