电除尘设备常见故障与排除 巨润张景儒

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1、电除尘设备常见故障与排除1、概况自 1906 年 FG.Cottrell(科特雷尔)第一次将电除尘器应用于工业生产以来,已有 90 多年历史,虽有为数众多的专家学者对其理论研究和实践应用作了大量工作,但受当时条件(如供电机组和绝缘材料等的可靠程度、技术和经验的积累等)限制,在较长时期内进展极度为缓慢,只是近来 30 年来,随着工业化水平的不断提高,对环境保护要求的日趋严格,以及人伞对净化空气、保护环境遇和回收有价烟(粉)尘以充分利用矿物资源有了进一步的认识、理解和重视,特别是高压供电装置的不断完善,耐高压、耐高温的绝缘件研制成功与性能的不断提高,机械化制作极板极线设备的问世和生产工艺的形成,电

2、收尘技术研究的学术活动不断增多,以及实践经验的不断丰富等,这一切推动着电除尘技术取得非常迅速的发展。目前,电除尘已成为对含尘气体进行净化除尘的重要设备,在冶金、化工、建材、火力发电、电子等行业中充分显示出它的优越性。据报导,迄今世界上已有数万台不同类型、不同型号和规格的电除尘器,在不同行业的净化除尘作业中运行,其处理烟(废)气量比任何其它类型的除尘设备都多,其中火力发电行业大致占所有电除尘器总量的 60%以上。考核和评价电除尘器怀能优劣的主要标志是除尘效率和出口排放烟(废)气含尘浓度。实践表明:一般新建电除尘器的除尘效率都很高,出口排放烟(废)气含尘浓度均可达到国家允许排放标准或尾气制酸要求,

3、但在使用一段时间之后,除尘效率往往逐渐下降,甚至恶化。而影响除尘效率和排放烟(废)气含尘浓度的因素很多,为使众多已建成投产的电除尘器,在烟(废)气治理、防止大气污染、保护环境、回收有价烟(粉)尘以综合利用有限自然资源等方面发挥更大作用,本文仅对影响电除尘器性能的诸多机械、供电电气和辅助设施等常见故障进行叙述和浅析,不涉及因烟(废)气成份、烟(粉)尘性质和工艺操作条件等变化对除尘性能所产生的影响。2、电场内部2.1 电极变形或移位放电极框架大多采用圆钢管或异型钢管焊制而成,它不但重量较轻,而且结构较为单薄,在长期高温和振打的作用下,极易产生变形或移位。当振打框架时,使振打锤偏离正常振打位置,导致

4、振打加速度值下降,振打力传递削弱,严重影响供电状况和振打清灰效果,特别是在电除尘器开、停机频繁的情况下,因收尘极和放电极反复热胀冷缩而产生严重变形,造成极间距局部缩小,工作电压降低,此时,即使在较低电压情况下,闪络放电现象也频频发生。检查维修人员可在前、后进、出口喇叭走道平台直接观察电场送电、闪络和拉弧情况(注意人身安全) ,即能准确找出电极产生变形或移位的具体部位,并采取适当的调整、维修和自理措施,恢复其正常位置。2.2 极线晃动及断线早期设计的电除尘器多数是放电极采用细圆线、螺旋线或星形线框架式结构,当停止向电除尘器送入高温烟(废)气时,因极线断面积较小,其热容量亦小,冷却收缩较快,而框架

5、构件断面积较大,热容量相应较大,冷却收缩较极线慢得多,因此,极线受拉并产生相当大的拉伸应力,严重时可达极线材料屈服极限,致使极线在框架上伸长而松驰。电除尘器开、停机越频繁,极线构驰现象越严重。引塌上述放电极线断线大致有如下几种原因:其一,一般放电极线在框架上分段长度较长(2.5 米左右) ,一旦伸长松驰后,不仅引起异极间距变小,操作电压降低,而且在振打放电极框架时,极线产生弦振晃动,在振荡波峰处产生连续闪络放电而烧断极线。其二,若放电极线与框架采用挂铯挂耳连接,当振打放电极框架时,连接处出现间隙并产生弧光放电,致使放电极线被烧断。其三,处理烟(废)气接近甚至低于其露点温度或电除尘器漏入冷空气等

6、,产生冷凝结露引起放电极线腐蚀断线。其四,为其它机械故障而引起断线等等。当断线倒向收尘极侧并随气流晃动时,相应电场的操作电压和电流明显下降,显示仪表指针出现大幅度不规则摆动。若断线与收尘极或接地件相接通短路,则电压表指针接近或处于“0”位,电流却非常大,须及时以出更换已伸长或忆断的极线。在维护检修时,为排除上述隐患,可采取将放电极线在框架上的分段长度缩短(1.5 米左右) ;极线两端加工螺纹并用相应螺母与框架拉紧固定;尽量减少开、停机次数;严格工艺操作制度;提高处理烟(废)气温度至高于其露点温度 30 以上;加强壳体密封和保温性能,以减少漏风和温降等措施,可有效防止或减少放电极线晃动断线故障发

7、生。目前新设计的电除尘器,除有特殊要求放电极采用垂线式细圆线、星形线和“RS”极线外,一般多采用扁钢芒刺、角钢芒刺、鱼骨形针刺和管状芒刺(“RS” )等框架放电极结构,实践表明:上述结构坚固可靠,在正常情况下,极线晃动和断线故障几乎已不复存在。2.3 电极积灰情况和极线肥大当收尘极板积灰(尘)到一定厚度(正常积灰厚 5mm 左右)时,通过振打将沉积在极板上的烟(粉)尘层振落清除,其供电状况可及时得到恢复;而放电极线和芒刺齿(针)尖积灰(尘)则应经常振打清除干净,以保持其旺盛的电晕放电能力,否则将被烟(粉)尘层包围而形成放电极线肥大,芒刺齿(针)尖结瘤,致使放电能力削弱,电晕电流变小,即形成所谓

8、电晕封闭,导致除尘效率恶化。引起收尘极板积灰(尘)层增厚,放电极线肥大,芒刺齿(针)尖结瘤的原因主要有:振打轴被异物卡阻或产生轴向串动移位;振打锤臂被积灰(尘)阻碍而不能自由下落;振打杆松动;锤头脱落和处理烟(废)气含尘浓度或含湿量太大,粉尘粘附在电极上不能及时被清除,或凝结成坚固硬块很难振落清除等因素影响所致。一般来说,电极结灰(尘)厚度增至 1012mm,其供电状况严重恶化,此时,操作电压明显降低,电晕电流很小。工况比电阻超过 51010.cm 的烟(粉)尘粘附在收尘极板上很难振落清除,当该类烟(粉)尘层在收尘极板上增至一定厚度时,在某些区域内电流密度与电阻值的乘积,将大大超过足以造成粉尘

9、层击穿的电场强度,以致引发出大量与放电极产生的离子极性不同的离子,并喷射到有效除尘空间,即产生所谓反电晕(逆电离) ,此时,电压很低,电流很大,仪表指针剧烈晃动,电除尘器几乎不起除尘作用。发现上述情况,除修复有关构件外,须采用压缩空气喷吹或用木质器件敲打电极,清除所有积灰(尘)和结瘤,切忌用水冲洗,以避免极板极线锈蚀。也可预先对烟(废)气进行调质处理,将烟(粉)尘比电阻降至小于51010.cm 和及时振打清除电极结灰(尘) ,以有效避免产生反电晕(逆电离)。2.4 极板腐蚀断裂普通工业烟(废)气都含有 SO2,在电除尘器选型不当、参数选择不合理、处理烟(废)气接近甚至低于其露点温度、壳体漏入冷

10、空气或开、停机较频繁等情况下,致使气体在电场内结露,并与 SO2和部分 SO2转化为 SO3作用,生成亚硫酸和硫酸盐,严重腐蚀极板、极线和钢构件。若极板与振打杆为刚性固接,在离振打杆最近、受振打冲击力最大的连接板上方极易产生极板断裂。实践表明:顺气流方向第 1 电场,一方面由于温度较高,气体不易结露,另一方面极板受较厚粉尘层的保护作用,极板不易腐蚀,相反,第 2、第 3 电场的极板则往往容易腐蚀甚至断裂。极板一旦断裂,操作极不正常,当断裂极板与带负高压电构件搭接形成通(短)路时,电压可降至接近于零或根本就没有电压,电场无法建立。此时,不但除尘效率严重恶化,而且极易造成人身事故。当前新设计,多采

11、取极板刚性吊挂于小梁上,而极板与振打杆则采用凹凸形锥套固接;或极板偏心铰接吊挂在小梁上,振打杆除与首尾两块极板采用衬套、螺栓和螺母固接外,其余极板仅置于振打杆两扁钢或钢板中间,并紧巾挡块而不予固定,在受热和振打时,可自由伸长和摆动。实路表明:上述两种连接方式均可有效地防止,避免或减少极板断裂故障的发生。某厂 109m2沸腾炉烟气经余热利用和 100m2双室四电场型板式电除尘器净化除尘后送制酸系统。1996 年 4 月投入生产至 1997 年初不到一年时间,该电除尘器已无法正常工作,经检查发现:设备漏风严重;气体分布不均匀;振打清灰效果差;极板严重变形且下部普遍腐蚀;振打装置失灵;壳体、灰斗、进

12、、出口喇叭及顶盖等大面积腐烂等严重问题而报废。究其原因:首先,100m 2电除尘器与实际操作(工况)烟气量不相适应。即有效截面积过大,其气流速仅 0.36m/s0.42m/s,进口喇叭小端截面流速仅5.6m/s6.5m/s,均太小,电场内的烟气在重力作用下向下沉积,并形成非流动旋涡压,很难得到高温烟气的有效替代(补充) ,致使这部分区域温度降低,甚至结露出水(含酸量较高) ,严重腐蚀极板、极线及壳体等钢构件,而热烟气仅沿进、出口喇叭直接通过,形成所谓“空洞”现象。因此,虽表观进、出口烟气温差不大,但电场内温度分布却极不均匀;同时,在如此小的气流速度下,烟气含尘浓度会产生不同程度偏析,必然影响除

13、尘效率的提高。其次,设备选型不当。对于重有色冶炼烟气,采用型板式电除尘器净化除尘效果好的例子并不多见,特别是用于铅、锌和铅锌混合精矿冶炬系统除尘效果很差,主要表现为送电电压不高,电晕电流较小,对于比电阻大于1010.cm 烟尘容易产生反电晕,除尘效率下降较快,极板极线变形严重,越是开、停机频繁,极板极线变形越严重。再者,电除尘器受制于沸腾炉的生产状况,由于只有 1 台 109m2沸腾炉,它开电除尘器开,而它停时电除尘器则必须跟着停止运行,这样,每次开、停机,电除尘器必须经受一次热胀冷缩过程,而且加热和冷却势必都将通过低于烟气露点温度,加之保温效果差,设备漏风大,从而加剧电场内结露出水,必然腐蚀

14、与之相接触的所有钢构件。2.5 分布板积灰(尘)当处理烟(废)气在电场内流速过低(小于 0.3m/s) ,且含尘量多,即电除尘器在低负荷高含尘状况下运行,或在气流分布板振打装置失灵时,均可造成进口端气流分布板积灰(尘) ,甚至孔眼被堵塞,虽然对供电状况影响不大,但除尘效率则明显降低。当气流分布板积灰(尘)和孔眼堵塞严重时,致使气流速度沿电场截面分布不均匀,在气流速度大的区域,引起极板极线积灰(尘)层增厚,甚至产生左右摆动,电压电流表指针剧烈晃动;而在气流速度小的区域,因气体温度降低较快,则导致局部冷凝结露,腐蚀设备和绝缘件爬电;同时,烟(废)气含尘浓度随之产生严重偏析,除尘效率恶化。因此,须及

15、时清扫干净分布板积灰(尘) ,检查修复振打清灰装置,以尽快恢复其正常工作。2.6 电场遗留杂物和灰斗积满灰(尘)当电场内遗留的电焊条头、铁丝、废铁件、螺栓、螺母、工具、棉纱、稻草和废纸屑等杂物处于收尘极与放电极之间时,引起操作电压和电晕电流降低,显示仪表指针不间断出现幅度较稳定的晃动,当振打电极时,晃动更加厉害,一旦异物被振落或处于不影响电场供电位置,电压电流立即恢复正常。若遗留杂物将收尘极和放电极搭接短路,电压表指针接近或几乎处于“0”位,电流却很大。因此,在每次开机前,必须对电除尘器内部进行严格仔细检查,彻底清除干净一切遗留杂物。灰斗内灰尘太多,当满地灰尘与放电极框架等带负高压电构件接近或

16、接触短路时,操作电压降低甚至接近于零,却有很大的电流通过,电除尘器几乎不起除尘作用。必须及时排除灰斗灰尘;检查、维修和疏通排灰设备及锁气器;严格操作管理制度;必要时,可在灰斗适当位置装设料位探测器,当灰半与其触及时,即自动报警,以有效防止或避免灰斗满出灰尘短路故障发生。2.7 绝缘件泄露和损坏由于瓷转轴、瓷支柱、石英瓶、石英板、石英套管或悬吊绝缘子等绝缘件表面积灰(尘)潮湿结露导致泄漏爬电;或沿面产生对地或接地构件放电等,不但使操作电压降得很低,电晕电流很大,而且显示仪表指针出现长时间不间断、范围不定、时小时大、速度缓慢的晃动。此时,即使振打电极,电压电流也无明显变化,更不可能恢复正常供电状态。当绝缘件出现裂痕或损坏时,因沿裂纹(痕)放电而形成短路状态,其电压表指针持续稳定接近或处于“0”位,电晕电流却非常之大。经检查,在确认为绝缘件结灰(尘)结垢时,须采取人工清扫积灰(尘) ,用洁净擦布蘸上较浓的去污粉液、清洁剂或无水酒精擦拭结垢,严防表面被油脂污染。若发现绝缘件损坏,须用合格备件替换,并加强加热

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