改善吹瓶工艺--节能降耗

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1、改善吹瓶工艺 实现节能降耗,紫江特种瓶业有限公司 生产部吹瓶工艺员 李志强 2008年12月10日,2,HR瓶主要是靠提高瓶子的结晶度来达到承受一定温度的目的。提高瓶子塑料的结晶度一是靠较高的吹瓶模温度,二是要对瓶坯进行相对较高的加热来实现。然后要用一定时间的冷却吹气对瓶子进行冷却定形,才能使瓶子既能耐热又有美观的外形。,那么,模温的升高势必造成冷却吹气时间延长,才能使瓶子正常定形,这样就使吹瓶能耗上升,增加瓶子的生产成本。,在激烈的市场竞争中要取得优势,降低生产成本是企业的不二选择。有没有既能降低吹瓶能耗又能保证瓶子耐热的方法哪?,3,怎样改善HR瓶的吹瓶工艺 来实现节能降耗?,根据PET的

2、结晶与时间的正比例关系,1、降低吹瓶模具的温度(不能低于PET结晶所需的模具温度120)。,热油机设定油温由原来的160165,降至146156。,4,2、在保证瓶子透明度及瓶子中心点不偏的前提下,提高瓶坯加热温度,以帮助提高瓶子的结晶度。,恰当的瓶坯温度设定方法:以加热过的瓶坯未经吹瓶打出,等之冷却后坯身出现结晶发白为佳。,5,3、根据瓶子形状及瓶子塑料分布情况,调整区域加热灯管的位置,以有利于对瓶坯各区域的加热,使瓶子塑料分布均匀。,以统一新茶瓶为例,由于瓶身下部直径较小,该部位塑料不易被拉伸,把对准该部位的四区加热灯管调整到前进位置,就能使该位置的塑料能被充分拉伸,从而达到瓶身塑料分布均

3、匀的目的。,6,0.5L统一新茶瓶加热灯管分布,7,4、以最短的预吹气及排气时间、缩短冷却气吹气时间(以能使瓶子外形定形正常为限)来延长吹瓶保压时间。,以0.5L统一新茶瓶单模生产速度1000B/H来计算,第二步喷嘴下降角度为40度、第一步喷嘴上升角度为310度、排气时间为0.14S、预吹气时间0.12S、冷却气吹气时间为0.32S,那么保压时间为2.12S。,8,0.5L统一新茶瓶吹瓶各阶段所 用时间,9,5、改善工艺前、后比较,10,二、HR吹瓶工艺改善后的产品质量及产生的效益,从今年四月份使用改善的HR瓶吹瓶工艺以来,产品质量较改善工艺前,在瓶子耐热方面有所提高产品质量稳定,产品的库存期

4、没有缩短。,11,改善工艺前、后产品库存期试验比较,吹瓶机:HR-6线 产品:0.5L统一新茶白瓶(ZJ-381) 用中心温度88水进行库存期测试 主要测试项目:热灌容量收缩率、肩部直径收缩率、热灌冷却后外观。,12,改善工艺前、后产品库存期试验比较,13,HR瓶吹工艺改善后的效益,改善HR瓶吹瓶工艺后,每万只瓶子的用电量由去年的538度,降低到今年的465度,每万只瓶子节省人民币48.91元。,14,三、可能出现的问题,1、降低吹瓶模具油温,对吹瓶设备、模具的油路通畅性要求较高。,2、缩短冷却气吹气时间,对冷却气吹气电磁阀动作响应要求较高。,3、缩短冷却气吹气时间,瓶子的高度、容量、 直径可能会变矮、变小,要通过调整模具高度、 容量垫片解决,瓶子直径偏小要跟客户进行沟通。,15,四、进一步试验阶段,日期:2008年9月22日 机台:HR-4线 生产速度:14000B/H 0.5L统一新茶白瓶(ZJ-381) 瓶坯:28克 033白坯,16,库存期试验(中心温度90水热灌试验),预吹时间:0.10S ;冷却吹气:0.10S 排气时间:0.30S ;保压时间:2.35S,17,谢谢大家!,

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