中铁八局集团电务工程有限公司接触网一项目部QC小组解读

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1、提高接触线架设一次到位 施工合格率 中铁八局集团电务工程有限公司接触网一项目部 汇报人:何月 2012年04月 宝成铁路是沟通中国西北、西南的 第一条铁路干线,宝鸡至凤州段是 中国的第一条电气化铁路。经过 08年“5.12”大地震后,使得从开通 至今仅一次大修的接触网设备急需 对设备进行灾后重建及复旧。我单 位负责横现河(不含)巨亭 (不含)4站5区间共计65公里接触网大修工程。 一、工程概况 二、小组概况 小 组 概 况 活动成果 2009年、2010及2011年发表成果分获四川省、四川省工程建设、 全国工程建设系统优秀QC成果一等奖。 注册登记 QC教育 电务201142 小组成员平均接受

2、QC教育128小时以上 得 成立时间1998年3月 课题类型现场型 活动记录内容真实可靠 活动简况 活动时间 活动方式 活动次数 出勤率 2011年3月至2011年4月 小组研究分头实施 每月3次 98% 小组名称中铁八局集团电务工程有限公司接触网一项目部QC小组 三、选题理由 1、接触线架设后须保证弓网关系良好,确保大 修后设备运营正常。 2、宝成线运输任务繁重,天窗点时间有限,所 以要求我们必须对施工方案进行优化,提高封锁 点时间利用率。 3、宝成线地处山区,交通极为不便,若施工中 需要二次调整则需用轨道车运送人员和工具材 料。这就要求我们尽可能在施工作业一次到位。 基于以上三点理由,我们

3、选择课题:提高接 触线架设一次到位施工合格率。 四、现状调查分析 为了把握问题的关键,小组成员对12次接触线 架设施工进行了跟踪记录,检查项目为:1定位器 是否偏移(偏移不大于100mm)、2补偿滑轮间 距是否达标(1200mm1300mm之间)、3接 触线下锚绝缘子是否与承力索下锚绝缘子对齐( 不大于100mm)、4坠砣b值是否达标(不小于 300mm)、5坠砣a值是否达标(不小于300mm )、6线索外观质量否达标。检查记录表见表1所 示: 序 号 施工锚段号 施工日 期 当日 气温 发现问题 1 略阳王家沱 2锚段 2011. 3.10 26 1.架线48小时后绝缘子偏移; 2.接触线轻

4、度扭面。 2 略阳王家沱 4锚段 2011. 3.11 26 1.架线48小时后定位出现偏移 ; 2.架线48小时后绝缘子偏移; 3.接触线中度扭面。 3 略阳王家沱 7锚段 2011. 3.12 26 1.滑轮间距1200mm 表1 承力索架设施工记录表(不含合格项目) 4 横现河略阳 5锚段 2011. 3.13 27 1.架线48小时后定位出现偏移 ; 2.坠坨b值小。 序 号 施工锚段号 施工 日期 当日 气温 发现问题 5 王家沱乐素 河1锚段 2011. 3.14 26 1.架线48小时后绝缘子偏移。 2.接触线轻度扭面; 3.坠坨b值小。 6 王家沱乐素 河2锚段 2011. 3

5、.15 26 1、架线48小时后绝缘子偏 移; 2、接触线轻微扭面。 7 王家沱乐素 河3锚段 2011. 3.10 27 1.架线48小时后绝缘子偏移; 2.滑轮间距1200mm。 8 王家沱乐素 河4锚段 2011. 3.11 28 1、架线48小时后绝缘子偏 移; 2、接触线轻微扭面。 9 乐素河高潭 子2锚段 2011. 3.12 28 1、架线48小时后绝缘子偏移 ; 2、。接触线轻微扭面 10 乐素河高潭 子4锚段 2011. 3.13 28 1.架线48小时后绝缘子偏移。 11 乐素河高潭 子4锚段 2011. 3.14 28 1、架线48小时后绝缘子偏移 ; 2、接触线轻度扭面

6、。 12 乐素河高潭 子4锚段 2011. 3.15 28 1、接触线轻微扭面。 2、架线48小时后定位出现偏 移。 序 号 施工锚段号 施工 日期 当日 气温 发现问题 检查项目一共72项,其中合格48项, 不合格24项,一次性到位施工合格率为 66.7%。 我们对不合格品出现次数进行了分类统 计,作出了频率统计表(表2)和排列图 (图1): 表2 影响承力索架设一次到位的因素频率统计表 序 号 原因 频数( 次) 累计频数 (次) 累计频率(%) 1 架线48小时后绝缘 子偏移 9936.8 2接触线扭面81770.8 3 架线48小时后定位 偏移 32083.3 4 滑轮间距 1200m

7、m 22291.7 5坠砣b值小224100 数据采集及制表:黄河、邓诚 日期:2011年4月16日 图1:不合格品排列图 以上分析可以得出,影响承力索架设一 次到位施工合格率的主要问题是架设48小时 以后绝缘子偏移和接触线扭面。 五、目标及可行性分析 l1、本次活动的目标 66.7% 92% 接触线架设一次 到位施工合格率 现状目标值 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 10% 20% 图2 目标图 接触线架设施工中19项不合格项目中 ,绝缘子偏移和接触线扭面占70.8% ,小组分析后认为能够解决其中的 95%,这样就可解决整个不合格品的 67.3%,那么接触线

8、架设一次到位施 工合格率可以达到92.9%。 小组成员都具备多年整正支柱的现场 经验,并且对现场十分熟悉。对新工 艺的研究很积极主动。 小组成员文化、技术水平高,同时小 组成员年轻,富有责任心,有很强的 实干精神。 目标可行 2、目标可行性分析 六、原因分析 围绕选定课题,针对架线48小时后绝 缘子偏移和接触线扭面这两个主要问题, 小组成员充分发挥集体的力量,运用头脑 风暴法并用关联图进行原因分析(详见图 3) 图3 关联图 没有进行 线索超拉 作业时找 面错误 线索蠕 变现象 放线车走 行不匀速 接触线倒定位 后与架设时有 张力差 放线车司 机操作不 当 坠坨高度变 化量过大 落锚张力与 额

9、定张力相 差过大 架线48小时 绝缘子偏移 接触线 扭面 线索长度 变化 温度变化 作业人员 责任心不 强 七、要因确认 l从关联图中可得影响接触线架设一次到位 施工合格率的7个末端因素。我们运用调 查、分析、测量、计算等方法,到现场对 末端因素逐条进行确认: 验证:承力索和接触线架设中实现超拉的主要目 的是克服新线初伸长对接触网整体状态的影响。铜 电车线、钢绞线的初伸长的影响主要表现为两部分 :其一,下锚端的延伸结果直接使补偿坠砣的高度 产生过大偏差,可能形成坠砣卡滞的严重后果;其 二,被悬挂定位处的延伸,导致定位件、悬挂件纵 向偏差过大,甚至产生严重的横向偏差,从而破坏 正常的“弓网”运行

10、关系。 末端因素一:没有进行线索超拉 验证方法:测量、计算 表4 新线蠕变长度与腕臂偏移量对比 在我国铁路电力牵引供电施工规范 (TB10208-98) 中,对消除第一部分的影响规定了 施工方法,即按初伸长率预留坠砣高度。由于承力 索线索初伸长从而导致的线索蠕变现象的产生,其 变化长度由新线延伸率和新线延伸系数以及线索长 度确定。 通过表4数据观察, 绝缘子实际偏移量非常接 近理论值,证明线索蠕变伸长对绝缘子偏移有重大 影响。 结论:要因 末端因素二:温度变化 验证方法:计算、测量 接触线在架设时,我们选择的是平均温度 下的安装曲线。当昼夜温差较大时,由于线索 的热胀冷缩,会导致坠坨高度的变化

11、,这种情 况在锚段关节处比较明显。由于承力索采用 TBGJ-70型号,接触线采用CTHA-120型号, 由于两种材料的热膨胀率不同而导致线索长度 变化不同,致使绝缘子错位。 表5 温度变化与线索延伸量对比表 从表5中看出:虽然承力索与接触线材 质不同,但是在相同温差条件下,两种线索 的延伸量差几乎可以忽略。从而可判定温度 变化与绝缘子错位无关。 结论:非要因 末端因素三:落锚张力与额定张力相差过大 验证方法:计算、测量 验证:在进行接触线架设落锚作业过程中,需将 线索一端挂好后再进行紧线作业,紧至接近额定 张力后,需在落锚支柱侧的转换住旁进行二次紧 线,以便对齐绝缘子和制作回头。由于在进行二

12、次紧线作业时用手板葫芦将从断线位置(断线位 置以前已达到接近额定张力)至锚柱的这一段线 索要紧至额定张力左右,在操作时人工凭借经验 判断张力大小。 如果张力过大,那么在完成落锚作业后,坠 坨会自然升高反之会降低,从而引起刚做好 的接触线绝缘子不能与承力索绝缘子对齐。 那么,我们在作业时可在手板葫芦上接一台 张力计,通过张力计读书来判断断线位置至 锚柱的这一段线索是否达到额定张力即可解 决该问题。 结论:非要因 落锚作业示意图 验证:由于接触线呈“之”字行布置,但是在架 设接触线过程中是沿“一”字形布置,那么在 接触线倒定位后,会产生张力差,从而导致 绝缘子的偏移。 结论:要因 末端因素四:接触

13、线倒定位后与架设时有张力差 验证方法:测量、现场验证 表6 绝缘子位置对比表 验证:在进行小张力接触线架设时,若放线车司 机起步不稳,则会导致接触线上下晃动剧烈或者 左右晃动剧烈,从而导致接触线大面位置发生变 化,增加找面过程的难度。但是只需司机在操作 放线车时注意起步的速度就可避免该问题。 结论:非要因 末端因素五:放线车司机操作不当 验证方法:现场验证 验证:在进行接触线找面作业时,往往靠人工 用手感知接触线大面和小面的位置,若线索 在架设时扭面1整圈时,作业人员往往会误认 为线索没有扭面,从而导致线索按正常情况 倒定位和吊弦,对弓网关系和接触线寿命产 生巨大影响。 结论:要因 末端因素六

14、:作业时找面错误 验证方法:现场验证 末端因素七:作业人员责任心不强 验证方法:现场验证 在进行接触线找面作业和 对齐绝缘子作业 时,不征求现场技术人员意见,仅凭以往经 验作业,不考虑线材、环境等综合因素影响 ,从而导致接触线找面错误或绝缘子不能对 齐。 对现场带工人员和现场作业人员加强 培训和教育,强化作业组组长责任心即可解 决该问题。 结论:非要因 八、制定对策 为了达到设定目标,小组成员不断地认真 学习、完善施工方案,针对影响承力索架 设一次到位施工合格率的主要问题,我们 按5W1H的原则针对每一条要目制定了相 应对策(见表7),并落实责任人,每项 要因做到有目标、有措施、有检查 。 表

15、7 对策表 序 号 要因 对策 what 目标 why 措施 how 地点 where 完成 时间 when 负责人 who 1 没有进行线 索超拉 进行线 索超拉 消除线索蠕变 伸长现象(小 于20mm) 在施工现场进 行线索超拉作 业 施工 现场 2011.4. 3 邓诚 黄河 2 接触线倒定 位后与架设 时有张力差 消除张力 差对对齐 绝缘子的 影响 量化张力差对 绝缘子偏移的 影响(小于 20mm) 充分发挥技术 人员的技术能 力,应用CAD 技术进行接触 网线路模拟 项目部 技术室 2011.4. 6 黄河 邓诚 谢良勇 3 作业时找面 错误 使用简便 的找面工 具和方法 杜绝作业时

16、因 找面错误而产 生的线索扭面 情况 改进目前依靠 触感判断线面 位置的方法 技术室 现场 2011.4. 9 黄河 吴浩 邓诚 九、对策实施 小组成员根据对策表,开展如下实施活动: 实施一:在施工现场进行线索超拉作业 (1)不占用封闭点超拉工艺技术 安装起锚坠砣附加装置承力索或接触线架设 安 装中心锚结 安装下锚坠砣附加装置 超拉30 60 min 正式下锚。 利用补偿装置作为附加张力进行超拉。此种超拉方 式可方便地利用补偿坠砣为附加张力的重量砝码完 成超拉,这种超拉方式的最大优越性是不需占用封 闭时间进行。 (2)占用封闭点超拉工艺技术 占用封闭时间进行超拉,可以充分利用施工 机械架线车来进行超拉。根据实际情况可分 为:用1 台架线车在下锚端施加超拉张力,起 锚端作正式固定(包括坠砣高度)的单车机 械超拉方式;用2 台架线车在起、下锚两端 同时超拉的机械超拉方式。 从表中可以看出,超拉后坠坨b值几乎不 会发生变化,最大值10mm,消除了线索蠕 变现象,接触线绝缘子发生偏

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