华润海丰发电有限公司#2机组infit优化控制系统调试方案资料

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1、INFIT优化控制系统热态调试方案项目负责人:陈雨亭电 话:手 机:15905166961传 真:025-83793479地址:南京四牌楼2号 东南大学内礼西201203邮 箱:华润海丰发电有限公司#2机组INFIT优化控制系统热态调试方案2015年11月南京英菲迪自动化工程有限公司南京四牌楼2号 东南大学内礼西201203电话:+86 25 8379 3479 传真:+86 25 8379 3479邮箱:华润海丰发电有限公司#2机组INFIT优化控制系统热态调试方案编写: 审核: 审定: 批准: 目 录0 编写依据11 调试目的12 机组热态调试前准备工作13 INFIT协调优化控制系统试验

2、13.1 INFIT协调优化控制系统初次投入23.2 INFIT协调优化控制系统变负荷试验33.3 INFIT协调优化系统正常运行检验54 INFIT汽温优化控制系统试验54.1 INFIT汽温优化控制系统初次投入54.2 INFIT汽温优化控制系统定值扰动试验64.3 INFIT汽温优化控制系统变负荷扰动试验75 INFIT脱硝优化控制系统试验75.1 INFIT脱硝优化控制系统初次投入75.2 INFIT脱硝优化控制系统定值扰动试验85.3 INFIT脱硝优化控制系统变负荷扰动试验96 凝结水变负荷特性试验96.1 500MW负荷点试验96.2 750MW负荷点试验107 INFIT凝结水

3、优化系统试验117.1 INFIT凝结水优化系统初次投入117.2 INFIT凝结水优化系统定值扰动试验127.3 INFIT汽温优化控制系统变负荷扰动试验128 安全措施:12南京英菲迪自动化工程有限公司华润海丰发电有限公司#2机组INFIT优化控制系统热态调试方案0 编写依据0.1 火电厂启动调试工作规定0.2 “火力发电厂分散控制系统技术规范”(G-RK-95-51)电规发(1995)74号文0.3火力发电厂模拟量控制系统验收测试标准(DL/T 657-2006)0.41000MW中间再热凝汽式汽轮发电机技术说明书0.51000MW直流炉技术说明书0.61000MW机组CCS及AGC控制

4、策略SAMA图0.71000MW机组汽轮机电液调节系统SAMA图1 调试目的本项目设计采用全新的实时优化控制装置INFIT系统取代#2机组原有DCS中的AGC控制系统、过热汽温控制系统和再热汽温控制系统。本次调试通过机组动态特性试验、INFIT投/切扰动试验、各项定值扰动试验和变负荷试验整定INFIT系统控制参数和检验INFIT系统的控制性能,确保INFIT系统的长期有效投用,从而使机组能在调度要求的AGC变负荷速率下以更优的控制品质稳定运行,全面提高机组自动控制水平。2 机组热态调试前准备工作2.1 检查INFIT系统受电情况,电源冗余切换试验正常。2.2 检查INFIT系统与DCS数据交换

5、情况,通讯数据的正确性及通讯速率满足要求。2.3 检查DCS组态中INFIT系统接口逻辑的正确性。2.4 检查DCS画面上“INFIT系统投/切”按钮的有效性。2.5 检查INFIT系统控制逻辑,并初设相关控制参数。2.6 检查在DCS控制模式下,INFIT系统的各优化控制指令(燃料指令、汽机指令、给水指令、减温水调门指令等)完全跟踪当前DCS指令,保证INFIT系统投/切无扰。3 INFIT协调优化控制系统试验3.1 INFIT协调优化控制系统初次投入3.1.1 投入前机组状态机组负荷:稳定负荷运行于500MW950MW变负荷率:10MW/min机组状态:机组设备状况良好,各控制子系统运行正

6、常协调控制方式:投入CCS方式,AGC、一次调频退出3.1.2 INFIT协调优化控制系统投入在机组工况稳定的条件下,在“机组协调”画面上点击“INFIT 协调投切”按钮将机组协调控制系统的控制权切换至INFIT实时优化控制装置。自动投用前需做好事故预想,投用时通过限制调节器输出范围等手段防止出现大幅动作,投用过程中密切注意控制情况,发现异常立即解除自动。3.1.3 INFIT协调优化控制系统投入/切除扰动试验将“INFIT 协调”按钮反复投入、切除几次,并检查: 投/切画面操作及显示是否正常,设定值、偏置等运行人员操作接口是否正常; 投/切前各控制指令是否完全跟踪,投/切过程中各控制指令有无

7、突变情况; “INFIT 协调”退出时,DCS协调控制模式自动切换至BI运行方式,DEH系统自动切换至“DEH PRS CONTROL ON”方式。3.1.4 稳态运行观察INFIT系统初次投入完成后,让机组在稳定工况下运行24小时,观察新系统在稳态下的控制品质,并根据情况初步整定控制系统参数以获得满意的调节品质。3.1.5 注意事项“INFIT 协调”投入时,由INFIT系统接管的控制量有: 燃料量指令:完全由INFIT计算给出; 给水流量指令:完全由INFIT计算给出; 汽机流量指令:完全由INFIT计算给出; 一次风压修正:在原DCS系统的设定值基础上增加-0.50.5KPa的优化偏置;

8、 中间点温度设定值:中间点温度设定值由INFIT系统优化计算给出,原DCS的中间点温度偏置操作接口同样有效; 主汽压力设定值:机组的原有的静态滑压曲线不变(即负荷对应压力设定的关系不变),但INFIT系统会对主汽压力设定值的动态变化过程做一定优化处理;运行人员在INFIT协调系统初次投入过程中密切注意上述控制量的变化情况,出现异常调节时立即解除“INFIT 协调”,此时DCS协调控制模式将自动切换至BI运行方式,DEH系统则自动切换至“DEH PRS CONTROL ON”方式,运行人员可根据当前情况手动干预,稳定机组。3.2 INFIT协调优化控制系统变负荷试验INFIT协调系统初次投用正常

9、后,需进行变负荷试验,以检验INFIT优化控制系统在变负荷工况下的性能。3.2.1 试验机组状态机组负荷:稳定负荷运行于500MW1000MW变负荷率:10MW/min20MW/min机组状态:机组设备状况良好,各控制子系统运行正常协调控制方式:CCS方式,AGC、一次调频退出3.2.2 试验内容由于机组在协调方式运行段存在启/停磨煤机操作,因此变负荷试验需在500MW750MW(4台磨煤机运行)和750MW1000MW(5台磨煤机运行)两个负荷段分别进行(根据试验时的燃煤情况负荷段需作相应变动),试验前需由电厂向调度申请负荷。变负荷速率和幅度由(10MW/min速率、50MW幅度)开始,并根

10、据试验情况逐步加大,直至国家标准要求的(20MW/min速率、150MW幅度)。英菲迪调试人员将根据试验情况进一步调整INFIT系统的控制策略和参数,直至获得满意的控制品质为止。变负荷试验中由运行人员密切注意机组主要运行参数,出现异常时根据情况停止试验或解除CCS运行方式。3.2.3 具体试验安排 750MW1000MW负荷段10MW/min速率试验:机组5磨运行,变负荷率设为10MW/min,进行50MW幅度的升降负荷试验,并根据试验情况重复12次。获得满意结果后,将变负荷幅度提高为150MW,再次进行升降负荷试验,并根据试验情况重复12次。 750MW1000MW负荷段15MW/min速率

11、试验:机组5磨运行,变负荷率设为15MW/min,进行50MW幅度的升降负荷试验,并根据试验情况重复12次。获得满意结果后,将变负荷幅度提高为150MW,再次进行升降负荷试验,并根据试验情况重复12次。 750MW1000MW负荷段20MW/min速率试验:机组5磨运行,变负荷率设为20MW/min,进行50MW幅度的升降负荷试验,并根据试验情况重复12次。获得满意结果后,将变负荷幅度提高为150MW,再次进行升降负荷试验,并根据试验情况重复12次。 500MW750MW负荷段15MW/min速率试验:#2机组4磨运行,变负荷率设为15MW/min,进行50MW幅度的升降负荷试验,并根据试验情

12、况重复12次。获得满意结果后,将变负荷幅度提高为150MW,再次进行升降负荷试验,并根据试验情况重复12次。 500MW750MW负荷段20MW/min速率试验:#2机组4磨运行,变负荷率设为20MW/min,进行50MW幅度的升降负荷试验,并根据试验情况重复12次。获得满意结果后,将变负荷幅度提高为150MW,再次进行升降负荷试验,并根据试验情况重复12次。以上各项试验结束后,记录相关试验数据和运行曲线。3.2.4 试验注意序号风险因素防范措施执行人员监护人员完成时间1试验期间,“3.1.5”所列出的接受INFIT系统控制的各指令出现异常变化。立即解除相应系统的INFIT控制(运行人员操作画

13、面上的“INFIT CCS”按钮),并手动干预稳定相应系统。2试验期间,主汽温度或再热汽温超过615或下降低于570。立即解除相应系统的INFIT控制,由运行人员手动恢复汽温。3试验期间,主汽压力与额定压力偏差超过1.5MPa或主汽压力高于26.0MPa。立即解除相应系统的INFIT控制,由运行人员手动稳定主汽压力。4试验期间,机组负荷目标值与测量值偏差超过3%Pe(30MW)。立即解除相应系统的INFIT控制,由运行人员手动恢复机组负荷。5锅炉或汽机辅机跳闸或出现异常工况。将机组控制方式切换回本地控制方式或汽机跟随方式,并由运行人员手动调整机组运行工况。3.3 INFIT协调优化系统正常运行

14、检验变负荷试验结束后,将#2机组投入AGC控制方式,将机组以1520MW/min速率投入正常AGC控制,运行观察23天,并及时由调度获取该期间机组的一次调频性能、AGC精度等考核数据,并与机组运行情况进行比对,进一步优化调整控制参数,以满足调度AGC考核要求,待一切正常后可长期投入INFIT协调系统。4 INFIT汽温优化控制系统试验4.1 INFIT汽温优化控制系统初次投入4.1.1 投入前机组状态机组负荷:稳定负荷运行于600MW950MW变负荷率:6MW/min机组状态:机组设备状况良好,各控制子系统运行正常协调控制方式:投入CCS方式,AGC、一次调频退出4.1.2 INFIT汽温优化控制系统投入在机组工况稳定的条件下,在“机组协调”画面上点击“INFIT 汽温投切”按钮将机组过热汽温控制系统、再热汽温控制系统的控制权切换至INFIT实时优化控制系统。自动投用前需做好事故预想,投用时通过限制调节器输出范围等手段防止出现大幅动作,投用过程中密切注意控制情况,发现异常立即解除自动。4.1.3 INFIT汽温优化控制系统投入/切除扰动试验将“INFIT 过热汽温”、“INFIT 再热汽温”按钮反复投入、切除几次,并检查:

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