催化实际技能考题(教培处)概要

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1、反应岗位1) 主风低限自保取点有哪三个?对应的动作值分别为多少?(注名单位)?答:主风自保由FI-1801、FIC-103、FI-111选取,自保动作值分别对应为小于800Nm3/min,小于70Nm3/min,小于100Nm3/min。三取二动作。2) 主风低限自保动作时,工艺哪些阀门动作,并注明开、关?答:主风单向阻尼阀(关) 主风事故蒸汽(开) 再生滑阀(关) 待生滑阀(关) 原料进料自保(关) 事故旁通(开) 雾化蒸汽FIC-1107(开) 回炼油进料自保HSV-1102(关) 油浆进料自保HSV-1101(关)干气予提升FIC-1120(关)汽油回炼FIC-108(关)急冷油FIC-

2、1116(关) 设备(了解):防逆流阀(关),防喘震阀(开),机出口单向阀(关),导叶回22度3) 反应温度自保取点有哪两个?对应的动作值分别为多少?(注名单位)?答:反应温度自保取点为TI-1106、TI-1107。自保动作值分别对应为小于470,小于470。二取二动作。4) 反应温度自保动作时,工艺哪些阀门动作,并注明开、关? 答:再生滑阀(关) 待生滑阀(关) 原料进料自保(关) 事故旁通(开) 雾化蒸汽FIC-1107(开) 回炼油进料自保HSV-1102(关) 油浆进料自保HSV-1101(关)干气予提升FIC-1120(关)汽油回炼FIC-108(关)急冷油FIC-1116(关)5

3、) 再生器床温高如何调整?答:1、加大外取热器取热量。开外取热下滑阀;或适当提大外取热流化风。2、提大汽提蒸汽量。3、降低进料量,降低回炼油量,降低或停油浆回炼。4、降低掺渣量。5、若加剂速度过快,可停加料。6) 反应压力高如何调整?答:1、关反飞动阀。2、开空冷201。(但冷202后温度不能过低)3、联系气压机提高转速;并判断气压机工况是否正常。4、降处理量。如回炼污油,可降污油量。5、可适当降反应温度。6、可适当降汽提蒸汽量。(不推荐)7、联系分馏降冷回流;联系稳脱检查塔301是否携带。8、超高时,开DN300放火炬;或联系气压机机出口放火炬。7)热工系统蒸汽PNa+质量指标是多少?如何控

4、制?答:PNa+质量指标是15g/L,通过各汽包表面排污来控制,PNa+大时应开大表面排污,反之PNa+小时应关小表面排污,防止浪费。注意,表面排污的好坏,也取决于液面位置是否在设计水位,液面控制的是否平稳,因为表面排污管位置在设计最低水位处,液面位置过高过低、液面大幅波动均直接影响表面排污效果。8)炉水PO43-质量指标是多少?如何控制?答:炉水PO43-质量指标是515 g/L,通过化验分析,调整加药来控制。炉水PO43-较小时,可适当加药;炉水PO43-较大时,可减少加药量,同时可适当开底排污。9)汽提段藏量引压点的反吹风管断,如何及时判断出藏量变化是假象,如何维持操作? 答:当藏量发生

5、大幅波动时,一定要参照该藏量的密度的变化趋势,防止藏量波动假象,发生误操作。 当汽提段藏量发生假象时,可参照DI-102,WIC-101的阀位,以及其它两藏量。10) 主风中断室内如何处理?答:室内:1、主风低流量自保动作。(如没动作,立即投手动)。2、立即启用DN300放火炬,反应器撤压。并辅用空冷201、各蒸汽量控制反应压力大于再生压力1015kPa,3、手动关死再生、待生滑阀切断两器流化,防止油气互串。4、检查雾化蒸汽(FIC-1107)是否改为事故蒸汽状态,需蒸汽流量开大至7吨/时以上。5、外取热器下滑阀关小至1%;循环滑阀关死,防止循环斜管内催化剂进入烧焦罐。6、进料量(FIC-21

6、3)循环时降至40吨/时,TIC-210阀位逐渐关死,维持油浆温度。7、控制好外取热汽包液面、废锅汽包液面;控制好泵501G出口压力,防止超压;通知动力管网,中压汽中断。 8、手动关死FIC-214控制阀,看好容202、容203液面;渣油量(FIC-227)降低,联系停泵404。并通知各罐区防止泵出口憋压。9、室外处理完毕,室内应将主风自保复位。11)主风中断室外如何处理?答:室外:1、迅速关死原料喷嘴第一道手阀(4组)、回炼油喷嘴第一道手阀(2组),终止剂、急冷油、油浆回炼(油浆回炼自保处手阀)、污油回炼(FIC-108处手阀)如投用,均须关死手阀。予提升干气如投用,须关死手阀。2、再生、待

7、生滑阀现场改点动关死。3、主风事故蒸汽副线打开。3、检查自保动作情况。4、容201充瓦斯34扣。5、当床温低于640,逐渐关死主风事故蒸汽,再生器闷床。6、视具体情况,联系开泵211引燃烧油,脱水备用。7、主风短时间不能恢复,容102改卸剂流程。8、如停电引起主风中断,注意检查、开启泵501G、101、201,空冷201,各滑阀高压油泵。12) 反应岗位在什么情况下必须切进料? 答:1、主风中断 2、流化失常,藏量搬家。 3、反应温度低限。 4、DCS故障,无法维持操作。 5、后部岗位故障,无法维持操作。(如油浆3台泵故障) 6、装置出现着火、爆炸事故。13) 组织进料时为什么不以TIC-10

8、1为准?现参考哪些点?答:TIC-101热电偶位置在粗旋出口升气管挡板处,测量的是油气温度,在进料时反映滞后,为节约时间,一般在TI-1106点490时即可组织进料。14) 增压风停运,岗位如何处理?答:1、烧焦罐床温大幅上升;应立刻提大汽提蒸汽量,降低进料量,降低渣油量,降低或停油浆回炼,控制住床温。 2、因外取热不产汽,控制好外取热汽包液面,严禁超高。 3、外取热下滑阀关小。 4、联系调度,询问是否可投用动力管网流化风专线,如投用时,应缓慢。15) 液压滑阀伺服阀更换,现场如何处理?答:通知室内操作员,现场滑阀改点动(即手动换向阀由“自动”改为“锁定”),然后联系仪表更换。16) 液压滑阀

9、改手摇步骤?答:这种操作可用来排除所有液压元件、管路故障、系统失电、电气控制故障时使用的一种应急操作。(1)手动换向阀SF1由“自动”改为“锁定”。(2)J6、J8开,蓄压器X1、X2卸荷。(3)停油泵。(4)手动换向阀SF2置于“阀开”或“阀关”。(5)将离合器置由“液动” 置于“手动”位置。摇手轮或开或关即可控制滑阀。由机械手轮操作改室内遥控,应注意在切换时,避免对滑阀有较大的冲击,即进行校正偏差后再投“自动”。17) 泵501抽空原因有哪些? 答:原因:1)除氧器液面偏低。2)除氧水温度过高。3)机泵故障。18)泵501抽空后如何处理?答:处理:1)控制好液面。如仪表指示假象,应参照室外

10、玻璃板,联系仪表校表。2)减少蒸汽量,控制除氧水温度在104。3)切换泵,联系钳工处理。19) 目前再生压力如何控制?答:设计再生压力由烟机入口碟阀和双动滑阀三分程控制,即PIC-101阀位055%对应烟机入口碟阀0100%,PIC-101阀位50100%对应双动滑阀0100%。 目前为保证烟机平稳操作,烟机入口碟阀由设备岗位手动控制,阀位控制在保证双动滑阀开度在13%。反应岗位PIC-101投自动,力求PIC-101阀位在5052%之间,保证双动滑阀稍开。20) 什么叫单程转化率? 答:单程转化率(%重)=(气体+汽油+焦炭)/总进料量)100%21)什么叫总转化率?答:总转化率(%重)=(

11、气体+汽油+焦炭)/新鲜原料量)100%22) 什么是回炼比? 答:回炼比=总回炼油量/新鲜原料油量=总转化率/单程转化率-1针对本装置特点:回炼比=(FIC202+FIC1117)/(FIC214+FIC227+FIC108)23)回炼比对催化裂化装置的操作有什么影响?答:回炼比是在一定的总转化率下的单程转化率的反映,单程转化率高则回炼比减少。(1)单程转化率增加,则柴油收率和单程转化率之比值迅速下降。因此为了提高柴油收率,应该降低单程转化率,增加回炼比。(2)减低单程转化率增加回炼比,可以降低轻柴油的凝点,增加柴油的十六烷值。24) 催化剂汽提的作用是什么?汽提蒸汽量越大越好吗?答:作用:

12、用水蒸气将催化剂颗粒之间和颗粒的孔隙内充满的油气置换出来,以减少焦炭产率,提高油品产率。一般来讲,汽提蒸汽量增加,则催化剂上的可汽提炭减少,焦炭产率降低。但是当催化剂上的可汽提炭减少到一定程度时,增加汽提蒸汽量对于焦炭产率的影响已微乎其微,此时蒸汽对催化剂的破坏作用以及蒸汽能耗的增加成为主要矛盾,所以,对于一定的操作条件存在着最佳的蒸汽量,并非越大越好。25) 如何破坏水封罐水封?答:1)将上水大阀小副线关死。2)将放水大阀打开。3)若天气寒冷可稍开上水小副线。26) 泵201两台故障的处理方法?注意事项?答:1)迅速提大回炼油量,打开LICA208控制阀,维持好容202、203液面。2)联系

13、厂调、车间及有关单位进行处理。3)检查泵207,若电流超高则开双泵维持操作。注意事项:由于泵201故障后泵207和泵208封油中断,现场应加强泵的监测。27) 出现炭堆积现象?答:现象:1)氧含量回零。2)再生剂发黑。3)系统压降增加。4)稀密相温差呈负值。5)反应深度下降,油浆、回炼油量上升,汽、柴油量下降。28)出现炭堆积处理?答:处理:1)轻微:降量,切除油浆回炼,提大主风量,加CO助燃剂。2)严重:切进料,烧焦罐单容器流化烧焦。29) 催化裂化催化剂的主要性能是什么?答:催化剂活性、稳定性、选择性、抗重金属污染能力、粒度分布和抗磨损性能以及比表面。30) 什么是催化剂的重金属污染?答:

14、重金属如Fe、Ni、Cu、V等在催化剂表面沉积,会降低催化剂的选择性,造成焦碳产率增大,液体产品产率下降,产品的不饱和度增加,气体中C3和C4产率降低,特别明显的氢气产率增加,这就是催化剂的重金属污染。31) 工艺卡片及位号填空:(注名单位) 工艺描述位号工艺或质量指标反应温度TIC-101485-520沉降器顶压力PI-102230KPa再生器顶压力PIC-101240KPa汽提段料位WIC-10130-60%32)工艺卡片及位号填空:(注名单位) 工艺描述位号工艺或质量指标烧焦罐藏量WT-10410t烧焦罐出口温度TIC-102660-720二密温度TI-108/41740卸剂温度TI-108/6045033)工艺卡片及位号填空:(注名单位) 工艺描述位号工艺或质量指标再生剂定炭(空白)0.2 w%中压汽出装置温控TIC-1401400-430外取热汽包液控LIC-1102(空白)主风流量FI-1801(空白)34)工艺卡片及位号填空:(注名单位) 工艺描述位号工艺或质量指标余锅汽包液控LIC-1402(空白)泵501出口压力PI-1406(空白)容201/1液控LIC-2003(空白)烟机入口蝶阀开度ZI-1601(空白)二密密度DI-107(空白)再生斜管推动力PDI-105(空白)外取热流化风量FIC-11

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