主斜井皮带更换工艺与实践.

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1、演讲人:朱有彬 1 天地华泰纳二项目部 2012年11月 首先感谢各位领导及 各位专家莅临指导! 演 讲 提 纲 一、工艺背景介绍 一、背景介绍 四、实施效果 三、具体步骤 二、整体概述 3 4 n背景 主斜井皮带为纳二矿立下 了“汗马功劳” :自2006 年10月6号矿井正式生产 以来,该皮带已过煤 3600万吨,皮带带面均 已露出钢丝绳,部分纵撕 网已经磨断,已达到使用 寿命,他 “光荣退休”的 时刻已经到了,如图1所 示。 图图1 旧皮带带 5 更换皮带时,一般情况下使用回柱 绞车更换皮带:用绞车提供牵引力 ,在机尾上皮带处将新旧皮带搭接 牢固,在绞车牵引作用下缓缓拉出 旧的下皮带,于此

2、同时新皮带就相 应的敷设在皮带架上。 6 该方法存在的不足: (1)连续作业能力差:伸展绞车钢绳时需工人 来拉绳,对体力需求较大,也比较耗费时间,不 利于高效生产。 (2)存在安全隐患:a、当绞车固定不稳时会使 绞车产生位移,也有安全隐患; b、牵引时会因为受力不均导致拉断钢绳,有伤 人危险; 因此,我们用防爆特种作业车代替回柱绞车,来 牵引旧皮带转动来敷设新皮带的工艺。 n 连续作业能力强。利用防爆特种作业车代替 回柱绞车,不再需要工人来拉钢绳,同时防爆 特种作业车机动性强,大大提高了连续作业能 力。 n 安全可行,工序合理。避免了绞车牵引时由 于受力不均产生断绳、绞车位移的危险,安全 可行

3、;同时,卸下的旧皮带均留在回风大巷, 待新皮带调试正常后再逐步回收,工序合理。 n 施工效率高。传统工艺更换皮带需要34天 时间,本工艺大胆启用防爆特种作业车来牵引 旧皮带从而带动新皮带进行敷设,整个更换过 程耗时不足10小时。 7 8 工艺分为七步: 物料下井 安装托辊 硫化叠放皮带 断开旧带、搭接新带 抽皮带 硫化最后一个皮带接头 张紧皮带、调试运转 9 物料下井 用防爆特种作业车装运新皮带卷,按照图2所示位 置码放整齐,同时,手拉葫芦、绞车等设备工具 也提前码放到位。 手拉葫芦 10 安装托辊 将加工好的托辊及托辊架安设在提前打好 的顶板托辊悬挂点处,用螺栓紧固结实。 托辊 11图2 物

4、料堆放及托辊安装位置图 12 绞车 牵引设备 防爆特种作业车 13 硫化叠放皮带 用钢丝绳(8.5mm)拴好皮带,在手拉葫芦的牵引下将 第一卷皮带吊起,吊起位置如图 3所示的 “硫化起吊点” 处,之后将皮带展开呈“Z型”逐层叠放在机尾处,每层 100米,并用108mm管子和工字钢在每层皮带折叠处夹 紧并通过帮锚固定住。待第一卷皮带展开后将其上风侧的 皮带头放在图3中 “新皮带硫化平台”处,随后吊起第二 卷皮带,将第二卷皮带的皮带头拉至合适位置与第一卷皮 带的皮带头开始硫化搭接,硫化完毕后仍然“Z型”叠放 好;再吊起第三卷皮带,展开、叠放并重复硫化下一个接 头,顺次进行,将所有皮带头硫化完叠放好

5、,最后一卷皮 带的最后一个皮带头留放在机尾滚筒处。 14 图3 硫化起吊点及硫化台位置 15 断开旧带、搭接新带 皮带停机,把张紧装置松到底,断掉主斜井电机 电源,使胶带处于松弛状态。用皮带卡子将上皮 带固定在机尾滚筒上方底座架处,底皮带固定在 驱动间除铁器处,在机尾滚筒处用角磨机断开上 皮带。将新皮带头从托辊(顶板起吊点处的)上 方穿过,承载面朝上,再把新皮带头与已断开的 旧的上皮带搭接(重合长度2m),并紧固结 实,搭接情形如图4所示。 16 自制皮带卡子 实物展示 17图4 新旧皮带搭接 18 抽皮带 提前设定皮带机速度为0.5m/s,防爆特种作 业车经西翼大巷一联巷进入回风巷,开至主

6、斜井机尾附近,将底皮带固定在特种作业车 上,松开固定皮带的皮带卡,开启主斜井皮 带机,低速行驶防爆特种作业车,将底皮带 缓缓拉出,同时新皮带随上皮带(旧带)往 机头方向前进,旧皮带拉至回风巷存放。两 辆车循环进行下去,直到将新皮带从机尾滚 筒下方拉出不少于20m。 19 硫化最后一个皮带接头 在主斜井机尾底座架处,分别使用皮带卡子 固定上下皮带,同时在机头处也用两副皮带 卡子分别固定好上下皮带,确定皮带沿线无 松弛,张紧度合适,再松开防爆特种作业车 的钢丝绳,硫化最后一个皮带接头,将胶带 连成一个环形整体。 20 张紧皮带、调试运转 硫化结束后拆除皮带卡子,逐个检查硫化 接头确保无误,张紧皮带

7、直至胶带张紧符 合要求(压力达到9.5MPa)。按点动、空 转、正常运转的顺序调试皮带,确定调试 合格:皮带带载、不打滑、不跑偏,运行 平稳。 最后安装清扫器即可满载运行(硫 化后24小时)。 3.23.2、工艺实物展示、工艺实物展示 21 皮带更换前后图 井下堆放皮带(旧) 主斜井皮带(旧) 3.23.2、工艺实物展示、工艺实物展示 22 皮带更换前后图 主斜井皮带(新) 机尾皮带(新) 3.3.1、固定皮带 (1)、在硫化最后一个皮带头时,皮带卡 子要夹紧皮带(满扣) (2)、防爆特种作业车与皮带之间的绳套 要连接牢固,要用标准卸扣,插接 (3)、在防爆特种作业车将旧皮带拉到最 大位置,准

8、备返回皮带机尾处再次抽拉皮带 时,要确保皮带固定牢后才能松开作业车与 皮带之间的绳套,防治皮带下滑; 23 3.33.3、更换中注意事项、更换中注意事项 3.3.2、抽皮带 (1)、在皮带过驱动滚筒时,要用旧皮带放置 在驱动滚筒与皮带卡子之间,防治皮带卡子 上的螺丝刮蹭滚筒,产生不必要器材损伤; (2)、防爆特征作业车在抽拉皮带时必须保证 均匀行驶,防治由于受力不均匀导致皮带架 子被拉坏; (3)、防爆特征作业车司机与指挥人员要有良 好的通讯工具,保证车辆行进、停止准确无 误; 24 3.33.3、更换中注意事项、更换中注意事项 3.3.2、连接皮带 (1)、在硫化最后一个皮带头时,要全 面检

9、查皮带,保证皮带不重叠,同时预 留合适的垂度,保证皮带硫化后长短合 适; (2)、在硫化皮带后,仔细查找皮带各 接头硫化情况,确保完好,调试运转时 间,保证空转状态下能正确运行30分 钟以上,在满载运行前,确保硫化时间 够24小时。 25 3.33.3、更换中注意事项、更换中注意事项 u4.1 优点 26 A、节约时间 B、安全、高效 避免了因受力不均而断绳伤人,也避免了因绞车固定不牢而 产生的移动,使得安全性提高;机动性强,工作效率大大提 高。自生2012年5月30号调试成功以后,为煤矿稳产、高产 奠定了基础,对使用斜井运输的煤矿有一定推广意义。 时间对比 不需要人工拉钢丝绳,节约了 体力,能够连续作业,施工时 间大大减小。 26 27 * 谢谢各位领导、专家! 请批评指正! 天地华泰纳二矿项目部 2012年11月

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