励磁系统事故典型案例2016

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1、2019/10/31,1,励磁系统故障分析,2019/10/31,2,一、人为小失误酿成大事故 二、原理缺陷导致的事故 三、安装不当导致的事故 四、器件失效导致的事故 五、日常试验遇到的问题 六、事故分析方法 七、事故预防,2019/10/31,3,一、人为小失误酿成大事故,2019/10/31,4,1.励磁PT未投入引发的变压器爆炸事故 某电厂自并励磁系统大修后,做空载励磁实验时,将调节器投入自动运行,因调试人员未观察到发电机电压上升,开始操作增减磁操作,突然导致励磁变压器高压侧绕组过压击穿,造成短路,发生爆炸事故。检查发现,发电机PT高压侧熔丝未上,励磁调节器收到PT电压全部为0,采用双P

2、T比较法无法判断PT断线,根据闭环计算,励磁调节器输出强励触发角,发电机误强励,定子电压迅速上升,最终导致励磁变压器高压侧绕组过压击穿,造成短路,发生爆炸事故。,2019/10/31,5,2. PSS试验中,白噪声信号对地电阻脱落,造成输入突然变大,跳机;误将3%阶跃响应设成30%造成跳机;,3.无功调差参数设置不一致切换导致发电机误强励事故分析,某电厂200MW机组处于发电状态,有功200MW,无功+100Mvar。励磁调节器正常工作中,A通道为主通道,B通道为从通道,处于备用状态,励磁调试人员观察励磁电流,进行通道切换试验,通道切换命令(A通道至B通道)发出后,励磁电流突然增大,励磁变压器

3、保护动作,作用于发电机解列跳闸。,2019/10/31,6,事故发生后,检查B通道和励磁变压器保护装置,结果表明B通道和励磁变压器保护装置均工作正常,重新开机,B通道也能正常带负荷运行。但发现当发电机空载时,进行A通道和B通道切换,发电机定子电压无扰动;当发电机负载时,进行A通道和B通道切换,发电机定子电压有明显的偏移,遂将事故原因分析重点放在A通道和B通道参数差异上,比较发现:A通道无功调差系数为0,B通道无功调差系数误设置为-15%。,2019/10/31,7,无功调差系数的定义为发电机无功功率为额定容量时,叠加在电压测量值的发电机定子电压的百分数。无功功率调差系数为-15%的含义为当发电

4、机无功功率为额定容量时,发电机定子电压测量等效降低-15%,即相当于增加励磁电流直至发电机定子电压增加15%,事故发生时,无功功率(100MVar)近似为额定容量(235MVA)的42.5%,由于A通道无功功率调差系数为0,B通道无功功率调差系数为-15%,当励磁从A通道运行切换至B通道运行时,相当于发电机电压要增加6.37%,励磁电流急剧增加,超过励磁变压器保护启动值,延时后动作跳闸,发电机解列灭磁。,2019/10/31,8,重新设置无功功率调差系数,A通道和B通道定值相同,发电机并网后重新做A通道和B通道切换试验,试验顺利完成,发电机定子电压、无功功率和励磁电流无明显变化。 检查励磁调节

5、器励磁电流过励限制定值和励磁变压器保护装置定值配合情况,保证出现误强励时,励磁调节器励磁电流过励限制先动作降低励磁电流,不能出现励磁变压器保护先动作于发电机解列。,2019/10/31,9,4.近端负荷设置负调差引起发电机无功波动故障分析,某大型国企自备电厂60MW机组,原励磁系统为老式模拟式励磁调节器,利用检修期间更换为微机型励磁调节器,励磁调节器调试完成后,发电机进行并网试验,试验期间发电机无功功率运行稳定,数天后,发电机重新开机后,发电机机端电压和无功功率出现长期不平息的波动现象。,2019/10/31,10,故障发生后,电厂和厂家技术人员对故障进行技术分析,对试验期间的录波数据和故障时

6、的录波数据进行对比分析,结果显示前后的不同:试验期间发电机的负荷主要输出至高压母线(35KV),再经由高压母线(35KV)供给企业使用;而故障时发电机的负荷主要供给低压母线(6.3KV)使用。,2019/10/31,11,重新对定值进行核算,无功调差系数设置为-4%,由于发电机主接线采用单元接线,无功调差系数为-4%,以补偿变压器的电压降,但是对于低压母线负荷而言,发电机定子与负荷之间阻抗为零,根据无功功率调差系数的物理意义,对于机端负荷较重的发电机组,其无功功率调差系数必须为正。将无功功率调差系数更改为4%后,发电机无功功率波动很快平息后,运行稳定。,2019/10/31,12,2019/1

7、0/31,13,5.励磁电流的采样值偏低引发的事故 某电厂空载励磁实验进行到自动方式切换手动方式的实验。当励磁方式从自动切换成手动后,整流柜上的励磁电流和励磁电压表计急升。此时试验人员按逆变令无效,现场工作人员立即断开灭磁开关。此时励磁小间的灭磁柜起火,灭磁开关烧毁,设备100余万,停机20多天。原因电压闭环切换电流闭环时,转子电流采样偏小,而电流给定值大于电流实际值,为增加转子电流,触发角度从72度减小到70度,励磁电流增加使机端电压缓慢上升至1.2倍,机端电压达到1.2倍时,定子电流突然增加,导致调节器判断为负载状态,由于转子电流没有达到负载最小励磁电流限制值,负载最小励磁电流限制动作,触

8、发角减少到强励角10度,励磁电流快速增加,进而又快速升高机端电压;由于调节器已认为是负载状态,因此空载过电压保护功能未能动作。,2019/10/31,14,典型案例分析:励磁电流的采样值偏低引发的事故分析,发电机参数 额定功率 200MW 额定励磁电压 450V 额定励磁电流 1765A 空载励磁电流 670A,主励磁机参数: 额定功率 1058kW 额定电压 415V 额定电流 1600A 额定频率 100HZ 额定励磁电压 48.9V 额定励磁电流 148.9A,副励磁机参数: 额定功率 40.25kW 额定电压 161V 额定电流 165A 额定频率 500HZ,以典型案例结合控制原理分

9、析事故原因,确定事故处理方案,预防类似事故再次发生。,2019/10/31,15,事故现象 2010年11月8日18点06分,某电厂#1机(200MW,三机励磁)空载励磁实验进行到自动方式切换手动方式的实验。当励磁方式从自动切换成手动后,整流柜上的励磁电流和励磁电压表计急升。此时试验人员按逆变令无效,现场工作人员立即断开灭磁开关。此时励磁小间的灭磁柜起火,灭磁开关烧毁。 损失:设备100余万,停机20多天,。,2019/10/31,16,现场录波图,2019/10/31,17,结论:典型的空载误强励。 疑问:1)可控硅为何全开放?2)过压这么多,调节器空载过压保护为何未能动作,V/Hz为何未动

10、作切除?3)定子电流和无功从何而来?4)灭磁电路为何未正常工作,灭磁开关为何烧毁? 为方便分析分为3个阶段 1、第一阶段:电压上升,机端电压5秒钟内从90%上升到120%。 2、第二阶段:电压开始剧烈振荡,最大150%,最小125%,过激磁造成定子电流(无功)从0上到额定以上并剧烈振荡,触发角从70减少到强励角10度,然后在10-60度之间振荡。 3、第二阶段:跳灭磁开关时准备灭磁时烧毁灭磁开关,设备损坏。,录波图分析,2019/10/31,18,现场录波图,再次分析录波图发现:从录波图发现转子电流为何几乎为零 ,为何 ?,2019/10/31,19,第一阶段事故分析: 现场调试人员在励磁电流

11、采样值偏低的情况下,按动了电压闭环和电流闭环的切换,导致了机端电压的上升。在电压闭环和电流闭环的切换试验前,所有的励磁模拟量需要校验准确,现场调试人员对励磁电流校验存在疏忽。现场励磁电流的实际采样值偏低,而现场人员在电压闭环和电流闭环的切换前忽略了这点。 励磁电流采样为何会偏小?励磁电流采样偏小为何会造成发电机电压持续上升?,2019/10/31,20,关于转子电流的测量问题,3种方法:1)直接测分流计关于转子电流测量;2)直接测CT ;3)间接测CT 。 第一种原理:测毫伏信号,比如3000A:75mV,测得毫伏信号后直接算出励磁电流。优点:直接、只用一个AD通道,好校验。缺点:体积大,对绝

12、缘、耐压要求高,对额定转子电压500V来说,要求变送器原副边耐压5000V,制造困难, ;容易损坏,变送器容易受干扰,测量精度低;要有外电源。 我们建议额定励磁电压小于300V的情况采用,2019/10/31,21,第二种原理 直接测励磁机或励磁变3相CT交流电流,原理,利用转子是个大电感,交流电流和直流的关系固定,Idc=Iac/0.816。优点:交流测量技术非常成熟,直接由CT保证耐压,还可以判断三相是否平衡,起到监视励磁机、励磁变和整流桥臂故障的作用。缺点:测量CT外置,不在自身柜内,增加外部接线,尤其对改造项目,CT安放有时有困难,需要3路AD采样,校准要校3路; 我们建议多采用该种方

13、式,除非是直流励磁机方式,必须用第一种方式。,2019/10/31,22,励磁电流采样偏小为何会造成发电机电压持续上升? 因为该励磁系统手动控制模型是一个无差调节。调节必须等到偏差=IG-Ifd=0才停止,只要偏差不回零,输出就一直上升。,励磁系统手动控制模型,2019/10/31,23,无差调节和有差调节 励磁系统手动控制模型中KPID(S) 只要含纯积分因子就是无差调节,否则是有差调节,自动控制也一样。 当自动运行时,如PT未接入(PT小车未推入或PT高压保险未放入),PT电压始终采样到0,也会发生类似的误强励现象,在此需要特别注意。,励磁系统自动动控制模型,2019/10/31,24,理

14、解有差、无差意义:空载阶跃时的电压变化 完全重合为无差,不重合为有差调节,2019/10/31,25,第二阶段事故分析: 电压从90%上升到120%后:电压开始剧烈振荡,最大150%,最小125%,过激磁造成定子电流(无功)从0上到额定以上并剧烈振荡,触发角从70减少到强励角10度,然后在10-60度之间振荡。 1)可控硅为何全开放? 2)过压这么多,调节器空载过压保护为何未能动作,V/Hz为何未动作切除? 3)定子电流和无功从何而来?,2019/10/31,26,查看故障日志,有告警和故障,PT断线和V/Hz标志,无法判断,就只有继续从故障录波图分析。,当空载电压上升到120%时,主变因为过

15、激磁进入饱和,主变输入阻抗急剧下降,定子电流突然由增加,导致调节器判断为负载状态,负载最小参考量限制起作用,电流给定更大,转子电流依然很小,偏差控制加大,调节器输出达到饱和。而手动时,空载和V/Hz保护不起作用,发电机电压到1.5倍,2019/10/31,27,调节器误判断并网状态是故障进一步扩大的起因。单纯靠有定子电流判断并网并不可靠。因为在空载时,主变过激磁会使定子电流突然增加,导致调节器判断为负载状态。 判断并网方法 1)出口开关的位置 :纯靠开关量,要消抖动处理 2)判断定子CT电流+出口开关位置: 如以上会误判,因为定子电流大,但有功分量很小。 3)判断定子CT电流有功分量+出口开关

16、位置,建议CT电流有功分量达到0.3标么+出口开关位置,2019/10/31,28,判断并网后设置最小电流给定是不合理的,给定值在任何状态下不能突变,只能通过增减磁操作改变。 判断并网后,限制励磁电流的最小值不合理,是一种简单的照抄前人经验的结果,给用户理解调节规律带来困难,给故障分析带来困难,合理的方法是闭环实时跟踪。把闭环回路的各个量按标幺值实时跟踪比较,小差时报警,大差时告故障。,2019/10/31,29,继续分析:空载过压和V/Hz限制不起作用。 因为在手动运行时全部保护退出,这也是不合理的,当然这是一种习惯方式,因为,考虑到手动运行时间不长,主要是用于试验,要简单可靠。从这个事例看,投入全部保护还是有用的,尤其对于自并励磁,由于没有备用励磁,FCR手动运行是一个很好的备励,在某些情况下需要长时间运行,必须投入全部保护。,2019/10/31,30,第三阶段:跳灭磁开关时准备灭磁时烧毁灭磁开关,设备损坏。 非线性灭磁电路原理:移能+灭磁,移能条件,灭磁开关DM4弧压

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