桩基首件验收汇报.

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1、LOGO 由NordriDesign提供 会展中心站 围护桩首桩验收汇报 中铁二十四局集团 南宁市轨道1号线一期工程TJSG-16标项目部 2013年3月19日 2 汇报提纲 工程概况1 工作准备2 施工工艺流程3 总结4 3 汇报提纲 工程概况1 4 工程概况位置 会展中心站位于民族大道与会展交叉路口处,横跨会展路,为地下双层11m 岛式站台车站,采用地下两层单柱双跨箱型框架结构(局部为双柱三跨),明挖法 施工(会展路位置进行铺盖),主体围护结构为钻孔灌注桩+钢支撑支护体系。 会展中心站位置 国税局大楼 国税局小区 航洋国际城 民族大道 总长225m ,标准段总 宽19.9m。 5 工程概况

2、通道概况 会展中心站设2座风亭,4个出入口以及1个安全出入口,其中1号风亭、2号 风亭、1号安全出入口位于主体结构内部,1号风亭、2号风亭与主体结构分期施 工,明挖法施工;1号、2号出入口于车站南侧设置,明挖法施工;3号、4号出入 口跨民族大道于路北设置,采用明挖法施工(过街段采用浅埋暗挖法)。 6 工程概况地质条件 根据岩土工程勘察报告,会展中心站地层分别为素填土、泥岩 、粉砂质泥岩、泥煤。 其中泥煤作为特殊岩土成岩程度较浅,层面埋深2.40 34.40 m,揭示厚度0.303.60m。为极软岩,本层在场地内局部地段呈 连续分布,多以透镜体形式分布于泥岩、粉砂岩层内,根据会展中 心的部分地段

3、建设中土方开挖情况。 现场的水文条件,主要是上层滞水仅存在部分填土及淤泥质土 较厚地段,水量、分布规模有限,涌水量相对较小,对工程建设影 响有限,基坑开挖时遇填土下部上层滞水。根据目前的施工,主体 结构东侧,地下水位高,水量大。 7 工程概况地质条件 会展中心站围护结构施工的钻孔灌注桩持力层主要在泥岩、粉砂 质泥岩(1-3层)、粉砂岩、粉砂质泥岩(2-3层)和泥煤( 4层)根据工程地质地质勘查报告剖面图,本工程地层情况从 上而下分为: 层号地层编号分层厚度(m)岩土描述 第一层23.00 素填土 第二层1-27.40 粉砂质泥岩 第三层2-37.90 粉砂岩 第四层42.20 泥煤 第五层1-

4、33.00 泥岩 8 工程概况特殊岩土 特殊性岩土: 会展中心站普遍有素填土2分布,层厚0.808.60m。处于砼 路面以下的填土稍压实,其余多欠压实,结构疏密不均,工程性能 差,抗剪强度低。未经处理的填土不能作为附属建构筑物的地基持 力层。 泥岩1-2、1-3层为中等膨胀土,该场地泥岩面埋深较浅, 且无统一地下稳定水位,膨胀土对车站结构的影响较大,应按有关 规定设防。 泥岩4会展中心站局部地段存在呈连续分布的泥煤,层厚 0.303.60m,其抗剪强度低,晒干易开裂,性质不稳定,工程性 能较差,另外泥煤中可能存在可燃性气体,设计施工时应加以防范 。 9 工程概况施工方法及工程量 会展中心站主体

5、施工范围内钻孔灌注桩采用ZR250B型旋挖钻机进 行钻孔作业,主体围护结构共施工424根钻孔灌注桩,计7756.14m 。首件钻孔灌注桩选择编号为NZ-93#的桩,桩长20.525m,桩径 800mm,钢筋笼安装采用25T汽车吊整体吊装。 序号项目名称单位数量 1钻孔灌注桩根424 2钢筋笼t159.4 3C35水下混凝土m33880 10 工程概况首桩的位置 验收范围为会展中心站YSK23+289.755YSK2 3+514.755范围内 的,编号为NZ-93#的钻孔灌注桩。基坑主体围护桩采用Z1Z7共7 种桩型,此次验收的NZ-93#的钻孔灌注桩桩型为Z4型,设计桩长 为:20.525m,

6、桩径800mm,主筋混凝土净保护层厚度为70mm 。 11 汇报提纲 工作准备2 工作准备水、电 施工用水:从凤翎小区引水至工地可以保证施工用水。 施工用电:本工程采用380/220V市电做为施工用电,会展中心站 A区东南端有业主提供的630KVA变压器1台,施工用电通过一级 配电箱控制整个车站施工临时用电。配有高低压进出线、总开关 及漏电保护器等成套设备。现场配备1台100KVA柴油发电机。 工作准备管线排查 认真对本车站施工范围内地下物进行详细了解,经挖探沟探查B1 区仅在里程桩号为YSK23+432.5处有两根10kv电力线对编号为 NZ-155#的桩施工有影响,现场已经采取警示,确保施

7、工安全。 工作准备场地布置 进行场地整理与场地布置,清除施工区域的杂物,平 整场地。施工便道能保证晴雨通车,以方便施工机械材料 、混凝土等的运输。施工场地四周已做好排水工作 。施工 现场做好标示、标牌,并进行围挡施工,同时作好现场临时 交通维护、安全等工作。 工作准备物资供应 u 混凝土:采用盛鸿混凝土有限公司生产的商品混凝土, 其配合比报告和原材料检测均符合要求。 u 钢材:采用柳钢以及马鞍山钢铁股份有限公司所产10 HPB300和20*12M HRB400级钢筋,报专业监理工程师 和第三方检测机构试验合格后投入本项工程使用。 序号 材料 名称 规格型号单位数量产地进场时间备注 1盘条HRB

8、300 10 吨4.08萍钢2012年12月24日 检测合 格 2螺纹钢 HRB400 20*12M 吨 28.4 5 马钢2012年12月24日 检测合 格 工作准备技术准备 u 施工前进行图纸审核,项目经理部组织有关施工管理人员和 技术人员学习施工图纸、施工规范、合同文件以及有关施工的技 术文件,严格按照设计交底和施工图纸实施施工。 u 完成了围护桩施工方案和安全专项方案的报审工作,并对下 进行了安全、技术交底。 u 测量放样工作:施工测量采用水准仪一台(苏光DSZ2),全站 仪一台(尼康DTM-552,测距精度1+1ppm,测角精度0.5)。导 线点、水准点已经复核、加密,并据此进行定线

9、放样,放出桩中 心及轴线,上报监理工程师、业主及第三方复测,结果合格,进 行施工。 工作准备试验工作 u 在合格供应商名录中选择供应商供应各种规格型号的钢材,产 品合格证要齐全。进场同时报监理见证取样,并送第三方检测。检 测报告结果合格可以使用。 u 钢筋接头检测编号为:“焊接2012-3762”的钢筋焊接检验报告 u 钻孔灌注桩浇筑的混凝土采用C35水下混凝土,配合比设计严 格控制水泥用量,在保证混凝土强度和其它耐久性指标的前提下, 尽量降低胶凝材料(水泥、抗裂防水剂和掺合料)的总用量和水泥 用量;但胶凝材料最小用量不小于300kg/m3/,最大用量不大于 400kg/m3/;限制混凝土的水

10、胶比(C35混凝土的水胶比不应大于 0.45)。按配比配制的混凝土拌合物和易性、粘性良好,坍落度控 制在1822,混凝土试件28天强度满足要求。 工作准备作业队伍 u 本车站处于市区交通主干道上,地势平坦,机械易于到位。具 体安排三个作业班组负责施工,其工作内容如下: u 第一作业班组: 负责桩基的钻进工作,施工人员15人,满足 24小时施工。 u 第二作业班组:负责桩基钢筋笼的制作安装,施工人员15人 。 u 第三作业班组:负责桩基混凝土的浇筑,施工人员10人,满 足24小时施工。 工作准备机械设备 u 进场的所有机械设备都已经经过报验且合格。 名称性能数量备注 吊车徐工25D1台报验合格

11、旋挖钻机ZR250B1台报验合格 装载机ZL501台报验合格 挖掘机HS120LG1台报验合格 钢筋调直机 GT3- 12 1台报验合格 钢筋弯曲机GW401台报验合格 钢筋切割机GW40/501台报验合格 20 汇报提纲 施工工艺流程3 施工工艺流程工艺流程 平整场地 钻机就位施工放样 埋设护筒 验 孔 清 孔 成 孔 钻 孔复合桩位 导管安装 钢筋笼安装 成 桩 灌 注 砼 养 护 施工工艺流程施工过程 管线探沟挖掘完毕,确定施工位置地下 无任何管线影响施工后回填,在回填场 地上对NZ-93#钻孔灌注桩进行测量组 放样,报监理、业主复测,结果符合要 求。在监理工程师同意开工后,测量人 员在

12、纵横向的每一侧引两个控制桩,两 个控制桩间距一米,钻孔时用于控制轴 线偏位。控制桩引好以后,拉好十字线 ,用线锤将钻机钻头调整到十字线中心 的位置。 施工工艺流程施工过程 然后开挖埋设护筒。护筒壁厚10,护筒直径100,护筒埋深 120,外露30。护筒埋入后,从控制桩拉十字线,用线锤配合 钻机调整护筒的偏位及倾斜情况。控制护筒允许偏差在0.3%以内。 护筒埋设好后拉十字线将控制点引在护筒上。将护筒周围使用粘性 土用人工分层夯实。钻机钻头经检测为800mm。 施工工艺流程施工过程 2012年12月31日18时10分开始埋设护筒,钻机于2012年12月31日 18时20分开始钻进施工,钻进时进行地

13、质记录。钻机钻进过程中及 时用装载机将渣土运走。钻机钻进过程中缓慢提钻,尤其是提出护 筒口时应防止碰撞到护壁、护筒及护筒下口护壁。钻机钻进时,填 写钻孔记录,并记录土层的变化,在土层的变化处,进行现场取样 ,土层与地质剖面图略有差别,无可见水。 25 施工工艺流程现场施工 现场施工揭露 出来的岩层! 26 施工工艺流程现场施工 实际地层柱状图! 27 施工工艺流程现场施工 NZ-93#桩于19:35终孔,终孔深度20.575m。经现场专业监理工 程师报验孔深、孔径及倾斜度合格。孔深采用测绳量测法。测绳使 用前,在底部加5的配重,并用钢尺进行核对每米长度。孔径采 用检孔器(检孔器长度为5m,钢筋

14、笼外径的6倍,外径为桩径)检 测。倾斜度使用检孔器进行检测。经检测倾斜度2,小于0.3%桩 长且小于30,报监理、业主复测结果符合要求。 钢筋笼设计长度21.225m(含预留筋)。钢筋笼在钢筋加工场地进 行加工。钢筋笼主筋采用单面焊,焊缝长度经检查均大于10d( 20cm),钢筋笼经现场专业监理工程师报验合格后,于22:10开 始钢筋笼现场吊装作业,22:35 NZ-93#钢筋笼完成吊装。 28 施工工艺流程现场施工 29 施工工艺流程现场施工 2013年1月1日01:00开始铺操作平台 和下导管,导管配置长度22.5m,导管 悬空30。导管使用前进行密封试验 和接头抗拉试验,指标均合格。导管

15、 的密封胶圈安装对接前认真检查,确 认无缺陷后使用。导管下完后经检测 孔深为20.57m,沉渣厚度为5。报现 场专业监理工程师检验合格后通知拌 和站开盘。 30 施工工艺流程现场施工 2013年1月1日01:20正式浇筑,混凝土到达现场时坍落度205,和易性良好, 可以进行灌注,首车混凝土方量为9m3。随着砼的上升,要适时提升导管,导管 底端埋入混凝土面以下一般保持26米,严禁把导管底提出砼面,避免造成断桩 。在水下混凝土灌注过程中,有专人测量导管埋深,填写好水下砼灌注记录。02 :01完成混凝土水下灌注,灌注方量11方,超灌70,充盈系数为1.05,符合要 求。 31 施工工艺流程现场施工

16、各工序的时间一览表! 序号工序名称耗时(min)备注 1护筒钻孔5 2埋设护筒5 3钻孔55 4清孔10 5验孔5 6吊装钢筋笼25时间偏长 7铺设操作平台下导管20 8灌注水下混凝土36时间偏长 9提导管5 合计:166 32 汇报提纲 总结4 33 总结不足之处 1 施工人员操作不熟练,混凝土浇筑过程中有撒漏现象,不但浪费 材料,而且污染施工现场。 2 吊车和现场指挥吊车的专职人员配合不默契,吊装时间过长。( 施工25min,正常应该为10min左右) 3 钢筋工操作不熟练,造成钢筋笼加工制作时间过长。 34 总结解决之策 1 加强现场施工人员的培训,保证施工人员配合默契,协同施工。 防止因为配合不当而导致发生施工安全和质量事故。 2 加强混凝土质量的控制。严格控制混凝土的塌落度、混凝土出机 到灌注的时间,保证混凝土的施工质量。 3 增加熟练钢筋工的数量,确保施工进度。 35 总结结论 通过会展中心站N

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