文25东交联预交联调驱现场试验

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1、文2 5 东交联一预交联调驱现场试验 王志鹏陈德斌邹 丽赵燕芹 ( 中国石化中原油田分公司勘探开发科学研究院) 摘要中原油田油藏具有高温高盐的特点,大部分区块经过长期注水开发,普遍存在注水 波及效率低,综合含水高,缺乏继续有效的开发手段。2 0 0 2 年在文2 5 东开展了交联一预交联聚 合物整体调驱试验,交联、预交联交替注人,目的在于如何利用耐温耐盐的变联聚合物体系和预 交联聚合物体系各自的优点,发挥协同效应,为老油田挖潜探索新的方法。 2 0 0 0 年以来,中原油田已在胡1 9 块、文l o l 块开展了交联聚合物调驱先导试验,取得 了良好的效果,预交联颗粒调驱也作为一项成熟的工艺在全

2、油田推广应用。但在长期注水形成 大孔道的油藏注交联聚合物存在强度不够、浪费较大的问题,注预交联颗粒列存在见效时间短、 波及程度低的现象,交联一预交联复合调驱则可能充分利用各自的优点,发挥协同效应,取得较 好的驱油效果。根据安排,吆年在文巧东进行整体交联一预交联复合调驱技术试验。这项先 导试验的开展对于如何解决经过长期注水处于开发后期老油田的开发问题,具有战略l 生的意义。 一、区块概况 文2 5 东块区域构造位于东濮凹陷中央隆起带文留构造北部,含油层位为沙河街组沙二 下1 _ 8 和沙三上l 砂组,油藏埋深一2 1 3 0 一2 6 0 0 m ,油藏温度为8 6 8 9 ;地层原油粘度 1

3、5 m P a s ;原始地层矿化度为3 1 5 1 0 4 r a g L ,目前产出水矿化度为1 2 7 1 0 4 m g L ,C 1 一含 量为7 5 l O * m g L ,c f + + M f + 含量较高达4 7 0 4 m g ,L 以上,水型C a C l i 。 文2 5 东块经过多年开发,已经从稳产阶段、产量递减阶段进入到的零星挖潜阶段,特 别是进入高含水开发后期之后,层问非均质性和层内非均质性进一步加剧,普遍水淹程度严 重,剩余油潜力小,且分布零散,措施选井难度越来越大,井况越来越差,许多因素影响油 藏的进一步开发。从储层特性上来看,在2 0 0 0 年8 月的9

4、 口预交联调驱,取得了累计增油 6 0 1 6 7 t ,降水2 9 0 7 9 t 的良好效果,同时也加大了本次交联一预交联调驱的挖潜难度。 文2 5 东块目前已进入高含水高采出后期开发阶段,全块综合含水已达到9 1 2 9 ,地质 采出程度3 5 。而在水淹最为严重的构造主块内,平均含水已经超过9 5 ,因此在构造主 块内存在着明显的低效注水现象,从近年所做的示踪剂监测资料看,该块储层发育大孔道及 高渗透条带,水驱油效率低。针对这些问题,今年部署该单元实施整体调驱。 二、调驱剂性能评价 【一) 交联聚合物性能评价 体系组成:聚丙烯酰胺,复合交联剂E O c 一1 A ,E 0 c l B

5、和添加剂E O c 一2 。 3 4 8 1 体系浓度的影响 按照H P A M :E o c 一1 A :E O c 一1 B :E O C _ _ 2 = 1 :0 8 :0 8 :o 4 的配比,配制成不同聚合 物浓度条件下的调驱体系,在9 0 条件下进行试验。 从试验结果来看( 表1 ) ,在聚合物浓度小于4 0 0 m g L 时,形成的调驱体系强度较弱。在 聚合物浓度为4 0 0 。6 0 0 m g L 时,体系的成胶强度小于1 5 0 m P a s ,在聚合物浓度为6 0 0 1 0 ( m e 4 L 时,随着体系浓度的增加,成胶强度增加较缓,粘度范围为1 5 0 9 6

6、4 m P a 。s ;当聚 合物浓度大于1 0 0 0 。1 5 0 0 m g L 时,体系粘度有一快速增加的现象,但其交联体系仍具有可 流动性,当聚合物浓度大于l S O O m g L 时,交联体系的流动性极差。形成调驱体系的聚合物 的基本浓度范围为:6 0 0 1 5 0 0 m g L 。 采1 浓度对体系粘度的影响 聚台物浓度,r 吲L I 2 0 0 l 4 1 6 0 0 l 8 0 0 I 1 0 0 0 l 1 2 0 0 I 1 5 ( 0 体系强度,m P a 日 2 l 2 4 I 1 4 6 I 5 1 0 i 9 6 4 l 1 8 4 9 I 4 7 6 0

7、2 体系的长期热稳定性试验 按照H P A M :E ( 1 e 一1 A :E 【0 c 一1 B :E ( B 2 = 1 :0 8 :O 8 :0 4 的配比,配制聚合物浓度为 1 0 0 0 m g L 的体系,在9 0 C 条件下进行长期热稳定性试验。其实验结果如表2 所示。 裹2 交联聚合物体系热稳定性试验 时间,d 1 0 l 5 l 7 l l I l 1 52 0 13 0 4 5l 6 0 l 7 5 l 9 0 体系强度,m P a B l1 5 | 9 3 | 3 2 6l 6 9 7 l 9 6 9 I9 6 6 【9 1 01 7 7 0 l 6 1 1 1 6 1

8、 0 I 6 0 4 从上表可以看出,交联聚合物调驱体系的性能可以满足调驱试验的需要。 ( 二) 预交联聚合物性能评价 1 预交联聚合物吸水膨胀实验 实验温度9 0 ,用淡水、注人水、产出水同时配制,测量其膨胀倍数和膨胀速度,结 果见表3 。 寰3 预交联聚合物吸水膨胀实验 、时问,h 0 51l5225345 实验水、 清水4 368 901 0 ,61 2 21 4 21 491 5 O 注入水3 15 4839 7 l l3 1 1 51 221 2 2 产出水2842 779 41 0 21 1 11 l81 l8 2 热稳定性和柔顺性实验 在9 0 下,将预交联凝胶颗粒放人注入水中浸

9、泡3 0 d ,胶块形态完整,用手挤压,颗粒 变形但不破碎,热稳定性和柔顺性都比较好。 以上结果表明,交联聚合物体系和预交联颗粒在2 5 东块具有较好的适应性,可大剂量 注入,是理想的调驱剂。 三、现场试验方案 根据油藏地质情况和H 决策,文2 5 东块2 0 0 2 年整体调驱方案共部署注水井调驱1 1V I , 都位于构造主块部位,构造相对比较简单,从其油水井连通状况来看,连通状况较好,一般 为一注三采或四采。注采井网比较完善,注采关系明确。 3 4 9 从注水井的吸水剖面来看,各小层吸水很不均匀,也反映出其平面、层闻、层内动用状 况差异较大。注水井与油井的连通层数百分数为7 5 7 ,连

10、通厚度百分数为8 2 8 。 1 1 口注水井中,注水压力最高2 6 5 M P a ,最低8 2 M P a ,平均注水压力1 7 7 M P a ,日注 水1 3 8 5 m 3 ,平均单井日注1 2 6 0 。共对应油井1 6 口,目前日产液1 1 6 4 5 t ,日产油6 7 3 t ,平 均含水9 4 2 ,平均单井E t 产液7 2 8 t ,日产油4 2 t 。 根据室内实验结果,确定注入段塞尺寸为预交联( 1 5 ) 一交联( 1 5 ) 一预交联 ( 2 0 ) 一交联( 2 0 ) 一预交联( 1 5 ) 交联( 1 5 ) ,注入浓度为预交联( 3 0 0 0 r a

11、g L ) - - 交联( 1 2 e C L ) 一预交联( 3 0 0 0 叫L ) 一交联( 1 2 0 0 m g L ) 一预交联( 3 0 0 0 m g L ) 一交联 ( 1 0 0 0 I I l g ,L ) ,平均单井注入量为6 0 0 0 I l l l 3 左右,现场施工中根据压力变化情况,当压力上升 较大较快时,预交联由大颗粒改为小颗粒甚至改为交联聚合物体系,总体原则,单井注入压 力上升小于5 N P a ,即保持合适的施工压力。 四、现场试验效果 由于受文检3 井试井影响,本方案只能分阶段、分层系进行,2 0 0 2 年3 月首先对s 2 下 6 一s 3 上l

12、层系的四口井实施调驱。对应4 口油井,为文6 5 8 9 、文6 s 一1 0 0 、文6 5 1 0 3 、 文6 5 4 3 ,见效油井为文6 s 一8 9 、文6 5 一1 0 0 、文6 5 一1 0 3 。2 0 0 2 年9 月3 日开始,陆续对 S 2 下l 一3 层系的文6 5 7 6 井、文6 5 “井、文6 5 6 7 井、侧文2 5 _ 4 l 井于开始施工。对 应7V I 油井,为文6 5 7 、文6 5 9 1 、文6 5 4 2 、文6 卜_ 9 1 、文6 5 1 7 、文6 5 1 3 、文6 5 7 3 ,见效油井为文6 5 4 2 、文6 5 _ 9 1 、

13、文6 5 1 7 、文6 5 1 3 、文6 5 7 3 。 试验开始后,井组液量呈持续下降趋势,从刚开始的日产液1 8 3 t ,下降到目前的1 5 0 t , 含水从试验前的8 9 下降到目前的7 9 ,日产油则呈现平稳态势比试验前日增油约7 t ,扭 转了试验前一年内含水持续上升、日产油持续下降、综合递减约3 7 5 的不利局面,表现出 良好的驱油效果。以调驱前3 个月平均日生产数据为基准,本次调驱试验第一阶段到2 0 0 3 年6 月1 1 目,日产油已恢复到调驱前水平。不考虑递减,第一阶段调驱到2 0 0 3 年6 月1 1 日,已增油2 9 1 9 t ,降水1 5 4 3 1 t

14、 ,且继续有效。第二阶段调驱到2 0 0 3 年6 月2 5 日,已增油 7 2 3 t ,降水6 2 3 4 t ,且继续有效( 图l 和图2 ) 。 3 5 0 :黜 靠船 1 。0 0 = 霄 L 皿 誊 * 札 秽私脚 ”叫赫蟹鸳蛀 哪种一趟吻y b 叫。; 谛篱附带面面铲 生产臼期 图1 文6 5 8 9 、文6 5 一l 、文6 5 一1 0 3 井生产动态曲线 蚰柚如加m眄如跖舳 琏 _ 【L 皿 - 趸 _ 【L 叮 1 0 0 掌嚣 亳0 7 扣裴 簟丫叫、1 r 、八p p 埘镀又舀岛。 一从门一 一V k 峨 、H 1 _ - _ _ 一 _ 1 。 :。 一。r 一一r

15、 、VM V 、,帆扣,厂! , i ll lllllliiiiiilli星 蓦要 生产日期 图2 文6 5 4 2 、文6 5 9 l 、文6 5 一1 7 、文6 5 1 3 、文6 卜7 3 井生产动态曲线 五、结论 ( 1 ) 调驱体系可用于温度9 0 ,矿化度1 5 1 舻r 吲L 的油藏。 ( 2 ) 总体段塞大小设计合理,各部分段塞比例适当,段塞浓度可以满足注入要求。 ( 3 ) 调驱试验的较好效果证明了交联一预交联复合调驱,有利于发挥交联聚合物和预交 联聚合物各自的优点,充分发挥协同效应,是一项可用于采出程度高、水淹程度高、综合含 水高、温度高、矿化度高、c f + + M f + 含量高的油藏的油田开发后期的挖潜技术。 参考文献 1 罗文刺等肢态分散凝胶研究的瓿进展油田化学,1 9 9 9 ,1 6 ( 8 ) 2 徐树汉主编濮城油田高含水期开发技术论文集北京:石油工业出版社,2 0 0 2 3 陈立滇,程杰成等编译油田化学新进展北京:石油工业出版社1 9 9 9 4 韩显卿提高采收率原理,北京:石油工业出版杜,1 9 9 6 3 5 I 湖椰伽珈瑚螂瑚 篮加坫m ,

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