数控系统常见故障与分析 (3)

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1、目前数控系统种类繁多,形式各异,组成结构上都有各自的特点。 这些结构特点来源于系统初始设计的基本要求和工程设计的思路。 对于不同的生产厂家来说,在设计思想上也可能各有千秋。 有的系统采用小板结构,便于板子更换和灵活结合,而有的系统则趋向大板结构,使之有利于系统工作的可靠性,促使系统的平均无故障率不断提高。 无论哪种系统,它们的基本原理和构成是十分相似的。,数控系统是由硬件控制系统和软件控制系统两大部分组成: 硬件控制系统 是以微处理器为核心,采用大规模集成电路芯片、可编程控制器、伺服驱动单元、伺服电机、各种输入输出设备(包括显示器、控制面板、输入输出接口等)等可见部件组成。 软件控制系统 即数

2、控软件,包括数据输入输出、插补控制、刀具补偿控制、加减速控制、位置控制、伺服控制、键盘控制、显示控制、接口控制等控制软件及各种参数、报警文本等组成。 数控系统出现故障后,就要分别对软硬件进行分析、判断,定位故障并维修。,一 、电源类故障,1、强电电源: 变压器、伺服、变频器; 冷却、润滑、刀库、刀架电机; 2、控制类电源: 伺服、变频器; PLC及其接口电路; CNC、电源模块。,主回路分析:,普通车床强电回路,电源回路图,电源电路分析:,FANUC 0i电源连接图,FANUC 0i 24V电源,推荐的连接方法:,推荐的电源指标:,不推荐使用的电路配置:,外部电源开关未接通; 电源进线熔断器熔

3、芯断或机床总熔断器熔芯断; 机床电源进线断; 机床总电源开关坏; 控制变压器输入端熔断器熔芯断(或断路器跳); 指示灯控制电路中熔断器熔芯断或断线; 电源指示灯灯泡坏 。,1.接通总电源开关后,电源指示灯不亮。,2.强电部分接通后,马上跳闸。 机床设计时选择的空气开关容量过小,或空气 开关的电流选择拨码开关选择了一个较小的电流; 机床上使用了较大功率的变频器或伺服驱动。,3.FANUC输入电源故障 FANUC的数控系统,一般采用FANUC公司生产的“输入单元”模块,通过相应的外部控制信号,进行数控系统、伺服驱动的电源的通、断控制。 电源接通条件如下: 电柜门互锁触电闭合; 外部电源切换触电闭合

4、; MDI/CRT单元的电源切断OFF按钮触电闭合; 系统电源模块无报警,报警触点断开。 不符合以上条件之任何一条,则会出现电源断电故障,维修要点: a.FANUC 6/11等系统的电源输入单元的元器件,除熔断器外,其他元器件损坏的几率非常小,维修时切勿轻易更换元器件。 b.在某些机床上,由于机床互锁的需要,使用了外部电源切断信号,这时应根据机床电气原理图,综合分析故障原因,排除外部电源切断的因素,才能启动。,4.CNC电源单元不能通电(FANUC) 1)当电源单元不能接通时,如果电源指示灯(绿色)不亮。 电源单元的保险熔断; a.输入高电压 b.元器件损坏,造成短路或过流 输入电压低; 检查

5、输入电压,电压的允许值为 AC200V10%, 50HZ1HZ。 电源单元不良,元器件损坏。,2)电源指示等亮,报警灯也消失,但电源不能接通。 电源接通条件如下: 电源ON按钮闭合 电源OFF按钮闭合 外部报警接点打开,3)电源单元报警灯亮 24V输出电压的保险丝熔断 a.9”显示器屏幕使用24v电压,24v与地短路 b.显示器/手动数据输入板不良,或短路。,电源单元不良 检查步骤: a.把电源单元的所有输出插头拔掉,只留下电源输入线和开关控制线。 b.把机床所有电源关掉,把电源控制部分整体拔掉。 c.再开电源,此时如果电源报警灯熄灭,那么可以认为电源单元正常,而如果电源报警灯仍然亮,那么电源

6、单元坏。 注意事项: 16/18 系统电源拔下的时间不要超过半小时,因为SRAM的后备电源在电源单元上。,24V的保险熔断 a.24V是提供外部输入/输出信号用的,参照下图检查外部输入/输出回路是否短路。 b.外部输入/输出开关引起24V短路或补充I/O板不良。,5V电源负荷短路 检查方法: a.把5V电源所带负荷一个一个地拔掉,每拔一次,必须关电源再开电源。,b.在拔掉任何一个5V电源负荷后,电源报警灯熄 灭,那么可以证明该负荷及其连接电缆出现故障 注意事项: 当拔掉电机编码器的插头时,如果是绝对位置编码器,还需要重新回零,机床才能恢复正常。,系统的印刷电流板上有短路。 检查:用完用表测量5

7、V,15V,+24D与0V之间的电阻必须在电源关的状态下测量。 a.把系统各印刷板一个一个的往下拔,再开电源,确认报警灯是否再亮 b.如果当某一印刷板拔下后,电源报警灯不亮,那就证明该板有问题,需更换该板或维修 c.对于O系统,如果24D与0V短路,更换时一定要把输入/输出板与主板同时更换 d.当计算机与CNC系统进行通信作业,如果CNC通信接口烧坏,有时也会使系统电源不能接通,5.电源开关与机床开关后,电源不能接通。 电源输入端熔断器熔芯熔断或爆断(或自动开关跳闸) 机床电源进线断 机床总电源开关或电源开关坏 电气控制柜门未关好,开门断电保护开关动作 电气控制柜上的开门断电保护开关损坏或关门

8、后与碰块接触不良,6.控制电源故障: 控制变压器无输入电压(输入端保险烧断或断路器跳) 原因:变压器内部短路、过载线短路,电流过大 无DC电流输出 原因:因直流侧短路、过流、过压、过热等造成整流模块或直流电源损坏;整流电路有断线或接触不良 电源连接线接触不良或断线 控制变压器输入电源电压过高过低(超过10%)或电压浪涌,控制变压器损坏 原因:熔断器,断路器的电流过大,没有起到保护作用;电源短路,串接;负荷过大,内部绕组短路,短路等。 控制变压器副边熔断器熔断或爆断,7I/O无输入信号,24V电源报警 24V电源保险烧坏 I/O输入短路,检查输入24V电源是否对地短路,排除故障;更换保险。 I/

9、O无输入信号,8.系统不能正常上电,且输入/输出板上有严重的烧毁痕迹 维修:更换输入/输出板,9.在机床运行中,控制系统偶尔出现突然掉电现象 原因:电源供应系统故障 维修:a.更换系统电源 b.更换电源输入单元,10.系统工作半个月或一个月左右,必须更换电池,不然参数有可能丢失: 原因:电池是为了保障系统在不通电的情况下, 不会丢失NC数据 维修: a.检查确认电池连接电缆是否有破损 b.存储板上的电池保持回路不良,请更换存储板。 c.电池质量不好,更换质量较好的电池,11、伺服电源故障 伺服变压器输入端断路器跳闸: 原因:过流、短路、断路器内部故障等。 机床进行预启动操作后,伺服变压器控制接

10、触器未吸合: 原因: a.机床操作面板上预启动按钮接触不良或损坏; b.控制电路接触不良,连接不好或断线; c.接触器接触不良或损坏。,伺服变压器温控开关断开: 原因: a.电气控制柜过热,伺服变压器温度升高,伺服变压器内部温控开关断开; b.负载过重引起伺服变压器温度升高。 伺服变压器电源电路断路器跳闸或副边无输出电压 原因: 伺服变压器损坏(内部短路、断线、输出电路短路等) 伺服放大器无电源 原因: 伺服变压器输出端接触器未吸合,12.FANUC电源模块(单元)不良维修要点: 根据维修经验,在FANUC系统中,电源单元故障的原因多发生在电网供电不良的地区。 由于加工过程中的外部突然断电或在

11、工厂自发电供电的情况下工作,是引起电源单元故障的主要原因。 在一般情况下,电源单元的故障以进线的浪涌吸收器(VS11)的故障居多。 当VS11故障,但维修现场无器件时,为了保证机床的正常生产,通常的做法是暂时取消VS11,确保机床的使用,待备件到位后,再予以更换。,在电网电压波动太大:(特别是自发电的场合), 也有整流桥、开关管、滤波电容、续流管损坏的情况。对于以上器件,在无备件时,一般可以直接利用同规格的整流桥、开关管、电容、续流管进行替代。 FANUC电源单元的+24E熔断器熔断,是机床维修过程中经常遇到的问题之一: 这一故障引起的原因一般与系统本身无关,属于系统外部故障。 24E为系统提

12、供外部(机床侧)输入、输出信号使用电源: 熔断器熔断一般是由机床侧的输入、输出信号对地短路引起的。,为了确定短路的大致范围,维修时可以通过逐一取下系统I/O信号连接插头M1、M2、M18、M19、M20等,进行检查,以缩小故障范围。 机床侧的可动部位的接线(如:车床的脚踏开关、操作面板上的波段开关),液压、冷却系统的输入、输出信号是容易引起短路的场合,维修时可进行重点检查。 继电器线圈两侧并联的保护二极管方向,更换时必须十分仔细,防止出错。,13.西门子系统电源单元故障维修要点 SIEMENS 810M 由于使用的是DC24V电源,因此电源回路相对比较简单,故障原因多数是内部熔断器、保护二极管

13、等元件损坏。 判定810系统电源是否存在故障的方法较简单,可以在系统加入DC24V电源后,通过直接短接系统的NC-ON触点进行检测。短接后若系统正常启动,显示器工作,证明系统单元无故障;否则应对系统电源单元进行维修。,由于810风机与系统在内部采用了独立的供电回路,因此,即使风机正常工作,只能代表外部DC24V供电正常,但不能代表系统内部电源的工作正常。 SIEMENS 其他型号的数控系统(如 3、8、850、880等),其电源控制方式与810系统基本相同,维修时可以参照进行。,事例1: 故障现象: 一台进口卧式加工中心,开机时屏幕一片黑,操作面板上的NC电源开关已按下,红、绿灯都亮,查看电柜

14、中开关和主要部分无异常,关机后重开,故障一样。 故障分析: 经查,确定其电源部分无故障,各处电压都正常,仔细检查发现数控系统有多处损坏,在更换了显示器,显示控制板后屏幕出现了显示,使机床能进入其它的故障维修。,事例2: 故障现象: 一立式加工中心,开机后屏幕无显示。 分析: 该加工中心使用进口数控系统,造成屏幕无显 示的原因有很多,经对故障进行了检查,后确认系 统提供的外部电源是正确的,但主板上的电压不正 常,时有时无,可以确认是因主板故障造成,因此 进行了更换,更换主板后系统有显示,由于主板更 换后参数需要重新设置,按系统参数设置步骤,对 照机床附带的参数表进行了设置调整后机床正常。 屏幕上

15、无显示的故障原因很多,首先必须找出原因 排除,如还有其他故障,根据机床的报警和其他故障 信息作出处理。,事例3: 故障现象: 一加工中心,开机后打开急停,系统在复位的过程中,伺服强电上去后系统总空开马上跳闸。 分析: 该加工中心使用国产数控系统,经对故障进行了检查分析,首先怀疑是否是空开电流选择过小,经过计算分析后确认所选择的空开有点偏小,但基本符合机床要求,然后用示波器观察机床上电时的电流的变化波形,发现伺服强电在上电时电流冲击比较大,也就是电流波形变化较大,进一步分析发现由于所选伺服功率较大,且伺服内部未加阻抗等装置,在使用时须外接一电抗与制动电阻,电气人员在设计时加了制动电阻,为了节省成

16、本没有使用阻抗。按照要求加上阻抗后,系统上电恢复正常。,小结: 数控机床由于采用的控制系统品种较多,电源接通、断开的控制要求各不相同,对于不同机床、不同的系统、维修时应根据机床与系统的实际情况,分别进行处理。 机床维修者必须熟悉各种系统的电源通/断控制要求,维修时做到心中有数。 对于控制较复杂的机床,不仅要掌握系统的电源ON/OFF要求,而且还必须对照机床电气原理图进行维修处理,除非万不得已,不得更改机床的原始操作方式和原始设计功能。 维修数控机床是多方位的,既要掌握系统生产厂家推荐的线路与控制方法,还必须根据机床、系统的实际情况灵活处理,不可教条。,1.数控系统电源接通时无画面显示 显示器信号线电缆或电源线连接不良或断线; 电源单元故障,显示器无供电电源; (CRT灯丝不亮,LCD无背景光) CRT显示器坏或CRT显示板坏; LCD屏、LCD逆变器或LCD灯管坏; 主印刷电路板故障;

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