案例分析16

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1、题号:Je1G3016涉及多站间配合的故障分析报告10时20分21秒110kV茅荔I线发生C相接地短路故障,茅荔I线大茅侧差动保护动作出口跳ABC相开关,重合闸动作成功。茅荔I线荔枝沟侧差动保护动作出口跳1112开关ABC相,重合闸不动作(荔枝沟站为终端站)。由于线路重合不成功,造成110kV荔枝沟站I段母线失压及110kV临春站全站失压,110kV河口站备自投动作成功,河口站未失压。故障原因:茅荔I线#64#65塔间导线被工程车碰到,导致线路发生瞬时接地短路故障。(见附图2)二、运行方式安排 (一)故障前运行方式:(见附图5) 1、110kV茅荔II线与塘荔临海线合环运行,纵差保护投入,塘荔

2、临海线临春站侧无保护(临春站为终端站),要求临春站全部负荷转由110kV塘荔鹿河线带,临春站单线单变带全站;2、110kV茅荔I线经110kV荔枝沟站I段母线带110kV塘荔鹿河线,110kV塘荔鹿河线鸭仔塘站和鹿回头站侧开关处热备用,带110kV荔枝沟站I段、临春站、河口站I段负荷;(110kV荔枝沟站110kV分段备投因110kV茅荔II线与塘荔临海线合环运行,考虑110kV茅荔I线跳造成塘荔临海线重载或过载退出) 3、110kV茅鹿河线带110kV鹿回头站全部负荷,单线带双变运行。 4、故障前相关变电站运行接线图:(二)调整前(正常)运行方式(含备自投配置及投入情况):(见附图3) 1、

3、110kV茅荔II线与塘荔临海线合环运行,纵差保护投入,塘荔临海线临春站侧无保护(临春站为终端站),要求临春站全部负荷转由110kV塘荔鹿河线带,临春站单变带全站; 2、110kV茅荔I线带110kV荔枝沟站I段母线; 3、鸭仔塘站110kV塘荔鹿河线带110kV鹿回头站I段、临春全站、河口站I段负荷; 4、荔枝沟站两台主变、临春站#2主变、河口站两台主变和鹿回头站两台主变中性点都不接地; 5、110kV荔枝沟站110kV和10kV分段备投退出,其中110kV荔枝沟站10kV分段备投因全站总负荷大于单台主变的1.4倍,正常退出运行,110kV荔枝沟站110kV分段备投因110kV茅荔I线线径小

4、(120导线),已带荔枝沟站I段、临春站全站和河口站I段,负荷已达安全载流量75%以上,退出运行; 6、110kV临春站只有10kV分段备投,因单变运行退出; 7、110kV鹿回头站110kV分段备投因方式变更,110kV茅鹿河线单线带全站退出,10kV分段备投投入。茅荔I线(大茅侧)保护装置报文大茅侧故障录波装置报告茅荔I线(荔枝沟侧)保护装置报文问题1:通过以上材料试对保护动作进行分析 6 根据茅荔I线保护装置打印报告及故障录波分析: 故障时间:15日10时23分20秒173毫秒 1、茅荔I线大茅侧,故障初故障电流Ic=2.023A,3I0=2.518A,达到定值(0.4A,0S)动作值,

5、PSL621D保护装置28ms差动保护三跳出口跳开线路ABC相开关,3098ms重合闸动作出口(检无压,3.0s),重合成功,保护动作正确。 2、茅荔I线荔枝沟侧,故障时,本侧为负荷侧,不提供故障故障电流,但从保护装置打印报告中的Uc变化,也能看出此时线路确实发生C相接地短路故障,PSL621D保护装置30ms差动保护三跳出口跳开线路ABC相开关(由于出口压板投入),重合条件不满足,重合闸不动作,保护动作正确。问题2:试对备自投动作情况进行分析?10时23分110kV茅荔I线保护动作跳闸,造成110kV荔枝沟站I段和临春站全站失压,110kV河口站I 段瞬间失压;6 秒后,110kV河口站11

6、0kV分段备自投动作断开110kV塘荔鹿河线河口站侧开关,合上110kV河口站110kV分段开关。10时40分恢复110kV荔枝沟I段母线及临春站全站送电。 110kV河口站110kV分段备自投动作1次,装置正确动作,及时恢复河口站110kV I段母线电压。(动作逻辑:110kV分段备投) 110kV荔枝沟站110kV分段备投因110kV茅荔I线线径小(120导线),已带荔枝沟站I段、临春站全站和河口站I段,负荷已达安全载流量75%以上,事故前已退出运行。 110kV临春站只有10kV分段备投,因单变运行事故前已退出运行。问题3:对于重合不成功进行分析.茅荔I线因线径较小问题,正常运行方式下不

7、允许合环运行的。当茅荔I线作为终端线路运行时,两侧差动保护投入,而将荔枝沟侧保护出口压板退出,避免线路故障时差动保护跳开荔枝沟侧开关,造成重合闸不能成功。(见附图1) 此次事件前,当茅荔I线带临春站全站负荷时,在倒负荷过程中存在短时合环。为了保证茅荔I线发生故障保护能快速切除故障,在合环期间需将茅荔I线荔枝沟侧保护跳闸压板投入,但在倒负荷工作完成后,茅荔I线恢复终端线路运行时,需将荔枝沟侧保护出口压板退出。但在完成倒负荷操作后没有立即退出荔枝沟侧保护出口压板,当该线路故障时荔枝沟侧开关跳闸,由于荔枝沟侧重合闸条件不满足,重合闸不动作,导致线路重合闸失败。问题4:试谈谈此次事件暴露的问题及防范措

8、施?1、输电线路受外力破坏现象较为突出,开发商不顾电力安全警示牌警示,盲目在输电线路下违章施工。 2、运行方式人员责任心不够细致,责任心不强,安全意识淡薄,没有分清自己的工作权限,在安排运行方式时,对已有保护运行说明中关于保护压板投退的要求,没有充分掌握和正确理解,也未和保护专业人员咨询与讨论,仅根据个人理解便要求调度人员投入110kV茅荔I线荔枝沟侧保护跳闸出口压板。 3、地区电网调度管理不到位,在海南电网主网发生重大方式变化,并安排了地区电网方式较大改变的情况下,地调没有及时更新运行方案。防范措施:1、继续加大对类似线路走廊巡查力度,对有违章建房的档距加立安全警示牌及下发安全整改通知单,并在现场开展国家和本省的电力法、电力设施保护条例的宣传教育。 2、在线路保护区及周边,立即向有吊装车辆等高空设备的作业单位下发安全警告预防通知书,并报送当地政府相关部门单位。 3、加强运行方式人员、调度人员的技术培训工作,提高专业人员的业务技能水平,并每周开展一次安全活动,通过安全活动组织调度人员认真开展电网危险点分析。 4、加强电网特殊运行方式下的风险分析、评估和控制,充分掌握电网在不同运行方式下的危险点控制策略。 5、加强特殊运行方式下运行方案管理,对于较大的方式变更安排,要制定针对性的运行方案,并经过相关专业会审后执行,并通过完善技术手段,规范调度专业内部间的管理流程。

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