维修电工技师论文(2)精要

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1、维修电工技师(论文)题目:论正确排故 姓名:艾则孜麦麦提职业:维修电工 身份证号:65282219700615055X 鉴定等级:维修电工技师所在单位:轮台镇政府完成日期:2017.01.10摘要随着加工制造的行业越来越广泛应用,意味着数控机床的应用就会越来越多,以前是采用模具来成形,但现在慢慢开始转变采用直接加工成装配品。伺服系统是联系数控系统和机床的中间环节,伺服系统的故障是数控机床中较为重要的故障。结合实际工作中数控机床的故障现象,介绍伺服系统最常见的故障类型; 根据故障定位方法判断故障发生部位; 通过伺服系统故障诊断实例进行说明并提出处理办法。关键词: 数控机床; 伺服系统; 故障分析

2、1前 言进给伺服系统是数控机床的重要组成部分。它的作用是: 接受数控系统发出的进给位移和速度指令信号,由伺服驱动电路作一定的转换和放大后,经伺服驱动装置和机械传动机构,驱动机床的工作台、主轴头架等执行部件1进行工作进给或快速进给。进给伺服系统的性能直接决定了机床的加工精度、定位精度、运动速度等重要指标。因此,进给伺服系统故障是数控机床非常常见的故障之一。当数控机床进给伺服系统出现故障时,通常有三种表现方式: 在 CRT 或操作面板上显示报警内容或报警信息;在进给伺服驱动单元上用报警灯或数码管显示驱动单元2的故障; 进给运动不正常,但无任何报警信息。目 录【摘要】1【前言】2【正文】4一、 常见

3、故障及原因分析41超程42过载43窜动44爬行55振动56伺服电机不转57位置误差68漂移7二、 故障分析7三、 故障诊断综合实例9四、 结论10正文一、常见故障及原因分析数控机床进给伺服系统的常见故障有 8 种,如下所述:1 超程超程一般分为硬超程与软超程。超程报警后,挡块撞击行程开关的是硬超程; 未撞击,为软超程。超程报警机理: 软限位( 软超程) : 实际坐标大于软限位参数,发生软件报警。硬限位( 硬超程) : 实际坐标大于硬限位行程,发生硬件报警。超程解除一般做法是,手动将机床沿超程的反方向退回,检查确定无危险时,按复位键重新启动,若警报依旧,则为软超程。2 过载当进给运动的负载过大、

4、频繁正反向运动及进给传动链润滑状态不良时,均会引起过载报警。一般会在 CRT上显示伺服电动机过载、过热或过流等报警信息。同时,在强电柜中的进给驱动单元上,用指示灯提示驱动单元过载、过电流等信息。3 窜动在进给时出现窜动现象的原因:1) 测速信号不稳定,如测速装置故障、测速反馈信号干扰等;2) 速度控制信号不稳定或受到干扰;3) 接线端子接触不良;4) 进给传动链的反向间隙或伺服系统增益过大所致。4 爬行发生在启动加速段或低速进给时,一般是由于进给传动链的润滑状态不良、伺服系统增益过低及外加负载过大等因素所致。尤其要注意的是: 伺服电动机和滚珠丝杠连接用的联轴器,由于连接松动或联轴器本身的缺陷,

5、如裂纹等,造成滚珠丝杠转动和伺服电动机的转动不同步,从而使进给运动忽快忽慢,产生爬行现象。5 振动机床振动周期是否与进给速度有关:1)如与进给速度有关,振动一般与该轴的速度环增益太高或速度反馈故障有关;2) 若与进给速度无关,振动一般与位置环增益太高或位置反馈故障有关;3) 如振动在加减速过程中产生,往往是系统加减速时间设定过小造成的3。6 伺服电动机不转数控系统至进给驱动单元除了速度控制信号外,还有使能控制信号,一般为 DC 24 V 继电器线圈电压。1) 检查数控系统是否有速度控制信号输出;2) 检查使能信号是否接通。通过 CRT 观察 I /O 状态,分析机床 PLC 梯形图( 或流程图

6、) ,以确定进给轴的启动条件,如润滑、冷却等是否满足;3) 对带电磁制动的伺服电动机,应检查电磁制动是否释放;4) 进给驱动单元故障;5) 伺服电动机故障4;7 位置误差当伺服轴运动超过位置允差范围时,数控系统就会产生位置误差过大的报警,包括跟随误差、轮廓误差和定位误差等。主要原因如下:1) 系统设定的允差范围过小;2) 伺服系统增益设置不当;3) 位置检测装置有污染;4) 进给传动链累积误差过大;5) 主轴箱垂直运动时平衡装置 ( 如平衡油缸等)不稳5。8 漂移当指令值为零时,坐标轴仍移动,从而造成位置误差。零点漂移会使机床绝对坐标与实际位置之间产生误差,轻则导致所加工的工件报废,重则导致刀

7、具和机床床身的损坏6。通过漂移补偿和驱动单元上的零速调整来消除。二、故障分析现故障时,为了快速定位故障部位,可以采用如下两种方法: 当进给伺服系统发生故障时,数控系统显示报警信号,伺服放大器报警灯会亮。根据报警信息综合分析报警现象,查找报警原因,排除非报警因素,找到故障所在之处。由于伺服系统是由位置环和速度环组成的,当伺服系统出a) 模块交换法数控机床有些进给轴的驱动单元具有相同的当量,如立式加工中心 x 轴和 y 轴的驱动单元往往是一致的,当其中的某一轴发生故障时,可以用另一轴来替代,观察故障的转移情况,快速确定故障的部位。图 1 和图 2 为采用模块交换法故障诊断的方法。其中,X 和 Y

8、针型插座为 CNC 系统位置控制模块至 x 轴和 y 轴驱动模块的控制信号,包括速度控制信号和伺服使能信号等; XM 和 YM 为伺服电动机接线端子; XF 和 YF为伺服电动机检测装置的反馈信号。b) 外接参考电压法当某轴进给发生故障时,为了确定是否为驱动单元和伺服电动机故障,可以脱开位置环,检查速度环。三、故障诊断综合实例a) 故障现象某采用 FANUC OT 数控系统的数控车床,开机时全部动作正常,伺服进给系统高速运动平稳、低速无爬行,加工的零件精度全部达到要求。当机床正常工作 5 7 h 后,z轴出现剧烈振荡,CNC 报警,机床无法正常工作。这时,即使关机再启动,只要手动或自动移动 z

9、 轴,在所有速度范围内,都发生剧烈振荡。但是,如果关机时间足够长 ( 如第二天开机) ,机床又可以正常工作 5 7 h,并再次出现以上故障,如此周期性重复。b) 分析故障产生的原因根据以上故障现象,首先从大的方面考虑,分析可能的原因不外乎机械、电气两个方面。在机械方面,可能是由于贴塑导轨的热变形、脱胶,或者滚珠丝杠、丝杠轴承的局部损坏或调整不当等原因引起的非均匀性负载变化,导致进给系统的不稳定。在电气方面,可能是由于某个元器件的参数变化,引起系统的动态特性改变,导致系统的不稳定。c) 维修步骤1) 松开 z 轴伺服电动机和滚珠丝杠之间的机械连接,在 z 轴无负载的情况下,运行加工程序,以区分是

10、机械故障还是电气故障。经试验发现故障仍然存在,但发生故障的时间有所延长。因此,可以确认故障为电气原因,并且和负载大小或温升有关。2) 将 CNC 的 x 轴和 z 轴的速度给定和位置反馈互换,即利用 CNC 的 x 轴指令控制机床的 z 轴伺服和电动机运动,CNC 的 z 轴指令控制机床的 x 轴伺服和电动机运动,以判别故障发生在 CNC 或伺服。经更换发现,此时 CNC 的 z 轴( 带 x 轴伺服及电动机) 运动正常,但 x 轴( 带 z 轴伺服及电动机) 运动时出现振荡。据此,可以确认故障在 z 轴伺服驱动或伺服电动机上。3) 恢复第二步 CNC 和 x、z伺服间的正常连接后,将 x、z

11、的 PCB 板经过调整设定后互换。经互换发现,这时 x 轴工作不正常,z轴故障现象消失。检修 Z 的 PCB 板,故障修复。四、 结论在实际生产过程中,数控机床的进给伺服系统可能还会有更加复杂的故障原因,这就要求维修人员具有较广的知识面,胆大心细,有明确的目的和完整的思路,进行细致的操作,充分运用维修知识,进行故障排查和维修,提高机床的使用率。【参考文献】1冯荣军 数控机床故障诊断与维修M 北京: 中国社会劳动保障出版社,20072彭跃湘 数控机床故障诊断及维护M 北京: 清华大学出版社,20073周荃 常见数控机床伺服系统故障分析J 新技术新工艺,2010( 5) 4韩祥凤,王振 数控机床伺服系统故障实例分析J 2009( 4) 5李世班,房玉胜 数控机床伺服系统故障诊断分析J 2005( 5) 6姚敏强,史时喜,王晓余,等 数控机床故障诊断维修技术M 北京:电子工业出版社,2007

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