【2017年整理】唐钢1260m3高炉炉前技术进步

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1、唐钢 1260m3 高炉炉前技术进步(唐山钢铁公司炼铁厂)摘要:经过多年的生产实践,唐钢 1260m3 高炉炉前工作人员积累了很多经验。通过加强出铁管理和开口机、液压泥炮及渣铁沟的改造,满足了高炉生产强化的需要,取得了显著的效果。关键词:高炉出铁管理 炉前 设备改造1概况唐钢 1260m3高炉始建于 1989 年 9 月 14 日,该高炉设有两个铁口和一个渣口。开口机采用的是旋臂式开口机,泥炮为 BG300 型液压泥炮,1998 年 12 月 25日大修,2000 年 2 月 28 日投产,将开口机改为风动凿岩机,泥炮改造为 PW 型液压泥炮,同时取消放上渣,并对出铁正点率进行了改革,最大限度

2、的发挥炉前的工作潜力,保证高炉顺行稳产高产。唐钢 1260m3高炉第 1 代炉役和第 2 代炉役的炉前作业主要指标见表 1。表 1唐钢 1260m3 高炉炉前作业指标时 间 利用系数 t/(m3.d) 出铁间隔 min 铁口合格率% 减风堵口次数第一代炉役1.596 48 77 47第二代炉役(至 2004.12) 2.16 35 92 32 出铁管理2.1 出铁正点率改革在第一代炉役, 每班出 5 次铁,每次铁前必须放上渣,但由于放上渣时设备故障多,经常出现渣口堵不上而被迫放风堵渣口,给炉况顺行带来了很多不利因素。这种出铁正点率很不科学,同时放上渣弊大于利,于是取消放上渣,将正点出铁改为控制

3、出铁间隔 3510min,必须在规定间隔内将渣铁尽快排放干净,每次出铁计算铁量差。如果由于出铁时间短,铁没出净时,可采取压炮出铁法,临时堵口 58min 后打少许泥。拔炮后,继续出铁,顺利地将渣铁排净。如果出铁时间不短,但铁仍未出净,可缩短出铁间隔,尽快打开另一个铁口。根据出铁情况由炉前作业长灵活掌握,宗旨是不能造成炉内憋压, 减风等现象。22 强化设备点检,抓好设备日常维护设备运转正常,可及时将铁口打开,渣铁出净及时堵口。但由于职工对设备重视不够,使设备带病作业,给炉况造成隐患。曾多次出现开铁口中由于开口机故障造成铁口打不开,炉内憋压减风。堵口时泥炮故障,造成放风堵口等现象。因此,加强炉前管

4、理,是减少设备事故的关键。为此,唐钢 1260m3高炉采用了设备点检挂牌制。首先,对每个设备建立台帐,由当班岗位工负责记录设备情况。同时要求每班岗位工对所辖设备进行点检,每小时一次。所发现的问题要及时通知中控室,由中控人员负责通知各相关单位,进行检修处理,并将所发现问题及处理结果以文字的形式写在点检记录本上。为了保证岗位工按时按规定路线点检和点检的效果,制定了点检挂牌制度。车间及作业区要不定期在相关设备上挂上点检牌,岗位工如果在点检周期内不点检设备发现不到点检牌,则车间对岗位工进行考核,同时挂扣工长。通过实行点检挂牌制,岗位工的责任心得到了加强,设备事故明显减少。全厂将设备点检挂牌制推广,厂机

5、动科也不定期对全厂设备挂牌,在点检周期内发现不到点检牌,视为未及时点检设备,厂对车间严肃考核。该设备点检挂牌制,为管理好本车间设备,起到了良好的督促作用。设备运转正常率达。.加强职工队伍的培训炉前工有%是唐钢技校生,基本上能胜任本职工作,但对设备性能,检修维护比较陌生,针对这一现象,厂将检修人员与炉前工结成对子,对炉前工进行培训。熟悉设备性能,掌握关键设备的工作原理、操作要领,使岗位工在短时间内能够处理设备常见故障,及时恢复生产,这样还可降低检修人员的劳动强度。由操炉工负责对炉前工进行基本炼铁知识的培训,使他们掌握铁量差的算法,会看生铁中含 Si 量及炉渣碱度等。拓宽了职工的知识面,提高了职工

6、的素质。公司每年还开展一次青工技术比武。并给予一定的物质奖励。激发岗位工学技术的热情。与此同时加强职工的精神文明建设,树立正确的人生观,让职工干一行,爱一行。设备改造.开口机加雾化水改造第一代炉役开口机为悬臂式电动开口机,该开口机是由回转机构、升降机构、开铁口机构、控制操作系统组成,回转、升降为四连杆机构,电动开口机钻杆旋转速度无法控制,开口时,经常出现铁口眼钻偏、泥套钻坏,特别是电动开口机开口能力差,不能及时打开铁口。由于高炉冶炼强度的提高,使用无水炮泥,电动开口机已无法满足正常生产的需要。2000 年 2 月 28 日大修投产后,改用气动式凿岩机,钻杆旋转速度用风量大小控制,解决了铁口眼钻

7、偏、泥套钻坏的问题,同时凿岩机具有打击功能,大大的增加了开口机的开口能力。但由于炮泥质量差,经常出现铁口红点长、渗铁难开现象,钻杆钻至铁口底部,钻头已经烧化。被迫用氧气管烧开铁口,从而出现出铁时间短,渣铁排放不净。针对铁口红点长 、渗铁 、钻头熔化现象,在开口机吹渣风管上加雾化水,开口时将雾化水调至适量,钻至红点渗铁处时将雾化水打开,冷却钻头、钻杆,顺利打开铁口,减少了钻头钻杆的使用量。减少了烧铁口的次数。降低了开口成本,满足了高炉生产的需要。3.2 液压泥炮改造第一代炉役采用的是 BG300 型液压矮身泥炮,该泥炮有转炮 、压炮 、打泥三个功能,结构复杂,尤其是更换打泥机构很不方便。故障点多

8、,特别是堵口时,压炮轨迹为不规则曲线。易造成堵口冒泥,破坏泥套及铁口孔道中心线偏移,不利于铁口维护。第二代炉役改用 PW 型液压泥炮, 取消了压炮机构,回转与压炮由一个油缸完成。降低了堵口冒泥次数,稳定了铁口深度,减少了铁口难开现象。4渣铁沟的改造增加主沟通铁量唐钢 1260m3高炉主沟长 12.55m,第一代炉役时采用捣打料修筑,主沟通铁量为 45 万 t,修补解体非常频繁,特别是由于斜度为 1:8.59,铁口泥套经常被渣铁淹没,处理铁口很困难。第二代炉役时改用浇注料,主沟斜度调整为1:7.58,将渣坝下降 100mm,解决了渣铁淹没泥套现象,有利于铁口维护,通铁量增加为 810 万 t。结束语唐钢 1260m3高炉炉前通过加强出铁设备管理和设备改造,基本上满足了高炉生产强化冶炼的需要。但仍存在不足之处,主要有:(1)炮泥质量对出铁控制影响很大,无水炮泥质量需要改进和提高,目前水平尚不能满足高炉生产的需要。(2)开口机仍有缺陷,在钻漏铁口时,钻杆退回速度太慢,铁水跟出易将钻头钻杆熔化,还需改进。(3)入炉品位低,平均为 57.73%。渣铁比为 365kg/t,造成渣量大,入炉料品位和质量仍需提高。(4)炉前两个出铁场两套设备共用一个液压站,制约了设备的独立性。

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