qc小组提高铁路客运专线无砟轨道线形精度

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1、提高大风地区双块式轨道 轨距精调合格率,222测量大队QC小组 发布人:111,目录,工程概况,小组概况,选题理由,目标确定,可行性分析,原因分析,要因确认,制定对策,对策实施,效果检查,巩固措施,总结及今后打算,1.工程概况,兰新铁路第二双线为国家重点铁路建设项目,全长1776公里,设计为CRTS型双块式无砟轨道。33标段,项目地处新疆哈密市,为百里风区。气候特点:白天日照长、夜间气候寒冷、风大、沙尘多。,1.1项目简介,1.工程概况,双块式无砟轨道具有一次成型、线形精度高、轨道后期调整量小、运营维护工作量少的优点。 无砟轨道组成如下图所示。,1.2CRTS I型双块式简介,GEDO CE小

2、车,双块式无砟轨道,1.工程概况,双块式无砟轨道线形主要由轨向、轨距、高低和水平等指标构成。在施工中采取合理的措施,提高轨道施工精调合格率,为下步长轨精调奠定良好的基础,是双块式无砟轨道施工和精调的关键所在。,1.2CRTS I型双块式简介,双块式测量视频.VOB,2.小组概况,为了保证工期,提高双块式轨道精调合格率,决定成立QC攻关小组,重点解决这个问题。本QC小组成立于2012年8月25日,属现场攻关型QC小组。,制表:333 日期:2012年9月20日,2.小组概况,制表:333 日期:2012年9月20日,3.选题理由,3.1规范要求:高速铁路工程测量规范(TB10601-2009)规

3、定:,3.选题理由,3.1规范要求:高速铁路工程测量规范(TB10601-2009)规定:,3.选题理由,333年9月5日,小组选取了十三间房段65m路基(直线段)作为双块式道床试验段。 测量设备为GEDO 专业轨检小车。轨道施工方法为工具轨法,测量时间为晚上粗调、白天精调。 双块式轨道板混凝土浇筑3天后,小组对该试验段进行了复测,共采取数据100处,统计如下:,3.2 CRTS I型双块式精调现状:,3.选题理由,3.2 CRTS I型双块式精调现状:,制表:333 日期:2012年9月10日,3.选题理由,3.2 CRTS I型双块式精调现状:,由上表统计可知,双块式轨道施工精调合格率仅为

4、80%。而根据既往的施工精调经验,施工精调合格率需达到90%以上才便于今后的长轨精调满足验标要求。,看来有必要组织小组成员,集思广益,开动脑筋,寻找解决问题的办法!,3.选题理由,3.3.工期紧:局指要求在2012年年底完成单线6公里的双块式轨道道床板施工任务,考虑到新疆地区气候原因,真正留给我们的施工时间只有不到50天,施工工期异常紧张,压力巨大。,选定课题: 综上所述,小组成员一致确定小组攻关的课题为:,提高大风地区CRTS I型双块式轨道 轨距精调合格率,4.目标确定,通过小组开展QC活动,将双块式轨道施工精调合格率由80%提高至90%以上。,90%,80%,制图:333 日期:2012

5、年9月16日,5.可行性分析,5.1小组成员对超标的20处进行了详细的分析,见下表:,制表:33 日期:2012年9月15日,5.可行性分析,根据上表绘制了排列图:,由左图可知,造成双块式轨道板精调合格率偏低的主要症结是:轨距,制表:郎祎 日期:2012年9月15日,5.可行性分析,5.2目标可行性计算: 根据沪宁城际铁路、合蚌铁路、宁杭铁路等双块式无砟轨道施工精调的成功经验,通过努力,解决掉主要问题的80%是没有问题的。通过计算,轨道板施工精调合格率就可以达到: (1-(20-1680%)100)100%=92.8%,前途很美好,让我们出发吧!,症结找到了!,找到主要症结后,小组成员集思广益

6、,从人、机、料、测、环五个方面找出导致轨距超标的11条末端因素:,6.原因分析,QC小组成员在现场分析原因,人,机,料,测,环,轨距超限,对双块式施工不熟悉,工艺培训少,精调全站仪精度不达标,轨枕桁架堆码变形,桁架弹性变形未恢复,CPIII网测量误差,粗调、精调时间不当,风沙影响,工具轨表面有杂物,日照影响,轨检小车精度不达标,工具轨变形,小组成员对11条末端因素编制了要因确认计划表,并逐一进行要因确认。,7.要因确定,7.要因确定,要因确认计划表,确认一:工艺培训少,结论:非要因,参加本次轨道施工的作业人员非专业精调人员,对轨道精调作业工艺不熟悉。作业前,组长111对参与精调作业人员进行了工

7、艺培训,并进行了理论和实作考核,考核结果均合格。考核分数如下:,7.要因确定,制表:333 日期:2012年9月13日,确认二:轨检小车精度不达标,结论:非要因,轨排精调测量设备采用GEDO CE小车,测量精度高,是无砟轨道施工中的理想测量设备。精调开始前,小组成员333使用电子道尺对小车轨距等进行了检校,较差均符合要求。,7.要因确定,电子道尺检核轨距,确认三:精调全站仪精度不达标,结论:非要因,精调全站仪采用天宝S6全站仪,性能可靠,自动化程度高。精调开始前,小组成员333对全站仪进行了检校,较差均符合要求。,7.要因确定,视准和横轴倾角校核,自动锁定视准校核,确认四:工具轨表面有杂物,工

8、具轨顶面及侧面经常会有混凝土结块等杂物,造成轨检小车车轮与工具轨不能密贴,导致轨道轨距、中线和高程值超标。经过严格检查,认真清除杂物,可以消除此项偏差。,结论:非要因,7.要因确定,工具轨表面杂物,确认五:工具轨变形,经现场检测,少部分工具轨存在变形现象,特别是在轨头处变形量较为明显,直接导致轨距超标。,结论:是要因,7.要因确定,弦绳检测工具轨,确认六:轨枕桁架堆码变形,轨枕因运输或堆放不当引起轨枕底部桁架变形,使轨距和轨低坡发生了变化。在轨枕运输和堆码过程中,通过精心组织,认真落实,可以有效减少此项变形。,结论:非要因,轨枕桁架变形,7.要因确定,确认七:桁架弹性变形未恢复,轨排支撑轨枕钢

9、筋桁架存在一定的弯曲变形,直接浇筑入混凝土内,弯曲应力若得不到有效释放,桁架的弯曲会造成轨距变小。,结论:是要因,7.要因确定,轨枕桁架存在弯曲应力,确认八:CP 控制网误差,CP控制网测量及CP成果利用时不可避免地会产生误差。但轨道精调时,采用全站仪自由设站,多点后方交会CP点,使得全站仪建站误差很小,经复测CPIII点坐标,坐标较差均小于0.7mm,均能够满足规范要求,因此该项误差可以忽略。,结论:非要因,CP 控制网,7.要因确定,7.要因确定,制表:111 日期:2012年9月15日,确认九:粗调、精调时间不当,白天施工现场人员较多,施工机具、车辆震动影响较大,通过调整精调作业时间,改

10、成白天粗调,晚上精调复测,可以有效减少外界施工干扰,提高精调精度。,结论:非要因,白天作业,夜间作业,7.要因确定,确认十:日照影响,白天阳光照射下,全站仪气泡容易在短时间内就偏出误差允许范围,导致测量误差大。后期精调时,尽量减少白天精调作业时间,有效减少了日照影响。,结论:非要因,阳光直射棱镜,造成偏差,7.要因确定,确认十一:风沙影响,施工现场位于新疆哈密百里风区,经常有7级以上大风,并伴有沙尘,严重影响精调仪器的安全和精度。,结论:是要因,百里风区施工段,7.要因确定,7.要因确定,要 因 确 认,工具轨变形,桁架弹性变形未恢复,风沙影响,要因找到了,可以着手下步工作了!,找出要因后,针

11、对要因分别制定了对策,并对小组成员进行了分工,并选择第二段65米路基作为道床板的第二个试验段。,8.制定对策,8.制定对策,制图:333 日期:2012年9月15日,对策表,1更换工具轨,小组副组长33负责联系轨排架厂家,引进轨排工装设备; 小组成员33、33负责轨排架的安装及精调测量。,2试验确定最佳松动扣件时间,3制作防风棚,9.对策实施,将工具轨更换为轨排架施工,9.对策实施,混凝土强度试验,经过查阅资料及商讨,确定在混凝土强度达到5MPa时松动扣件,可以有效释放桁架弹性变形,由试验员周龙负责做混凝土强度试验; 由试验员33负责同时在现场做落球试验,确定最佳松扣件的落球宽度。,1更换工具

12、轨,2试验确定最佳松动扣件时间,3制作防风棚,9.对策实施,工具轨变形,经过查阅资料及商讨,确定在混凝土强度达到5MPa时松动扣件,可以有效释放桁架弹性变形,由试验员周龙负责做混凝土强度试验; 由试验员33负责同时在现场做落球试验,确定最佳松扣件的落球宽度。,2试验确定最佳松动扣件时间,3制作防风棚,1更换工具轨,9.对策实施,由组员33、33负责现场观测风力情况,选取风力较小的时间段作为精调作业时间,进一步降低大风影响。 由33、33负责现场防风棚的制作并投入现场进行使用。,2试验确定最佳松动扣件时间,3制作防风棚,1更换工具轨,制表: 3333 日期:2012年9月20日,防风棚小轮及固定

13、鞘,可移动可固定,制作的可移可固定式防风棚,全站仪防风,精调小车防风,9.对策实施,10.效果检查,10.1质量效果,2012年10月2日2012年10月11日,QC小组对左线双块式无砟轨道施工平顺性情况进行了统计,并做出前后两次浇筑的道床板实验段合格率对照曲线图:,冬天即将过去,我听到春天的脚步声了.,轨道精调适算表(红色超限部位极少),在QC小组全体成员的努力下,通过开展有针对性的质量控制,轨距合格率达到了96.8,本次活动达到了预期目标。,制图:商科军 日期:2012年10月16日,10.2经济及社会效益,通过此次QC小组活动,提高了双块式无砟轨道精调合格率,同时加快了施工进度,节约了施

14、工费用。,小组目标达成了,似乎经济效益也不错哦.,10.效果检查,后期长轨精调节省费用计算表,10.效果检查,制表:333 日期:2012年11月2日,11.巩固措施,本次QC活动达到了预期目标,取得了较好的成果。小组成员在此成果的基础上,编制了CRTS I型双块式无砟轨道精调作业指导书,经公司总工程师审批后下发,用以指导公司的该类项目施工。,公司下发的 作业指导书,认真总结,形成经验,今后可以借鉴.,12.总结及今后打算,12.1活动总结 小组成员集思广益、开动脑筋,通过开展PDCA循环,分析出影响双块式无砟轨道施工精调合格率的症结所在,并针对该症结展开要因确认,制定相应的对策并实施,取得了良好的效果,达到了活动的目标。 通过本次QC活动,小组成员在质量意识、个人能力、团队精神、QC工具的应用及创新意识等方面均有了较大的提升。,12.总结及今后打算,小组自我评价表及雷达图:,12.总结及今后打算,12.2今后打算: 小组成员将坚持继续开展QC攻关活动,解决施工现场遇到的一些难题。 下个课题: 180m连续梁拱线性控制研究,鸣谢:,2012.12.13,222技术中心 与会的各位领导、评委、专家及同仁们 ,

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