R3101D活性炭更换方案

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1、R3101D 活性炭更换方案汽油脱硫醇装置固定床反应器(R3101D)于 1998 年 4 月份投用,固定床反应器经几个周期使用后内部活性炭上的硫醇及胶质越积越多,虽然固定床反应器经再生后活性炭表面上的硫醇及胶质可以清除,但是吸附在活性炭孔隙间的硫醇及胶质难以清除,再生时活性炭吸附催化剂能力减弱,使固定床反应器的使用周期缩短,脱硫醇能力下降,影响到汽油的质量,所以固定床反应器使用一段周期后必须对内部活性炭进行更换。一、 准备工作:1、现场准备活性炭 32 吨。2、现场准备磺化酞菁钴 250kg二、 具体方案:1、 R3101D 退出部分汽油,加入 540kg 活化剂,启用 P3104 对R31

2、01D 进行循环清洗 24 小时。退料结束后 R3101D 再进汽油,当上层玻璃板见液面后,停进汽油,加入 540kg 活化剂,启用P3104 对 R3101D 进行循环清洗 24 小时。2、 清洗结束后,汽油向轻污油线退料,当 P3104 抽空后,停P3104。3、 进除氧水向顶部轻污油线顶油,当顶排污线见水后,关闭轻污油线和除氧水线。4、 打开顶排污伐,启用底部 1.3MPa 蒸汽,对 R3101D 煮塔 24 小时。5、 煮塔结束后退尽 R3101D 的存水,启用底部 1.3MPa 蒸汽,对R3101D24 小时。6、 蒸塔结束后,启用 P3104 引工业水对 R3101 进行水冲洗,水

3、洗以排出水干净为止,水洗结束后用氮气干燥。7、 加盲板(见盲板图) ,加好盲板后,打开 R3101D 上部人孔及卸料口,等活性炭全部卸出后,打开全部人孔。8、 装活性炭严格按设备图纸进行,装好后,清扫底部抽出口,干净后封掉全部人孔及卸料口,抽盲板及脱开的法兰复位。9、 R3101D 用氮气置换,置换合格后,用工业水清洗床层上活性炭。10、 R3101D 按正常的再生步骤再生。三、 加盲板四、安全环保:在卸活性炭期间,为防止固定床和卸出的活性炭上流化亚铁自燃,每二小时对固定床和卸出的活性炭冲洗 15 分钟。由于对 R3101D 进行煮塔、蒸塔及水洗,大量污水要排入含油污水池,估计在 20 吨左右。五、使用时间:9 月 1 日开始煮塔、蒸塔及水洗,9 月 5 日卸活性炭,9 月 9 日装活性炭,至 9 月 12 日结束。六、对口人员:工艺:何全军设备:王浩明催化车间2002/9/1

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