燃气轮机联合循环机组运行事故汇编

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1、燃气蒸汽联合循环发电 设备的运行事故 华北电力大学能源与动力工程学院 *1 *2 n联合循环发电机组偏离正常运行方式的各种工作状态, 统称为异常或故障。 n当正常运行的工况遭到破坏,设备出力被迫降低,以及 造成设备损坏、人身伤亡时,则称为事故。 p 燃气轮机启动失败 燃气轮机启动性能的好坏,直接影响到机组的应急启 动和调峰能力。但有时启动时会出现各种故障,甚至 使机组无法正常运行。因此很有必要对燃气轮机启动 出现的故障进行分析以找出原因,提出处理方法,以 提高机组启动的成功率。 *3 一、启动时机组升速缓慢或不能升速 1启动机故障 1)启动电机有故障,不能达到满转速,如电动机两相运行 、机械卡

2、涩等。 2)启动柴油机有故障,如空气滤清器堵塞、喷油器雾化不 良等。 2、液力变矩器不能传输正确地输出扭矩 1)启动机带动的液力变扭器增压油泵故障,使油泵出口的 油压降低,引起变扭器出力不足,或者液压油节流器 间隙过大,可用调整螺钉调节节流器间隙。 *4 2)液力变扭器泵轮、涡轮或导轮损坏,使变扭器传递 给燃气轮机主轴的力量不足。 3)速度扭矩控制电磁阀卡涩,不能建立油压。 *5 二、点火失败 1. 燃油系统原因 1)点火燃料的物理、化学特性不能满足点火要求,如轻 油热值太低或含水分太多。 2)燃油系统中存有空气,造成供油脉动现象,甚至导致 燃油过流量保护动作跳机。 3)主燃油泵和离合器故障。

3、主燃油泵由辅助齿轮箱通过电磁 离合器带动,若电磁线圈电阻及绝缘下降,将使电磁线圈 磁力不足引起主燃油泵出力不足,造成原油压力低而熄火 ,从而导致启动失败。 4)燃油流量分配器卡涩、磨损,就可能引起燃油量进油不足 或进油量分配不均匀。 5)上次停机时,烧轻油时间不够长,在油管线中残留较多的 重油,燃油流量分配器转动困难,导致点火不成功(冬季 较易出现),此时应对重油管线用轻油进行吹扫。 6)燃油滤网堵塞或阀门误操作使供油量不足,燃油压力太低 。 *6 2、雾化空气系统原因 雾化空气压力太低,燃油雾化不好,将导致点火失败或燃 烧恶化。 1)启动时的雾化空气是通过辅助雾化空压机提供的,它 由电动机通

4、过v形皮带传动。若v型皮带磨损打滑或脱落 ,将使空压机出力下降,或者空压机长期停运锈蚀卡涩 ,影响燃油雾化质量。 2)由于燃油喷嘴积碳或雾化空气通道堵塞,使雾化空气 流量减少或混乱,从而造成燃油雾化质量差,燃油燃烧 不完全。 *7 3、点火系统原因 1)点火火花塞积炭、氧化或损坏,致使其不能打火或不 能起弧并形成点火火炬。 2)点火系统的电气回路熔断器烧断,点火变压器绝缘不 良或断路,火花塞的中间电极接地或接线不良,导引 电缆芯绝缘层碳化或产生裂纹而分散放电,电缆接头 绝缘下降。 *8 3)采用火焰点火器的机组点火时,点火气体压力不足,或 者点火时点火气体压力下降太快,以致燃油在点火期间 不能

5、被完全点燃,在点火气体熄火后燃油无法继续维持 燃烧,造成点火失败。 在机组启动前应检查火花塞的放电间隙,清除中间电极与侧 电极之间可能存在的积炭和异物,定期检查电气回路和 点火变压器的绝缘。 4控制系统原因 1)燃油伺服阀或燃油旁通阀故障,造成燃油流量异常而点 火失败。如果供油量过多(即富油燃烧)而使火焰熄灭 ,这种燃烧有可能产生爆燃,对机组的危害性很大。如 果供油量太少(即贫油燃烧),则无法维持正常燃烧。 2)燃油流量测速探头故障,流量反馈信号错误,导致燃油 流量没有或过低。 3)火焰检测系统故障,如火焰探测器信号窗口积灰,导致 检测到的信号强度偏小,控制系统误判断为点火不成功 而停机。 *

6、10 二 热悬挂 热悬挂简称热挂,是燃气轮机在启动过程中可能发生 的一种故障,它发生在启动机脱扣以后。该现象是, 启动机脱扣后,机组转速停止上升,运行声音异常, 若继续增加Gf,T3随之升高,但转速却不上升,反而呈 现下降的趋势,最终导致启动失败。 *11 原因: 启动过程线较靠近压气机喘 振边界。 启动机脱扣后机组的剩余力 矩显著减少,如果在脱扣前 操作不当,Gf增加较快,比 原定的高,运行点靠向喘振 边界,压气机中可能发生失 速现象,C降低,MC增加, 启动机脱扣后MEX就可能变为 零,转子停止升速,就象被 “挂”住似的,故称热挂。 *12 这时增加Gf,T3*升高,从而MT增加,但运行点

7、更靠向喘 振边界,C进一步降低使Mc增加得比MT多,MEX变为负 的,导致转速下降,最终使启动失败。 在发生热挂时,正确的措施是适当减少Gf,使运行点下 移离开喘振边界,压气机脱离失速工况,消除因热挂 而产生的异常声音,然后再逐渐增加Gf ,这时若处理 得好,就可以便机组脱离热挂而继续升速,避免启动 失败。 *13 靠人工手动操作来启动燃气轮机时,Gf往往不能严格 按照预定的规律变化,因而可能产生热挂现象。 当改用自动程序控制启动时, Gf能严格按照给定的 规律变化,一般是不会发生热挂现象的。 如果是由于原来设计不当而导致热挂时,则应减慢Gf 的增加速率,减慢启动过程,可能时还可适当提高启 动

8、机的脱扣转速。 *14 此外,如果压气机进气滤网堵塞或通流部分污染,效率降 低,特性曲线变坏,就会引起压气机出力不足,致使启动 时压气机耗功量过大,在启动机功率不足时,就容易使启 动失败。 透平通流部分结垢,致使透平的阻力增加,因而在启动过 程中机组的运行线就会向压气机的喘振边界线方向靠近, 甚至进入喘振工况,使机组启动失败。 *15 p 燃气轮机的振动 发电机组工作的可靠性,在相当大程度上决定于它的振动状 况,一般来讲,回转式机械在运转中是允许有一定程度的振 动的,但这种振动必须限制在较小的数值范围内,否则将会 带来一定的危害,甚至引起极严重的后果。 *16 一、振动对燃气轮机的影响 1)压

9、气机或透平的转子和动叶等部件因动应力过高而出现疲 劳裂纹或疲劳折断。若振动较大,则有可能使叶片和静子 发生碰擦而发生断裂。 2)通流部分的气封发生动、静碰磨而损坏,当汽封严重磨损时会 影响机组效率。 3)机组部件连接处松动,气缸、轴承座与基础台板间的刚性联系 遭到破坏,地脚螺丝断裂,滑销磨损,转子中心偏移。 4)控制系统和保护装置不能正常工作。例如,转子磁性测 速传感器在机组的振动较大时,有可能会引起数模转换 的失误,出现“丢转速”的现象,即测量到的转速比机 组的实际转速低,从而引起转速控制系统的失准和超速 保护实际动作转速升高。振动较大也可能导致就地危急 保安器误动作等。 *17 5)由喘振

10、引起的燃气轮机转轴振动可能会引起负载和转速 突然变化,导致转子轴向位移快速变化,影响推力瓦的 可靠性。 6)发电机转子护环松弛磨损,芯环破损,电气绝缘磨破, 以致造成接地或短路。 因此,要使机组安全可靠地运转,必须限制机组的振动并设 置振动保护系统。 *18 二、燃气轮机振动的机理 燃气轮机与汽轮机在转子结构、支撑结构、气缸(汽缸)结 构、工作介质、运行方式等方面的不同,导致两者的振动特 性差别较大,不能完全套用处理汽轮发电机组振动故障的经 验。 1. 转子刚度 目前燃气轮机普遍采用单轴双支点结构,转子广泛采用拉 杆盘鼓式结构。这种结构的燃气轮机转子刚度较低,若停 机后处在某静止位置时间过长,

11、转子会产生暂态弯曲变形 。 *19 研究表明,在盘车脱开后最初几个小时之内,轴弯曲以5m h的变化量增加。但一旦启动盘车装置,转轴径向弯量每 2h就下降50,一般经过几个小时的连续盘车后,燃气轮机 转子的暂态弯曲即可基本消除。 *20 现场实测数据分析表明,在燃气轮机启动过程中,25m 的轴弯曲能引起大的振动,所以在燃气轮机上必须安装监 测转子弯曲(偏心、晃度)的探头,精确监测机组盘车装 置处燃气轮机转轴的径向弯曲。在机组启动前若发现转轴 弯曲过大,可通过延长盘车时间来消除或减小。 2、热不稳定性 转子的拉杆盘鼓式结构可导致燃气轮机出现热不稳定 性。 对于大型燃气轮机典型的冷态启动,在最初的4

12、560min 运行中,燃气轮机振动极不稳定,往往表现为振动大 幅增加或减小,基频振动幅值变化量范围为50 80m,基频振动相位变化量一般在60左右,严重时 可引起机组安全监测保护系统报警或跳机。这种现象 通常称为热不稳定性, *21 原因为从压气机转子引出的一股冷却空气冷却空心转子后, 又沿径向再冷却轮盘及叶片,由于冷却不均匀使转子产生暂 态热弯曲,表现为燃气轮机转子不稳定的强迫激振响应。一 般运行约1h后,温度分布趋于均匀,基频振动幅值和相位会 趋于稳定,振动逐渐减小。 *22 由转子横截面温度不对称及温度场不稳定引起的燃气轮机 振动特征与汽轮机转子存在动静碰磨的振动特征完全相同 ,若对燃气

13、轮机转子振动特性没有深入细致的了解,则有 可能判断燃气轮机存在动静碰磨故障,导致采取错误的运 行、检修及处理措施。 3、转子动平衡 *23 长期运行使压气机叶片出现严重周向不均匀磨损; 部分叶片或围带脱落; 由于转子本身刚度较小,机组在停机后处于某个静止位 置时间过长,使转子产生暂态弯曲变形; 长期运行使转子中心及叶片表面不同程度积垢; 转子各部分在运行过程中由于温度不对称引起热变形不均而 造成的转子热弯曲。 经验表明,由单纯质量不平衡引起的同步振动的幅值和相位在 某一转速下应具有重复性、稳定性及可预测性。但当转子内 部积灰或结垢时,会造成振动测试时基频振动不重复及不稳 定,增加振动故障诊断难

14、度,降低动平衡效果。 *24 在条件允许的情况下: 燃气轮机转子平衡前应先清洗转子本体,重新启动测试瞬态 、稳态基频振动响应后再进行平衡; 工作转速下燃气轮机振动对转子温度分布非常敏感,常常导 致初定速时振动不稳定,所以平衡前必须认真、仔细地进行振 动测试,并应有丰富的选择原始不平衡振动数值的经验,才能 使轴系平衡获得成功; 因为燃气轮机振动响应具有柔性支撑条件下挠性转子的动力 特性,所以平衡燃气轮机转子之前应综合分析瞬、稳态下转子 相对轴振、轴承座振动响应,正确判断转子不平衡轴向位置及 不平衡阶次,考虑相对轴振与轴承座振动机械滞后角差别,确 定平衡重量型式、大小及角度。 *25 燃气轮机转子

15、平衡可分为制造厂平衡和现场平衡。 转子出厂前或大修期间在制造厂进行平衡时,燃气轮机转子 上一般有34个加重平面可以利用。此时可先对转子自 身进行平衡,将转子本身平衡状态调整好后,再按照叶 片在转子轮盘上对称等重分布以及叶片力矩均布原则安 装叶片,最后进行燃气轮机转子整体平衡,这样做效果 较为理想。 *26 现场动平衡一般在转子两端平衡槽内对称加重以消除一阶不 平衡响应,在转子两端平衡槽反对称加重来消除二阶不平衡 响应。 若燃气轮机转子存在较大三阶不平衡分量,即使通过平衡手 段有效消除一、二阶临界转速下的不平衡响应,工作转速下 燃气轮机振动还可能偏大。 由于采用两平面对称加重消除三阶不平衡响应有

16、可能再次激 发一阶临界转速下的振动,同时平衡三阶振型的灵敏度较小 ,平衡效果较差,即采用传统的两平面加重法平衡燃气轮机 转子工作转速下基频振动的措施可能达不到预期目的。 *27 现场不揭缸平衡燃气轮机转子,一般有3个校正平面可作 平衡,即压气机侧末级叶轮、透平侧末级叶轮以及转子 中部轮盘。 按照模态平衡理论,3个加重平面满足消除转子前三阶不平 衡响应的条件。同时现场高速动平衡燃气轮机发电机组 的实践表明,在燃气轮机与发电机之间的连接短轴上加 重,也可有效降低燃气轮机的同步振动。 *28 燃气轮机的压气机端轴承座常与气缸铸为一体,而透平端轴承 座则安装在透平排气缸上。 燃气轮机转子相对于支撑结构而言较重,且基础动刚度较低, 使支撑结构固有频率落入机组转速范围之内,即机组在升、降 速过程中除了通过燃气轮机转子一、二阶临界转速之外,还要 通过结构共振转速,这就使燃气轮机振动特性带有柔性支撑转 子的动力特性。 在设计燃气轮机转子时,应进行转子、轴承及基础动力特性计 算分析,使

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