元坝272-2H井喷事故分析剖析

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1、元坝272-1H溢流事故分析 苗锡庆 元坝272-1H井喷事故分析 2013年7月7日17:10,元坝272-1H 井四开193.7mm+206.4mm尾 管固井替浆过程中泵压异常,随后 发现溢流,17:23关井,18:00套压 逐渐上升至49Mpa,立压上升至 30Mpa。经过2次节流循环压井,8 日13:15循环立压降至13Mpa ,套 压降至12Mpa,溢流得到有效控制 ,压井处理耗时20.08h。 元坝272-1H井喷事故分析 基本情况 溢流经过 溢流处理 原因分析 元坝272-1H井喷事故分析 基本情况: 元坝272-1H井是西南油气分公司为元坝产能建设部署的一口超深水平井,位于四

2、川盆地川东北巴中低缓构造元坝区块长兴组号礁带,以上二叠统长兴组顶 部礁盖(顶)储层为主要目的层,设计垂深6575m、斜深7790m。 元坝107 元坝161 元坝275 元坝211 元坝28 元坝地区长兴组礁滩相井位分布图 元坝10-1 元坝10-2 元坝274 元坝27元坝204 元坝205 元坝29 元坝1 元坝101 元坝10 元坝29-2 元坝201 正钻井 工业气流井 正试气井 元坝272-1H井喷事故分析 基本情况: 该井导眼施工:2012年4月8日一开, 29日二开,7月6日三开,12月23日第 四次开钻,2013年6月17日第四次完 钻。 该井三开中完井深4978m,下入 28

3、2.6mm尾管过程中至井深4266m 发生卡套管,通过三次泡解卡剂解卡 无果,活动套管至井深4292.34m固井 ,余685.66m未封固。2013年6月15日 14:30四开定向钻进至6580m中完,层 位为飞一段,钻井液入口密度 2.18g/cm3。 元坝272-1H井喷事故分析 溢流经过: 主要油气水层层位置:须家河 组二段气层:4460.5-4462m 、4464-4465m、4735.50- 4736.00m。 嘉陵江组二段气水层:5895- 5909m。飞仙关组二段气层 :6397.0-6406.0m、6412.0- 6432.0m、6436.0-6452.0m。 元坝272-1H

4、井喷事故分析 溢流经过: 固井前泥浆性能:2.18g/cm3,(入口)2.162.11g/cm3(出口) 2013年7月6日12:44开始注入先导浆,13:29注先导浆结束,注入过程中泵压逐渐 上升约3MPa,15:54开始大泵替浆,16:54-17:05大泵替浆过程中立压由7.39Mpa快速 下降到1.2MPa(替入总量90m3),17:07立压降至0MPa,发现井下情况异常。 17:09提前结束替浆,总替入量92.5m3(设计替入量95.1 m)中发现出口槽仍有泥浆 返出,判断出现溢流。17:22实施顶部封隔器坐封,试图环空关井,但井口仍有泥 浆返出,井队立即上提钻具至4081.88 ,1

5、7:23关井求压,至18:00套压逐渐上升至 49Mpa,立压上升至18:21套压降至47 Mpa后压力保持不变。 元坝272-1H井喷事故分析 开次套管尺寸mm钢级壁厚mm下入井段m抗内压强度MPa 3 282.6 110TSS17.320940.7281.3 273.1110TSS13.84940.722100.3964 282.6 TP110TSS17.322100.394292.3481.3 4 193.7110SS12.74098.125244.6787 206.4BG110TSS19.055244.675707.15118.1 193.7BG110TS12.75707.156146

6、.6787 193.7BG2532-12512.76146.676577.5298.9 溢流经过: 元坝272-1H井喷事故分析 第一次压井时间:7月7日18:3323:10,累计注入2.38g/cm3的重浆182m3。 效果:关井套压由43 MPa逐渐降至38MPa,立压由24.5MPa逐渐下降至20MPa,达 到替出环空水泥浆,控制套压、立压的目的,险情得到了控制。 过程:7日18:33开始节流放喷,同时采用水泥车泵入2.38 g/cm3 储备重浆,套压控 制在45-51 MPa之间,排量0.4-0.8 m3/min(约30min后点火成功,火焰约1525m) ,立压由30 MPa逐渐下降

7、至27 MPa稳定。21:26开始使用双车循环节流放喷压井, 立压25 MPa,套压47MPa,排量0.351.2m3/min,套压4350MPa,立压1928 MPa;23:10停泵关井观察,压井共计注入密度2.38g/cm3的重浆182m3,计算环空容 积被替入的泥浆代替。由于现场储备重浆不足,停止了连续压井,关井观察,立压 维持在16Mpa,套压维持在32Mpa稳定。 节流循环压井: 元坝272-1H井喷事故分析 节流循环压井: 第二次压井分两个时间段:8日8:20-13:35、15:10-16:22,累计注入2.38- 2.40g/cm3的重浆262m3。 效果:8日16:22停泵关井

8、后,至9日8:30套压5.61110Mpa,立压 15.514.2Mpa,溢流险情得以排除。 过程:第一阶段8日8:20节流泄压,套压3228.5 MPa,立压1614MPa, 8:52见返出泥浆,取样密度2.34g/cm3,9:06见出口有水泥浆后,用水泥车经过 节流管汇节流放喷使用2.40 g/cm3的重泥浆压井,立压27MPa ,套压31 Mpa, 火焰呈橘黄色,大约25m30m,返出水泥浆大约1015m3;经过压井管汇、液 气分离器循环排气,返出水泥浆大约56m3,10:20返出混浆大约6m3,密度 为2.162.22g/cm3,排量0.400.80m3/min,立压23.65MPa,

9、套压23.70 Mpa。 元坝272-1H井喷事故分析 10:48用单车全部经过液气分离器循环,排量0.400.80m3/min,返出混浆大约 11.50m3,13:35用单车经过液气分离器循环,开始回收泥浆,排量0.90m3/ min,检测出口泥浆密度为2.162.24g/cm3,氯离子为8000ppm,立压23MPa降 为13MPa ,套压21.5 MPa降为12MPa,间断点火,火焰呈橘黄色,焰高23m ,累计注入密度2.382.40 g/cm3的重浆199 m3。 第二阶段:8日13:35开井活动钻具,钻具处于自由状态。后继续关井,15:07 套压013.3Mpa。15:10开泵节流循

10、环压井,排量0.9m3/min,套压控制在 1417 MPa、立压2023 MPa,火焰高23m,16:22累计注入2.382.40g/cm3的 重浆63 m3停泵关井。由于现场重浆不足,决定停止继续压井,集各方力量储 备重浆。 元坝272-1H井喷事故分析 第三步试挤水泥:7月9日正注水泥浆15m3,钻具内正挤泥 浆43m3,环空反挤2.5m3,关井候凝至13日10:18(套压 1824.9MPa、立压19.827.8MPa)。 效果:停泵关井候凝,立压19.5MPa,套压19MPa,候凝。 第四步泄压开井、观察、起钻:泄压开井后未见泥浆及气体返 出,立、套压为0,由于泥浆稠化无法建立循环(

11、最高蹩至 42MPa未通)。关井观察至15日11:40无异常情况后起钻,至16 日1:45起钻完发现中心管断裂,对断落的中心管部件进行套铣打 捞,至7月24日1:00打捞落鱼出井,期间为压稳气层钻井液密度 提至2.50g/cm3。至此,溢流处理结束。 元坝272-1H井喷事故分析 原因分析: (一)下完套管到固井以前循环的五周来分析,没有压稳气层,具体表现在进出口密度差 大于0.02g/cm3切出口泥浆密度没有稳定;气测录井显示全烃时高时低,没有稳定。 元坝272-1H井喷事故分析 元坝272-1H井喷事故分析 第四周循环泥浆进出口密度曲线 元坝272-1H井喷事故分析 元坝272-1H井喷事

12、故分析 原因分析: (二)固井施工过程中,环空当量液柱压力降低,未能压稳地层流体,是出 现溢流的直接原因。 (1)先导浆密度不足,导致环空液柱压力降低。 经查阅综合录井数据,2013年7月7日12:40开始用大泵注入先导浆,12:53排 量稳定后(75冲/min),立压为12.30MPa,后随着立压逐步上升,至13:17, 立压最高达到15.07MPa。分析认为注入先导浆立管压力持续升高23MPa的原 因,应属先导浆密度偏低所致,按泵压升高3MPa计算,先导浆密度仅为 2.10g/cm3,低于井浆密度2.18g/cm3。低密度先导浆进入环空后,将进一步降 低环空液柱压力,计算显示,2.10 g

13、/cm3先导浆返至127mm钻杆,静液柱压 力降低0.8Mpa左右。 元坝272-1H井喷事故分析 原因分析: (一)、固井施工过程中,环空当量液柱压力降低,未能压稳地层流体,是 出现溢流的直接原因。 (1)先导浆密度不足,导致环空液柱压力降低。 元坝272-1H井喷事故分析 (2)先后注入共10m3低密度冲洗液,在大肚子井段顶替效率低,导 致环空液柱压力进一步降低。 7月7日13:2513:30,水泥车注冲洗液5.0m3(密度1.05g/cm3),14:00 水泥车注入加重隔离液16m3(密度2.21g/cm3),然后再注入冲洗液 5.0m3(密度1.05g/cm3),先后共注入低密度冲洗液

14、共10m3。 从5月13日的实钻施工情况,钻穿嘉二水层后,在井浆密度2.08g/cm3 的条件下进行起下钻作业,下钻循环有严重的水浸现象,共排放低于 1.71g/cm3混浆48.54m3,排放卤水密度最低为1.05g/cm3,氯根 46000ppm,推算嘉二水层当量密度为2.05g/cm3左右,水层压力约为 120MPa。 元坝272-1H井喷事故分析 本井因三开裸眼段为全部封固,给四开固井带来复杂的井眼条件。三开完钻井深 4978m,地层为雷三段,282.6mm套管下深4292.34m,尚余685m未进行套 管固井,环空容积高达53.29l/m。冲洗液在低密度、低粘度、低返速条件下, 在大肚

15、子井段顶替效率较低。通过兰德马克软件对施工过程进行压力模拟, 按照先导浆体密度2.1g/cm3,顶替效率80%进行模拟计算,嘉二段水层最低 ECD为2.03g/cm3,静止当量密度1.97 g/cm3,在部分时间低于嘉二水层压力。7 月15:4550,停泵释放胶塞,此时共注入前置液26m3,水泥浆93m3,总共注 入流体119m3,管内容积92.5m3,返出管鞋26.5m3,隔离液顶界井深约为 5468m左右,第一段低密度冲洗液段长为210m,位于嘉二水层(58955909m )以上,该段冲洗液直接降低液柱压力2.32MPa。而此时停泵,环空流动降为 0MPa。兰德马克软件模拟出嘉二水层液柱当

16、量密度为2.02g/cm3,低于嘉二水 层压力,导致嘉二水层溢流进入井筒。之后总注入量135140m3时,动态ECD 低于2.05 g/cm3。嘉二将继续出水。 元坝272-1H井喷事故分析 模拟条件:先导浆体密度2.1g/cm3、顶替效率80%: 须二气层:井深4465m处最低ECD为2.02g/cm3,静止当量密度2.0g/cm3。 元坝272-1H井喷事故分析 嘉二水层:5900m处最低ECD为2.03g/cm3,静止当量密度1.97 g/cm3。 元坝272-1H井喷事故分析 飞二气层:井深6420m(TVD6300m)最低ECD为2.06g/cm3,静止当量密度1.99g/cm3。 元坝272-1H井喷事故分析 以上模拟的顶替效率80%的情 况,如冲洗液顶替效率如低于80% ,作用在嘉二水层的静态和动态压 力将进一步降低,出水溢流情况还 将进一步恶化。 元坝272-1H井喷事故分析 (

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