火电机组锅炉四管爆漏分析及预防.

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1、火电机组锅炉“四管”爆漏 分析及预防,西安热工研究院有限公司 二六年十一月,电站材料技术部:李益民,liyimin,2,主要内容,一、锅炉“四管”失效的分布 二、锅炉“四管”的失效机理 三、锅炉“四管”的失效原因 四、锅炉“四管”失效的典型案例 五、预防和减少锅炉“四管”爆漏的措施,liyimin,3,1.锅炉“四管”失效的分布,锅炉过热器、省煤器、水冷壁、再热器管(简称“四管”)爆漏,是影响火电机组安全、经济运行的主要因素之一。据近年来的统计,我国大型电站因“四管”爆漏引起的停机事故,占机组非计划停用时间的40,占锅炉设备非计划停用时间的70,而且随机组参数的提高和新机组投运的增加,这类事故

2、还有上升的趋势,例如:在1989年84台200MW机组中,“四管”爆漏288次,停用时间达到21579小时,占整台机组非计划停用总时间的40.86,相当于3.5台的800MW机组未发挥作用;23台300MW机组,“四管”爆漏停用7202小时,占机组非计划停用总时间的55.1%。,liyimin,4,1.锅炉“四管”失效的分布,“四管”爆漏事故,在不同地区,不同类型的机组中差别也较大。表l为19871989年间100MW及以上机组“四管”爆漏停用时间占非计划停用总时间的统计百分数。由表1可见:机组容量增加, “四管”爆漏占非计划停用总时间越长;过热汽和水冷壁管事故多.,liyimin,5,liy

3、imin,6,表2 江苏2002年63台锅炉 “四管”爆漏次数的统计 。再热器和省煤器管爆漏多;1000 th锅炉多。,liyimin,7,表3 河北南网34台锅炉19921998年间“四管”爆漏次数的统计 。省煤器爆漏最多,其次为过热器和水冷壁; 220 th锅炉事故多。,liyimin,8,表4 华中地区28个电厂19982002年间“四管”爆漏次数 的统计 :过热器和省煤器管事故最多;事故逐年下 降。,liyimin,9,锅炉“四管”失效的分布,没有显著的分布规律 锅炉的容量 管子的种类 锅炉的个体特征明显 所以锅炉“四管”爆漏分析及预防是一个复杂的的问题,liyimin,10,2.锅炉

4、“四管”的失效机理,liyimin,11,2.锅炉“四管”的失效机理,表6为华中地区28个电厂19982002年间“四管”爆漏的损伤机理统计。磨损、过热和焊缝缺陷。,liyimin,12,2.锅炉“四管”的失效机理,2.1水冷壁管的主要失效机理 (1)服役条件:高压、中温、腐蚀性的环境及附件约束产生的附加应力。 (2)管子的损伤:火焰冲刷、水侧沉积物的聚积、内外壁的腐蚀(氢损伤、点腐蚀、应力腐蚀)、飞灰磨蚀、腐蚀疲劳。 (3)锅炉结构导致的损伤,liyimin,13,2.锅炉“四管”的失效机理,(4)主要失效机理 氢损伤 锅炉给水中PH值偏低特别易引起氢损伤。炉管表面产生酸性腐蚀,杂质在水冷壁

5、管 的高温区沉积,并形成盐垢,导致此处壁温升高,炉水在沉积物母体蒸发,使非挥发 成分变浓,腐蚀通常发生在比较致密的沉积物下,垢下产生如下发应: 3Fe+4H2OFe3O4十4H2 所产生的氢不能很快地被汽水带走,则氢原于进入钢材表层,与钢中晶界碳化物发生 如下反应: Fe3C+2 H23Fe+ CH4 由于生成甲烷,在晶界产生很大应力使晶界开裂,裂纹旁明显脱碳,破口呈窗口状, 管子没有明显胀粗和腐蚀减薄现象,为脆性破裂,也称为氢脆腐蚀。 氢损伤主要发生在水冷壁管的向火侧、高热负荷区、弯头或水流中断处、水平或倾 斜的管段。,liyimin,14,苛性腐蚀 。苛性腐蚀是在紊流或热涡流区,金属壁面的

6、保护层(Fe3O4)破坏,汽水中苛性氧化物(NaOH)沉积浓缩(炉水中的NaOH大于3PPm),加速对管子的氧化腐蚀所致。 水侧氧腐蚀。水侧氧腐蚀则是由于管内的水由于氧的去极化作用,发生电化学腐蚀,在管内钝化膜破裂处产生点状或坑状的腐蚀。,liyimin,15,应力腐蚀。应力腐蚀为在腐蚀环境下应力诱发的裂纹,这种应力主要是静态拉应力或残余应力,裂纹为沿晶或穿晶,断口处有腐蚀介质或腐蚀产物。 腐蚀疲劳。 由于烟气中的飞灰沉积在管子的表面, 飞灰中的硫及碱性物在一定条件下形成复合硫酸盐,这种硫酸盐在温度高于700时发生分解而造成管子外壁的高温腐蚀。管壁表面频繁的温度交替变化导致热应力的交替变化,产

7、生腐蚀疲劳损伤. 温度变化的原因。燃烧中心的偏移,火焰冲刷水冷壁,在火焰冲刷区形成频繁的温度变化,导致管子的热疲劳开裂;另一方面,在管样表面的结渣结垢处会形成汽膜,引起局部管壁温度过高,产生温度的交替变化,引起局部热疲劳损伤。 由于管壁温度;焊接附件产生的约束使管制的热膨胀受阻,产生附加的热应力。,liyimin,16,2.锅炉“四管”的失效机理,2.2高温过热器、再热器管的主要失效机理 (1)服役条件:高温、腐蚀性环境;过热器管压力高,再热器管压力低;附件约束产生的附加应力。 (2)管子的损伤:高温蠕变失效、短时超温、长期过热、内壁氧化层导致的过热、腐蚀及腐蚀疲劳和飞灰磨蚀。 (3)奥氏体不

8、锈钢管内壁氧化层剥落堵塞管子下弯头引起过热,导致管子的早期失效。 (4)结构导致的早期损坏。,liyimin,17,2.锅炉“四管”的失效机理,(5)主要失效机理 高温蠕变引起的材料损伤 :组织老化,性能劣化。 短时超温、长期过热 腐蚀及腐蚀疲劳 飞灰磨蚀 奥氏体不锈钢管的失效 a)内壁氧化层剥落堵塞管子下弯头引起过热 b) 奥氏体不锈钢管的应力腐蚀开裂,liyimin,18,2.锅炉“四管”的失效机理,2.3低温过热器、低温再热器和省煤器的主要失效机理 飞灰、落渣、吹灰器、煤粉颗粒的侵蚀 主要是由于烟气流中携带的飞灰颗粒或吹灰气流冲刷受热面 使其壁厚减薄,常发生在具有局部高速烟气流动及灰浓度

9、高的 部位。在省煤煤器入口,烟气温度一般巳降低到500以下, 灰粒已变硬,因此,省煤器管磨损爆漏最多。 2.4其它 疲劳破坏 焊缝开裂,liyimin,19,3.锅炉“四管”的失效原因,3.1锅炉结构设计不当引起的失效 炉膛四角和燃烧器处的水冷壁管、包覆管、过热器管屏的夹持管等,因受密封板、固定筋板、槽钢的限制和煤粉管道外推力的影响不能自由膨胀或相互碰磨,以致拉裂损伤。 过热器和再热器系统布置不够合理,局部管段超温。如前、后屏过热器外围管过长,管内介质流速低而受热很强;对流过热器和热段再热器管的下弯头,直接受到炉膛出口烟气的高温冲刷而超温爆管。,liyimin,20,3.锅炉“四管”的失效原因

10、,锅炉再热器系统进、出口的交叉混合和流动走向不当(如进、出口成“Z”型流动),易引起热力偏差和水力偏差的叠加,使局部管段超温爆管。 过热器、再热器的调温手段欠缺摆动火嘴一般不能在运行中调整(摆不动),再热器的汽一汽热交换器的调节特性不好,系统阻力大,旁通阀漏流,开度的变化对再热汽温的影响不明显;再热器的烟气调温挡板开启不灵活,生锈卡死或调节滞后过大。,liyimin,21,3.锅炉“四管”的失效原因,炉膛的热力计算不够准碓,炉膛出口烟温过高,或燃用煤种变化,调整措施未能跟上。 省煤器的设计和结构未充分考虑燃料灰份对其磨损的影响,烟速、布置结构及防磨措施等选择不当,以致不少地区省煤器磨损爆漏事故

11、频繁,有的运行不到两年就需要换管。,liyimin,22,3.锅炉“四管”的失效原因,3.2制造、安装质量欠佳引起的失效 错用钢材(或用材不当)而引起的爆漏 管子内外表面的划痕、离层、折叠等材料质量的 原因导致管子的早期失效 制造及安装时遗留有“眼镜片”、铁屑片、焊渣等杂物而引起的爆漏,liyimin,23,3.锅炉“四管”的失效原因,3.3运行及检修不当引起的失效 在启动、调负荷和燃料质量变化后,调整不当,引起瞬间超温。 锅炉缺水,水循环恶化以及炉膛灭火放炮。 吹灰器使用不当,引起受热面被磨损。 起动及正常运行中给水品质不符合规定要求和凝汽器泄漏,水质被污染。 运行人员素质不高,热控检测手段

12、不完善,发生误判断、误操作。 检修维护和检查工作不够仔细和严格,潜在的设备缺陷未能在检修中及时消除。 锅炉检修期间,受热面管水冲洗造成锅炉水平烟道和尾部烟道的包墙过热器管、水冷管、省煤器管的腐蚀。,liyimin,24,3.锅炉“四管”的失效原因,3.4锅炉停运保护不当引起的失效 停用锅炉防腐保护不良,引起锅炉管腐蚀。 冬季停炉防寒保护欠佳,引起锅炉管材料脆化冻裂。,liyimin,25,3.5 生产运行管理 严格制造工艺和质量的监督. 严格安装工艺和质量的监督。 严格生产运行规程的执行和监督。,liyimin,26,4“四管”的典型失效案例,4.1水冷壁管典型失效案例 4.1.1水冷壁管内壁

13、腐蚀开裂,表7吉林化学公司自备电厂水冷壁运行参数及历程,liyimin,27,4“四管”的典型失效案例,图1 破口宏观形貌,图2 管子内壁的腐蚀沟槽,liyimin,28,4“四管”的典型失效案例,图3管子近内壁的沿晶开裂金相观察,图4沿晶开裂的扫描电镜观察形貌,liyimin,29,4“四管”的典型失效案例,开裂原因 炉水品质欠佳。炉水中PH值偏低,呈酸性;排污系统不正常,炉管下端的联箱水循环不畅,炉水中杂质及腐蚀产物在腐蚀部位积聚,促进腐蚀和氢脆开裂。,liyimin,30,4“四管”的典型失效案例,4.1.2水冷壁管外壁腐蚀疲劳开裂典型案例 锅炉是STEIN公司1996年制造的18.4-

14、541型、亚临界、中间再热、强制循环、双拱炉膛、固态排渣、W型火焰、燃烧无烟煤汽包锅炉。燃烧煤种为含S量3.55% 的重庆松藻矿劣质无烟煤。,表 水冷壁运行参数及历程,liyimin,31,开裂部位:前墙冷灰斗水冷壁管。面积较大 裂纹特点:大量的横向裂纹,管子无明显胀粗,减薄不大。,liyimin,32,liyimin,33,4“四管”的典型失效案例,管子外表面的腐蚀破裂形貌,liyimin,34,4“四管”的典型失效案例,图 管子的微观裂纹形貌,liyimin,35,4“四管”的典型失效案例,开裂原因 烟气中的飞灰沉积在管子形成复合硫酸盐,造成管子外壁的高温腐蚀。温度变化的原因。燃烧中心的偏

15、移,火焰冲刷水冷壁,在火焰冲刷区形成频繁的温度变化,导致管子的热疲劳开裂;另一方面,在管样表面的结渣结垢处会形成汽膜,引起局部管壁温度过高,产生温度的交替变化,引起局部热疲劳损伤。,liyimin,36,4“四管”的典型失效案例,4.1.3水冷壁管的腐蚀疲劳开裂 石门发电有限责任公司1号机组为360MW火电机组。锅炉型号为HG-1021/18.2-MW、亚临界、一次中间再热、自然循环汽包炉,四角切圆燃烧。燃烧煤种为混煤。,表 水冷壁运行参数及历程,liyimin,37,4“四管”的典型失效案例,开裂部位:水冷壁右侧第6372根管,标高2228m。 开裂特征:大量的横向裂纹,管子无明显胀粗,减薄

16、不大。 开裂机理:腐蚀疲劳开裂,珠光体球化达34级。 开裂原因:锅炉运行期间曾有因燃烧切圆过大或偏斜严重造成火焰贴壁,燃烧器区域四周水冷壁管外壁有约1mm厚的氧化皮;管子内壁结垢严重,垢层的导热系数差,导致管壁温度急剧升高;垢层中铁、氧化钠含量偏高,磷酸盐偏低,垢下腐蚀严重;调峰频繁及燃料较杂引起局部腐蚀热疲劳损伤。,liyimin,38,4“四管”的典型失效案例,4.1.4水冷壁管的氢脆开裂 水冷壁管氢脆开裂在各类型号的锅炉中均可发生。如淮北电厂4号炉(400th)、石嘴山7号炉(220th)、某电厂1号炉(670th)、平圩1、2号炉(2008th)等水冷壁管均发生过氢脆开裂。 氢脆开裂的宏观形貌:脆性的“窗口”形破裂,微观组织则呈典型的沿晶开裂。裂纹周围钢中含碳量减少,形成脱碳层。,liyimin,39,直接原因:炉水中的PH值偏低,使炉管表面产生酸性腐蚀。具有酸性的炉水与管壁表面铁原子发生反应生成甲烷,聚集于晶界的微空隙内,形成局部高压,造成晶界的局部应

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