空预器堵灰及在线高压水洗介绍(豪顿华陈建明)解析

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1、1 1 1 空预器堵灰 及在线高压水冲洗介绍 陈建明 13911865725 2 2 空预器堵灰原因分析 高压水冲洗经验2 高压水冲洗系统介绍3 内容 1 3 3 空预器堵灰原因分析 4 4 4 空预器堵灰 冷端堵灰 热端堵灰 中温端堵灰 5 5 5 空预器堵灰 DNF DU L DU3E 6 6 换热器堵灰的危害 机组组容量300MW600MW1000MW 空预器单侧阻力增加300Pa55万元120万元160万元 空预器单侧阻力增加600Pa115万元250万元325万元 注:仅以三大风机电流为基础的理论计算 1. 机组带负荷能力下降、增加非计划停机。 2. 换热效率下降、漏风率上升。 3.

2、 三大风机功耗增加。 7 7 7 空预器堵灰的原因 1、空预器冷端综合温度不够; 2、外来水分:蒸汽带水、蒸汽过热度不够、暖风器泄露等; 3、换热元件波形选择不当; 4、脱硝投运; 5、水冲洗不彻底; 6、燃烧工况恶劣; 8 8 8 空预器堵灰的原因1冷端综合温度偏低 1、空预器冷端综合温度: CCET = 烟气出口温度 空气入口温度 最低冷端综合温度 (MCCET) :为防止冷端出现硫酸盐堵灰的最低温度值,与 燃煤的灰份、硫份、灰硫比和过量空气系数、锅炉是否有脱硝等有关; 为防止空预器堵灰,空预器不宜在低于最低冷端综合温度以下长期运行。 推荐:当燃煤中含硫量低于1.5% 且灰/硫比大于7时,

3、冷端综合温度 (CCET) 要 求大于148; 对策:1、提供煤质元素分析及不同负荷下的氧量,准确计算空预器防冷端堵灰的指导 曲线,根据曲线控制空预器冷端综合温度; 2、冷端使用不易积灰和容易清理的换热元件波形; 3、冷端使用不易粘灰和耐腐蚀的镀搪瓷换热元件; 2 SO2+ O2 2 SO3 SO3 + H2O H2SO4 9 9 9 C53.68 H23.30 S1.86 Cl0.00 O28.10 N20.52 H2O19.80 %Ash in Coal12.74 C44.62 H22.63 S0.70 Cl0.00 O28.37 N20.49 H2O27.20 %Ash in Coal1

4、5.99 空预器堵灰的原因1冷端综合温度偏低 101010 空预器堵灰的原因2外来水分 2、外来水份:吹灰器带水、蒸汽过热度不够、暖风器泄漏 烟气中的化合物本身不会使换热元件堵塞,然而,当有水加入其中后,水与 烟气中的大量的 CaO 生成硬而粘的“水泥状”物粘附在换热元件表面 上,并随着运行时间和温度的增加而变得愈来愈硬,同时各种飞灰沉积 物又极易在上面集聚变得愈来愈厚且不易清除,由此发生严重的堵灰和 较高的阻力,同时又导致传热效率降低。 而且对于外来水份造成的积灰,即使采用改变冷端换热元件壁温的办法也不 能使它消除。 建议:1、吹灰前对蒸汽管道进行彻底疏水,疏水暖管达到温度后再投入吹灰器;

5、2、保证吹灰蒸汽品质合格:工作温度300350、工作压力0.931.07 Mpa ; 3、如果吹灰初期蒸汽温度偏低,可以先吹热端后吹冷端; 4、消除暖风器泄漏; 5、高压水冲洗; 1111 蒸汽焓熵图 (MOLLIER 图 ) 10 barg 350 1 barg 100 干度 100% 14 barg 200 1 barg 干度 85% 蒸汽在吹灰器喷嘴中的膨胀特性 空预器堵灰的原因2外来水分 1212 12 空预器堵灰的原因2外来水分 131313 空预器堵灰的原因2外来水分 141414 空预器堵灰的原因2外来水分 某电厂暖风器泄露 A侧暖风器泄露,导致A侧空预器冷端出 现了严重的堵灰,

6、从DCS历史曲线可以 看出,当有外来水分进入后空预器阻力 上升的非常快,几天时间就导致了严重 堵灰,同时一旦元件表面出现结垢,仅 靠日常蒸汽吹灰很难清理干净。 B侧空预器暖风器没有泄露,冷端非常干 净。 A侧空预器冷端 B侧空预器冷端 151515 空预器堵灰的原因3换热元件波形选择不当 3、换热元件波形选择不当 u热端、中温端使用FNC波形,FNC型换热元件 为全波纹板,这种波形具有非常高的换热效率 ,但是这种波纹型式强度较弱,不能耐受长期 的烟气冲刷和频繁的蒸汽吹扫;容易堵灰,且 堵灰后的可清洁性不好。通常这种波形用在烟 气含灰量很少的燃油、燃气的锅炉上,不推荐 用在燃煤锅炉的空预器上以防

7、换热元件发生严 重的堵塞现象。 u冷端使用NF6波形:其热力性能较差,使得硫酸 氢铵的沉积带出现跨层的现象,产生更为严重 的堵灰和腐蚀。 161616 热端换热元件损坏堵灰 中温端换热元件堵灰 空预器堵灰的原因3换热元件波形选择不当 171717 某电厂1000MW机组脱硝空预器硫酸氢铵沉积带跨层分布 600 mm 1000 mm 1000 mm DU NF6 DU 空预器堵灰的原因3换热元件波形选择不当 181818 某电厂空预器硫酸氢铵堵灰照片 中温端换热元件高度1000mm,DU波纹型式,从侧 面看换热元件盒的中间部位,自下向上大约300- 400mm的范围内有粘稠的硫酸氢铵沉积物。 1

8、91919 SCR空预器温度场与硫酸氢氨沉积带分布 150C 200C 硫酸氢铵沉积区 烟 气 气相 硫酸氢铵 液相 硫酸氢铵 固相 硫酸氢铵 2020 H2SO4沉积带H2SO4沉积带 ABS沉积 带 普通空预器 中温端 冷端 热端 冷端 冷端 热端 SCR空预器 SCR空预器 热端 两种型式的波纹出现在 同一层换热元件上 脱硝空预器换热元件改进 212121 脱硝空预器换热元件改进 222222 空预器堵灰的原因4脱硝投运的影响 脱硝投运的影响 u在催化剂V2O5 的作用下,SO2 向 SO3 的转换率会相应增加,酸露点温 度随之提高,由此会加剧空气预热器冷端硫酸腐蚀和积灰。 2SO2 +

9、 O2 2SO3 V V2 2 OO 5 5 SCR 中 SO2/SO3 转化率() 烟气酸露点温度() SCR 中 SO2 / SO3的转化率要求 1% + 8.6 232323 NH3 + H2O + SO3 NH4HSO4 逃逸(逸出)氨 硫酸氢铵(融点147 C ) 逃逸(逸出)氨与硫酸反应生成硫酸氢铵 (A Ammonium mmonium B Bi is sulphate - ABSulphate - ABS)等铵盐: u逃逸氨的影响 空预器堵灰的原因4脱硝投运的影响 242424 u逃逸氨的影响 空预器堵灰的原因4脱硝投运的影响 252525 ppmV = mg/Nm3 * 22

10、.41 / MW (MW of SO2 = 64, MW of SO3 = 80) 氨的逃逸量(浓度)与空预器阻力增加有着非常密切的联系。 启动高压水 冲洗程序 逃逸氨量在 1 1.5 ppm 范围内时,空预器阻力无明显增加 u逃逸氨的影响 空预器堵灰的原因4脱硝投运的影响 2626 高压水冲洗经验 2727 在线高压水冲洗相关的疑问 1 在线冲洗所需的锅炉负荷 2 对除尘器的影响 3 对排烟温度的影响 4 对换热器转子结构和换热元件寿命的影响 5 对脱硫系统的影响 6 排灰输水的改造 7 清洗成本 2828 问题问题 1 1 在线冲洗所需的锅炉负荷 在线冲洗时,建议锅炉负荷在70%以上。 2

11、929 问题问题 2 2 对除尘器的影响 经过验证,高压水清洗系统适用于在线冲洗,对除尘 器没有影响(电除尘和布袋除尘)。 3030 问题问题 3 3 对排烟温度的影响 高压水清洗系统在线冲洗时,排烟温度大约下降 1520;冲洗完成后,随着换热效率的提高,运行时 排烟温度可下降35度。 3131 问题问题 4 4 对换热器转子结构和换热元件寿命的影响 经过验证,高压水清洗系统在线冲洗,对换热器转子结 构和换热元件寿命没有影响。 3232 问题问题 5 5 对脱硫系统的影响 经过验证,高压水清洗系统在线冲洗时,对脱硫系统没 有影响。 3333 问题问题 6 6 对排灰和输水的改造 在冲洗过程中约

12、有10%左右的水会跟灰混合后排出。故 应该在空预器底部考虑排灰、排水措施。 3434 问题问题 7 7 清洗成本 序号类别类别单单位数值值 备备注 1清洗系统水消耗量T/hr13清水 2清洗系统耗电量KW/hr135 3535 1. 确认就地独立控制,还是DCS联合控制 2. 提供电源、水源及仪用气源等 3. 指定清洗装置及高压水泵安装位置 电厂配合事项 3636 清洗前 某电厂换热元件离线清洗前后对比 清洗中 清洗后 3737 高压水在线清洗应用案例 某电电厂 #2机组组(600MW) 冲洗装置:某厂家高压水清洗系统 冲洗方式:在线 冲洗时间:4小时/单台空预器一个行程 冲洗压力:30MPa

13、 冲洗负荷:510MW 除尘器型式:电除尘 冲洗前冲洗后效果 A侧烟气侧阻力(kPa):2.41.21.2 B侧烟气侧阻力(kPa):2.51.01.5 1. 冲洗时,排烟温度大概下降20 3838 高压水在线清洗应用案例 3939 高压水在线清洗应用案例 4040 高压水在线清洗应用案例 2014-11-04 10:50 19:20 冲洗1个流程 锅炉负荷85%BRL 在线分别冲洗A/B空预器 压差平均下降: 烟气侧: 1400 Pa 二次风侧: 700 Pa 一次风侧: 860 Pa 2台引风机: 119.7A 2台送风机: 11.8A 2台一次风机: 13.6A 总共 (6台风机): 1

14、45.1A 热量性能改善/收益: 排烟温度: - 4.3 二次热风温度: + 10.25 一次热风温度: + 10.95 消除了空预器阻力大造成的非计划停机的风险 每年的收益约为334万元 不包括消除限负荷和非停等因素造成的损失带来的收益 4141 高压水冲洗系统介绍 4242 高压水冲洗系统介绍 系统组成(标准配置) 序号设备设备 名称单单位数量 备备注 1高压水清洗装置台套2/炉 2清洗控制装置台套1/炉 3高压水泵台套1/炉 4高压水泵控制柜台套1/炉 5高压水出口管路及阀门 等台套1/炉 6 就地控制柜到设备 的动力电缆 及 信号电缆 台套1/炉 7技术诊 断、解决方案及安装调试 43

15、43 高压水冲洗系统介绍 清洗装置 炉外组件 炉内组件 4444 清洗装置典型布置 Cold End: 清洗装置 4545 高压水冲洗系统介绍 清洗装置控制柜 4646 高压水冲洗系统介绍 高压水泵、控制柜、管路及阀门 水泵 控制柜 手动截止阀 电 动 切 断 阀 高 压 过 滤 器 压 力 变 送 器 474747 安装注意事项 高压水冲洗系统介绍 4848 1. 吹扫程序智能 2. 可以实现在线检修 3. 传动方式精准 4. 能满足个性化定制需求 5. 喷嘴要有防堵设计 6. 对空预器足够的了解 7. 丰富的现场安装、调试经验,积极快速服务响应 8. 技术支持及灵活有效的解决方案 高压水冲洗系统应该具有的特点 4949 有效的在线高压水冲洗带来的好处 1. 可以做到100%满负荷在线冲洗,提高机组可用率和带负荷能力; 2. 换热元件清洗后,能降低风机能耗,降低厂用电率; 3.换热元件清洗后,会改善传热效果,提高传热效率; 3.换热元件清洗后,可以降低空预器漏风率; 4.自动化冲洗系统,运行精确、稳定,可以获得比人工冲洗更好的效果,并

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