项目三组经验分享

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1、项目三组经验分享 -吴建福 点火器002基座关键性能 图片:点火器002图示 注塑前 一、烘料 1、料筒清洗干净:避免物料含有要杂 质,生产出现断层现象; 2、烘料:生产前必须做含水率测试, 低于0.03%; 3、模温机能否正常使用: 注 塑 一、短射分析(介绍) 三级 注塑 一级 注塑 二级 注塑 注塑难点介绍 浇口处 壁厚最厚处为:4.15 初始结构 一次更改 做振动实验 失败,矽钢 片出现裂纹 一、台阶下沉二、产品表面做粗糙处理 二次更改 结构更改,矽钢片结构更为 包塑 三次更改 高压柱内部偷料 深度如右图所示 : 注塑过程易出现的不良现象 插针溢料 高压头漏装 衬套反装 插针漏装 高压

2、头包塑 插针反装 衬套包塑 一、插针溢料(经验) 注:红色区域为溢料部位 插针4溢料问题分析 现产品结构设计,灌胶面与 插针4、5的中间槽位距离为 0.3,再加上模具芯子为组装 顺畅而做倒角处理,实际该 尺寸只有0.15左右,如果在 注塑过程中,插针组装时位 置偏移一点,塑胶就会进入 该槽位,造成堵胶现象; 灌胶面插针4、5的中间槽位 建议解决方案 该灌胶面(黄色标记)下沉1mm,同时连接器底部(浅黄 色标记)也下沉1mm,这样,插针4、5嵌件注塑时就可 以大大降低塑胶进入中间针槽的概率。 二、高压头漏装 三、衬套错装 四、插针漏装 五、高压头包塑 六、插针反装 七、衬套包塑 模具可视化系统 优点: 能够避免产品粘模,嵌件不到位,射胶不足 等问题,保护中子,防患未然。它能够在 破坏力作用模具之前停止机器运转并发出 警报,减少了停机时间并保护了模具。 注塑后(性能检测) 磨气泡: 选用防水砂纸进行抛磨处理;抛 磨处理时需开启水龙头(防止磨擦生 热时烧焦产品); 粗糙度 内部表面粗糙度:。 外表面粗糙度:MAX。Rz 25 高压柱表面: 点火器002矽钢片(1) 由于矽钢片内部含有油质,注塑时将油料 挤出,占出型腔内部分空间,累积后,便 会出现注塑不满现象; 点火器002矽钢片(2) 类似产品做包塑处理 设计更改

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